王妍艷,陶雷行,陸駿超,劉志超,萬(wàn) 迪
(上海明華電力科技有限公司,上海 200090)
汞是一種會(huì)對(duì)人體健康造成永久性傷害的重金屬污染物[1],火電機(jī)組由于燃煤消耗量大而成為人為汞的主要排放源之一,2019年我國(guó)火電機(jī)組發(fā)電量50 450億kWh,電力行業(yè)全年耗煤約為22.9億t[2],據(jù)測(cè)算我國(guó)煤中平均汞含量為159~220 ng/g,以190 ng/g計(jì)算,全年燃煤機(jī)組汞輸入量為435 t,如果不經(jīng)過(guò)污染物控制設(shè)備進(jìn)行脫除,這些汞將大部分隨煙氣排入大氣環(huán)境。
GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)正式對(duì)汞排放濃度提出要求,限值設(shè)定與當(dāng)時(shí)的歐盟標(biāo)準(zhǔn)水平相當(dāng),但與現(xiàn)有國(guó)際先進(jìn)水平仍有一定差距[3],并且已有的汞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前的汞排放標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)寬松。隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,有必要針對(duì)超低排放改造后的燃煤機(jī)組進(jìn)行汞排放及減排效果測(cè)試,為建立適合我國(guó)國(guó)情的汞監(jiān)測(cè)方法、控制策略提供依據(jù)。本文選用安大略法對(duì)典型機(jī)組煙氣汞的全流程形態(tài)變化和排放濃度進(jìn)行測(cè)試,以掌握超低排放系統(tǒng)汞分布規(guī)律和協(xié)同脫除效果,為超低排放機(jī)組進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計(jì)和后續(xù)汞排放標(biāo)準(zhǔn)的制定提供重要參考。
燃煤電廠超低排放改造采用的技術(shù)路線各有不同,為全面研究超低排放機(jī)組的協(xié)同脫汞效益,項(xiàng)目選取3臺(tái)典型工藝路線機(jī)組。
測(cè)試機(jī)組A容量為1 000 MW,主要工藝路線為:SCR脫硝→低溫省煤器→低溫電除塵器→低溫省煤器→濕法脫硫→濕式電除塵器→煙氣再熱器;
測(cè)試機(jī)組B容量為1 000 MW,主要工藝路線為:SCR脫硝→高效電除塵器→低溫省煤器→濕法脫硫→煙氣冷卻器→煙氣加熱器;
測(cè)試機(jī)組C容量為600 MW,主要工藝路線為:SCR脫硝→低溫省煤器→低低溫電除塵器→濕法脫硫→煙道除霧器→煙氣再熱器。
在滿負(fù)荷工況下,對(duì)各機(jī)組改造后的低溫電除塵器、高效濕法脫硫裝置、濕式電除塵器及煙氣冷卻器等協(xié)同脫汞效果進(jìn)行測(cè)試。
燃煤電廠煙氣汞以顆粒汞(Hgp)、元素汞(Hg0)及氧化汞(Hg2+)等形態(tài)存在,在排放過(guò)程中受多種因素影響而發(fā)生復(fù)雜的形態(tài)變化,有效的采樣與分析決定了汞測(cè)試的準(zhǔn)確度。項(xiàng)目采用美國(guó)ASTM D6784的安大略方法進(jìn)行煙氣汞的采集[4],該方法對(duì)采樣管進(jìn)行120℃全程加熱以防止水蒸氣凝結(jié)以及汞在管路上的吸附,煙氣中的顆粒汞被石英濾膜捕集,氣態(tài)氧化汞被3個(gè)裝有KCl的吸收瓶捕集,氣態(tài)元素汞被裝有HNO3/H2O2和H2SO4/KMnO4的4個(gè)吸收瓶捕集。采樣結(jié)束后,附著在石英濾膜上的顆粒汞采用熱解氣化冷原子吸收分光光度法進(jìn)行分析,吸收液中的汞采用高錳酸鉀和過(guò)硫酸鉀消解后再進(jìn)行含量分析。
燃煤電廠煙氣中汞含量受到多種因素的影響,主要是煤種、燃燒性質(zhì)、污染物控制設(shè)備等。對(duì)3臺(tái)測(cè)試機(jī)組的入爐煤進(jìn)行工業(yè)分析和汞含量測(cè)試,結(jié)果如表1所示。3臺(tái)機(jī)組的燃煤中汞含量分別為58.81,47.72,42.95 ng/g,低于我國(guó)159~220 ng/g的煤中平均汞含量,根據(jù)MT/T 963—2005《煤中汞含量分級(jí)》的規(guī)定,均屬于特低汞煤。
表1 各機(jī)組入爐煤煤質(zhì)分析
在燃煤鍋爐燃燒條件下,煤中的汞幾乎全部揮發(fā)出來(lái),并以Hg0的穩(wěn)定形態(tài)存在于煙氣中,只有約2%的汞殘留在底灰中。隨著煙氣進(jìn)入省煤器、SCR反應(yīng)器及空氣預(yù)熱器,煙氣溫度逐漸降低,在多種催化作用下,部分Hg0與煙氣中的氧化性物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)形成Hg2+,也有部分Hg0吸附或凝結(jié)于飛灰顆粒表面而形成Hgp。Hg2+,Hgp在煙氣總汞中所占比例影響著煙氣汞的脫除效率,Hg0的穩(wěn)定性好、水溶性低,難以被濕法脫硫等設(shè)備脫除,Hg2+易溶于水,也易與顆粒表面物質(zhì)反應(yīng)或吸附,使汞在后續(xù)設(shè)備中被脫除[5]。煤中的氯、溴等鹵素的存在以及脫硝催化劑等有利于Hg0轉(zhuǎn)化為Hg2+,煤中灰分含量也影響著煙氣中汞形態(tài)的分布,煙氣中Hgp的含量隨著灰分含量的升高而增大,同時(shí)飛灰中的金屬氧化物等對(duì)汞的氧化具有促進(jìn)作用,從而對(duì)后續(xù)系統(tǒng)中汞的脫除產(chǎn)生積極影響。
滿負(fù)荷工況下,對(duì)A,B,C 這3臺(tái)機(jī)組的汞排放濃度進(jìn)行測(cè)定,結(jié)合前期已掌握的其他6臺(tái)機(jī)組汞排放數(shù)據(jù),對(duì)超低排放改造后的機(jī)組汞排放水平進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如圖1所示。
圖1 燃煤機(jī)組超低改造后汞排放濃度
由圖1可知,各電廠Hg排放濃度為1.06~3.13 μg/m3,平均濃度為1.77 μg/m3。而在超低改造以前,部分檢測(cè)顯示排放濃度為7 μg/m3,總汞脫除效率為67.9%~88.7%。所測(cè)超低排放改造后機(jī)組汞排放水平均遠(yuǎn)小于GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的燃煤電廠煙氣中汞及其化合物排放限值0.03 mg/m3,但與美國(guó)2011年12月出臺(tái)的《汞和空氣有毒物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)燃用非低階煤的新建機(jī)組規(guī)定的0.42 μg/m3煙氣汞排放限值相比,仍有一定減排需求。因此,研究超低系統(tǒng)污染物控制設(shè)備對(duì)各種形態(tài)Hg的轉(zhuǎn)化及脫除效果,對(duì)進(jìn)一步提高脫汞效率具有重要意義。
分別對(duì)3臺(tái)機(jī)組電除塵器進(jìn)、出口煙氣中不同形態(tài)汞進(jìn)行采樣分析,結(jié)果如表2所示。
表2 電除塵器進(jìn)出口煙氣汞濃度
A,B,C這3臺(tái)機(jī)組電除塵器進(jìn)口總汞含量分別為9.35,5.07,4.95 μg/m3,Hg2+占比依次為50.9%,39.6%和31.1%。文獻(xiàn)[5]分別對(duì)電廠汞排放進(jìn)行了全面測(cè)量,發(fā)現(xiàn)煙氣中汞形態(tài)隨煤種不同而不同,煙煤、無(wú)煙煤和褐煤燃燒產(chǎn)生的煙氣中,氧化汞占比分別為35%,20%和10%,元素汞占比分別為20%,65%和85%。本項(xiàng)目測(cè)試的3臺(tái)機(jī)組燃煤以煙煤摻混褐煤為主,其電除塵進(jìn)口Hg2+占比均高于10%,一方面可能受鍋爐燃燒特性影響,另一方面由于3臺(tái)機(jī)組在電除塵器前均安裝有SCR脫硝裝置,在催化作用下,煙氣中Hg0更易被催化氧化。
在電除塵器出口,A,B,C這三臺(tái)機(jī)組總汞含量分別降低為7.05,3.38,3.69 μg/m3,電除塵器的總汞脫除率分別為24.6%,33.3%,25.4%。從3種形態(tài)汞占比的變化中可以發(fā)現(xiàn),電除塵器對(duì)Hgp具有較好的脫除效果,可以去除大部分的Hgp,入口煙氣中Hgp含量越高,電除塵器的脫汞效率也會(huì)越高。對(duì)Hg0和Hg2+的脫除效率相對(duì)較低,其中Hg0脫除效率分別為19.1%,18.8%和9.6%,Hg2+脫除效率分別為23.3%,30.8%和29.2%。超低排放改造中通常在電除塵器前加裝低溫省煤器,而低低溫電除塵器在提高除塵效率的同時(shí),對(duì)汞的協(xié)同脫除能力也得到提高。文獻(xiàn)[6-7]中的檢測(cè)認(rèn)為,燃煤煙煤的低低溫電除塵器脫汞效率為0~68%,荷蘭研究者認(rèn)為低低溫電除塵器脫汞效率在50%左右。
石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)是我國(guó)最常采用的脫硫方法,由于Hg2+極易溶于水且化學(xué)性質(zhì)活潑,因而容易被濕法脫硫裝置去除[8]。在滿負(fù)荷下對(duì) 3臺(tái)機(jī)組脫硫進(jìn)、出口煙氣中不同形態(tài)汞濃度進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果如圖2所示。
圖2 濕法脫硫?qū)拿摮Ч?/p>
在A,B,C這3臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)中,總汞分別由7.05,3.38和3.69 μg/m3降低至2.60,1.54和1.75 μg/m3,脫硫裝置對(duì)汞的脫除率分別為63.1%,54.4%和52.6%。
從圖2中可以看出,脫硫裝置對(duì)Hg2+有較強(qiáng)的脫除效果,3臺(tái)機(jī)組的Hg2+脫除率分別達(dá)到85.2%,84.9%,76.1%。文獻(xiàn)[9]對(duì)300 MW機(jī)組測(cè)試表明,濕法脫硫系統(tǒng)對(duì)Hg2+的脫除效率為79.93%~90.53%。文獻(xiàn)[10]對(duì)燃煤電廠污染物控制裝置進(jìn)出口煙氣汞實(shí)地采樣測(cè)試結(jié)果表明,濕法脫硫?qū)g2+的脫除效率為69.66%,均與本次測(cè)試結(jié)果相符。而Hg0不易溶于水,其在脫硫系統(tǒng)中的脫除效果并不顯著,本次測(cè)試3臺(tái)機(jī)組Hg0脫除率分別為29.7%,33.2%和39.2%。脫硫入口煙氣中Hgp濃度水平較低,經(jīng)脫硫漿液洗滌后出口Hgp濃度低于檢出限。分析顯示脫硫系統(tǒng)對(duì)汞的脫除能力較強(qiáng),而總汞脫除率主要由煙氣中Hg2+的占比決定,燃煤煙氣協(xié)同脫汞技術(shù)主要就是通過(guò)噴射氧化劑等辦法將Hg0轉(zhuǎn)化為Hg2+,再通過(guò)脫硫裝置協(xié)同脫除。
A機(jī)組在脫硫出口安裝臥式、板式濕式電除塵器作為末端排放控制設(shè)施,采用安大略法對(duì)濕式電除塵器脫汞效果進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果如圖3所示。濕式電除塵器進(jìn)口煙氣中總汞濃度為2.60 μg/m3,其中Hg0占比79.2%,經(jīng)過(guò)濕式電除塵后,Hg2+幾乎全部被脫除,煙氣中總汞濃度降至1.06 μg/m3,總汞脫除效率為59.2%,Hg0脫除效率為48.5%。濕式電除塵器對(duì)汞的脫除由其工作原理所決定,區(qū)別于干式電除塵的振打清灰方式,濕式電除塵器收塵極板上的荷電粉塵是隨噴淋系統(tǒng)沖洗水流入灰斗排除的,這種清灰方式不僅避免了二次揚(yáng)塵,獲得了更高的除塵效率,而且沖洗水形成的連續(xù)水膜還可以同時(shí)帶走水溶性較好的Hg2+,起到協(xié)同脫汞的作用。
圖3 濕式電除塵器對(duì)汞的脫除效果
B機(jī)組在脫硫吸收塔后增設(shè)煙氣冷卻器,利用江水對(duì)煙氣進(jìn)行冷卻,從而實(shí)現(xiàn)回收冷凝水,緩解有色煙羽、消除石膏雨的目的。為研究煙氣冷凝對(duì)汞的協(xié)同脫除效果,對(duì)B機(jī)組煙氣冷卻器進(jìn)出口汞濃度進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果如圖4所示。從圖4中可以看出,經(jīng)過(guò)煙氣冷卻器后,煙氣中汞以Hg0的形式排放,總汞濃度由1.54 μg/m3降低為1.09 μg/m3,煙氣冷卻器脫汞效率為29.2%,Hg0的脫除效率為18.0%。同時(shí)對(duì)煙氣冷凝液進(jìn)行成分分析,結(jié)果顯示冷凝液中汞含量為0.65 μg/L,這也驗(yàn)證了煙氣冷卻器具有一定脫汞效果。
圖4 煙氣冷卻器對(duì)Hg的脫除效果
燃煤機(jī)組的污染物控制設(shè)備都有一定協(xié)同脫汞效果,測(cè)試機(jī)組超低排放改造后電除塵器、濕法脫硫裝置、濕式電除塵器和煙氣冷卻器的總汞脫除效率分別為24.5%~33.3%,52.6%~63.1%,59.2%和29.2%,煙氣汞排放濃度為1.06~ 3.13 μg/m3,總汞脫除效率為67.9%~88.7%。
汞的脫除效率主要受煙氣中汞存在形態(tài)的影響,其中易于被捕集和吸附溶解的Hgp和Hg2+占比的提高有利于汞的脫除,煙氣汞最終主要以Hg0的形態(tài)排入大氣中。
對(duì)于煤中汞含量偏高的機(jī)組,可以進(jìn)一步關(guān)注入爐煤中氯、溴等鹵素含量,提高Hg2+占比,并考慮采用溴劑摻燒-濕法脫硫或低溫段汞吸附劑噴射等脫汞工藝以降低汞排放水平。