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      凈化裝置半富胺液泵停車處置程序優(yōu)化技術(shù)

      2021-04-25 13:54:56李長春中石化廣元天然氣凈化有限公司四川廣元628400
      化工管理 2021年10期
      關(guān)鍵詞:富液胺液硫化氫

      李長春(中石化廣元天然氣凈化有限公司,四川 廣元 628400)

      0 引言

      含硫凈化裝置大多采用胺法吸收工藝,出于降低裝置能耗考慮,越來越多的凈化裝置采用了串級(jí)吸收聯(lián)合再生工藝[1],即脫硫塔采用二級(jí)吸收,一段吸收使用貧液脫硫,二段吸收將尾氣吸收塔的半富胺液與一段吸收出口的半富胺液一同引入二段脫硫塔進(jìn)行吸收,吸收后產(chǎn)生的富液全部進(jìn)入再生塔完成再生。半富液泵是輸送尾氣吸收塔底半富液至脫硫塔的關(guān)鍵設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行中由于電氣、儀表、操作等多方面原因,常常出現(xiàn)停車事故,由于該泵運(yùn)轉(zhuǎn)狀況與產(chǎn)品氣質(zhì)量關(guān)系密切,通常設(shè)置停車放空聯(lián)鎖,為保障產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo),在半富液泵停車時(shí)會(huì)觸發(fā)脫硫單元濕凈化氣放空火炬聯(lián)鎖。而機(jī)泵停車后產(chǎn)品氣質(zhì)量的超標(biāo)并非一蹴而就的,開展分析研究,優(yōu)化半富胺液泵停車后的處置程序,對(duì)降低裝置放空,提高企業(yè)效益,減少大氣碳排放,均具有重要的意義[2]。

      1 現(xiàn)狀分析

      某天然氣凈化裝置設(shè)計(jì)處理負(fù)荷12.5萬m3/h,貧溶劑流量175~185 t/h,半富胺液流量150~160 t/h,一段吸收塔15層塔板,二段吸收塔7層塔板,脫硫溶劑為UDS-2(主要成分為MDEA),產(chǎn)品氣外輸標(biāo)準(zhǔn)按照新國標(biāo)GB 17820—2018《天然氣》的一類氣執(zhí)行,其中H2S≤6 mg/m3。

      SIS系統(tǒng)采用三重化或四重化模塊的冗余容錯(cuò)技術(shù),為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),在設(shè)計(jì)之初設(shè)置了半富胺液泵停車產(chǎn)品氣放空聯(lián)鎖,該裝置的半富胺液泵停車后的高壓放空連鎖動(dòng)作為:

      (1)關(guān)閉濕凈化氣出口切斷閥XV-10604;

      (2)關(guān)閉濕凈化氣出口旁路切斷閥XV-10605;

      (3)打開濕凈化氣去高壓火炬放空線XV-10606;

      (4)濕凈化氣去高壓火炬放空線調(diào)節(jié)閥PV-10601輸出至預(yù)設(shè)值(75%)。

      2018—2020年某凈化裝置生產(chǎn)過程中涉及的半富胺液泵停車引發(fā)的高壓放空來源如表1所示。目前機(jī)泵停車后的處置程序?yàn)椋痊F(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常后再關(guān)閉產(chǎn)品氣放空,過程中放空量較大,造成資源的浪費(fèi)。

      表1 半富胺液泵停車引發(fā)高壓放空數(shù)據(jù)表

      2 理論分析

      根據(jù)2019年11月4日某凈化裝置一次半富液泵跳車事件的歷史數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),半富液泵停車后產(chǎn)品氣并未立即超標(biāo),在原料氣處理量71 629 m3/h時(shí),產(chǎn)品氣質(zhì)量指標(biāo)在事件處置的20 min內(nèi)依然保持在質(zhì)量控制指標(biāo)范圍內(nèi),由此開展了事故處理時(shí)間與產(chǎn)品氣指標(biāo)關(guān)系的研究。由于酸性氣中主要以硫化氫為酸性組分,故以硫化氫吸收至飽和狀態(tài)的時(shí)間為例進(jìn)行分析。

      首先,對(duì)于UDS-2溶劑吸收酸性氣的效果,華東理工大學(xué)研究方給出了以下公式進(jìn)行計(jì)算[3-4]:

      式中:α為填料比表面積(m/m);H為填料高度;G為氣相流速;L為液相流速;mi為組分i的亨利常數(shù);yi1為原料氣組分i的濃度;yi2為凈化氣組分i的濃度。其中對(duì)于H2S的亨利系數(shù),可根據(jù)以下經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算:

      根據(jù)凈化廠實(shí)際工況,取原料氣H2S為5.67%(體積分?jǐn)?shù)),原料氣流量為110 000 Nm3/h,原料氣壓力為5.0 MPa,貧、富胺液流量各為180 t/h、150 t/h,胺液濃度為45%,進(jìn)塔溫度為36 ℃時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了計(jì)算,并同凈化廠生產(chǎn)化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,其結(jié)果如表2所示。

      表2 模擬計(jì)算值對(duì)比

      通過對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),該公式對(duì)于凈化氣中的硫化氫計(jì)算大致接近,可以作為方向參考。根據(jù)該公式同時(shí)計(jì)算了相同條件下,胺液進(jìn)塔量分別為180 t/h及220 t/h貧胺液時(shí),在各原料氣負(fù)荷下的凈化氣含量,如表3所示。

      表3 原料氣負(fù)荷下的凈化氣含量

      通過表3可知,在胺液循環(huán)量為180 t/h~220 t/h的情況下,降原料氣量至80 000 m3/h后可滿足GB 17820—2018要求的長輸管道天然氣中硫化氫濃度<6 mg/m3的指標(biāo)。

      然而,為確保在降原料氣量及提胺液量的過程中不出現(xiàn)產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)的情況,須從酸性氣在胺液中的溶解度及塔器持液量?jī)煞矫孢M(jìn)行計(jì)算論證。為研究胺液吸收硫化氫及二氧化碳的具體能力,2001年,由Chen等人提出了氣、液兩相分開考慮的MDEA-H2O-CO2-H2S溶解度模型,基于Chen-NRTL方程以及Wilson根據(jù)“局部組成”提出了一個(gè)關(guān)聯(lián)過量吉布斯自由能與活度系數(shù)的通用模型等方法[5-6]綜合測(cè)得的H2S溶解度,如表4所示。

      3 理論計(jì)算

      根據(jù)凈化廠對(duì)富液閃蒸罐出口富液的分析化驗(yàn)(操作條件為5.0 MPa)則如表5所示。

      表4 硫化氫溶解度

      表5 富液化驗(yàn)數(shù)據(jù)

      對(duì)比可得,在元壩凈化廠聯(lián)合裝置的操作條件下,距離胺液滿負(fù)荷吸收仍有一定余量,在聯(lián)合裝置發(fā)生半富液泵跳車時(shí),通過降低凈化氣流量的方式可降低原料氣流速,增加氣液兩相的接觸時(shí)間,從而提高H2S的吸收效率,即:

      式中:V0為反應(yīng)器體積,也就是板式塔體積;Vr為反應(yīng)實(shí)際體積及含液量體積。

      對(duì)于板式吸收塔,由于其存在降液管、降液槽等結(jié)構(gòu),具有一定的持液時(shí)間。持液時(shí)間的計(jì)算如公式如下:

      式中:tr為液相在塔板上的持續(xù)時(shí)間(s);Aa為實(shí)際塔板面積(m2);hw為塔板堰高(cm);how為塔板上液面高于溢流堰的高度(cm);Vl為液相流量(L/min);Ф為塔板中降液通道數(shù)。

      板式塔持液量的計(jì)算公式則通過式(4)估算:

      式中:d為塔徑(m);hetp為等板高度(m);c1為規(guī)整填料的空隙率,對(duì)于板式塔文獻(xiàn)值通常取0.75;c2為持液量量占比,為經(jīng)驗(yàn)數(shù)值,通常取值為4.2%。

      通過式可計(jì)算,在原料氣量維持110 000 m不變時(shí),耗時(shí)384 s會(huì)造成胺液負(fù)荷最大,從而濕凈化氣硫化氫含量開始上漲,而當(dāng)原料氣以2 000 m3/min速率降低時(shí),經(jīng)過574 s塔內(nèi)殘存胺液才達(dá)到飽和。當(dāng)原料氣量以3 400 m3/min速率降低時(shí),胺液吸收量將一直維持不飽和。

      4 工業(yè)裝置測(cè)試驗(yàn)證

      某凈化裝置在2020年實(shí)際發(fā)生2次半富胺液泵停車事件后,開展了不同處理量下產(chǎn)品氣質(zhì)量與處置事件的關(guān)系測(cè)試試驗(yàn),如表6所示。結(jié)果表明,在事件1中,初始處理量在51 060 m3/h,停車后依次降低處理量48 651 m3/h 、38 576 m3/h,處置43 min的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品指標(biāo)合格;事件2中,初始負(fù)荷99 898 m3/h,停車后2分鐘內(nèi)降低至76 589 m3/h,處置時(shí)間25 min內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量合格(測(cè)試期間為2020年,產(chǎn)品氣一類氣指標(biāo)執(zhí)行過渡期指標(biāo):總硫低于<60 mg/m3)。

      5 處置程序優(yōu)化

      綜上所述,通過研究計(jì)算論證,放空聯(lián)鎖操作優(yōu)化方案具有可行性。優(yōu)化后的方案如圖1所示:

      表6 半富胺液泵跳車數(shù)據(jù)記錄表

      (1)打通外輸流程,關(guān)閉放空;

      (2)以不低于2 200 m3/min的速率降原料氣處理量至7萬m3/h;

      (3)提高貧溶劑泵的流量至200~210 t/h,保證濕凈化氣質(zhì)量;

      (4)密切關(guān)注產(chǎn)品氣質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品氣中各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)95%,且持續(xù)上漲時(shí),立即后關(guān)閉外輸,打開放空;

      (5)現(xiàn)場(chǎng)重啟半富液泵,控制15 min內(nèi)啟動(dòng)恢復(fù)正常生產(chǎn)。

      圖1 優(yōu)化前后P-402跳車處置流程

      6 結(jié)論及建議

      結(jié)合理論計(jì)算與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)開展凈化裝置常見處置程序優(yōu)化是生產(chǎn)運(yùn)行的重要工作,通過凈化裝置半富胺液泵停車事故處置程序的優(yōu)化,機(jī)泵停車后的平均放空量由單次15 214 m3/h,降低至小于1 000 m3/h,有效降低了事件處置過程的資源浪費(fèi),提高了企業(yè)效益。

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