武廣龍,趙 靜,何海軍
(中煤科工清潔能源股份有限公司,北京 100013)
自2017年上海開始進(jìn)行煙羽消白治理以來,浙江、天津、河北和陜西等地也陸續(xù)頒布了煙羽消白治理的政策文件。根據(jù)《河北省大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件》以及《保定市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)方案》等文件要求:“2019年底前,全省35蒸噸/小時(shí)以上燃煤鍋爐全部達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求(煙塵≤10 mg/Nm3、SO2≤35 mg/Nm3、NOX≤50 mg/Nm3),同時(shí)開展?jié)穹摿蛴猩珶熡鸷褪嘤昝摮卫砉こ?,基本消除冒‘白煙’現(xiàn)象?!盵1]
白色煙羽出現(xiàn)的主要原因是燃煤鍋爐大都采用成熟的濕法脫硫工藝來對(duì)煙氣進(jìn)行脫硫以滿足鍋爐煙氣超低排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,在脫硫塔中,煙氣由脫硫前溫度120~130 ℃、水蒸氣體積分?jǐn)?shù)6%~8%的狀態(tài)變?yōu)槊摿蚝鬁囟?5~60 ℃、水蒸氣體積分?jǐn)?shù)11%~13%的濕飽和狀態(tài),煙氣攜帶的大量水分在通過煙囪排入大氣之后冷凝結(jié)成霧滴,在光的折射和散射作用下在煙囪附近形成白煙現(xiàn)象,同時(shí)煙氣中攜帶的可溶性鹽類、粉塵等物質(zhì)也會(huì)在白煙形成過程中被霧滴捕集進(jìn)而形成有色煙羽和石膏雨(采用石灰石-石膏脫硫工藝)[2-6]。
在煙羽消白技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用中,由于現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)雜、消白技術(shù)的影響因素較多,故在具體工藝和技術(shù)上并沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),一般都需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行針對(duì)性地設(shè)計(jì)[7-8]。本文主要對(duì)某供熱中心2×40 t/h燃煤工業(yè)鍋爐的煙羽消白改造項(xiàng)目的工藝方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)運(yùn)行效果以及存在的問題等內(nèi)容進(jìn)行介紹和討論分析,為后期同類型的改造項(xiàng)目提供工程解決方案和數(shù)據(jù)支撐。
對(duì)于達(dá)到超低排放的鍋爐來講,白色煙羽的主要成分主要是水霧,其中還有部分被水霧捕集下來的細(xì)微粉塵、可溶性鹽類。因此,煙羽消白的機(jī)理就是消除水霧,也就是將脫硫塔出口的濕飽和煙氣變?yōu)椴伙柡蜔煔?,使得煙氣在排入大氣后受冷也不?huì)出現(xiàn)霧滴,造成白煙現(xiàn)象。
目前,煙羽消白技術(shù)有煙氣加熱、煙氣冷卻、煙氣冷凝再熱、旋流除濕、溶液除濕、陶瓷膜法除濕等[9-11]。煙氣加熱法是對(duì)脫硫后的濕飽和煙氣直接加熱,具體的工藝如MGGH、GGH等,由于煙氣中水分含量高使得該種方法的運(yùn)行成本較高;煙氣冷卻法則是對(duì)利用低溫冷源對(duì)脫硫后的煙氣進(jìn)行冷卻,在冷卻過程中,煙氣中的水分會(huì)凝結(jié)成冷凝水從煙氣中分離出來達(dá)到煙羽消白的效果,但是由于該方法會(huì)使得煙氣溫度降低,同時(shí)也降低了煙氣在煙囪中的抬升力,煙氣的擴(kuò)散效果變差,而且該方法還需要足夠低溫的冷源才能達(dá)到完全的消白效果。為解決上述問題,在煙氣冷卻法的基礎(chǔ)上發(fā)展了煙氣冷凝再熱法,煙氣經(jīng)過冷卻,其中的水分冷凝分離后,再將煙氣進(jìn)行加熱,達(dá)到一定溫度后再進(jìn)入煙囪排入大氣,該技術(shù)可以達(dá)到完全消白的效果。溶液吸收法、旋流除濕法、陶瓷膜法除濕法等技術(shù)則是利用吸收或機(jī)械作用,使得煙氣中的水蒸氣、水霧凝聚,從而降低煙氣的含濕量,但是該類技術(shù)目前只能減弱白煙現(xiàn)象,當(dāng)大氣環(huán)境溫度比較低時(shí),無法保證完全煙羽消白[12-16]。
某供熱中心現(xiàn)有2×40 t/h燃煤工業(yè)蒸汽鍋爐,配套“SCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫”的環(huán)保工藝達(dá)到煙氣污染物的超低排放要求。根據(jù)政府主管單位相關(guān)要求,該供熱中心需要在現(xiàn)有超低排放的基礎(chǔ)上進(jìn)行煙羽消白改造,消除煙囪冒“白煙”現(xiàn)象。
為滿足“快速提高煙囪入口煙溫至80 ℃以上,夏季(4~10月)冷凝后出口煙溫應(yīng)達(dá)到48 ℃以下,煙氣含濕量11.0%以下;冬季(11月~次年3月)冷凝后煙溫達(dá)到45 ℃以下,煙氣含濕量9.5%以下”的要求,本次改造選擇煙氣冷凝再熱技術(shù)[17]。在冷凝階段可采用的方法有換熱器間接冷凝、噴淋冷凝,再熱階段可采用的方法有氣-氣換熱、氣-蒸汽換熱和氣-水換熱。該供熱中心的鍋爐負(fù)荷由下游用汽企業(yè)決定,不能長(zhǎng)時(shí)間停爐,而且負(fù)荷變化大,蒸汽量有富裕;廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)空間有限,采用換熱系數(shù)小、溫差小的方法,換熱設(shè)備體積大,一方面現(xiàn)場(chǎng)空間滿足不了安裝和施工要求,另一方面改造成本也會(huì)有所提高[12,18-21]。因此,基于上述分析,本次改造最終決定采用“噴淋冷凝+氣-汽換熱”的煙羽消白技術(shù)工藝。
工藝具體流程如圖1所示,新建一座消白塔和循環(huán)水降溫系統(tǒng),消白塔內(nèi)設(shè)有噴淋降溫層、除霧器以及蒸汽再熱器。噴淋用水為廠區(qū)工藝水,通過循環(huán)泵從清水池泵送至消白塔內(nèi),然后在從消白塔自流回清水池。清水池上設(shè)有一通風(fēng)冷卻塔用于給噴淋水降溫,保障煙氣的降溫冷凝。蒸汽再熱器用的蒸汽引自鍋爐蒸汽分汽缸,經(jīng)過換熱后的蒸汽引到鍋爐的軟水箱,進(jìn)行二次利用。
圖1 煙羽消白技術(shù)工藝流程圖
該供熱中心原有的脫硫塔采用“兩爐一塔”設(shè)計(jì),因此在消白設(shè)計(jì)時(shí)也延續(xù)了該設(shè)計(jì)方法。消白具體設(shè)計(jì)參數(shù)的選取如下表1所示。消白塔的工藝設(shè)計(jì)參數(shù)(塔內(nèi)煙氣流速、噴嘴類型、噴嘴角度、噴淋層覆蓋率等)基本參照濕法脫硫工藝進(jìn)行選取。根據(jù)相關(guān)研究,在脫硫塔內(nèi)煙氣溫降變化最大的位置在最底層噴淋層所在位置,消白塔噴淋降溫層共設(shè)計(jì)兩層,一用一備。在選取液氣比時(shí),由于消白塔主要是用來對(duì)煙氣進(jìn)行降溫,因此液氣比值要比脫硫塔的液氣比小很多。根據(jù)熱量守恒定律(噴淋水吸收的熱量=煙氣的顯熱降+冷凝水潛熱)并考慮一定的裕量,液氣比選取為2.5 L/Nm3[22]。煙羽消白系統(tǒng)輔機(jī)配置為新增一臺(tái)風(fēng)冷塔、三臺(tái)循環(huán)泵(兩臺(tái)用于消白塔,一臺(tái)用于風(fēng)冷塔)?,F(xiàn)場(chǎng)施工完成后的實(shí)際照片如圖2所示。為防止設(shè)備腐蝕,消白塔和水池做了玻璃鱗片防腐處理,煙氣再熱器采用2205材質(zhì),噴淋降溫水管道選用玻璃鋼材質(zhì),循環(huán)水泵過流面采用全金屬[22-23]。
表1 煙羽消白塔設(shè)計(jì)參數(shù)
圖2 煙羽消白塔
項(xiàng)目改造完成后,2×40 t/h燃煤鍋爐都實(shí)現(xiàn)了煙羽消白的目標(biāo)。如圖2所示,消白系統(tǒng)投入使用后,煙囪出口無視覺白煙,解決了“冒白煙”的現(xiàn)象。消白系統(tǒng)中的煙氣冷凝溫度、出口溫度和濕度以及蒸汽流量情況如圖3所示。在較寬的鍋爐負(fù)荷范圍內(nèi),煙氣的冷凝溫度為30~42 ℃,煙氣濕度則在4.5%~7%范圍內(nèi);出口煙氣溫度(即煙氣再熱溫度)大于80 ℃,用于煙氣再熱的蒸汽流量根據(jù)鍋爐負(fù)荷在0.1~0.3 t/h范圍變化,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)都滿足了煙羽消白的排放指標(biāo)。
圖3 消白塔內(nèi)煙氣參數(shù)
在消白系統(tǒng)中,噴淋冷凝水會(huì)對(duì)脫硫后的煙氣進(jìn)行二次洗滌凈化。在系統(tǒng)剛投運(yùn)時(shí),由于噴淋冷凝水比較純凈并呈弱酸性,此時(shí),煙氣的SO2排放濃度可以達(dá)到零排放,粉塵濃度可以達(dá)到0~2 mg/Nm3。當(dāng)消白系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,脫硫后煙氣中攜帶的水份、SO2、可溶性鹽、粉塵等物質(zhì)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)移到噴淋冷凝水中,因此,冷凝水循環(huán)一段時(shí)間后會(huì)逐漸變渾濁、pH也越來越低,此時(shí)噴淋冷凝水的洗滌凈化作用會(huì)有所降低[17]。在系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),鍋爐煙氣的粉塵、SO2排放濃度情況如下圖4所示。從圖4中可以看出,顆粒物的排放濃度在1.5~4 mg/Nm3,而SO2的排放濃度變化幅度較大,在2~28 mg/Nm3范圍內(nèi)。在超低排放的基礎(chǔ)上,經(jīng)過消白系統(tǒng),粉塵的排放濃度由<10 mg/Nm3降低至<4 mg/Nm3,協(xié)同除塵的效率為60%;SO2的排放濃度影響較多,且出于運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性考慮,其平均排放濃度值控制在19.4 mg/Nm3左右,因此消白系統(tǒng)的協(xié)同脫硫效率為35%,低于協(xié)同除塵效率。
圖4 消白塔出口煙氣粉塵、二氧化硫排放濃度
本煙羽消白系統(tǒng)包含的主要設(shè)備有消白塔(包含其內(nèi)部的噴淋層、除霧器、煙氣再熱器)、循環(huán)冷卻水泵、風(fēng)冷塔及其循環(huán)水池,系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單。煙氣蒸汽再熱器費(fèi)用約55萬元、消白塔費(fèi)用約110萬元,循環(huán)冷卻系統(tǒng)(風(fēng)冷塔、循環(huán)泵)及其附屬設(shè)備費(fèi)用約65萬元,整個(gè)煙羽消白系統(tǒng)投資費(fèi)用合計(jì)約230萬元,折合成本約2.875萬元/t蒸汽,設(shè)備投資較小。
(1)煙氣冷凝水處理問題。脫硫后在消白塔降溫冷凝過程中,煙氣中的水份會(huì)冷凝下來進(jìn)入噴淋降溫水系統(tǒng)。對(duì)于40 t/h燃煤鍋爐,大約有1~2 t/h煙氣冷凝水,冷凝水中含有協(xié)同凈化下來的SO2、HCl等酸類物質(zhì)、粉塵、可溶性鹽等,因此隨著投運(yùn)時(shí)間的增加,噴淋降溫水的pH會(huì)逐漸降低至2~3左右,為防止噴淋降溫水池外溢,在消白塔底部開設(shè)了一旁通水路,當(dāng)水池液位過高時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)打開閥門,將部分噴淋降溫水旁通到脫硫池中,通過脫硫的廢水處理系統(tǒng)對(duì)噴淋降溫水進(jìn)行處理,維持脫硫和消白系統(tǒng)的水平衡。
(2)脫硫-消白系統(tǒng)水平衡問題。脫硫、消白系統(tǒng)雖然看似獨(dú)立地兩個(gè)系統(tǒng),但是在系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中卻是一個(gè)連接非常緊密的整體。脫硫漿液中的水分在脫硫塔內(nèi)被煙氣加熱蒸發(fā)并攜帶出脫硫塔,然后在消白塔內(nèi)該部分水分大部分被冷凝下來最終又回到入脫硫漿液中,形成了一個(gè)循環(huán)。但是在補(bǔ)水量不變的情況下,失水量大幅度降低,脫硫池的水位逐漸上升,最終會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的水平衡遭到破壞。為解決上述問題,一方面嚴(yán)格控制補(bǔ)水量,各類水泵的冷卻水、鍋爐排污水等不再排入脫硫池,同時(shí)優(yōu)化脫硫塔、消白塔除霧器反沖洗,降低反沖洗頻率和時(shí)間;另一方面,增加脫硫廢水處理系統(tǒng)的廢水處理能力,將脫硫池的液位控制在合適的范圍內(nèi)。
(3)軟化水箱振動(dòng)和噪音問題。飽和蒸汽經(jīng)過在消白塔煙氣再熱器內(nèi)換熱后變?yōu)楦邏旱睦淠?,該冷凝水通過管道引至軟化水箱進(jìn)行二次利用。為避免該高壓冷凝水在軟化水混合過程中引起軟化水箱振動(dòng)和噪音問題,將帶壓管道在進(jìn)入水箱后設(shè)計(jì)成盤管型式,在盤管末端加裝消音措施,在系統(tǒng)投運(yùn)后,通過長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn)效果良好,水箱未出現(xiàn)振動(dòng)和噪音問題。
(1)某供熱中心燃煤工業(yè)鍋爐煙氣煙羽消白改造完成后,煙氣的冷凝溫度基本為30~42 ℃,出口煙氣溫度大于80 ℃,煙氣濕度為4.5%~7%,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)都滿足了煙羽消白的排放指標(biāo)要求,煙囪出口無視覺白煙,消白系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
(2)在煙氣協(xié)同脫硫除塵方面,煙羽消白系統(tǒng)的協(xié)同除塵效率約60%;由于考慮到運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的原因,二氧化硫排放濃度控制較高,因此煙羽消白系統(tǒng)的協(xié)同脫硫效率相對(duì)除塵效率較低,約35%。
(3)在運(yùn)行過程中,煙羽消白系統(tǒng)帶來的最大問題就是對(duì)原有脫硫系統(tǒng)水平衡的影響,需要綜合考慮各方面因素來維持脫硫系統(tǒng)的水平衡。