蘇 鵬,林 彬,趙 煒,羊 羿
(1.江蘇大學(xué)能源與動力工程學(xué)院,江蘇鎮(zhèn)江 212000;2.中廣核研究院有限公司,廣東深圳 518000;3.中弗(無錫)新能源有限公司,江蘇無錫 214000)
固體氧化物燃料電池(SOFC)得到了越來越多的關(guān)注[1],這主要是由于其在不使用貴金屬催化劑的情況下,具有較高的能量轉(zhuǎn)換效率和燃料靈活性(如天然氣、沼氣)[2]。SOFC 技術(shù)的主要優(yōu)勢之一是可以基于現(xiàn)有的燃料基礎(chǔ)設(shè)施(如天然氣和柴油),而無需對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資和改造。根據(jù)單燃料電池結(jié)構(gòu)的不同和其后的機(jī)械穩(wěn)定性,SOFC 主要在熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)機(jī)組、輔助動力機(jī)組(APU)和分布式發(fā)電機(jī)組中有很好的應(yīng)用前景[3]。
目前,基于燃料利用方式的不同,SOFC 主要分為內(nèi)重整和外重整兩種類型。內(nèi)重整是直接將碳?xì)淙剂霞尤腚姵貎?nèi)部,利用SOFC 電池陽極表面的鎳進(jìn)行重整反應(yīng)[4],獲得氫氣及CO 等氣體產(chǎn)物進(jìn)行發(fā)電;外重整基于專門的重整裝置,將燃料通入重整器中,經(jīng)重整反應(yīng)轉(zhuǎn)化為H2及CO 等反應(yīng)氣體后,再對接入SOFC 系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)電。內(nèi)重整可將燃料及電池系統(tǒng)直接耦合進(jìn)行發(fā)電[5-6],但存在諸多問題,如電池片陽極發(fā)生重整反應(yīng)快速吸熱,造成電池局部溫差過大,易引發(fā)陽極材料及電解質(zhì)材料的破裂,使電池穩(wěn)定性下降,此外,內(nèi)重整時,陽極長期反應(yīng)熱解碳?xì)淙剂蟍2],會使表面的鎳積碳,從而產(chǎn)生中毒現(xiàn)象,導(dǎo)致重整效果不佳,而電池片陽極的鎳失活[7],會使電池的發(fā)電效率下降,引起SOFC 發(fā)電系統(tǒng)的性能急劇衰減。外重整相比于內(nèi)重整,具有諸多優(yōu)勢,外重整具有工藝成熟,可有效避免電池片積碳中毒現(xiàn)象,保證電堆反應(yīng)的穩(wěn)定性。
天然氣重整制氫技術(shù)主要有水蒸氣重整(SR)、部分氧化重整(POR)和自熱重整(ATR)等。目前水蒸氣重整制氫技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,部分氧化重整能耗低,但是產(chǎn)氫也相對較低。自熱重整需消耗部分甲烷參與燃燒,燃料利用率較低,產(chǎn)氫量較水蒸氣重整低。目前天然氣重整催化劑多采用鎳基催化劑,鎳基催化劑相對其他貴金屬催化劑來說[8],具有制取工藝成熟,市場應(yīng)用廣泛及價格低等優(yōu)勢[7],但鎳基催化劑抗積碳能力較弱[8],對于燃料水碳比的控制精度[9]要求較高。本文采用甲烷水蒸氣重整裝置耦合進(jìn)入SOFC 電堆系統(tǒng),探究不同水碳比、重整溫度及氣體流量對SOFC 電堆性能的影響,為下一步天然氣SOFC 發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及參數(shù)優(yōu)化提供理論支持。
實(shí)驗(yàn)所采取的系統(tǒng)流程圖如圖1 所示,主要分為重整/供氣單元、SOFC 電堆單元和電化學(xué)測試單元3 個部分。SOFC電堆單元經(jīng)H2側(cè)管路通入N2吹掃升溫至800 ℃后,關(guān)閉N2,通入99.99%的氫氣和空氣進(jìn)行電堆還原,待還原完畢后開始純氫狀態(tài)下的電堆性能數(shù)據(jù)采集;重整/供氣單元分為4 路,空氣路使用壓縮空氣作為陰極反應(yīng)氣體,經(jīng)單向閥及減壓閥減壓后由質(zhì)量流量計控制流量;純N2/H2路負(fù)責(zé)陽極側(cè)的燃料氣體供應(yīng),由質(zhì)量流量計控制流量;去離子水路提供甲烷水蒸氣重整反應(yīng)中的蒸汽供應(yīng),使用計量泵對進(jìn)入汽化器的去離子水量進(jìn)行控制,經(jīng)電堆高溫尾氣換熱至300 ℃進(jìn)行汽化并與甲烷氣體均勻混合;CH4路負(fù)責(zé)重整反應(yīng)所需甲烷氣體的供應(yīng)。
圖1 甲烷水蒸氣重整SOFC系統(tǒng)示意圖
電堆單元采用上海中弗新能源科技股份有限公司所生產(chǎn)的電池堆,該電堆由3 片120 mm×120 mm 鎳-氧化釔穩(wěn)定的氧化鋯(Ni-YSZ)平板陽極支撐電池片組成,有效反應(yīng)面積為100 mm×100 mm。實(shí)驗(yàn)用重整催化劑為鎳基中低溫范圍催化劑,使用活性溫度范圍為550~750 ℃,電堆內(nèi)部集流材料為銀網(wǎng),熔點(diǎn)為900 ℃左右,在進(jìn)行不同工況條件實(shí)驗(yàn)時,為避免催化劑出現(xiàn)因長期超溫反應(yīng)而導(dǎo)致的失活及使用壽命縮短現(xiàn)象和大電流情況下銀網(wǎng)融化導(dǎo)致的電堆結(jié)構(gòu)損壞現(xiàn)象,未規(guī)劃對電堆開展更高溫度實(shí)驗(yàn)。
氣體反應(yīng)前后均使用島津GC-14b 氣相色譜儀進(jìn)行定量分析。電化學(xué)測試單元包括IT9000 電子負(fù)載、TH5203 電池測試儀和電腦數(shù)據(jù)處理終端。
實(shí)驗(yàn)前對系統(tǒng)進(jìn)行保壓實(shí)驗(yàn),具體操作流程及方法如下:對電堆單元及重整/供氣單元進(jìn)行氣密性檢測,確認(rèn)實(shí)驗(yàn)管路節(jié)點(diǎn)無漏氣現(xiàn)象后,開始實(shí)驗(yàn);為保證催化劑及SOFC 電堆不被破壞,重整/供氣單元及電堆單元均以0.5 ℃/min 的升溫速率升溫;待溫度升至400 ℃左右時,通入1.5 L/min 的N2(99.9%)吹掃管路保護(hù)電堆升溫;重整單元及電堆單元升至750 ℃時進(jìn)行保溫,并開始在N2中逐漸通入純H2(99.99%)進(jìn)行重整催化劑和電堆的還原,H2比例從5% 逐漸增大至100%,持續(xù)2 h。
催化劑及電堆還原完畢后,重整單元降溫至700 ℃,調(diào)節(jié)各個重整工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
燃料利用率定義為:
式中:pst為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,101 325 Pa;R為氣體常數(shù),8.314 4 J/(mol·K);Tst為標(biāo)準(zhǔn)溫度,273.15 K;F為法拉第常數(shù),96 485 C/mol;nj為燃料成分j的一個分子發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)時轉(zhuǎn)移的電子數(shù);N為串聯(lián)的電池數(shù)。
針對重整因素及重整效果,探究了不同重整溫度、水碳比下的CH4轉(zhuǎn)化率、重整效率,并且就對應(yīng)的SOFC 電堆性能進(jìn)行分析。CH4轉(zhuǎn)化率計算公式為:
式中:X代表氣體的體積分?jǐn)?shù);in 為重整入口;out 為重整出口。
實(shí)驗(yàn)使用H2對SOFC 電堆還原,分析純氫燃料800、750 ℃下的SOFC 電堆在不同反應(yīng)狀態(tài)下的電化學(xué)性能。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),SOFC 電堆高溫還原后的性能更優(yōu),因此電堆在800 ℃還原測試后,降溫至750 ℃再次進(jìn)行測試。純氫狀態(tài)下的性能參數(shù)如表1 所示。不同反應(yīng)溫度、不同燃料氣量(fa)狀態(tài)下的電堆電壓(OCV)、功率(Pmax)是不同的,由表1 可知,在氫氣氣量為6 L/min 時,電堆溫度從800 ℃下降到750 ℃,最大功率由72.15 W 下降至58.22 W,表明電堆反應(yīng)溫度的升高對電池性能有促進(jìn)作用,且電堆溫度對SOFC 的性能影響較大。800 ℃-6 L/min 狀態(tài)下的電堆性能最佳,但因燃料較為充足,其燃料利用率較低。
表1 純氫狀態(tài)下SOFC 的性能參數(shù)及燃料利用率
電堆反應(yīng)溫度維持在800 ℃保持不變,保證電堆的穩(wěn)定運(yùn)行,天然氣體積流量為0.75 L/min,天然氣流量與陰極側(cè)空氣流量比例為1∶8,重整單元的工作溫度為700 ℃,研究甲烷水蒸氣重整實(shí)驗(yàn)中水碳比對電堆性能的影響,結(jié)果如圖2 所示。由圖2 可知,水碳比增大,重整反應(yīng)產(chǎn)氫量增加,電堆功率逐漸增大;隨著水碳比的增加,水蒸氣雖然促進(jìn)了重整反應(yīng)的進(jìn)行,但同時過量水蒸氣增加了整體重整氣體的流量,導(dǎo)致氫氣體積分?jǐn)?shù)減?。划?dāng)水碳比為3.5 時,電堆性能呈下降趨勢。對比不同水碳比時的電堆I-V-P曲線可知,相同電流密度下水碳比為3.0 時的功率較大,隨著水碳比的進(jìn)一步增大,電堆性能出現(xiàn)衰減。
圖2 不同水碳比工況下的電堆I-V-P曲線圖
由圖2 可知,當(dāng)水碳比為3.0 時,電堆性能達(dá)到最佳,因此選取甲烷流量為0.75 L/min,水碳比3.0 作為不同重整溫度下的最優(yōu)工況。因重整反應(yīng)為吸熱反應(yīng),所以催化劑的活性受溫度影響較大,當(dāng)溫度升高時,重整催化劑的催化活性逐漸變優(yōu),使得重整反應(yīng)的效率增加。圖3 為不同重整溫度下的CH4轉(zhuǎn)化率及電堆最大功率曲線圖,當(dāng)溫度從550 ℃逐漸升高至750 ℃時,重整效率及CH4轉(zhuǎn)化率均出現(xiàn)大幅提升,H2產(chǎn)率也相應(yīng)提高,重整氣體組分中氫氣體積分?jǐn)?shù)增加,因此,電堆性能隨重整溫度的升高而提高。實(shí)驗(yàn)所采用的催化劑為鎳基中低溫催化劑,活性溫度區(qū)間為550~750 ℃。
圖3 不同重整溫度下的CH4轉(zhuǎn)化率及電堆最大功率曲線圖
隨著重整溫度的升高,進(jìn)入電堆內(nèi)部的重整氣體溫度提升,無需再進(jìn)行預(yù)熱,重整氣與電堆內(nèi)部溫差較小,可實(shí)現(xiàn)熱量均衡,避免了因低溫重整氣體的進(jìn)入使電堆內(nèi)局部溫度降低而引起的性能衰減。而且低溫下重整,CH4轉(zhuǎn)化效率較低,未完全反應(yīng)的甲烷進(jìn)入電堆內(nèi)與水蒸氣再次發(fā)生內(nèi)重整反應(yīng),電堆內(nèi)部產(chǎn)生熱量較少,所以內(nèi)重整反應(yīng)會吸收電堆內(nèi)的熱量,降低電堆堆芯的溫度,由上文可知,當(dāng)電堆溫度降低時,電堆性能會有明顯衰減,因此重整溫度的提高有利于提升電堆的性能。
在重整溫度為750 ℃,電流密度為200 mA/cm2,水碳比為3.0 的條件下,進(jìn)行SOFC 電堆持續(xù)恒流放電測試,運(yùn)行時間為110 h,結(jié)果如圖4 所示。實(shí)驗(yàn)對電堆三個串聯(lián)的單電池單元采用單獨(dú)電壓監(jiān)測,1~3 號電池單元均出現(xiàn)微小衰減,電池單元在前60 h 時間段內(nèi)趨于穩(wěn)定,60 h 后,在恒定電流密度下的工作電壓均開始緩慢下降,衰減速率為7.5%/1 000 h。
圖4 電池單元分電壓-時間趨勢圖
圖5~6 為電堆長期運(yùn)行前后I-V-P性能曲線,對比圖4~6可知,各電池單元運(yùn)行一段時間后均出現(xiàn)一定的性能衰減趨勢,相同電流密度下,工作電壓呈減小趨勢,因此輸出功率減小,電池測試儀顯示內(nèi)阻增大。后經(jīng)拆堆分析,3 個電池單元的陽極側(cè)均出現(xiàn)積碳現(xiàn)象,衰減原因?yàn)殚L期放電測試時間至60 h 時,未反應(yīng)完全的CH4進(jìn)入電堆內(nèi)重整不完全,陽極側(cè)發(fā)生積碳,導(dǎo)致內(nèi)阻增大及電池有效反應(yīng)面積減小,出現(xiàn)緩慢的性能衰減現(xiàn)象。
圖5 電堆長期運(yùn)行前I-V-P性能曲線
圖6 電堆長期運(yùn)行后I-V-P性能曲線
在相同重整溫度條件下,增加水碳比會提高SOFC 電堆的性能,但采用過量水碳比對電堆整體性能提升效果不顯著,綜合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,相同溫度條件下,水碳比為3.0 時可獲得最佳性能。工況條件為CH4體積流量為0.75 L/min、水碳比為3.0 時,提高重整溫度可使CH4轉(zhuǎn)化率提高,電堆整體輸出功率也顯著提高。在重整系統(tǒng)與電堆系統(tǒng)耦合長期運(yùn)行過程中,電堆長期使用CH4燃料會發(fā)生積碳反應(yīng),使電堆部分電池單元出現(xiàn)性能衰減,進(jìn)一步導(dǎo)致電堆整體性能衰減。綜上所述,甲烷水蒸氣重整SOFC 電堆系統(tǒng)受到重整溫度、重整水碳比等因素的影響,重整溫度750 ℃、水碳比2.5~3.0 為最佳工況,在耦合系統(tǒng)工作中,應(yīng)靈活調(diào)整水碳比,避免積碳導(dǎo)致的電堆性能衰減。