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    焦?fàn)t長結(jié)焦時間狀態(tài)下的工藝管理*

    2021-05-18 06:06:48張新民金以鑫
    現(xiàn)代冶金 2021年1期
    關(guān)鍵詞:爐頭火道爐體

    程 俊, 張新民, 金以鑫

    (南京鋼鐵聯(lián)合有限公司, 江蘇 南京 210035)

    引 言

    南京鋼鐵聯(lián)合有限公司(以下簡稱“南鋼”)現(xiàn)有2×55孔和1×60孔JN60-6型焦?fàn)t共3座,設(shè)計(jì)周轉(zhuǎn)時間19 h,焦炭產(chǎn)能170萬噸/年。2018 年以來,因受城市階段性控煤計(jì)劃及環(huán)保管控等方面的影響,焦?fàn)t大幅限產(chǎn),反復(fù)延長焦?fàn)t的周轉(zhuǎn)時間,最長延至32 h,幅度之大前所未有,對焦?fàn)t溫度和壓力控制、爐體維護(hù)乃至安全生產(chǎn)都帶來了極大的挑戰(zhàn);焦?fàn)t實(shí)際產(chǎn)能不足設(shè)計(jì)能力的60%。

    為了保證在長結(jié)焦時間下焦?fàn)t安全生產(chǎn)、爐體維護(hù)、焦炭質(zhì)量等處于受控狀態(tài),南鋼根據(jù)不同的焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間適時調(diào)整焦?fàn)t工藝指標(biāo)特別是溫度和壓力制度,同步對爐體維護(hù)方法進(jìn)行了調(diào)整。本文以24 h和32 h兩個焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間為例,對長結(jié)焦時間下的焦?fàn)t工藝指標(biāo)所作的調(diào)整進(jìn)行總結(jié),以供參考。

    1 工藝管理措施及成效

    1.1 溫度指標(biāo)的控制

    1.1.1 直行溫度控制和調(diào)節(jié)

    焦?fàn)t結(jié)焦時間延長,炭化室硅磚蓄熱量減少和供熱強(qiáng)度降低,加上結(jié)焦后期燜爐的影響,直行溫度起伏較大,初裝煤號與出爐號溫度相差150 ℃以上,直行系數(shù)偏低。

    結(jié)合焦炭的成熟、煤氣消耗等情況,采取的調(diào)節(jié)措施有:適當(dāng)調(diào)整機(jī)側(cè)、焦側(cè)標(biāo)準(zhǔn)火道的標(biāo)準(zhǔn)溫度及機(jī)焦側(cè)溫度差;將正常19 h 周轉(zhuǎn)時間下機(jī)焦側(cè)溫度差(60 ℃)適當(dāng)縮減,24 h 周轉(zhuǎn)時間下機(jī)焦側(cè)溫度差縮減到50 ℃,32 h 周轉(zhuǎn)時間下機(jī)焦側(cè)溫度差縮減到40 ℃。結(jié)焦時間延長以后,以硅磚特性為依據(jù),一般標(biāo)準(zhǔn)溫度不得低于1150 ℃,標(biāo)準(zhǔn)溫度控制在1155 ℃以上(按實(shí)測值)。不同的焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間下3#,4#,5#焦?fàn)t基本加熱制度如表1所示。

    表1 不同的焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間下焦?fàn)t基本加熱制度

    調(diào)節(jié)效果:直行溫度系數(shù)穩(wěn)定效果明顯,日均達(dá)到0.95。機(jī)側(cè)、焦側(cè)煤氣支管壓力均在700 Pa以上,滿足煤氣管道安全要求。

    1.1.2 爐頭溫度的控制

    隨著結(jié)焦時間的延長,焦?fàn)t的總供熱大大減少,而爐體散失的熱量并未同步減少。在這種情況下,爐頭火道所散失熱量的比例就相應(yīng)增加;如調(diào)整措施跟不上,焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間越長,爐頭火道的溫度就越低。

    一般通過調(diào)節(jié)焦?fàn)t風(fēng)門與翻板開度,降低上升氣流蓄熱室頂部吸力,相應(yīng)增加邊火道空氣量,看火孔壓力保持在10-15 Pa,減少由于空氣竄漏對邊火道的影響。結(jié)焦時間為32 h,要求爐頭溫度不得低于950 ℃,但實(shí)際溫度在900 ℃左右,低于要求達(dá)到的溫度。

    調(diào)節(jié)措施:采用焦?fàn)t爐頭單獨(dú)補(bǔ)充加熱手段,即利用原有焦煤煤氣加熱系統(tǒng)的交換系統(tǒng),在每座焦?fàn)t設(shè)置兩路自交換考克上部的支管三通分叉處延伸出爐頭補(bǔ)充加熱專用管道,沿焦?fàn)t縱向布置,每排在立火道1,2,31,32眼處設(shè)置補(bǔ)充加熱點(diǎn),由金屬球閥、DN15-20管徑的金屬波紋管軟連接爐頭補(bǔ)充加熱支管和下噴管支管,下噴管支管的末端連接在焦?fàn)t煤氣下噴管的側(cè)壁上,并與焦?fàn)t煤氣下噴管呈60°以上的向下夾角。每個立火道均可獨(dú)立控制,根據(jù)溫度要求適當(dāng)調(diào)節(jié)球閥開度。

    調(diào)節(jié)效果:爐頭均勻系數(shù)得到明顯提升,爐頭生焦和冒煙現(xiàn)象得到明顯改善。

    1.2 集氣管壓力控制

    隨著結(jié)焦時間的延長,煤氣發(fā)生量相對減少。出焦時間間隔延長,集氣管壓力相應(yīng)降低且波動范圍加大(在40-180 Pa之間波動),特別是在檢修期間集氣管壓力下降明顯甚至為負(fù)壓。調(diào)整不到位則會導(dǎo)致炭化室底部壓力變小,外部空氣容易進(jìn)入炭化室燃燒,加劇爐體特別是兩端爐頭部位和炭化室頂部爐墻竄漏,嚴(yán)重影響焦?fàn)t的使用壽命。

    調(diào)節(jié)措施:密切關(guān)注集氣管壓力,加強(qiáng)集氣管與鼓冷操作之間的聯(lián)系,及時調(diào)節(jié)鼓冷系統(tǒng)大循環(huán)的煤氣量。要求集氣管壓力按正常19 h周轉(zhuǎn)時間下提高15-20 Pa來控制。

    同步調(diào)整循環(huán)氨水壓力,保證集氣管溫度維持在80-100 ℃;要求控制氨水溫度,不能過低,以免影響橋管中氨水的噴灑狀態(tài);為了確保集氣管溫度不低于70℃,循環(huán)氨水流量由480 m3/h調(diào)減至270 m3/h。

    調(diào)節(jié)效果:集氣管壓力在整個結(jié)焦過程中始終保持并穩(wěn)定在90-110 Pa設(shè)定值,波動范圍±20 Pa;看火孔壓力調(diào)節(jié)為10-15 Pa,立火道高向加熱均勻性良好。

    1.3 爐體維護(hù)管理與調(diào)節(jié)

    由于焦?fàn)t在長結(jié)焦時間狀態(tài)下生產(chǎn),爐溫波動以及炭化室系統(tǒng)壓力波動幅度加大,容易引起爐頭磚開裂和爐頭火道、蓄熱室封墻以及各個承插口連接處吸入空氣,造成爐體惡化、竄漏。

    管理措施:由于爐溫下降,焦?fàn)t砌體有所收縮,要求每月測調(diào)一次彈簧負(fù)荷(正常情況每季度測調(diào)一次),將上部和下部彈簧噸位適當(dāng)增大0.5噸,達(dá)到7.5-8噸,以增大彈簧對砌體施加的保護(hù)性壓力,使?fàn)t體嚴(yán)密,將爐體伸長量控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。

    采用專用噴補(bǔ)料噴補(bǔ)密封炭化室爐墻,防止空氣漏入炭化室內(nèi)燒掉磚縫中的石墨。同步加強(qiáng)對爐頭、小爐頭、上升管根部、蓄熱室封墻和廢氣盤聯(lián)接口等處的噴補(bǔ)、抹補(bǔ)、灌漿和密封工作。

    調(diào)節(jié)效果:爐體竄漏狀況非但沒有惡化,反而得到明顯改善。

    1.4 調(diào)整生產(chǎn)管理制度

    每爐操作時間由10 min改為9 min。爐門框、爐門刀邊堅(jiān)持每爐清掃,爐門敞開時間爭取控制在5 min以內(nèi),避免焦?fàn)t熱損失的增加。

    每次停產(chǎn)檢修時間不超過4 h為宜。使煤氣發(fā)生均勻,便于集氣管壓力保持,避免了因結(jié)焦時間不穩(wěn)定而造成的爐溫局部大幅波動的現(xiàn)象。

    控制好加煤量,正??刂圃?2.5噸/孔左右,焦線控制在上部爐門耳下端左右為宜。

    2 結(jié)束語

    (1)根據(jù)熱工管理制度,科學(xué)合理均衡地安排三班出爐計(jì)劃。結(jié)合炭化室周期內(nèi)溫度變化的規(guī)律,不能盲目調(diào)節(jié)煤氣量的供給,應(yīng)適當(dāng)調(diào)節(jié)風(fēng)門與廢氣盤小翻板的開度,以降低上升蓄頂?shù)奈?,相?yīng)增加邊火道的空氣供給量,更有利于邊火道煤氣的燃燒。

    (2)采用焦?fàn)t爐頭單獨(dú)補(bǔ)充加熱裝置,每個立火道均可獨(dú)立控制,根據(jù)溫度需要適當(dāng)調(diào)節(jié)球閥開度即可,爐頭出現(xiàn)生焦和冒煙現(xiàn)象大大減少。

    (3)保持較大的空氣過剩系數(shù),空氣過剩系數(shù)控制在2.0之內(nèi),有利于改變小煙道溫度降低趨勢。

    (4)南鋼集氣管壓力設(shè)定值:19 h結(jié)焦時間壓力設(shè)定值為120 Pa 左右,24 h結(jié)焦時間壓力設(shè)定值為160 Pa左右,28 h結(jié)焦時間及以上壓力設(shè)定值為180 Pa左右。

    (5)將焦?fàn)t上部和下部彈簧噸位適當(dāng)增大0.5噸(7.5-8噸),爐體竄漏狀況可得到明顯改善。

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