劉會令
(國能懷安熱電有限公司,河北 張家口 076150)
國能懷安熱電有限公司鍋爐磨煤系統(tǒng)使用的是沈陽重型機器有限公司制造的MPS-190型磨煤機,自機組運行以來,磨煤機一直存在振動嚴重的現(xiàn)象,磨輥不能沿正確的軌道運行,磨盤瓦碗邊損壞嚴重,輥套磨損嚴重。加載架斷裂,加載架限位板與中架體限位板磨損嚴重,甚至碎裂。磨煤機密封關(guān)節(jié)軸承磨損嚴重,加載拉桿磨損嚴重、斷裂,密封效果差,漏風(fēng)嚴重,減速機加熱器頻繁燒毀,更換頻繁;彈性金屬塑料瓦磨損、溫度高以及損壞等問題,經(jīng)過多次維修改造沒有取得太好的效果,多次學(xué)習(xí)、研究后,最近一次的改造將現(xiàn)有缺陷降低到最小甚至消除。
1.1.1 磨輥張開角度
國能懷安熱電有限公司磨煤機空載時,磨輥與磨盤瓦是緊密接觸的,沒有間隙,在運行時,加載架擺動幅度大,中架體限位板與加載架限位板磨損嚴重,間隙很難控制,磨煤機磨輥與磨盤瓦之間的間隙主要利用加載與煤層厚度調(diào)整,磨輥張開角度主要靠連桿碟簧、轉(zhuǎn)動架調(diào)整,由于磨煤機運行工況惡劣,煤質(zhì)多變,連桿、轉(zhuǎn)動架磨損嚴重,間隙與張開角度調(diào)整能力差,造成磨輥輥套與磨盤襯瓦的配合發(fā)生變化,無法形成理想的線接觸。長期運行磨損非常嚴重,振動加劇,同時磨盤瓦磨損嚴重,瓦邊損壞,影響出力,也會造成磨損。
1.1.2 進風(fēng)量
磨煤機內(nèi)煤與加載力、一次風(fēng)量共同影響了磨煤機煤層厚度,MSP190型磨煤機采用的是液壓定加載,煤層的薄厚影響磨輥的運動規(guī)律,當煤層太薄和太厚時都會產(chǎn)生沖擊振動。進風(fēng)量小,研磨的煤粉不能及時被有效地吹走,造成煤粉堆積,煤層變厚,磨重率增加,磨輥運行角度異常,磨煤機負荷變重。當進風(fēng)量過大,流速提高,煤粉被吹走,雖然降低磨重率,單煤粉細度減小,阻力增加,壓實層的彈性增加,磨煤機的效率低,煤粉顆粒大[1]。
1.2.1 制作墊片
考慮以上問題,必須解決的是,較少加載架的擺動幅度,調(diào)整磨輥與磨盤瓦的間隙,規(guī)范磨輥運行時的張開角度。制作墊片,調(diào)整磨輥與磨盤瓦間隙妥善解決以上一些問題,增加加載架限位墊片(圖1)和加載碟簧限位墊片(圖2),使磨輥與磨盤瓦留有一定的間隙,磨輥沿固定軌道在磨盤瓦內(nèi)運行。2種墊片分3種類型(δ10 mm、δ20 mm、δ30 mm),便于改造時調(diào)整間隙。利用液壓油站,將加載架升起,靜止時調(diào)整到合適的高度,以合適的間隙確定墊片的數(shù)量。用δ40 mm鋼板在中架體上焊接支撐,限位墊片用螺栓在焊接牢固的支撐上面固定。加載架限位墊片任意種組合,輥套磨損嚴重,磨煤機出力受到影響時,可以去掉部分墊片,達到合適的間隙,保證出力;連桿碟簧限位墊片根據(jù)磨輥張開角度的需要,加在轉(zhuǎn)動架上面或下面,要使張開角度變大,轉(zhuǎn)動架上面多加限位墊片比較好;要使張開角度變小,轉(zhuǎn)動架下面多加限位墊片比較好。磨盤瓦與磨輥間隙調(diào)整到20 mm~30 mm,要達到理想的處理效果,具體數(shù)值依靠經(jīng)驗積累,太小不能解決振動問題,太大影響設(shè)備出力。
圖1 加載架限位墊片示意圖
圖2 碟簧限位墊片示意圖
1.2.2 調(diào)節(jié)入口風(fēng)量
調(diào)整加載力為10 MPa左右,并通過風(fēng)煤比調(diào)整進煤量,風(fēng)煤比控制為1.4~1.8.一次風(fēng)速根據(jù)運行情況設(shè)置在合適的范圍內(nèi)。
振動消除,電機電耗降低,拉桿擺動幅度、上下移動幅度變小,漏風(fēng)降低,液壓缸漏油次數(shù)大大降低 ,磨輥堆焊次數(shù)減少,中架體限位板磨損大大減輕,磨盤瓦碗邊保持完好,減速機運行平穩(wěn),現(xiàn)場噪聲降低,以極少的代價帶來的較好的效果。通過10 t、15 t、20 t、30 t給煤量等試驗,磨煤機的出力不受影響,矸石排量正常,自2014年改造以來,設(shè)備的穩(wěn)定性、可靠性得到了明顯的改善,得到公司領(lǐng)導(dǎo)及運行人員的肯定。
2.1.1 磨煤機基座(下架體)密封泄漏
MPS190型磨煤機基座密封間隙增大,一次風(fēng)夾雜灰塵泄漏,造成基座部位環(huán)境溫度升高,嚴重影響了基座下部的設(shè)備壽命和運行安全。環(huán)境溫度升高縮短了高壓橡膠油管的使用壽命,造成液壓油泄露。由于漏風(fēng)嚴重,因此減速機輸出法蘭溫度升高,上箱體油溫升高,造成彈性金屬塑料瓦溫度高,減速機的運行安全受到威脅。隨著熱風(fēng)系統(tǒng)的泄露,灰塵極易附著在液壓油缸或者是液動換向閥的輸出桿上,往復(fù)運動的輸出桿將灰塵帶入缸體內(nèi),造成缸體磨損,進入液壓系統(tǒng)的灰塵造成加載系統(tǒng)故障,影響設(shè)備的安全運行[2]。泄漏降低了密封風(fēng)系統(tǒng)壓力,在磨煤機機座部位分配了較大的密封風(fēng),該部位的漏風(fēng)降低了密封風(fēng)母管的壓力。大量漏風(fēng)時輕則造成備用密封風(fēng)機自啟,當自啟失敗時可能導(dǎo)致該磨煤機全部停止運行,并造成停機。漏風(fēng)造成密封風(fēng)母管壓力降低,磨輥軸承因冷卻效果受到影響,溫度升高,甚至煤粉進入磨輥軸承,造成損壞,設(shè)備退出運行。
2.1.2 拉桿密封不嚴
拉桿上密封是關(guān)節(jié)軸承密封,關(guān)節(jié)軸承部分磨損嚴重,拉桿也出現(xiàn)很重磨損,磨損使得煤粉在限制內(nèi)密封套內(nèi)做徑向運動,外密封導(dǎo)套套裝當中的雜物進入密封的腔室中,不斷地損壞在拉桿內(nèi)密封套外側(cè),在設(shè)備運行時沿內(nèi)密封套下密封芯,通過不斷地蔓延,導(dǎo)致煤粉外漏[3]由于下密封采用鋁合金密封圈,磨損后密封效果差,拉桿磨損嚴重,直徑變細,甚至斷裂,斷裂后停運設(shè)備更換,降負荷損失大。
2.1.3 熱一次風(fēng)門軸漏風(fēng)
熱一次風(fēng)調(diào)門門軸使用的是氟橡膠密封圈,不耐高溫,造成漏風(fēng)、漏灰嚴重。
2.2.1 磨煤機基座(下架體)密封泄漏處理
利用鋁合金鑄造4塊組成中速磨煤機下架體環(huán)形外氣封密封套,用銷釘螺栓緊固在在MPS190型磨煤機旋轉(zhuǎn)基座下面,二者留有一定的間隙。下架體環(huán)形外氣封密封套設(shè)置了5組機械密封槽,其中3組裝柔性密封,它與磨煤機傳動基座接觸;另外2組密封槽與套裝在磨煤機傳動基座上的耐高溫碳晶密封環(huán)相配合;碳晶密封環(huán)套裝在中速磨煤機基座上,通過彈簧固定,設(shè)備運行時隨著磨煤機基座在密封套2組機械密封槽內(nèi)旋轉(zhuǎn);在安裝時,增加一道石墨鎳絲盤根,密封效果好。磨損下架體可以用原子灰涂抹處理,效果好, 經(jīng)濟實惠。采用3道柔性密封和2道碳晶密封環(huán)所形成的動靜式懸浮迷宮密封結(jié)構(gòu),密封效果好,設(shè)備改造后能徹底消除基座部位的泄漏問題;第一次改造后能使用1 a以上,使用周期長,不需要進行密封件更換;該方案改造不需要拆除原有設(shè)備就可以實施;密封套分四段采用鋁制鑄造加工而成,重量輕且安裝檢修維護方便;檢修時只需更換碳精密封環(huán),檢修更換方便,維護成本低廉,如圖3所示。
圖3 磨煤機基座(下架體)外氣封密封改造結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.2 MPS190型磨煤機拉桿密封問題處理
更換拉桿、關(guān)節(jié)軸承極為困難。上密封改造時,去掉關(guān)節(jié)軸承及關(guān)節(jié)軸承座,改為(如圖4所示)定制形狀,上密封可以在密封座上隨著拉桿自由上下、左右移動,上密封運動過程利用自重自動密封,密封效果好,又能很好保護拉桿不受磨損,起到四兩撥千斤的密封效果。下密封的鋁合金密封圈重新設(shè)計制作,采用氟橡膠密封圈(如圖5所示),在適當位置位置以45°角切開,中間利用不銹鋼抱箍緊固,密封座重新設(shè)計制作,單密封改為雙密封,安裝上下2個氟橡膠密封圈,密封效果好,更換方便,拉桿磨損的問題得到解決。
2.2.3 熱一次風(fēng)門軸漏風(fēng)處理
針對熱一次風(fēng)調(diào)門門軸漏風(fēng)、漏灰嚴重,采取重新設(shè)計熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈和密封外套,將原門軸外套盤根壓蓋去掉,加工四孔內(nèi)螺紋法蘭,中間鋸開與原門軸外套焊接,用螺栓上下固定,左右擠緊,螺栓規(guī)格盡量用12.9級高強度耐高溫螺栓,避免拆卸時斷裂。氟橡膠密封圈,不耐高溫,改為油庫防火用石棉布,加火車軸承用油脂,自制模具壓制,油脂滴點可高達300 ℃以上,這樣石棉不容易發(fā)干、變硬,起到了很好的密封效果,解決了氟橡膠不耐高溫的問題,如果有又軟、又有彈性、又耐高溫門軸的密封材料能夠替代石棉更好。設(shè)計的熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈(如圖6所示 )和密封外套外形(如圖7所示)。
圖4 拉桿上密封圈示意圖
圖5 拉桿下密封圈示意圖
圖6 熱一次風(fēng)調(diào)門門軸密封圈
MPS190型磨煤機減速機是重齒JLX37Z型,有3個6 kW電加熱器內(nèi)置于減速機下箱體內(nèi),由于潤滑油流動性差 ,長時間運行后,表面結(jié)焦嚴重,造成油質(zhì)惡化,焦塊進入,下箱體無法清理,不安全,甚至?xí)M入上箱體造成彈性金屬塑料瓦磨損、溫度高、損壞,更換時放油、降負荷停運設(shè)備、需要的人力多,特別麻煩。
圖7 熱一次風(fēng)門軸密封外套
為了解決以上問題,先將2個9K電加熱棒外部以串聯(lián)方式安裝制作1個加熱器(如圖8所示),一邊用法蘭、閥門與減速機下箱體連接,一邊和原潤滑油站連接,安裝在減速機外面。運行時,將1、3、4的閥門依次打開,同時關(guān)閉2號閥門;當設(shè)備發(fā)生故障或檢修時,切斷3號和4號閥門,打開1號閥門和2號閥門,此方法可以在不停運設(shè)備的情況下維修,維修后直接投入加熱器使用且不需要放油、加油。減速機內(nèi)油的流動性好,不易結(jié)焦,保證潤滑油品質(zhì),加熱效果好,保證減速機潤滑油溫為38 ℃~42 ℃,避免雜質(zhì)顆粒進入下箱體,保證設(shè)備安全。
圖8 磨煤機減速機外置式加熱器示意圖
通過以上原因分析及處理方案,MPS190型磨煤機的劇烈振動問題得到了有效的降低,磨盤瓦與磨輥間隙在規(guī)定范圍內(nèi),磨盤瓦碗邊和輥套磨損很大程度減輕。加載架目前沒有發(fā)生斷裂情況。熱一次風(fēng)調(diào)門的門軸密封圈和密封外套的設(shè)計杜絕了漏風(fēng)、漏粉和漏灰,從根本上改善了生產(chǎn)環(huán)境的污染。減速機加熱器問題的處理方案也得到了行業(yè)內(nèi)的借鑒,該次改造不僅磨煤機的使用壽命得到了有效的延長,而且也降低了耗電量,從經(jīng)濟角度來說是為公司創(chuàng)造了效益,保障了磨煤機的正常運行。