張亞勇 薛新枝 沈 宏
(1.蘇州市軌道交通集團有限公司 江蘇蘇州 215000;2.蘇州工業(yè)園區(qū)市政服務(wù)集團有限公司 江蘇蘇州 215024)
蘇州軌道交通4號線蘇錦村站-火車站站-北寺塔站區(qū)間全長2 167 m,其中火車站站長123 m,是軌道交通2、4號線的地下三層換乘車站,2007年上海鐵路局對蘇州火車站做綜合改造時同步施工并于2012年完工,本次實施的4號線部分位于地下三層。為了最大限度地減少施工對運營中的軌道交通2號線、滬寧鐵路和滬寧城際高鐵的影響,施工組織方案中確定采用兩臺盾構(gòu)分別從蘇錦村站、北寺塔站始發(fā),到達火車站站后同時調(diào)頭再二次始發(fā)。
本工程盾構(gòu)機總長度約82 m,總重量約350 t,包括盾構(gòu)機主機和后配套設(shè)備兩大部分,主機與后配套設(shè)備由橋架連接。主機由刀盤、前盾、中盾、盾尾四部分組成,盾體最大直徑6 400 mm,刀盤直徑為6 410 mm,總長度約9.4 m,總重量約180 t;后配套設(shè)備總長度約72.6 m,總重量約170 t。
火車站站南北端頭井內(nèi)部凈距12.00 m,寬度約25.20 m,凈空高度8.00 m,下翻梁處凈空7.1 m,站長123 m,凈空滿足盾構(gòu)機調(diào)頭最小需求(6.6 m),但長度無法滿足兩臺盾構(gòu)機同時調(diào)頭需求(164 m),無法滿足原工籌計劃。受外部環(huán)境制約,蘇錦村站-火車站站-北寺塔站區(qū)間貫通是軌道交通4號線的控制性工程,也是4號線“洞通”的最后節(jié)點,而火車站密閉空間內(nèi)調(diào)頭更是施工的重難點,直接關(guān)系著整個4號線盾構(gòu)區(qū)間貫通及后續(xù)的鋪軌施工,影響到4號線的開通試運營。如分別實施調(diào)頭,則會對運營中的2號線、滬寧鐵路、滬寧城際高鐵影響期延長,同樣影響4號線的如期開通[1-4]。
為實現(xiàn)火車站站兩臺盾構(gòu)機及后配套設(shè)備同時調(diào)頭、同時始發(fā),根據(jù)本標段三站兩區(qū)間自身特點,兩盾構(gòu)區(qū)間需左右線交叉施工,蘇-火區(qū)間從蘇錦村站南端頭始發(fā),先掘進左線,火-北區(qū)間從北寺塔站北端頭始發(fā)先掘進右線,兩盾構(gòu)同時到達火車站站后,盾構(gòu)主機從左、右線分別調(diào)頭,在空間上滿足同時調(diào)頭、二次始發(fā)的需要。盾構(gòu)施工組織工籌見圖1。
圖1 盾構(gòu)施工組織工籌
根據(jù)盾構(gòu)機主機及后配套的尺寸,結(jié)合設(shè)計圖紙和結(jié)構(gòu)施工測量結(jié)果,同時為了保證盾構(gòu)機組裝調(diào)試、始發(fā)節(jié)點工期,分別制定了兩個施工方案并從經(jīng)濟性、可操作性、工期等方面進行對比分析。
(1)盾構(gòu)機和臺車分離,兩臺盾構(gòu)機進行調(diào)頭、平移施工。
(2)端頭井回填,臺車軌道延伸至車站軌行區(qū),根據(jù)CAD模擬結(jié)果,鑿除火車站站內(nèi)原有上翻梁。
(3)端頭井中板引孔,南端頭鋪設(shè)道岔。
(4)在兩個管片車底盤焊接鋼架,通過高強螺栓與設(shè)備橋架連接,由電瓶車牽引至道岔處進行調(diào)頭操作。
(5)1號、2 號、3 號、4 號、5 號臺車組斷開后,電瓶車牽引至道岔處進行各節(jié)臺車調(diào)頭。
(6)火-北區(qū)間盾構(gòu)機臺車調(diào)頭完成后,利用中板引孔和倒鏈調(diào)整道岔方向,進行蘇-火區(qū)間臺車調(diào)頭。
(1)在管片車上,根據(jù)橋架尺寸焊接加固鋼架,將橋架固定在鋼架上使之與兩個管片車連接在一起。
(2)兩臺盾構(gòu)機和臺車分離,進行盾構(gòu)機調(diào)頭和臺車水平運輸準備。
(3)盾構(gòu)機在南北端頭同時進行調(diào)頭,同時電瓶車牽引臺車沿隧道水平運輸,火-北區(qū)間運輸至北寺塔站,蘇-火區(qū)間運輸至蘇錦村站。
(4)1~5號臺車在蘇錦村站、北寺塔站井內(nèi)分離,吊車吊出至地面進行左右線交叉轉(zhuǎn)場。
(5)將臺車吊入兩站端頭井內(nèi)進行組裝。
(6)電瓶車頭牽引蘇錦村站內(nèi)臺車沿蘇-火區(qū)間運輸至火車站站南端頭,電瓶車頭同時牽引北寺塔站內(nèi)臺車沿火-北區(qū)間運輸至火車站北端頭。
(7)臺車和已調(diào)頭完成的盾構(gòu)機連接后進行組裝、調(diào)試。
在深入研究的基礎(chǔ)上,從技術(shù)特點、經(jīng)濟合理性、工期以及對其他工序的影響四個方面對兩種方案進行分析對比,見表1。
表1 方案對比分析
綜合以上情況分析,盾構(gòu)機調(diào)頭采用方案二,見圖2。
圖2 盾構(gòu)調(diào)頭及臺車交叉轉(zhuǎn)場示意
火車站站南北端頭站內(nèi)調(diào)頭方法與工序相同,本文以火車站站南端頭盾構(gòu)調(diào)頭為例對施工過程進行敘述。盾構(gòu)機接收前,進行實地測量,將車站、盾構(gòu)機、基座、托架等按比例在CAD軟件中繪制成形,模擬封閉式車站盾構(gòu)調(diào)頭全部過程?;疖囌菊灸隙祟^盾構(gòu)調(diào)頭施工流程見圖3。
圖3 盾構(gòu)調(diào)頭施工工藝流程
(1)端頭井地板鋪設(shè)20 mm厚砂漿找平。
(2)在砂漿上鋪設(shè)20 mm厚鋼板,鋼板之間采取焊接固定,焊縫進行打磨處理;每隔4 m用長200 mm、直徑20 mm的螺紋鋼植入底板,并與鋼板接縫進行焊接,防止鋼板產(chǎn)生水平位移。
(3)接收托架安裝時,底部焊接9 000×4 000×20 mm鋼板,鋼板與接收托架連接成一個整體;鋼板四周割出45°倒角并進行打磨處理,以減小盾構(gòu)機和托架、鋼板整體位移時的摩擦阻力。
(4)盾構(gòu)接收后,拆除盾構(gòu)機工作平臺與橋架間管路,工作平臺、橋架與盾構(gòu)主機分離;螺旋后閘門拆除,只留下螺旋前閘門,進行頂升油缸支腿焊接位置除銹作業(yè)。
(5)將接收架與盾構(gòu)機焊接成整體,同時焊接4個頂升油缸支腿。
(6)頂升盾構(gòu)機及接收架,使其升高50 mm,此時油缸行程240 mm(油頂受外力前油缸行程190 mm);取出接收架下部170 mm支墩,將油缸行程縮回至0;盾構(gòu)機和托架同時下降,油缸行程縮至20 mm時,托架底部鋼板恰好與地面鋼板面接觸;油缸繼續(xù)縮回至0,盾構(gòu)機及托架與地面充分接觸。
盾構(gòu)機接收后,停在盾尾距離內(nèi)襯墻1 m的位置;采用2個100 t液壓油缸將盾構(gòu)機南移9.68 m,到達盾構(gòu)調(diào)頭指定位置;盾構(gòu)機繞軸順時針旋轉(zhuǎn)90°共計兩次,累積旋轉(zhuǎn)180°,完成盾構(gòu)調(diào)頭,見圖4~圖6。
圖4 盾構(gòu)機調(diào)頭示意
圖5 盾構(gòu)機平移現(xiàn)場
圖6 盾構(gòu)機調(diào)頭現(xiàn)場
盾構(gòu)機調(diào)頭完成后,向南平移1.32 m,再向西平移0.25 m,移至始發(fā)位置,軸線與隧道中心重合,刀盤距離洞門鋼環(huán)750 mm;千斤頂頂起盾構(gòu)機,油缸行程至240 mm,將17個170 mm高墊塊平行放到托架下部鋼板與底板的鋼板中間,保證盾構(gòu)始發(fā)軸線位置;油缸縮回,盾構(gòu)機和托架落在墊塊上;取出油缸后割除油缸支座,進行打磨處理,同時對始發(fā)托架進行加固處理,做好二次始發(fā)的準備[5-8]。
盾構(gòu)后配套臺車及橋架在封閉的蘇州火車站內(nèi)調(diào)頭較為困難,通過電瓶車將火車站站南北端頭盾構(gòu)后配套臺車分別依次拉至北寺塔站北端頭和蘇錦村站南端頭,采用汽車吊將后配套臺車依次進行調(diào)頭,電瓶車將連接后的臺車拉至火車站南北端頭。
(1)將管片車進行改裝,H250型鋼平行固定在管片車底盤上,形成一個平臺,根據(jù)橋架尺寸焊接加固鋼架,與管片車進行焊接,見圖7~圖8。
圖7 管片車改裝示意(單位:mm)
圖8 管片車焊接“井”字形支撐架
(2)后配套臺車運輸前拆除臺車間管路和線路及連接螺栓、銷子等,1號臺車與雙梁連接不用拆除,并將雙梁前方用焊有特殊架子的管片車支撐,保證雙梁的穩(wěn)定性。拆除管路的同時進行道岔鋪設(shè)。
(3)為防止臺車在運輸過程中由于偏心而產(chǎn)生傾覆,運輸臺車前,對臺車左右兩側(cè)進行配重處理。
(4)電瓶車將火車站站南北端頭盾構(gòu)后配套臺車分別依次運至北寺塔站北端頭和蘇錦村站南端頭。
(5)橋架和1號臺車從端頭井口吊出,旋轉(zhuǎn)180°完成調(diào)頭后吊入端頭井;將1號臺車與橋架連接,通過電瓶車牽引特制平臺的管片車,將橋架與1號臺車運送至已完成調(diào)頭的盾構(gòu)機位置,并與盾構(gòu)機進行連接。
(6)將兩號臺車吊出井口旋轉(zhuǎn)180°后用電瓶車牽引運送至1號臺車位置,并與其連接,3~5號臺車重復(fù)操作后完成后配套調(diào)頭[9-12]。
本次運營鐵路站場下方密閉空間內(nèi)多臺盾構(gòu)同時調(diào)頭施工,通過前期方案制定、比選、優(yōu)化等措施,克服了封閉車站內(nèi)無預(yù)留孔、場地狹小給調(diào)頭施工帶來的種種困難;盾構(gòu)機的支撐設(shè)計順利解決了接收、平移、始發(fā)軸線的問題;臺車運輸后再調(diào)頭的施工方法,成功克服封閉車站內(nèi)臺車調(diào)頭施工工藝復(fù)雜、工期長、效率低、場地要求高的困難。該盾構(gòu)機調(diào)頭施工技術(shù)的特點是多臺盾構(gòu)機可同時調(diào)頭始發(fā),且避免臺車在狹小空間內(nèi)進行旋轉(zhuǎn)調(diào)頭,同時對車站內(nèi)主體結(jié)構(gòu)無特殊要求。