胡清富,謝春來,田玉棟,王煥文,甘建國,林 輝
(1.中國石油集團大慶鉆探工程公司國際事業(yè)部,黑龍江大慶163458;2.中國石油集團大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163458;3.中國石油集團大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江大慶163458)
伊拉克庫爾德A油田位于ZagrosMountain山前地帶的褶皺和斷層區(qū),碳酸鹽巖儲層裂縫發(fā)育,鉆井過程中漏失嚴重,井下復(fù)雜情況頻發(fā),嚴重影響了鉆井速度,且造成了一定的儲層傷害,導(dǎo)致單井產(chǎn)量和原油采收率不高。欠平衡鉆井技術(shù)是20世紀90年代國際上開始研究應(yīng)用并迅速發(fā)展的一項鉆井技術(shù),早期所用的循環(huán)介質(zhì)為空氣,后來相繼發(fā)展了循環(huán)介質(zhì)為氮氣、天然氣、泡沫或低密度鉆井液的欠平衡鉆井技術(shù)[1–2],在低壓、低滲透、低壓易漏、裂縫性油氣藏及衰竭油氣藏開發(fā)中具有其他鉆井技術(shù)不可比擬的優(yōu)勢[3–11]。目前,充氣欠平衡鉆井技術(shù)已在加拿大、美國等國家得到廣泛應(yīng)用,并越來越多地與水平井、分支井及小井眼鉆井技術(shù)相結(jié)合[1]。我國欠平衡鉆井技術(shù)研究雖然起步晚,但經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)與實踐,技術(shù)水平已基本達到國外先進水平,并在各油田得到廣泛應(yīng)用。
為此,針對A油田地層壓力低、鉆井安全密度窗口窄、溢漏同存的現(xiàn)狀,應(yīng)用了以原油為鉆井液,環(huán)空注氮氣(非全井)的欠平衡鉆井新技術(shù),通過調(diào)節(jié)氣液比和井口控壓將井底當量循環(huán)密度(ECD)控制在安全密度窗口內(nèi),既可以抑制地層油水大量溢出,又可防止井漏,還能實現(xiàn)邊鉆井邊采油,從而解決易漏失裂縫性儲層及低壓枯竭儲層的安全鉆井難題[7–11]。同時,環(huán)空注入的氮氣只參與上部井眼內(nèi)鉆井液的循環(huán),避免了氮氣對井下工具儀器穩(wěn)定性的影響,減小了對MWD儀器接收信號的干擾,克服了早期欠平衡鉆井技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用時受制約的問題。目前,原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)在A油田6口水平井進行了應(yīng)用,與應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的水平井相比,單井產(chǎn)量增加了1~3倍,平均機械鉆速提高了61.6%,縮短了鉆井周期,取得了較好的經(jīng)濟效益。
庫爾德A油田自2005年開始開發(fā),主力產(chǎn)層Bekhme層的地層壓力逐年降低,開采過程中水侵嚴重,其中部分井投產(chǎn)后含水率達到80%以上,原油采收率和原油產(chǎn)量逐年降低,嚴重影響了油田的開發(fā)效益。
該油田地質(zhì)構(gòu)造較為復(fù)雜,油藏埋深2 200~2 300 m,自上而下鉆遇Fars層、Jeribe層、Dhiban層、Euphrates層、Pila SPI層、Gercus層、Khurmala層、Kolosh層、Shiranish層和Bekhme層,巖性主要有泥巖、石膏巖、白云巖、泥灰?guī)r、頁巖和石灰?guī)r。在鉆進砂巖、泥巖和頁巖地層時,容易發(fā)生井壁剝落掉塊、井塌和卡鉆等井下故障;儲層Bekhme層巖性為石灰?guī)r和泥灰質(zhì)石灰?guī)r,地層壓力當量密度為0.92 kg/L,設(shè)計鉆井液密度一般為0.887 kg/L,鉆井過程中易發(fā)生井漏、溢流等井下復(fù)雜情況。
該油田水平井井深約3 000m,設(shè)計采用五級井身結(jié)構(gòu):一開,?660.4mm鉆頭鉆至井深350m,下入?508.0mm套管;二開,?444.5mm鉆頭鉆至井深1 400m,下入?339.7mm套管;三開,?311.1mm鉆頭鉆至井深2 050 m,下入?244.5 mm套管;四開,?215.9mm鉆頭鉆至井深2250m,下入?177.8mm尾管固井(尾管串上部連接1根?177.8mm篩管)并回接至井口;五開,?152.4mm鉆頭鉆至設(shè)計井深,下入?114.3mm尾管完井,該井段設(shè)計應(yīng)用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)。
傳統(tǒng)的氮氣欠平衡鉆井是將氮氣通過地面設(shè)備連續(xù)不斷地注入鉆井液中,使其充分分散于鉆井液體系中形成連續(xù)的氣液混合相,從而使井底鉆井液液柱壓力低于地層壓力,實現(xiàn)欠平衡鉆進,達到防止井漏的目的[9],即氮氣參與整個鉆井液循環(huán)流程。原油注氮欠平衡鉆井則改變了傳統(tǒng)的充氣方式,氮氣由套管頭側(cè)出口注入井眼,隨井眼內(nèi)鉆井液直接返至井口,即氮氣只參與鉆井液的部分循環(huán),其循環(huán)流程如圖1所示。?177.8 mm尾管固井之后,回接套管至井口坐掛(回接管串下部為長8m的?177.8mm篩管),在井口套管頭側(cè)閥門向?244.5mm套管與?177.8 mm套管間的環(huán)空注入氮氣,經(jīng)?177.8 mm篩管進入井眼,篩管位置與水平段著陸點垂深大約相距300m,隨井眼流體直接返至井口,即氮氣只存在于?177.8mm篩管以上?177.8mm回接套管內(nèi)外空間(如圖1所示),只參與上部井眼內(nèi)鉆井液的循環(huán),通過降低上部井眼鉆井液液柱壓力,來降低井底鉆井液液柱壓力,實現(xiàn)欠平衡鉆進,且不影響井下MWD的測量和傳輸。
圖1 原油注氮氣循環(huán)系統(tǒng)示意Fig.1 Circulation system of nitrogen injection into crude oil
原油注氮欠平衡鉆井所使用的旋轉(zhuǎn)防噴器、制氮注氮等設(shè)備,與常規(guī)氣體欠平衡鉆井所使用設(shè)備基本一致[10–11],主要區(qū)別在于返出井口鉆井液的分離處理系統(tǒng)和井下數(shù)據(jù)測量傳輸系統(tǒng)。
分離處理系統(tǒng)包括四相分離器、離心機組和儲油罐3部分[11–12]。井內(nèi)參與循環(huán)的原油和氮氣循環(huán)返出至旋轉(zhuǎn)防噴器(RCD)中,通過RCD側(cè)面連接的主返出管線進入地面節(jié)流管匯,然后進入四相分離器中。四相分離器利用密度差原理將其中的油、氣、水和巖屑進行初步分離,分離后的原油通過地面管匯進入循環(huán)罐內(nèi)。在保證循環(huán)罐內(nèi)的原油體積滿足鉆進需求的前提下,多余的原油從循環(huán)罐輸送至離心機組經(jīng)過二次分離過濾處理,然后輸送至儲油罐儲存,定期送至聯(lián)合站進行加工利用;分離出來的硫化氫等可燃氣體直接通過燃燒管線點火處理。離心機組通過轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強大離心力來實現(xiàn)出井原油的二次分離,從而進一步降低注入井內(nèi)原油中的固相含量。
井下數(shù)據(jù)測量傳輸系統(tǒng)包括IMPulse隨鉆測量儀器(IMPulseMWD)和井下壓力檢測系統(tǒng)(verified pressure whiled rilling,V P W D)2部分。IMPulseMWD由隨鉆測量工具(MWD)和電阻率單元(Vision475系統(tǒng))構(gòu)成,可以為地質(zhì)人員提供井斜、方位和電阻率等數(shù)據(jù),起到地質(zhì)導(dǎo)向的作用,有利于發(fā)現(xiàn)油藏[13];VPWD能夠及時準確監(jiān)測井底當量循環(huán)密度(ECD)和當量鉆井液密度(EMW)等參數(shù)的變化情況,實時控制氮氣注入排量,調(diào)節(jié)欠平衡鉆進時的欠壓值。
在鉆井液排量確定的情況下,選擇合理的氮氣注入排量對于欠平衡安全鉆進至關(guān)重要。在井身結(jié)構(gòu)、鉆具組合、井眼軌跡等其他參數(shù)一定的情況下,存在一個最佳的氮氣注入排量,既能滿足井底壓力的要求,又能夠滿足鉆井液攜巖的需要。為此,建立了井下ECD計算模型,根據(jù)VPWD實測井下壓力和欠壓值,可以計算出氮氣注入排量。
充氣欠平衡鉆井壓力控制方程為[6]:式中:Δp為欠壓值,M Pa;pp為地層壓力,M Pa;pbh為井底壓力,MPa。
在鉆桿外環(huán)空,pbh與鉆井液排量、氮氣注入排量存在函數(shù)關(guān)系:
把式(2)代入式(1),可以得到:
根據(jù)式(3),欠壓值與鉆井液排量和氮氣注入排量存在函數(shù)關(guān)系,由于鉆井液排量需要滿足攜砂要求而相對固定,因此欠壓值主要與氮氣注入排量有關(guān),可以初步設(shè)定井口回壓的欠壓值,通過監(jiān)測的井底壓力值,計算出氮氣注入排量。
現(xiàn)場施工過程中,在原油密度、鉆井液排量、地層壓力確定的情況下,監(jiān)測套壓和節(jié)流壓力,利用相關(guān)軟件計算設(shè)定欠壓值條件下的氮氣注入排量[14–15],根據(jù)VPWD準確監(jiān)測井底壓力,對氮氣注入排量和井口回壓進行調(diào)整,實現(xiàn)設(shè)定欠壓值情況下的欠平衡鉆進,達到邊鉆進邊生產(chǎn)的目的。
截至目前,A油田共有6口水平井應(yīng)用了原油注氮欠平衡鉆井技術(shù),均順利鉆至設(shè)計井深,未發(fā)生井漏、井涌和井眼失穩(wěn)等井下故障,與未應(yīng)用該技術(shù)的水平井相比,機械鉆速明顯提高,單井產(chǎn)量提高了1~3倍,取得了良好的提速提產(chǎn)效果,具有較好的經(jīng)濟效益。
1)機械鉆速顯著提高。A油田12口井?152.4 mm井眼機械鉆速統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。由表1可見,應(yīng)用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)的6口井,?152.4mm井段的平均機械鉆速9.60 m/h,與應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的6口井相比提高了61.6%,鉆井提速效果顯著。
表1 A油田12口井?152.4mm井眼機械鉆速統(tǒng)計結(jié)果Tab le 1 ROP statistics from?152.4mm holes of 12 wells in Oilfield A
2)單井產(chǎn)量顯著提高。目前,應(yīng)用原油欠平衡鉆井技術(shù)的6口水平井中,有5口井已經(jīng)投產(chǎn)(T-49井、T-52井、T-54井、T-55井和T-56井),在主動控制產(chǎn)量的情況下,總產(chǎn)量超過12 000桶/d,平均每口井2 400桶/d,與采用常規(guī)鉆井技術(shù)的T-48井(產(chǎn)量為1 200桶/d)相比,產(chǎn)量提高了1倍。這表明,原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)能夠充分保護油層、提高油井產(chǎn)量。
3)產(chǎn)出液含水率下降明顯。據(jù)統(tǒng)計,A油田應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的油井,開采半年左右時就會因地層出水使產(chǎn)出液的含水率達到25%以上,嚴重影響了A油田的產(chǎn)量。該油田應(yīng)用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)的5口油井與應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的4口油井的產(chǎn)出液含水率統(tǒng)計結(jié)果見表2。從表2可以看出,應(yīng)用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)的5口油井產(chǎn)出液平均含水率為2.55%,而應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的4口油井產(chǎn)出液平均含水率為89.00%,含水率下降幅度巨大。分析認為,應(yīng)用常規(guī)鉆井技術(shù)的油井,在井壁上形成的濾餅和侵入帶對儲層造成了一定程度的污染,開采過程中由于原油的界面張力大于水,水的流動性大于油,因此儲層中的水更易于流入井筒,導(dǎo)致產(chǎn)出液的含水率逐漸上升,油井產(chǎn)量不斷降低。而應(yīng)用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)的油井,原油有效保護了儲層,減小了儲層中原油的流動阻力,原油更容易流出,從而提高了原油產(chǎn)量,降低了產(chǎn)出液的含水率。
表2 A油田9口井產(chǎn)出液含水率統(tǒng)計結(jié)果Tab le 2 Statisticsof water cut from 9 wells in Oilfield A
T-56井是A油田的一口開發(fā)水平井,設(shè)計井深2 460 m,采用五開井身結(jié)構(gòu),五開?152.4 mm井眼自井深2 050m開始采用原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)鉆進。該井應(yīng)用的原油密度為0.89 kg/L,根據(jù)設(shè)計欠壓值的要求,按照原油排量0.57m3/m in確定了合理的氮氣注入排量,結(jié)果見表3。由表3可見,原油注氮欠平衡體系穩(wěn)定后,井下環(huán)空循環(huán)當量密度保持在0.78~0.82 kg/L,地層壓力當量密度為0.92 kg/L,達到了欠平衡鉆進的要求。
表3 A油田T-56井不同欠壓值下的氮氣注入排量Tab le 3 Nitrogen in jection rate intoW ell T-56 in Oilfield A under different underp ressure
該井鉆至井深2 077m時監(jiān)測到油流,并點火成功,然后順利鉆至井深2 450m完鉆,平均機械鉆速10.86m/h,最高機械鉆速超過21.00m/h。該井儲層鉆進期間平均原油產(chǎn)量667.8m3/d,實現(xiàn)了邊鉆進邊生產(chǎn)的目的,且較常規(guī)井產(chǎn)油量提高3倍以上。
1)原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)實現(xiàn)了在環(huán)空內(nèi)注入氮氣,氮氣只參與上部井眼內(nèi)鉆井液的循環(huán),并不循環(huán)至井底,在滿足欠平衡鉆進要求的同時,能避免氮氣對鉆井液脈沖隨鉆測量工具接收、傳輸信號的影響。
2)原油注氮欠平衡鉆井時,因為循環(huán)介質(zhì)為原油,所以對儲層的損害程度很低,在充分保護儲層的同時,邊鉆進邊生產(chǎn),能夠在未完鉆的情況下實現(xiàn)油井提前生產(chǎn),有利于縮短投入成本的回收周期。
3)A油田6口井的現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,原油注氮欠平衡鉆井技術(shù)在提高鉆井速度、提高單井產(chǎn)量和降低產(chǎn)出液含水率方面效果顯著。
4)建議通過計算油層不同井深條件下所產(chǎn)出的原油量,開展優(yōu)質(zhì)儲層優(yōu)選研究,為全面提升油藏采收率、提高勘探開發(fā)效益奠定基礎(chǔ)。