孟尚志
中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司
臨興地區(qū)位于鄂爾多斯盆地東緣,其上古深部煤系地層微裂縫發(fā)育但產(chǎn)量不高[1],儲(chǔ)層改造是天然氣井增產(chǎn)的必要措施[2]。改造后深部地層出水是導(dǎo)致天然氣井單井產(chǎn)量低的重要原因之一[3]。由于氣液兩相滲流、氣井出水位置判斷難、出水傷害氣層、堵水劑波及體積?。?],且氣井堵水工藝的復(fù)雜性,致使氣井堵水作業(yè)整體難度較大[5]。因此,選擇合理的氣井堵水技術(shù),實(shí)現(xiàn)氣井控水過(guò)程中控水穩(wěn)氣是堵水成功后氣井產(chǎn)能提升的關(guān)鍵因素。當(dāng)前氣井堵水整體處于起步階段,室內(nèi)和理論研究基本完善,但有關(guān)堵水應(yīng)用評(píng)價(jià)的爭(zhēng)議不斷[6],室內(nèi)探討有待進(jìn)一步深入。
LX-Y天然氣井位于臨興地區(qū),屬深部煤系,壓裂改造后儲(chǔ)層物理特性具備破碎性特征[7],該井實(shí)施聯(lián)探并采[8]。試井過(guò)程中產(chǎn)氣不高且伴隨大量出水,現(xiàn)場(chǎng)選擇絨囊流體堵水,作業(yè)4 d,試采8 d后中止。數(shù)據(jù)顯示,應(yīng)用絨囊流體堵水后,日實(shí)際產(chǎn)水量由82.97 m3降至42.03 m3,單位壓差產(chǎn)水由11.35 m3/MPa降至2.83 m3/MPa;日產(chǎn)氣量由300 m3/d增至394 m3/d??傮w來(lái)看,應(yīng)用絨囊流體堵水后,LX-Y井單位壓差產(chǎn)水下降75.8%,氣井產(chǎn)能提升不明顯。針對(duì)這一現(xiàn)象,業(yè)內(nèi)對(duì)絨囊流體堵水評(píng)價(jià)提出3點(diǎn)爭(zhēng)議:(1)絨囊堵水成功,但地層本身產(chǎn)能低;(2)地層中自身產(chǎn)能高,但是被絨囊堵住;(3)邊底水入侵量過(guò)大,注入絨囊用量不足。在地層和工藝參數(shù)已定的前提下,上述爭(zhēng)議的核心問(wèn)題在于絨囊流體在天然氣井堵水過(guò)程中能否實(shí)現(xiàn)穩(wěn)氣控水。
絨囊流體是一種能自適應(yīng)儲(chǔ)層[9]、可變形自匹配漏失通道的智能流體體系[10],具有良好的封堵能力[11],已成功應(yīng)用于氣井壓裂控水[12]、煤層氣井壓裂堵水[13]、選擇性堵水[14]、高礦化度地層水地層的穩(wěn)油控水[15]、氣井修井[16]和輔助聚合物驅(qū)油[17]等領(lǐng)域,但有關(guān)絨囊流體封堵后氣水的突破能力室內(nèi)尚未進(jìn)行系統(tǒng)研究。驗(yàn)證絨囊流體封堵后氣水突破壓力的變化,是證明絨囊流體能穩(wěn)氣控水的重要依據(jù),也是回答上述有關(guān)絨囊流體堵水提高氣井產(chǎn)能爭(zhēng)議的關(guān)鍵論據(jù)。為此,室內(nèi)鉆取臨興盒2儲(chǔ)層直徑25 mm的砂巖柱塞,并進(jìn)行人工造縫。利用自制氣水突破壓力測(cè)試儀,以模擬地層水和氮?dú)鉃榱鲃?dòng)介質(zhì)模擬測(cè)定絨囊流體封堵氣、水裂縫突破壓力梯度,分析絨囊流體在基質(zhì)、人工裂縫和邊底水涌入等3類(lèi)不同尺度產(chǎn)水通道中的穩(wěn)氣控水能力。
臨興深部煤系儲(chǔ)層滲透率為(0.01~0.03)×10-3μm2,呈現(xiàn)低孔低滲特征,地層中含有大量層間水。絨囊流體一次堵水后,地層產(chǎn)水量降低約50%,但出水量仍維持在42.96 m3/d。推測(cè)地層中存在高產(chǎn)水通道,可能來(lái)源于壓裂改造形成大尺度人工裂縫,同時(shí)進(jìn)一步溝通其他層位邊底水,形成邊底水互相竄通,進(jìn)而導(dǎo)致大量出水。
為模擬絨囊流體在微孔裂隙、人工裂縫和邊底水涌入3類(lèi)不同尺度產(chǎn)水通道中的穩(wěn)氣控水能力,室內(nèi)分別以基質(zhì)巖心柱塞和線切割4 mm人工裂縫的巖心柱塞(圖1)為對(duì)象,模擬絨囊流體封堵層間小尺度產(chǎn)水通道和人工裂縫等大尺度產(chǎn)水通道,利用物模方法開(kāi)展絨囊流體封堵基質(zhì)巖心及人工裂縫巖心“突破壓力-流量”實(shí)驗(yàn)。
現(xiàn)場(chǎng)絨囊流體配制比例為1.8%囊層劑(主要成分為羥乙基淀粉)+1.2%囊毛劑(主要成分為聚陰離子纖維素)+1.0%囊核劑(主要成分為十二烷基磺酸鈉)+1.0%囊膜劑(主要成分為十二烷基苯磺酸鈉)。室內(nèi)量取10 000 mL去離子水,分別稱取上述質(zhì)量比的囊層劑、囊毛劑、囊核劑和囊膜劑,按順序加入1 000 mL去離子水中,8 000 r/min下攪拌40 min。實(shí)測(cè)所配制絨囊流體密度為0.894 g/cm3,黏度為57 mPa · s,囊泡平均粒徑分布范圍為100~120 μm,流體性質(zhì)參數(shù)符合現(xiàn)場(chǎng)性能參數(shù)范圍。
圖1 室內(nèi)人工造縫巖心柱塞Fig. 1 Laboratory core plunger with hydraulic fractures
以模擬地層水和氮?dú)鉃闅庖簝上嗔鲃?dòng)介質(zhì),利用自制的測(cè)試裝置(圖2)測(cè)試氣液兩相突破絨囊流體封堵的壓力。評(píng)價(jià)絨囊流體在巖心基質(zhì)或裂縫中對(duì)水、氣的封堵效果,分析絨囊流體堵水過(guò)程中的穩(wěn)氣控水能力,討論絨囊流體堵水提高單井產(chǎn)量爭(zhēng)議性問(wèn)題。
圖2 氣水突破壓力測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置流程圖Fig. 2 Flow chart of gas/water breakthrough pressure test device
巖心經(jīng)抽真空加壓飽和、充分飽和模擬地層水后,在圍壓3 MPa,驅(qū)替壓力恒定1.5 MPa條件下,測(cè)定通過(guò)巖心柱塞的氣體流量,采集周期1 min。當(dāng)流速達(dá)到0.1 mL/min,反向注入絨囊流體至巖心柱塞出口端見(jiàn)液,在相同實(shí)驗(yàn)條件下分別測(cè)定通過(guò)巖心柱塞的氣體流量;相同條件下,測(cè)定通過(guò)巖心柱塞的液體流量,采集周期1 min。當(dāng)流速達(dá)到0.1 mL/min,反向注入絨囊流體至巖心柱塞出口端見(jiàn)液,在同樣實(shí)驗(yàn)條件下分別測(cè)定通過(guò)巖心柱塞的液體流量,分別記錄氣液兩相的突破壓力梯度數(shù)據(jù)。
基于LX-Y井試采過(guò)程絨囊堵水評(píng)價(jià)爭(zhēng)議,結(jié)合室內(nèi)研究,評(píng)價(jià)絨囊流體在基質(zhì)孔隙、人工裂縫和邊底水涌入等情況的穩(wěn)氣控水能力,分析絨囊流體堵水過(guò)程中的穩(wěn)氣控水能力,探討上述爭(zhēng)議的核心問(wèn)題。
實(shí)驗(yàn)測(cè)得絨囊流體封堵3枚基質(zhì)巖心后,氮?dú)馔黄茐毫μ荻确謩e為0.019、0.02、0.022 MPa/cm,均值0.020 3 MPa/cm;模擬地層水的突破壓力梯度分別為0.202、0.209、0.201 MPa/cm,均值0.204 MPa/cm,水的突破壓力梯度約為氣體突破壓力梯度10倍。
研究表明,地層中裂縫的孔隙尺寸通常認(rèn)為與地層的滲透率具有一定的相關(guān)性。史勝龍等在研究微泡沫直徑與地層孔隙直徑的匹配關(guān)系中認(rèn)為巖心滲透率與平均孔隙直徑相關(guān)性如式(1)所示[18]。
式中,為平均孔隙直徑,μm;k為滲透率,μm2。
利用式(1)擬合得該區(qū)地層最大平均孔隙直徑為0.445 μm,遠(yuǎn)小于絨囊堵水流體中囊泡的最小平均粒徑(110 μm)。因此絨囊堵水流體封堵基質(zhì)巖心時(shí),由于流體體系中囊泡粒徑大于孔隙直徑,滯留于巖心表面無(wú)法進(jìn)入孔隙內(nèi)部,而體系中微小聚合物組分聚集于巖心端面,形成一層聚合物膜[6],當(dāng)端面有孔隙時(shí),聚合物組分進(jìn)入孔隙中,封堵基質(zhì)裂隙。且聚合物膜對(duì)水產(chǎn)生流動(dòng)阻力,幾乎不影響氣的流動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)基質(zhì)巖心的堵水穩(wěn)氣。
實(shí)驗(yàn)測(cè)得絨囊流體封堵3枚含4 mm人工裂縫巖心后,氮?dú)獾耐黄茐毫μ荻确謩e為0.018、0.021、0.020 MPa/cm,均值0.019 7 MPa/cm;模擬地層水的突破壓力梯度分別為0.043、0.038、0.039 MPa/cm,均值0.040 MPa/cm。水突破壓力梯度約為氣體突破壓力梯度2倍,水和氣突破壓力梯度比值較封堵基質(zhì)巖心有一定幅度下降。
分析認(rèn)為,封堵人工裂縫等這類(lèi)較大尺度產(chǎn)水通道時(shí),絨囊流體是以囊泡堆積的形式實(shí)現(xiàn)承壓封堵[9],囊泡和囊泡之間有一定尺度的流通通道,氣體可以自由通過(guò),同時(shí)水分子也可以部分通過(guò),表現(xiàn)為氣水的突破壓力梯度有差值,但相差不大?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用過(guò)程中,遇產(chǎn)水通道尺度較大且水量較大的情況,可以通過(guò)提高絨囊流體的用量,或者提高當(dāng)前體系中囊泡的數(shù)量,強(qiáng)化囊泡封堵,增加水的流通阻力,提高水的突破壓力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)氣控水。
當(dāng)人工改造后的裂縫溝通其他層位邊底水時(shí),易形成邊底水竄。這類(lèi)出水通道綜合了基質(zhì)孔隙出水和人工裂縫出水的特征。
結(jié)合上述分析可知,絨囊流體利用體系中分散的聚合物分子進(jìn)入地層微小孔隙,相互之間纏繞形成聚合物封堵膜結(jié)構(gòu),水分子很少或很難突破這層聚合物膜,但氣體分子則易于突破。對(duì)于漏失通道尺寸較大的人工裂縫巖心,絨囊流體同時(shí)利用體系中的囊泡堆積形成承壓封堵結(jié)構(gòu)。絨囊流體封堵邊底水竄原理見(jiàn)圖3。
圖3 絨囊流體在孔隙和裂縫中封堵地層水示意圖Fig. 3 Sketch of fuzzy-ball fluid plugging formation water in pores and fractures
結(jié)合室內(nèi)研究得出,絨囊流體通過(guò)聚合物纏繞成膜能封堵基質(zhì)孔隙等小尺度出水通道,通過(guò)大量囊泡堆積能封堵人工裂縫和涌入邊底水的大尺度產(chǎn)水通道,基本不阻礙氣體的流通。但LX-Y氣井試采過(guò)程使用絨囊流體堵水后,氣井產(chǎn)能依然不高,故而出現(xiàn)對(duì)堵水效果評(píng)價(jià)的諸多爭(zhēng)議。有研究認(rèn)為,臨興上古深部煤系地層微裂縫發(fā)育區(qū)為深煤系層單井產(chǎn)量突破的潛力區(qū),局部呈現(xiàn)單井見(jiàn)氣快,產(chǎn)水多,易應(yīng)力敏感、氣產(chǎn)量上升緩慢等特點(diǎn),表現(xiàn)為氣井堵水后產(chǎn)能乏力。后續(xù)建議結(jié)合臨興深部煤系天然氣井地質(zhì)成藏特點(diǎn)和鄰井生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)LX-Y井的天然氣產(chǎn)能進(jìn)行進(jìn)一步系統(tǒng)評(píng)價(jià),并做相應(yīng)穩(wěn)氣控水措施調(diào)整。
結(jié)合室內(nèi)實(shí)驗(yàn)和探討,對(duì)絨囊流體現(xiàn)場(chǎng)堵水作業(yè)特別是針對(duì)大尺度的人工裂縫出水和邊底水涌入情況,建議增加堵劑用量,或者提高現(xiàn)有體系中囊泡的數(shù)量,提高水的突破壓力梯度,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)氣控水。
(1)室內(nèi)證實(shí)絨囊流體堵水后氣體和模擬地層水的突破壓力不同,氣體的突破壓力梯度低于水的突破壓力梯度,絨囊流體堵水后增大了水的流動(dòng)阻力,表現(xiàn)出穩(wěn)氣控水能力。
(2)針對(duì)出水量大的層位,可以通過(guò)提高絨囊流體用量,或者提高體系中囊泡的單位體積的數(shù)量以提高封堵后水的突破壓力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)氣控水。
(3)影響堵水后氣井產(chǎn)能因素眾多,受限于室內(nèi)模擬條件,無(wú)法與現(xiàn)場(chǎng)施工條件完全匹配,氣井產(chǎn)能和施工工藝對(duì)單井產(chǎn)量的影響有待進(jìn)一步驗(yàn)證。