浙江浙能長興天然氣熱電有限公司 王立剛 袁俊杰 國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院 馮禮奎
火力發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水需提供優(yōu)質(zhì)除鹽水以保證機(jī)組安全運(yùn)行,越來越多的電廠采用機(jī)械過濾+超濾+反滲透系統(tǒng)作為鍋爐補(bǔ)給水預(yù)脫鹽的處理工序。超濾是一種膜分離技術(shù),在一定的壓力下,水、無機(jī)鹽和小分子物質(zhì)能夠穿過一定孔徑的過濾膜,而懸浮物、大分子和膠體物質(zhì)、細(xì)菌和微生物等雜質(zhì)被截留,從而達(dá)到過濾效果。在超濾+反滲透系統(tǒng)中,超濾裝置的穩(wěn)定可靠運(yùn)行是維持反滲透膜長期穩(wěn)定運(yùn)行、避免反滲透膜污堵的前提和保障。
由于超濾過濾精度為0.002~0.1μm,如果原水中有大顆粒物質(zhì)或者機(jī)械顆粒就會堵塞超濾孔眼,從而加大跨膜壓差,甚至?xí)p壞超濾膜,因此超濾系統(tǒng)一般會設(shè)有前置過濾器,如雙層濾料過濾器、活性炭過濾器、盤濾、自清洗過濾器等,其中自清洗過濾器不需外接任何能源就可以自動清洗排污,其優(yōu)點(diǎn)主要有:利用水壓自我清洗、清洗時間短、清洗過濾損失水量?。ㄖ徽籍a(chǎn)水量的0.08~0.6%),過濾精度可達(dá)10~3000μm,工作壓力可達(dá)1.0~1.6MPa,單臺流量4~4160m3/h,可滿足超濾膜裝置進(jìn)水需求。
設(shè)備參數(shù):某電廠為2×435MW 天然氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,其鍋爐補(bǔ)給水處理工藝采用高密度沉淀池和V 型濾池預(yù)處理+超濾和反滲透膜處理+一級除鹽和混床的離子交換處理的運(yùn)行方式。超濾系統(tǒng)設(shè)計出力為4×176m3/h(15℃),其中超濾膜元件采用荷蘭Norit 內(nèi)壓式中空纖維膜,工作壓力為0.3MPa,每一列超濾裝置前串聯(lián)配置一套自清洗過濾器。自清洗過濾器采用以色列ARKAL疊片式過濾器,每套3只濾頭、每只濾頭由5組疊片式濾元組成過濾精度100μm,殼體設(shè)計壓力0.45MPa[1]。另外,自清洗過濾器濾頭進(jìn)水三通閥采用以色列多諾特型號為58P 的反沖洗閥,該閥門為隔膜密封式閥門,標(biāo)準(zhǔn)工作壓力為0.2~1.0MPa。
系統(tǒng)流程:超濾系統(tǒng)采用全自動程控運(yùn)行方式,每運(yùn)行30min 進(jìn)行常規(guī)反洗1次,反洗14個周期進(jìn)行一次加強(qiáng)反洗。具體順控步序為:系統(tǒng)備用→(產(chǎn)水→常規(guī)反洗)×14個周期→產(chǎn)水→加強(qiáng)反洗1(NaOH+NaClO)→(產(chǎn)水→常規(guī)反洗)×14個周期→產(chǎn)水→加強(qiáng)反洗2(HCl)。正常情況下,超濾膜裝置一直按以上步驟重復(fù)進(jìn)行運(yùn)行(圖1)。當(dāng)超濾膜裝置進(jìn)行常規(guī)反洗時,超濾膜裝置進(jìn)口調(diào)節(jié)閥關(guān)閉(即自清洗過濾器出水通道關(guān)閉),此時自清洗過濾器按照程序控制同時進(jìn)行反沖洗,每只濾頭設(shè)置沖洗時間20s,三只共計60s;當(dāng)超濾膜裝置加強(qiáng)反洗時化學(xué)水泵設(shè)置連鎖停運(yùn),自清洗過濾器不進(jìn)行反沖洗。
圖1 超濾系統(tǒng)工藝流程圖
產(chǎn)生水錘沖擊:超濾系統(tǒng)在常規(guī)反洗時,程序設(shè)定本體反沖洗時間為60s,自清洗過濾器反沖洗時間同樣為60s,查閱超濾系統(tǒng)歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)可看出,在反沖洗運(yùn)行過程中,超濾本體沖洗60s 為反洗水泵運(yùn)行時間,而超濾裝置進(jìn)水調(diào)節(jié)閥的隔斷,即從關(guān)閉到打開需要的實(shí)際時間約115s,遠(yuǎn)大于自清洗過濾器的反沖洗時間,當(dāng)自清洗過濾器反沖洗結(jié)束時,超濾裝置進(jìn)水調(diào)節(jié)閥仍處于關(guān)閉狀態(tài)。因此存在只有一套超濾裝置運(yùn)行時,在常規(guī)反洗狀態(tài)下,自清洗過濾器反沖洗結(jié)束時超濾本體裝置仍在反沖洗中,超濾裝置進(jìn)口調(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài)。在此期間,化學(xué)清水泵至自清洗過濾器的管道及設(shè)備產(chǎn)生憋壓的情況;當(dāng)超濾裝置進(jìn)口調(diào)節(jié)閥打開的瞬間,出現(xiàn)如圖2所示的流量和壓力劇烈波動的異常情況,容易發(fā)生水錘沖擊[2],導(dǎo)致設(shè)備損壞。
自清洗過濾器振動:該廠超濾自清洗過濾器在投運(yùn)初期運(yùn)行及反洗過程一切正常,運(yùn)行一段時間后進(jìn)水三通閥在切換至反洗模式時,瞬間會產(chǎn)生持續(xù)的、劇烈的震動,導(dǎo)致管路連接處出現(xiàn)裂紋裂縫、連接處產(chǎn)生滲漏的情況。自清洗過濾器進(jìn)水三通隔膜閥是自清洗過濾器的重要部件之一,其的工作原理為:在過濾模式下(圖3),控制器發(fā)出控制腔泄壓指令,控制腔內(nèi)的壓縮空氣排空,反沖洗閥內(nèi)部介質(zhì)壓力頂起隔膜,左右水路相通,壓力為0.2~0.3MPa,此時排污口處于關(guān)閉狀態(tài);在反沖洗模式下(圖4),三只三通閥其中一只控制器發(fā)出控制腔加壓指令,控制腔內(nèi)充入壓縮空氣使隔膜下壓,切斷左右通路,而排污口開啟,此時由另外兩只濾頭出水為這一只反沖洗狀態(tài)的濾頭提供反沖洗進(jìn)水,由排污口排出過濾器濾頭內(nèi)的雜質(zhì)。
圖3 自清洗過濾器過濾模式下側(cè)視圖
圖4 自清洗過濾器反沖洗模式下側(cè)視圖
反洗排水池排水泵結(jié)垢:超濾系統(tǒng)運(yùn)行一段時間后發(fā)現(xiàn)超濾反洗排水池排水泵出力明顯降低,檢修解體檢查發(fā)現(xiàn)水泵及管道存在嚴(yán)重結(jié)垢情況。結(jié)合垢樣及水質(zhì)的分析結(jié)果,判定為碳酸鈣和碳酸鎂垢[3]。通過超濾系統(tǒng)加強(qiáng)反洗的歷史記錄得出,7月份加堿反洗次數(shù)為88次,加酸次數(shù)為45次,8月份加堿次數(shù)為98次,加酸57次,兩個月堿和酸的加入總量分別11.55m3和5.42m3。查閱運(yùn)行控制邏輯發(fā)現(xiàn),超濾系統(tǒng)邏輯設(shè)置每14個周期堿洗和酸洗切換運(yùn)行,當(dāng)系統(tǒng)停運(yùn)再次啟動后默認(rèn)下一次加強(qiáng)反洗由堿洗開始,因制水量較小的原因超濾系統(tǒng)經(jīng)常性啟停,發(fā)生未運(yùn)行至酸洗步驟系統(tǒng)已停運(yùn),待下次啟動運(yùn)行至加強(qiáng)反洗時仍為堿洗(本應(yīng)酸洗)。最終導(dǎo)致堿加入量大于酸加入量,反洗排水池pH 值檢測最高值達(dá)到10以上,平均值為9.8(圖6)。較高的非碳酸鹽堿度導(dǎo)致空氣中的CO2大量溶于水中并轉(zhuǎn)換為碳酸根,使水中碳酸鈣超過它的溶解度以過飽和的狀態(tài)存在于水中,又因為排水泵運(yùn)行期間水溫上升、碳酸鈣溶解度降低,逐漸在泵體及出口管道沉積。
針對超濾系統(tǒng)在運(yùn)行過程中存在的管道憋壓、反洗排水泵結(jié)垢現(xiàn)象,結(jié)合上述原因分析,制定以下改進(jìn)措施:
反洗控制優(yōu)化:對超濾系統(tǒng)的反沖洗時間進(jìn)行優(yōu)化,超濾系統(tǒng)常規(guī)反洗時,將自清洗過濾器每只濾頭的反沖洗時間從20s 延長至40s,即自清洗過濾器總的反沖洗時間由60s 延長至120s,同時將第三只濾頭(最后反沖洗)的三通閥C 動作時間與超濾膜裝置進(jìn)水調(diào)節(jié)閥設(shè)置連鎖,當(dāng)進(jìn)水調(diào)節(jié)閥開度到達(dá)30%時,三通閥C 才開始動作,即從反沖洗模式切換為過濾模式,保證了系統(tǒng)進(jìn)水暢通,進(jìn)水壓力和流量劇烈波動的情況消除(圖5),解決單套超濾運(yùn)行時存在憋壓后產(chǎn)生水錘沖擊的問題。
圖5 單套超濾常規(guī)反洗時邏輯更改后的運(yùn)行參數(shù)情況
備件更換:對自清洗過濾器三通閥的切換過程原理分析得出,在三通閥切換狀態(tài)的瞬間,因左右水路會相遇、產(chǎn)生撞擊,而系統(tǒng)儀用控制壓縮空氣壓力約為0.75MPa,遠(yuǎn)大于水壓0.2~0.3MPa,控制腔加壓和泄壓過程理論上應(yīng)為迅速短暫,與實(shí)際產(chǎn)生持續(xù)、劇烈的震動情況不符。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),三通閥的控制電磁閥在泄壓管路末端口安裝了銅制的空氣消音器,長期運(yùn)行消音器的孔眼發(fā)生污堵,造成三通閥控制腔泄壓時排氣不暢,自清洗過濾器在反沖洗時出現(xiàn)三通閥泄壓動作受阻,隔膜膜片無法快速到位隔斷進(jìn)水,上游進(jìn)水與從過濾單元反向流入的反沖洗水相遇會導(dǎo)致劇烈震動。對該消音器進(jìn)行更換后,震動異?,F(xiàn)象得以消除。
運(yùn)行邏輯優(yōu)化:針對加強(qiáng)堿洗次數(shù)大于酸洗次數(shù)而導(dǎo)致的反洗排水泵結(jié)垢問題,對超濾膜裝置的自動運(yùn)行程序邏輯進(jìn)行優(yōu)化,將超濾系統(tǒng)的運(yùn)行邏輯進(jìn)行了重新設(shè)置,將常規(guī)反洗設(shè)置成14周期+堿洗1次+常規(guī)反洗14周期+酸洗1次為一個整體,無論系統(tǒng)如何啟停,反洗流程以此為一個整體大循環(huán)。實(shí)施后酸洗和堿洗次數(shù)持平,酸堿加入量恢復(fù)平衡,優(yōu)化調(diào)整后超濾反洗排水池pH 從均值9.8降低至8.0以下,pH 明顯降低(圖7),水質(zhì)得到明顯好轉(zhuǎn)[4],通過對水質(zhì)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)結(jié)垢的情況得以解決。
圖6 水泵結(jié)垢期間水質(zhì)情況圖
圖7 實(shí)施改進(jìn)后的排水水質(zhì)
超濾系統(tǒng)作為鍋爐補(bǔ)給水預(yù)脫鹽處理的第一步,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性對是否能夠提供合格的鍋爐補(bǔ)給水具有重要意義,通過對系統(tǒng)運(yùn)行方式的不斷優(yōu)化,采取了對運(yùn)行時間、邏輯調(diào)整等一系列運(yùn)行和維護(hù)措施,實(shí)現(xiàn)了超濾系統(tǒng)的高效穩(wěn)定安全運(yùn)行。