鄧曉暉 高宏喜
(東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司, 四川 德陽, 618000)
在核電機(jī)組運(yùn)行時(shí), 如果母線斷路器打開,機(jī)組與外電網(wǎng)失去連接, 交流發(fā)電機(jī)繼續(xù)向機(jī)組廠用設(shè)備供電, 該瞬態(tài)稱為甩負(fù)荷到廠用電。 在核電廠正常運(yùn)行瞬態(tài)中, 從100%額定功率甩負(fù)荷到廠用電運(yùn)行是最為嚴(yán)重的瞬態(tài), 所以該試驗(yàn)安排在很多重要的瞬態(tài)試驗(yàn)之后。 特別地, 該試驗(yàn)建立在機(jī)組已初步具備綜合運(yùn)行能力的基礎(chǔ)上,安排在各系統(tǒng)不同功率平臺(tái)已進(jìn)行過穩(wěn)態(tài)試驗(yàn)、機(jī)組部分綜合性試驗(yàn)之后, 如停機(jī)不停堆、 跳堆,50%功率甩廠用電試驗(yàn)等試驗(yàn)。
該試驗(yàn)又稱為孤島運(yùn)行試驗(yàn), 也是滿功率FCB 試驗(yàn)。 在核電機(jī)組中, 該試驗(yàn)不成功, 意味著廠用電不能自給, 這時(shí)會(huì)引起核島主泵不能及時(shí)供電, 勢(shì)必造成核島跳堆。 核電機(jī)組的孤島試驗(yàn)受到很多因素影響, 任何跳機(jī)組態(tài)在此瞬態(tài)工況觸發(fā)勢(shì)必會(huì)引起跳機(jī)。 實(shí)際上, FCB 孤島試驗(yàn)工況時(shí), 機(jī)組各瞬態(tài)工況參數(shù)變化很快, 部分參數(shù)偏極端, 可能對(duì)各設(shè)備也包括汽輪機(jī)運(yùn)行安全產(chǎn)生影響, 一旦觸及或超過跳機(jī)保護(hù)值, 汽輪機(jī)就會(huì)跳機(jī), 會(huì)失去廠用電, 引起核島非計(jì)劃跳堆。
跳機(jī)的組態(tài)有幾類, 下面就某百萬核電機(jī)組在作滿功率孤島試驗(yàn)因汽輪機(jī)中壓蝶閥導(dǎo)致的試驗(yàn)失敗進(jìn)行梳理分析及采取相應(yīng)的處理方案, 并對(duì)為何要采取這樣的處理方案進(jìn)行詳細(xì)分析。
本文中要討論的百萬千萬級(jí)核電汽輪機(jī)是由1個(gè)高中壓合缸、 2 個(gè)雙分流低壓缸依次串聯(lián)組成的單軸系機(jī)組, 汽輪機(jī)左右兩側(cè)分別設(shè)置一個(gè)MSR,高排蒸汽進(jìn)入每個(gè)MSR 前均設(shè)置2 組中壓蝶閥,即單臺(tái)機(jī)組配置4 組中壓蝶閥, 見圖1。
圖1 核電汽輪機(jī)中壓蝶閥的配置
每組蝶閥由1 臺(tái)主汽閥和1 臺(tái)調(diào)節(jié)閥串聯(lián)為整體結(jié)構(gòu)。 主汽閥為兩位控制, 實(shí)現(xiàn)開/關(guān)功能,調(diào)節(jié)閥為連續(xù)閥位控制, 實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功能。 每臺(tái)閥門均由獨(dú)立的操縱機(jī)構(gòu)控制。 中壓蝶閥由執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng), 執(zhí)行機(jī)構(gòu)為油壓開啟、 彈簧關(guān)閉型式。
中壓蝶閥具有2 個(gè)安全功能:
(1)汽輪機(jī)打閘后切斷蒸汽快關(guān)中壓蝶閥, 避免MSR 及其相關(guān)管道的蒸汽繼續(xù)膨脹做功, 以消除汽輪機(jī)超速風(fēng)險(xiǎn);
(2)打開中壓蝶閥, 避免MSR 超壓。
基于以上2 個(gè)安全功能, 如中壓蝶閥在要求快關(guān)而不能正常開關(guān)或者不能正常開啟時(shí)就不能達(dá)到保護(hù)汽輪機(jī)和MSR 的目的, 勢(shì)必會(huì)造成汽輪機(jī)超速或者M(jìn)SR 超壓, 這樣就必須采取預(yù)判措施, 汽輪機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)置了跳機(jī)組態(tài), 見圖2。
圖2 跳機(jī)組態(tài)
即當(dāng)超過2 個(gè)中壓蝶閥在執(zhí)行指令延遲超過10 s 時(shí), 汽輪機(jī)跳機(jī)。 也就是說, 當(dāng)指令發(fā)出快關(guān)或開啟指令時(shí), 閥位對(duì)指令的響應(yīng)超過10 s 即判斷為閥門不能及時(shí)關(guān)閉或者開啟, 這時(shí)如果超過2 臺(tái)閥門同時(shí)出現(xiàn)這樣的情況, 為保護(hù)汽輪機(jī)或MSR, 即要邏輯跳機(jī)。
某核電廠在做滿功率甩負(fù)荷至廠用電試驗(yàn)時(shí),發(fā)生跳機(jī)跳堆故障, 調(diào)取DCS 曲線記錄如下:
19:09:50 主控操縱員斷開0GEW100KG 試驗(yàn)開始;
19:09:52 超加速信號(hào)觸發(fā), 高中壓調(diào)門正??焖訇P(guān)閉, 轉(zhuǎn)速先升后降;
19:10:06 轉(zhuǎn)速達(dá)到最低至1 494 r/min, 隨著轉(zhuǎn)速下降(最低至1 494 r/min)高中壓調(diào)門指令增加,高壓調(diào)門開啟至約8%, 中壓調(diào)門開啟至約28%行程(閥門開啟角度約18°);
19:10:07 轉(zhuǎn)速升至1 510 r/min, 蒸汽流量指令由21.42%迅速減小至-6.8%, 出現(xiàn)指令與實(shí)際閥位偏差超過10%;
19:10:17 閥位偏差持續(xù)時(shí)間達(dá)到10 s, 汽機(jī)跳閘;
整個(gè)過程中, 閥位控制指令正確響應(yīng)機(jī)組轉(zhuǎn)速偏差, 導(dǎo)致跳機(jī)的根本原因是在19:10:07 轉(zhuǎn)速高于額定轉(zhuǎn)速, 系統(tǒng)發(fā)出關(guān)閥門指令后, GRE 高壓閥門正確響應(yīng)關(guān)閉, 中壓閥門沒有關(guān)閉且略微開啟, 且通過趨勢(shì)記錄, 4 個(gè)中壓調(diào)門趨勢(shì)一致,在系統(tǒng)中幾乎同時(shí)觸發(fā)了閥位反饋與指令偏差大于10%擾動(dòng), 導(dǎo)致跳機(jī)。 汽機(jī)跳閘切至輔變, 導(dǎo)致3 臺(tái)主泵均出現(xiàn)轉(zhuǎn)速低報(bào)警1RPR161/162/163KA, 疊加P7 信號(hào), 19:10:33 觸發(fā)反應(yīng)堆跳堆;進(jìn)一步檢查油動(dòng)機(jī)油壓指令發(fā)現(xiàn), 19:10:07 發(fā)出關(guān)閥指令后, 中壓調(diào)閥伺服卡已經(jīng)動(dòng)作, 油缸內(nèi)的油壓已經(jīng)降至0 MPa, 正常情況下閥門在彈簧力作用下會(huì)快速關(guān)閉。 具體見圖3。
圖3 故障還原曲線
簡(jiǎn)單地講, 此工況發(fā)生在中壓蝶閥的調(diào)節(jié)閥能夠第1 次快速關(guān)閉, 在重新開啟后為了避免超速需要第2 次關(guān)閉時(shí)而不能關(guān)閉。
另外, 調(diào)取孤島試驗(yàn)前的甩滿功率至空載試驗(yàn)情況, 發(fā)現(xiàn)閥門曲線反饋與指令也出現(xiàn)超10%,但只發(fā)生了7 s, 故未造成跳機(jī)事故。
甩滿功率至空載試驗(yàn)的成功前提下, 排除邏輯上的設(shè)置不會(huì)造成中壓蝶閥不執(zhí)行指令的事實(shí),所以問題應(yīng)該在閥門本身, 居于以下依據(jù)(由圖3上查詢數(shù)據(jù)可知):
(1)機(jī)組甩負(fù)荷后中壓蝶閥的調(diào)節(jié)閥首先關(guān)閉,在二次開啟過程中開啟油壓異常升高, 中調(diào)門油壓0-6.24-9.94-7.61 MPa, 穩(wěn)定后的油壓是靜態(tài)相同閥位(0-1.2-2.8 MPa)對(duì)應(yīng)開啟油壓的數(shù)倍;
(2)對(duì)于中心軸蝶閥, 在相同載荷下作用下,蝶閥在相同閥位下, 開啟和關(guān)閉的軸承摩擦力矩接近;
(3)在機(jī)組跳閘, 主汽門快速關(guān)閉, 調(diào)節(jié)閥前蒸汽作用的載荷減小后, 調(diào)節(jié)閥自行關(guān)閉。
基于以上分析, 回到閥門本身上來:
(1)中壓蝶閥的機(jī)械動(dòng)作原理
中壓蝶閥在蒸汽環(huán)境動(dòng)作時(shí), 受油動(dòng)機(jī)的液壓驅(qū)動(dòng)力矩、 彈簧驅(qū)動(dòng)力矩、 閥板偏心安裝的蒸汽力矩和閥板重量力矩、 閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)軸承/軸封摩擦力矩等作用。 其中油動(dòng)機(jī)的液壓驅(qū)動(dòng)力矩: 是閥門開啟的驅(qū)動(dòng)動(dòng)力; 彈簧驅(qū)動(dòng)力矩: 是閥門關(guān)閉的驅(qū)動(dòng)力矩; 閥板偏心安裝的蒸汽力矩和蝶板重量力矩: 由于閥蝶板轉(zhuǎn)軸安裝在蒸汽管道中心線上方, 下半蝶板受上游蒸汽壓力大于上半蝶板受到的蒸汽力, 同時(shí)蝶板的轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì)為上半蝶板開啟方向?yàn)檎羝鲃?dòng)方向, 因此該部分的力矩總是促進(jìn)閥門的關(guān)閉(助關(guān)); 而閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)軸承/軸封摩擦力矩總是阻礙閥門運(yùn)動(dòng)(開啟和關(guān)閉)。
(2)中壓蝶閥在FCB 工況的工作原理
此工況中壓主汽閥始終保持全開, 中壓調(diào)節(jié)閥快關(guān)后逐漸開啟以控制汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速與負(fù)荷。 中壓調(diào)節(jié)閥應(yīng)滿足在最大壓差下重新開啟、 關(guān)閉的需要。 甩全負(fù)荷至廠用電工況開始時(shí), 中壓調(diào)節(jié)閥快關(guān), 下游壓力很快趨近于真空, 但是上游壓力保持不變或略有增加, 閥前壓力最大可達(dá)120%額定壓力, 廠用電穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)閥前壓力1~2 bar,在中壓調(diào)節(jié)閥重新開啟期間, 壓降和閥門開度的關(guān)系見圖4。 因此中壓蝶閥的調(diào)節(jié)閥在此工況參數(shù)變化很快, 調(diào)節(jié)閥表現(xiàn)為持續(xù)不斷執(zhí)行開啟和關(guān)閉命令, 這樣可以將汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)趨近并最終穩(wěn)定于1 500 r/min, 同時(shí)保證廠用電所需蒸汽量。
圖4 快關(guān)后二次開啟時(shí)壓降情況曲線
(3)力學(xué)分析
油動(dòng)機(jī)的液力矩滿足設(shè)計(jì)要求, 同時(shí), 在瞬態(tài)試驗(yàn)中閥門的重新開啟過程中, 閥門可以開啟,說明液壓驅(qū)動(dòng)符合設(shè)計(jì)并滿足使用需求; 彈簧驅(qū)動(dòng)力矩有工廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)表面實(shí)際彈簧力矩在各個(gè)閥位都大于閥門的設(shè)計(jì)關(guān)閉力矩, 更有利于閥門的關(guān)閉; 閥板偏心安裝的蒸汽力矩和閥板重量力矩, 統(tǒng)稱為偏心助關(guān)力矩(總是促進(jìn)閥門的關(guān)閉):由于蝶板的蒸汽壓差和力矩有效力臂都與蝶板的開度角有直接關(guān)系, 偏心助關(guān)力矩在閥門全開位置(壓差最小)非常小, 在閥門全關(guān)位置(壓差最大)最大, 因而閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)軸承/軸封摩擦力矩, 統(tǒng)稱為摩擦力矩(總是阻礙閥門開啟和關(guān)閉): 摩擦力矩同蒸汽壓差導(dǎo)致的摩擦壓力有直接關(guān)系, 在閥門全開位置, 碟板的蒸汽壓差最小, 摩擦力矩最小; 在閥門全關(guān)位置, 蝶板的蒸汽壓差最大, 摩擦力矩最大。
從廠家調(diào)閱閥門設(shè)計(jì)數(shù)據(jù), 力矩曲線見圖5,與閥門的機(jī)械動(dòng)作原理分析相符合。
圖5 中壓蝶閥理論力矩曲線
另外, 通過閥門廠家提供的力矩?cái)?shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)在閥門開度18°左右時(shí), 設(shè)計(jì)余量最小, 特別是冷態(tài)情況下開啟力矩余量只有1.4 左右, 關(guān)閉余量3.4。這個(gè)與實(shí)際情況相符合, 由此可見: 閥門在開度30%(角開度約20 度)前后區(qū)域, 摩擦力矩超過偏心力矩和彈簧力矩, 導(dǎo)致閥門拒動(dòng)。
基于以上事實(shí)及分析, 基本可以確定閥門開關(guān)力矩在閥門小開度的時(shí)候余量不足。 但是要在一個(gè)月左右(機(jī)組小修時(shí)間窗口)完成對(duì)閥門的最終改造基本不可能, 現(xiàn)場(chǎng)及業(yè)主的情況及要求是本試驗(yàn)成功后就立刻進(jìn)入168 試運(yùn)行并商運(yùn), 所以如果能基于現(xiàn)狀進(jìn)行科學(xué)的分析判斷并且采取合適的措施, 那么在保證機(jī)組運(yùn)行安全且不影響機(jī)組商運(yùn)推進(jìn)的前提下, 將閥門改造的時(shí)間改在其他窗口將能為業(yè)主帶來效益, 同時(shí)也將驗(yàn)證機(jī)組在其他方面的各項(xiàng)指標(biāo)。
雖然已經(jīng)確定是閥門的原因, 但是機(jī)組在甩全負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)都是正常的, 且機(jī)組從并網(wǎng)到滿功率運(yùn)行均沒受到閥門影響, 只在FCB 試驗(yàn)工況失敗, 所以是否在FCB 工況時(shí)閥門處于拒動(dòng)的臨界狀態(tài)? 只要實(shí)施一定措施, 這個(gè)臨界狀態(tài)是可以克服并不會(huì)在FCB 工況造成跳機(jī)呢? 再來進(jìn)一步分析:
(1)故障狀態(tài)的復(fù)原結(jié)果計(jì)算分析:
從FCB 試驗(yàn)工況調(diào)閱數(shù)據(jù), 相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)DCS 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見表1。
表1 從FCB 試驗(yàn)工況現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
從該表可知高壓調(diào)節(jié)閥關(guān)閉后機(jī)組繼續(xù)帶廠用電61 MW、 超速至1 515 r/min 運(yùn)行, 經(jīng)檢查各壓力測(cè)點(diǎn)及變化趨勢(shì), 初步排除逆止閥泄露可能,因此只需分析中壓蝶閥。
從汽輪機(jī)的通流計(jì)算結(jié)果推算, IPV (中壓調(diào)節(jié)閥)及HPV(高壓調(diào)節(jié)閥)不同開度時(shí), 瞬態(tài)功率分布情況見表2。
表2 中壓蝶閥不同閥位機(jī)組對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
當(dāng)時(shí)中壓調(diào)節(jié)閥開度約28% (閥碟角度約18°), 維持汽輪機(jī)帶廠用電60 MW 運(yùn)行, 需要約197 kg/s 的蒸汽量, 中壓閥前壓力約0.715 MPa,計(jì)算結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)相當(dāng)。 然后計(jì)算FCB 工況第二次超速過程: 實(shí)際過程中, 帶廠用電負(fù)荷、 在中壓調(diào)節(jié)閥開啟28%時(shí)飛升到1 534 r/min, 計(jì)算分析可得平均功率值約83 MW,與實(shí)際測(cè)得的飛升時(shí)中壓閥前壓力(約0.915 MPa)吻合。 具體見表3。
表3 FCB 工況二次轉(zhuǎn)速飛升至1 534 r/min 數(shù)據(jù)
假定在沒有改善中壓控制的前提下, 從能量平衡估算, 在甩全負(fù)荷帶廠用電時(shí)中壓閥的開度仍維持28%行程(閥碟角度18°), 這時(shí)在14 s 內(nèi)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速飛升到1 550 r/min, 需要在加速時(shí)間段維持平均功率大于93.78 MW, 見表4。
表4 FCB 工況二次轉(zhuǎn)速飛升至1 550 r/min 數(shù)據(jù)
此時(shí)的中壓蝶閥前壓力大于0.98 MPa, 對(duì)比本次運(yùn)行的實(shí)測(cè)值0.89 MPa 可以判斷這種情況不可能出現(xiàn)。
另外, 根據(jù)調(diào)試部門測(cè)定的輸入, MSR 所有疏水箱最大閃蒸水量m約為12 t。 由于二次超速時(shí)汽輪機(jī)已跳機(jī), 不額外進(jìn)汽, 則假設(shè)閃蒸蒸汽能使得汽輪機(jī)二次超速轉(zhuǎn)速達(dá)到1 545 r/min, 此時(shí)廠用電63 MW, 按表3~4 的計(jì)算, 同理可算得汽輪機(jī)平均功率P約為90 MW。 此時(shí)按12 t 水總能量Q與平均功率P之間的關(guān)系, 即可以計(jì)算出運(yùn)行時(shí)間,t=Q/P=m·(h1-h2)/P, 其中h1為高排焓值2 486.59 kJ/kg,h2為低排焓值2 327.92 kJ/kg, 則求得t=21 s, 保守取見取30 s。 即閃蒸蒸汽可維持轉(zhuǎn)速飛升時(shí)間30 s。 如轉(zhuǎn)速飛升超過1 545 r/min且超過30 s 時(shí)手動(dòng)跳機(jī)可保證機(jī)組安全。
最后回到試驗(yàn)時(shí)閥門開度對(duì)汽輪機(jī)的保護(hù)措施上來進(jìn)行評(píng)估:
(1)當(dāng)閥門開度過大, 例如超過50%開度, 說明中壓進(jìn)汽量會(huì)很大(雖然二次開啟實(shí)際過程中的情況下不會(huì)出現(xiàn)), 這個(gè)時(shí)候超速必將繼續(xù)升高,可能超過1 550 r/min。
(2)在二次超速要求關(guān)閉的情況下, 高壓調(diào)節(jié)閥正常是已經(jīng)關(guān)閉的, 這個(gè)時(shí)候中壓調(diào)節(jié)閥的進(jìn)汽完全靠MSR 閃蒸蒸汽。 根據(jù)前面的分析, 在28%開度飛升到1 550 r/min 已是不可能, 如果中壓調(diào)節(jié)閥繼續(xù)開啟>28%開度,高壓調(diào)節(jié)閥勢(shì)必開啟, 這個(gè)時(shí)候MSR 閃蒸將消失, 壓力下降, 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速和功率將由高壓調(diào)節(jié)閥主導(dǎo)(中壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)汽≤高壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)汽), 按計(jì)算中壓調(diào)節(jié)閥開度38.33%時(shí), 功率才13 MW; 開度48.3%時(shí), 功率51 MW; 開度57.19%時(shí), 功率76 MW。
綜上兩點(diǎn), 將邏輯點(diǎn)設(shè)置在35%~50%即可,但考慮到調(diào)節(jié)時(shí)可能閥門有偏差, 最終建議設(shè)置在45°。
于是, 將邏輯進(jìn)行修改, 見圖6。
圖6 跳機(jī)組態(tài)邏輯修改
基于以上的臨時(shí)處理方案, 即在不對(duì)中壓蝶閥進(jìn)行改造的前提下, 修改保護(hù)邏輯, 由原邏輯改為: 在中壓調(diào)節(jié)閥同時(shí)滿足“開度指令低于45%” 及“實(shí)際閥位低于45%開度以下”, 2 個(gè)以上中壓調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)實(shí)際開度與開度指令偏差超過10%時(shí), 不跳機(jī), 同時(shí)增加手動(dòng)干預(yù)值: 如FCB試驗(yàn)時(shí), 二次飛升轉(zhuǎn)速超過1 545 r/min 且持續(xù)時(shí)間超過30 s, 則手動(dòng)打閘停機(jī)。
一切就緒后, 第二次滿功率FCB 試驗(yàn)按上述邏輯執(zhí)行, 試驗(yàn)成功, 試驗(yàn)曲線如圖7 所示。
圖7 FCB 試驗(yàn)成功時(shí)各曲線
從圖7 中的第二次FCB 試驗(yàn)曲線可以得出以下信息:
(1)汽輪機(jī)第二次轉(zhuǎn)速飛升達(dá)到1 534 r/min,低于后面設(shè)定的1 545 r/min 跳機(jī)轉(zhuǎn)速, 無需跳機(jī);
(2)4 臺(tái)中壓調(diào)節(jié)閥均在開度約28%(角度18°) 左右, 在汽輪機(jī)二次超速要求關(guān)閉時(shí)與關(guān)閉指令發(fā)生了延遲, 延遲達(dá)到14 s, 即超過了10 s,如按原邏輯是要跳機(jī)的;
(3)試驗(yàn)也再次驗(yàn)證了中壓蝶閥在低開度時(shí)拒動(dòng)(力矩不夠), 后續(xù)需要整改;
(4)完美地驗(yàn)證了臨時(shí)措施之前的各項(xiàng)分析及對(duì)FCB 試驗(yàn)瞬態(tài)的簡(jiǎn)化計(jì)算推理。