王 維,王麗芳,蔡 飛
(1鞍鋼股份煉鐵總廠;2鞍山市水務(wù)集團(tuán)有限公司立山自來水公司,遼寧鞍山 114000)
鞍鋼股份煉鐵總廠西區(qū)煤粉項(xiàng)目于2006年建成投產(chǎn),主要用于2、3高爐煤粉噴吹,滿足高爐冶煉熱量需求,其中大型機(jī)械設(shè)備排煤風(fēng)機(jī)、廢氣引風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)軸瓦需要冷卻降溫維持運(yùn)行。該區(qū)域風(fēng)機(jī)冷卻使用工業(yè)新水,軸瓦冷卻后冷卻水直排。經(jīng)過對(duì)來水和排水水質(zhì)化驗(yàn),除了溫度平均升高0.5 ℃以外,其他指標(biāo)變化不大,詳見表1。
表1 風(fēng)機(jī)冷卻水來水和排水水質(zhì)對(duì)比
為了降低動(dòng)力系統(tǒng)水源及污水處理運(yùn)行成本,減少水能源浪費(fèi),同時(shí)減少工業(yè)新水外排對(duì)下游污水處理廠的壓力,對(duì)該區(qū)域機(jī)械設(shè)備冷卻水進(jìn)行回收循環(huán)利用。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,西區(qū)煤粉區(qū)域風(fēng)機(jī)冷卻使用水量統(tǒng)計(jì)情況見表2,共計(jì)排水70.8 m3/h,連續(xù)排放?;厥辗桨赋醪街贫楸谜緝?nèi)新建1座水箱和2臺(tái)水泵,水箱內(nèi)的水經(jīng)過水泵加壓送到用水點(diǎn),回水靠余壓經(jīng)回水管道進(jìn)入泵房頂部的冷卻塔,冷卻后水自流入水箱循環(huán)使用。為保障水質(zhì),在水泵出口管道上增設(shè)自動(dòng)清洗過濾器,水箱補(bǔ)水用浮球閥控制水位,水質(zhì)為工業(yè)新水。
表2 西區(qū)煤粉區(qū)域風(fēng)機(jī)冷卻使用水量統(tǒng)計(jì)情況
為節(jié)約工程投資,將煤粉噴吹電氣室旁閑置的泵房(鞍鋼西區(qū)煉鐵總廠新2#、3#高爐風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速循環(huán)水泵站)進(jìn)行更新改造,用于西區(qū)煤粉區(qū)域風(fēng)機(jī)冷卻水循環(huán)泵房。
(1)泵房為地面式,占地6.3 m×7.5 m。更新水箱一座,容積:L×B×H=26.88 m3;更新管道泵兩臺(tái),一工一備,單泵流量Q=65.4-93.5-112 m/h,揚(yáng)程H=47.5-44-37 m,功率N=18.5 kW;更新配套閥門及管道;新設(shè)管道自清洗過濾器一臺(tái),N=0.55 kW;更新冷卻塔一座,按照設(shè)計(jì)要求,該設(shè)備選擇低噪音、高效率冷卻風(fēng)機(jī)。
(2)排煤風(fēng)機(jī)及磨煤機(jī)在煤粉車間主廠房?jī)?nèi),供水管線利舊,回水管線新建;廢氣引風(fēng)機(jī)在廢氣風(fēng)機(jī)室內(nèi),供、回水管線均新建。
(3)室外供、回水管線均新建:其中煤粉車間主廠房供、回水管線沿建筑物外墻敷設(shè),廢氣風(fēng)機(jī)室供、回水管線沿現(xiàn)有電纜橋架敷設(shè)。
(4)水箱補(bǔ)水管更新,為了便于檢修,排水管利舊,需重新疏通后投入使用。
(5)由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工在東北地區(qū),考慮到冬季設(shè)備運(yùn)行,泵房設(shè)置采暖系統(tǒng)。采暖熱源接自廠區(qū)熱力管網(wǎng),熱媒是表壓0.2 MPa飽和蒸汽,凝結(jié)水回收利用,就近排至水箱。采暖系統(tǒng)采用上供下回垂直雙管,散熱器采用翅片管散熱器。冷卻水循環(huán)泵房在生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生大量余熱和余濕,為確保系統(tǒng)正常運(yùn)行,采用機(jī)械式通風(fēng)方式對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)換氣,消除余熱余濕,選用的是玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī),為低噪聲高效節(jié)能型產(chǎn)品,其風(fēng)機(jī)效率≥85%。
(6)各低壓電機(jī)為直接起動(dòng),采用繼電接觸器控制。操作方式根據(jù)工藝專業(yè)需要設(shè)置機(jī)旁及集中操作。集中操作采用PLC完成,PLC實(shí)現(xiàn)邏輯聯(lián)鎖控制、監(jiān)控及報(bào)警等功能。泵房控制顯示系統(tǒng)均在煤粉噴吹控制室計(jì)算機(jī)畫面上。電纜敷設(shè)后,電纜出入孔洞,用防火堵料可靠封堵,以抑制火災(zāi)時(shí)穿透孔洞向鄰室蔓延?,F(xiàn)場(chǎng)工藝流程圖見圖1。
圖1 西區(qū)煤粉風(fēng)機(jī)冷卻水自循環(huán)工藝流程圖
依據(jù)設(shè)計(jì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析,確認(rèn)該項(xiàng)目所需要建設(shè)投資,經(jīng)濟(jì)效益合理。
(1)增量效益:項(xiàng)目實(shí)施后,西區(qū)煤粉工業(yè)新水消耗從70.8 m3/h降至1.1 m3/h(補(bǔ)水),年工作時(shí)間為8 760 h,則年節(jié)約新水60.1萬m3,工業(yè)新水價(jià)格3.19元/m3,年節(jié)約新水收益194.8萬元。新循環(huán)系統(tǒng)年增加耗電12萬kWh,電價(jià)格0.60元/kWh,年增加電費(fèi)7.2萬元,年增量效益187.6萬元。
(2)成本費(fèi)用:固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法,殘值率為5%。設(shè)備折舊年限為15年,年折舊費(fèi)用3.8萬元,年檢修費(fèi)用5萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本費(fèi)用8.8萬元,經(jīng)營(yíng)成本3.8萬元。
(3)營(yíng)業(yè)稅金及附加:營(yíng)業(yè)稅金中包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,增值稅稅率為17%,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按照增值稅的7%和5%計(jì)算。經(jīng)過測(cè)算,項(xiàng)目投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)稅金及附加為3.8萬元。
(4)利潤(rùn):項(xiàng)目投產(chǎn)后年利潤(rùn)總額為187.6-8.8-3.8=175萬元,所得稅按25%計(jì)算為43.75萬元,凈利潤(rùn)為131.25萬元。
(5)施工費(fèi)用:工程建安費(fèi)38.3萬元,設(shè)備費(fèi)13.08萬元,其他費(fèi)用2.06萬元,總計(jì)費(fèi)用53.44萬元。
2019年11月投入生產(chǎn),投產(chǎn)后第一年即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。投產(chǎn)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,冷卻水水溫差達(dá)到3℃,滿足現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備冷卻溫度要求;同時(shí)減少年外排新水60.1萬m3,大大減輕了后續(xù)污水處理的壓力,為鞍鋼總排水達(dá)標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。經(jīng)過水質(zhì)跟蹤化驗(yàn),冷卻循環(huán)水符合標(biāo)準(zhǔn)(見表3),后續(xù)系統(tǒng)運(yùn)行中加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)管理及水質(zhì)監(jiān)測(cè),濃縮倍數(shù)超過要求以后及時(shí)排污換水。
表3 改造后風(fēng)機(jī)冷卻水水質(zhì)對(duì)比
從西區(qū)煤粉風(fēng)機(jī)冷卻水自循環(huán)回收利用效果來看,該項(xiàng)目取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。鞍鋼煉鐵總廠由于各歷史時(shí)期生產(chǎn)需求,導(dǎo)致其動(dòng)力系統(tǒng)暫時(shí)無法做整體節(jié)能規(guī)劃,只有根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,分區(qū)域采取自循環(huán)、用水并聯(lián)改串聯(lián)等節(jié)水措施,逐步改善煉鐵總廠循環(huán)水系統(tǒng),提高水重復(fù)利用率。