文_陽銀林 中山市綠揚環(huán)保科技有限公司
某金屬制品企業(yè)設有軋鋼、電鍍車間,生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生軋鋼、電鍍廢水,企業(yè)已有一套廢水處理系統(tǒng),處理能力為2500m3/d,但現(xiàn)有廢水量達到3050m3/d,已超出原廢水系統(tǒng)的處理能力,且COD等污染因子不能穩(wěn)定達標排放。
1.1.1 廢水水質(zhì)水量現(xiàn)狀(表1)
表1 現(xiàn)有廢水水質(zhì)水量表
1.1.2 廢水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀
①鍍錫鈍化廢水與冷軋乳化液和地坑廢水合并收集,序批式酸性破乳、還原、中和、絮凝沉淀,人工加藥,然后進入綜合收集池。
②脫脂廢水與鍍錫軟熔廢水、回收液、酸/堿槽液合并一起收集,序批式中和、絮凝沉淀,人工加藥,然后進入綜合收集池。
③鍍錫酸堿沖洗廢水、冷軋酸洗廢水進入綜合收集池,與上述①、②預處理后的廢水進入生化處理系統(tǒng),然后沉淀排放。
廢水經(jīng)處理后需達到廣東省《水污染物排放限值》的第二時段一級標準,其中COD小于70mg/L,如表2所示:
表 2 項目改造后出水水質(zhì)標準
①生產(chǎn)車間(尤其是噴淋工序)產(chǎn)生廢水量較大,達到3050m3/d,已超出原有廢水系統(tǒng)的處理能力,出水COD等指標不能穩(wěn)定達標。
②原水分類不清楚,導致水質(zhì)混合后處理不完全,影響整體出水及穩(wěn)定性,主要有:鍍錫軟熔廢水與脫脂廢水等混合處理,實際上鍍錫軟熔廢水COD濃度較低,而脫脂廢水COD濃度較高;鍍錫鈍化廢水混合排放,導致含鉻廢水處理不徹底,沉淀池時而呈現(xiàn)綠色;既不滿足一類污染物單獨收集處理要求的要求,又影響候選生化處理效果;鍍錫回收液COD濃度非常高,混合排放處理,COD降解效果不理想。
③系統(tǒng)序批反應段采用人工投加加藥,既影響處理效果,加藥量過多會增加污泥產(chǎn)生,同時增加運行成本。
④原有生化段無水解酸化工藝段。
2.2.1 優(yōu)先源頭減排廢水產(chǎn)生量
針對生產(chǎn)車間噴淋工序廢水產(chǎn)生量較大的情況,建議企業(yè)對生產(chǎn)車間用水情況進行細化管控,對每條生產(chǎn)線增加計量水表,并對各生產(chǎn)班組進行噸產(chǎn)品水耗考核,減少不必要用水浪費,將廢水產(chǎn)生量降低至原有廢水系統(tǒng)處理能力范圍內(nèi),故后續(xù)改造不考慮增大廢水系統(tǒng)處理能力。
2.2.2 末端廢水治理改造思路
①對各類廢水進行重新分類收集,分質(zhì)處理。
②預處理系統(tǒng)立足舊站改造,盡量利用原有池體,序批式處理。
③生化系統(tǒng)不做大改動,避免影響系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
④系統(tǒng)改造盡量不影響原有系統(tǒng)運行,通過改造,確保最終出水COD≤70mg/l。
①建議企業(yè)對冷軋、電鍍車間每條生產(chǎn)線增加計量水表。通過對每條生產(chǎn)線增加計量水表,根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)作息特性,每個輪班生產(chǎn)班組交接班時統(tǒng)計當班用水量,同時結(jié)合當班生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量,則可核算出該班組噸產(chǎn)品水耗情況。
②建議企業(yè)將生產(chǎn)班組噸產(chǎn)品水耗納入考核指標。設定噸產(chǎn)品水耗指標,將噸產(chǎn)品水耗情況納入考核指標。
3.2.1 鍍錫回收液/含油高濃度廢水/高濃度酸性廢水
鍍錫回收液中含有苯酚磺酸等苯環(huán)類污染物,含油高濃度廢水含有油及難降解有機物,高濃度酸性廢水含有難降解有機物,上述廢水需先除油,然后采用強氧化劑將苯環(huán)打開,將高分子物質(zhì)氧化斷鏈轉(zhuǎn)化為低分子物質(zhì),再進行后續(xù)處理。
本項目高濃度廢水間斷排放,總水量較小,本工藝設計采用“氣浮+芬頓氧化”,COD降解效果較好,處理完后,廢水均勻小流量進去綜合調(diào)節(jié)池處理。
3.2.2 脫脂沖洗廢水
脫脂沖洗廢水為連續(xù)排放廢水,水量較大,呈堿性,本工藝設計采用序批中和沉淀處理,然后進去綜合調(diào)節(jié)池進行處理。
3.2.3 冷軋乳化液和地坑水
在中職教育以及旅游業(yè)快速發(fā)展的過程中,中職旅游專業(yè)教育也進一步擴張。當前,中職旅游管理專業(yè)已經(jīng)慢慢發(fā)展成為較為成熟的發(fā)展體系,不過在教學過程中并沒有徹底擺脫傳統(tǒng)的灌輸式教學模式,這樣就導致培養(yǎng)的人才不能滿足社會發(fā)展需要。因此,旅游業(yè)重點關(guān)注的問題是各院校如何培養(yǎng)適應社會需要的旅游管理專業(yè)人才。通過實踐調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),我國當前在旅游管理專業(yè)人才培養(yǎng)以及教育改革方面的研究比較少,特別是在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,更應該加強此方面的探索。
系統(tǒng)重新分類后的乳化液含油廢水水量較小,但含油量大。根據(jù)經(jīng)驗,酸性破乳和陶瓷膜過濾兩種工藝均可行。酸性破乳除油工藝可以采用序批式操作,但處理效果有時不太理想,且天氣溫度變化對處理效果也有影響。陶瓷膜工藝比較成熟,設備先進,除油干凈,但投資運行成本較高。結(jié)合業(yè)主實際情況和意見,本工藝設計采用酸性破乳工藝。
3.2.4 鍍錫鈍化廢水
原有廢水系統(tǒng)中鍍錫鈍化廢水混合排放其他污水中,不符合環(huán)保要求,且可能對生化系統(tǒng)有影響。本次分類后,將鍍錫鈍化廢水單獨收集和處理。結(jié)合以往處理經(jīng)驗,參考現(xiàn)場運行人員操作熟練程度,設計采用序批式還原反應沉淀處理,處理一次,監(jiān)測一次,六價鉻、總鉻達標再排放。
3.2.5 冷軋酸洗廢水及鍍錫軟熔廢水
冷軋酸洗廢水中含有較多Fe3+及Fe2+,COD不高,去除Fe3+及Fe2+后再進入后續(xù)處理系統(tǒng);鍍錫軟熔廢水COD較低,一并進行絮凝沉淀后進入后續(xù)處理系統(tǒng)。
3.2.6 鍍錫酸堿沖洗廢水
3.2.7 脫脂槽液及酸/堿槽液
脫脂槽液含油,堿性較強,酸/堿槽液含F(xiàn)e2+,均是生產(chǎn)線定期檢修才排放,水量不大,但濃度較高、pH值波動大,需中和絮凝沉淀降低COD及SS,然后進入生化處理系統(tǒng)。
3.3.1 生化系統(tǒng)預處理
水質(zhì)種類較多,經(jīng)預處理后仍然會有波動,故設計預處理后廢水進入綜合調(diào)節(jié)池均和水質(zhì),再采用反應氣浮池進行再次把關(guān),保證生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
3.3.2 生化系統(tǒng)改造
生化段系統(tǒng)是污水穩(wěn)定運行的根本,原有系統(tǒng)生化污泥菌種掛膜良好,所以保留原有生化是此次改造的大前提。原有生化系統(tǒng)只有好氧段,無水解酸化工藝段,不能使高分子污染物斷鏈轉(zhuǎn)化為小分子,導致后續(xù)好氧降解效率下降,即好氧去除率不高,故保持好氧足夠的水力停留時間前提下,將原有第一個好氧池改造為水解酸化池,可降解對使高分子的污染物斷鏈,并可提升廢水的B/C值,即提高可生化性。污染物厭氧轉(zhuǎn)化的階段分為三個階段:水解,酸化,產(chǎn)甲烷,該廢水設計采用前兩段生化反應機理即可。水解酸化段不曝氣充氧,但因原有池體狹長,為了保證硝化菌和厭氧菌處于動態(tài),設計采用原有的曝氣管對水體進行攪拌,使污泥處于懸浮狀態(tài),充分和進水的污染物接觸,從而提高水解和酸化效果。
現(xiàn)有生化好氧段運行穩(wěn)定良好,可能雖有填料脫落情況,但原有池體結(jié)構(gòu)屬于折流式,加之曝氣攪拌作用,不影響好氧菌的分散和充分接觸,所以即使有填料脫落,可當活性污泥法使用,效果不減,故本次設計好氧池不做改動。
3.3.3 生化系統(tǒng)后處理
在二沉池處設計增加NaOH、PAC、PAM加藥裝置(備用),以防止出水變差時,利用水流混合進行絮凝反應,確保出水效果。
通過加強對生產(chǎn)車間源頭的管控,廢水產(chǎn)生量明顯降低(從3050m3/d降低至2500m3/d以內(nèi));通過對廢水分類收集、分質(zhì)處理,做到廢水處理過程可控、穩(wěn)定達標排放,同時也降低了改造投資費用及廢水運行成本。
針對該類型金屬制品企業(yè)冷軋電鍍廢水的治理,建議首先從源頭通過加強管控降低廢水產(chǎn)生量(減少不必要的用水浪費),然后進行分類收集、分質(zhì)處理,并充分利用系統(tǒng)原有設施設備,最終做到廢水達標排放。