張桂蓮
(天津鐵廠有限公司,河北056404)
近年來(lái),由于天鐵公司高、轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)出量明顯增多,同時(shí)基于煤炭市場(chǎng)波動(dòng)較大,環(huán)保要求逐步提高等原因,2019 年3 月將兩臺(tái)75t/h 蒸汽鍋爐由煤粉、焦?fàn)t煤氣混合燃燒改為純高、轉(zhuǎn)爐混合煤氣燃燒[1],焦?fàn)t煤氣用于點(diǎn)火和?;稹?由于燃料的改變,導(dǎo)致燃燒工況改變,煙氣通過(guò)除塵器煙道時(shí)阻力增大,在不更換引風(fēng)機(jī)的情況下,為了維持鍋爐爐膛正常負(fù)壓,迫使鍋爐降低負(fù)荷率運(yùn)行。 另外,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行發(fā)現(xiàn),與以煤粉為主、焦?fàn)t煤氣為輔的燃燒條件相比,純煤氣的燃燒條件下,衛(wèi)燃帶處水冷壁換熱量相對(duì)小,爐膛火焰中心上移,排煙溫度偏高,熱利用率低,噸蒸汽標(biāo)煤消耗大。 再者,燃料改變后燃燒調(diào)整做得不到位,煤氣、風(fēng)量配比不合理,也是導(dǎo)致熱負(fù)荷低、噸蒸汽標(biāo)煤消耗大的一項(xiàng)重要原因。 本文針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了分析和研究,并實(shí)施了技術(shù)改造和燃燒調(diào)整。
兩臺(tái)75t/h 蒸汽鍋爐原以燃煤為主、煤氣為輔,煤粉燃燒后煙氣中會(huì)帶有大量粉塵顆粒,因此分別配套建有一臺(tái)低壓脈沖布袋除塵器,如圖1 所示。煤粉燃燒后的煙氣經(jīng)前端煙道進(jìn)入除塵器過(guò)濾室,煙氣不斷由布袋下部外側(cè)穿過(guò)布袋向上部?jī)?nèi)側(cè)流動(dòng),最后由布袋口進(jìn)入凈氣室,凈氣室與內(nèi)部煙道之間有提升閥,除塵器在正常工作情況下,提升閥是打開狀態(tài),凈氣室內(nèi)的煙氣從提升閥處進(jìn)入內(nèi)部煙道,最后經(jīng)引風(fēng)機(jī)排出。
高爐燃料改變后,高爐煤氣所占比重最大。 而高爐煤氣的主要成分為CO、H2、CH4、CO2、N2等,其中可燃成分CO 含量約占25%左右,H2、CH4的含量很少,CO2、N2的含量分別占15%、55%左右,即CO2、N2的含量之和達(dá)70%,而二者既不參與燃燒產(chǎn)生熱量,也不能助燃,全部轉(zhuǎn)移到燃燒產(chǎn)生的煙氣中,導(dǎo)致燃高轉(zhuǎn)爐煤氣時(shí),鍋爐產(chǎn)生的煙氣量遠(yuǎn)大于燃煤鍋爐。 在除塵過(guò)濾面積不變的情況下,煙氣量增加勢(shì)必造成除塵器阻損增大,顯得引風(fēng)機(jī)吸力不足[2]。在不更換引風(fēng)機(jī)的情況下,鍋爐只能低負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重影響鍋爐負(fù)荷率。
動(dòng)力廠原兩臺(tái)75 t/h 鍋爐以燃煤為主,焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火、?;?。 由于燃煤的揮發(fā)分低、水分高,導(dǎo)致點(diǎn)火困難、燃燒穩(wěn)定性差的問(wèn)題,特別在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),爐膛溫度低,燃燒不穩(wěn)定,容易造成爐膛滅火。 因此在鍋爐燃燒器周圍的水冷壁表面敷設(shè)衛(wèi)燃帶,以起到穩(wěn)定燃燒、提高爐膛溫度、延長(zhǎng)煤粉燃燒時(shí)間、保護(hù)燃燒器附近水冷壁免受磨損等作用。
以純煤氣為燃料后,基于焦?fàn)t煤氣熱值較高、易燃、燃燒穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),因此用焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火、穩(wěn)定燃燒使?fàn)t膛達(dá)到一定溫度后,再逐漸投入高、轉(zhuǎn)爐煤氣造成。 高爐、轉(zhuǎn)爐、焦?fàn)t、三種煤氣從源頭產(chǎn)出首先進(jìn)入煤氣柜儲(chǔ)存,煤氣柜起到了儲(chǔ)存和穩(wěn)定輸出的作用,不存在中斷的問(wèn)題。 另外,高、轉(zhuǎn)煤氣不存在之前煤粉對(duì)燃燒器周圍水冷壁沖刷的問(wèn)題。 因此,改為純煤氣燃燒后,衛(wèi)燃帶之前的有利作用幾乎消失。
衛(wèi)燃帶敷設(shè)在鍋爐四角煤粉燃燒器所在高度的水平位置上。 改為純煤氣燃燒后,煤氣火嘴設(shè)在原煤粉燃燒器的中下部,即衛(wèi)燃帶比煤氣火嘴位置略高,衛(wèi)燃帶處水冷壁吸熱量相對(duì)少,使得爐膛火焰中心被提高,導(dǎo)致爐內(nèi)過(guò)熱器處煙溫偏高,過(guò)熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)困難,最終排煙溫度偏高。 因此燃?xì)猱a(chǎn)生的熱量沒(méi)有被充分利用,熱損失大,影響了鍋爐的負(fù)荷率,導(dǎo)致噸蒸汽標(biāo)煤消耗大。
煤粉燃燒時(shí),要做好合理的風(fēng)煤配比,和一、二、三次風(fēng)的配合。 鍋爐負(fù)荷變化時(shí),對(duì)于煤粉量的調(diào)整,由于采用的中間倉(cāng)儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),只需根據(jù)母管壓力和汽輪機(jī)等用戶需求調(diào)整負(fù)荷,當(dāng)負(fù)荷變化較小時(shí),改變給粉機(jī)轉(zhuǎn)速和風(fēng)量即可達(dá)到調(diào)節(jié)目的,當(dāng)負(fù)荷變化較大時(shí),先投入或停止燃燒器的支數(shù)做粗調(diào),再改變給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速做細(xì)調(diào),與此同時(shí),對(duì)風(fēng)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
純煤氣燃燒的調(diào)整方式與煤粉燃燒調(diào)整不同,不但要考慮到蒸汽母管壓力、 汽輪機(jī)等用需要,還必須考慮到煤氣自身壓力的變化。 雖然輸送進(jìn)鍋爐的三種煤氣均有煤氣柜儲(chǔ)存,但是由于高爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐產(chǎn)出量不是均衡的,所以煤氣壓力也是有波動(dòng)的,使得三種煤氣比例也不是固定值。 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作中,往往同時(shí)面臨需主動(dòng)調(diào)整鍋爐負(fù)荷和因煤氣波動(dòng)而被動(dòng)調(diào)整負(fù)荷的問(wèn)題,煤氣量和風(fēng)量調(diào)配工作繁復(fù)。
鑒于上述問(wèn)題,天鐵動(dòng)力廠于2019 年11 月至2020 年2 月,對(duì)全然氣的兩座75 t/h 鍋爐實(shí)施如下改造和調(diào)整。
基于燃?xì)鈴脑搭^產(chǎn)出后就經(jīng)過(guò)除塵處理達(dá)到了環(huán)保要求,且鍋爐煙氣經(jīng)過(guò)除塵器時(shí)阻力大的原因,為此將原除塵器與前端煙道接口封堵,并且將前端煙道加以改造,與原除塵器內(nèi)部煙道相連接構(gòu)成直流煙道[3],同時(shí)將原凈氣室與內(nèi)部煙道之間的提升閥封閉,如圖2 所示。 這樣煙氣不再經(jīng)過(guò)除塵器內(nèi)部,而走直流煙道,使煙氣阻力明顯降低。
鑒于純煤氣燃燒后,衛(wèi)燃帶之前的有利作用幾乎消失; 另外為了解決衛(wèi)燃帶導(dǎo)致火焰中心上移、爐膛溫度偏高、排煙熱損失大的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)對(duì)煤氣、風(fēng)量調(diào)節(jié)時(shí)火焰中心的位置變化和燃燒狀態(tài)觀察,決定對(duì)衛(wèi)燃帶進(jìn)行全部拆除。
高爐煤氣主要可燃成分CO 僅占25%左右,其單獨(dú)燃燒速度慢、不穩(wěn)定,而轉(zhuǎn)爐煤氣主要可燃成分CO 占60%~80%,屬于中等熱值燃?xì)?,故將此兩種煤氣從煤氣柜輸出后并入一根管道中輸送給鍋爐,這樣既解決了高爐煤氣難燃、燃燒不穩(wěn)定的問(wèn)題,也相應(yīng)地節(jié)約了維修成本。
煤氣火嘴采用套管式,即內(nèi)管為煤氣、外管為空氣,這樣煤氣與空氣進(jìn)入爐膛時(shí)已初步混合,可以迅速燃燒。 并且在火嘴上方單獨(dú)設(shè)置了空氣嘴,根據(jù)鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)空氣嘴的開度,特別在負(fù)荷較高時(shí),大量煤氣進(jìn)入爐膛,可以保證煤氣與空氣有良好的接觸和充分的化合時(shí)間[4]。
(1)鍋爐點(diǎn)火時(shí),用熱值較高的焦?fàn)t煤氣進(jìn)行點(diǎn)火,待燃燒穩(wěn)定后逐漸投入高、轉(zhuǎn)爐混合煤氣。 在鍋爐負(fù)荷較小時(shí),以燃燒焦煤為主,起到穩(wěn)燃作用。
(2)在煤氣壓力出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),及時(shí)調(diào)整煤氣開度和風(fēng)量開度。 根據(jù)蒸汽母管壓力或汽輪機(jī)等用戶需要,主動(dòng)調(diào)整鍋爐負(fù)荷。 確保蒸汽壓力、溫度及爐膛負(fù)壓在正常范圍內(nèi),火焰中心適當(dāng),火焰在爐膛內(nèi)充滿度好。
為了數(shù)據(jù)對(duì)比清晰可靠,將兩臺(tái)鍋爐2019 年4月~10 月和2020 年4 月~10 月改造前后的蒸汽產(chǎn)量、煤氣消耗量列于表1、表2。根據(jù)表1、表2 數(shù)據(jù),將兩臺(tái)鍋爐2019 年4 月~10 月和2020 年4 月~10月的改造前后總蒸汽產(chǎn)量、總運(yùn)行時(shí)間、總煤氣消耗量和總運(yùn)行時(shí)間匯總于表3。
表1 2019 年4 月~10 月改造前每月蒸汽產(chǎn)量與煤氣消耗量
表2 2020 年4 月~10 月改造后每月蒸汽產(chǎn)量與煤氣消耗量
表3 改造前后兩臺(tái)鍋爐蒸汽總產(chǎn)量、煤氣總耗量和總運(yùn)行時(shí)間
(1)改為直流煙道后,煙氣阻力大大降低,爐膛負(fù)壓可以維持在-30 Pa 至-70 Pa 之間,解決了引風(fēng)機(jī)出力不足的問(wèn)題。
(2)采取拆除衛(wèi)燃帶、煤氣預(yù)混、合理設(shè)置火嘴和燃燒調(diào)整等措施后,鍋爐負(fù)荷有了較大提升,負(fù)荷率提高,排煙溫度降低了30 ℃左右。由表3 可知,改造后2020 年4 月~10 月與改造前2019 年4 月~10 月相比較:
經(jīng)計(jì)算,煤氣折標(biāo)煤消耗量、噸蒸汽標(biāo)煤消耗量列于表4。由表4 可以看出,改造后2020 年4 月~10 月與改造前2019 年4 月~10 月相比較,經(jīng)濟(jì)效果顯著:
表4 改造前后兩臺(tái)鍋爐煤氣折標(biāo)煤耗量和噸蒸汽標(biāo)煤耗量
(1)噸蒸汽標(biāo)煤耗量明顯減少,每噸蒸汽節(jié)約126.90-117.84=9.06 kg 標(biāo)煤;
(2)2020 年4 月~10 月共節(jié)約標(biāo)煤368496 t×9.06 kg/t =3338573.76 kg=3338.57 t。
(3)標(biāo)煤按450 元/t 計(jì),2020 年4 月~10 月創(chuàng)效3338.57 t×450 元/t=150.24 萬(wàn)元,
天鐵動(dòng)力廠原兩臺(tái)75 t/h 鍋爐以燃煤為主、焦?fàn)t煤氣為輔的混合燃燒鍋爐,改為高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣混合燃燒后,表現(xiàn)出煙氣阻力大導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)吸力不足、火焰中心位置偏高、排煙溫度高、鍋爐負(fù)荷率低的問(wèn)題。 經(jīng)過(guò)對(duì)鍋爐近一年來(lái)運(yùn)行中顯現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析歸納,確定了問(wèn)題產(chǎn)生的原因。 經(jīng)過(guò)針對(duì)性的技術(shù)改造和合理的燃燒調(diào)整措施后,解決了上述問(wèn)題,并且鍋爐運(yùn)行效率大幅提高,噸蒸汽標(biāo)煤消耗明顯減少,節(jié)約了運(yùn)行成本。