許用會(huì) 袁希金 馮 超 張占杰
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司)
含硼冷墩鋼10B21 主要用于生產(chǎn)8.8 級(jí)高強(qiáng)度緊固件。為了降低冷變形抗力,滿足省略球化退火直接冷墩成型的要求,將碳、硅含量控制在較低水平;同時(shí)為了保證強(qiáng)度和淬透性,適當(dāng)添加硼含量;而鋼中的硼要以酸溶硼的形式存在才有意義,但硼的性質(zhì)極為活潑,在鋼中硼能與氮化合形成穩(wěn)定的夾雜物而失去作用。因此,為保證鋼種的淬透性,控制鋼中的氮含量是必要的。
10B21 的化學(xué)成分見(jiàn)表1。其生產(chǎn)流程:轉(zhuǎn)爐→吹氬→LF 精煉→(喂線)軟吹→連鑄(150 mm ×150 mm),分別取4 個(gè)爐次轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)、吹氬站、LF 進(jìn)站、LF 精煉結(jié)束、軟吹結(jié)束及連鑄(中包)各工序氣體樣,加工成¢4 mm 圓柱試樣,將試樣用乙醚和無(wú)水乙醇依次進(jìn)行超聲清洗,用LECO TC-500 氧/氮分析儀測(cè)得各工序的氮含量,經(jīng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析,得出氮含量的變化情況。
表1 10B21 的化學(xué)成分
對(duì)10B21 試驗(yàn)爐次各工序的氣體氮含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)其變化作圖,結(jié)果分別見(jiàn)表2 和圖1。10B21 試驗(yàn)爐次各工序的增氮量見(jiàn)表3。
表2 試驗(yàn)爐次氣體N 含量統(tǒng)計(jì)
表3 試驗(yàn)爐次各工序增氮量統(tǒng)計(jì) %
從圖1 可以看出,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量控制在0.001 7%~0.002 2%,波動(dòng)較小,這表明試驗(yàn)爐次在相同的裝入制度和底吹條件下氮含量控制穩(wěn)定,出鋼合金化后,平均增氮量達(dá)到0.000 6%,經(jīng)過(guò)LF 加熱處理后,終點(diǎn)氮含量平均增加了0.001 5%,最大增氮量達(dá)到0.001 8%,喂線再經(jīng)軟吹處理后,平均增氮量控制在0.000 8%,連鑄工序保護(hù)澆注的平均增氮量控制在0.000 6%。
圖1 試驗(yàn)爐次氣體N 含量
精煉加熱處理過(guò)程中增氮最為嚴(yán)重,增氮量排序依次為精煉加熱(LF 加熱)工序、軟吹工序、爐后(合金化)工序、連鑄工序。
熱力學(xué)計(jì)算表明,1 600 ℃時(shí)鋼水[N]的溶解度約為0.040%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量控制在0.002 0%。由此可見(jiàn),鋼液吸氮是一個(gè)自發(fā)過(guò)程,控制鋼水的氮含量即控制鋼液的增氮量。
2.2.1 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量控制
轉(zhuǎn)爐脫碳過(guò)程也是一個(gè)脫氮過(guò)程,鋼中氮的去除是由于脫碳時(shí)生成大量的CO 氣泡,生成的CO氣泡對(duì)于氮來(lái)說(shuō)相當(dāng)于真空,所以它能將氮帶走。碳氧反應(yīng)越激烈,生產(chǎn)的CO 氣泡越多,脫氮效率越好。研究表明,在轉(zhuǎn)爐冶煉的前期和中期,底吹氮?dú)獠粫?huì)使鋼液增氮,而到冶煉后期,由于碳氧反應(yīng)減弱,脫碳速度降低,脫氮量減少,在非碳氧反應(yīng)區(qū),高溫鋼液吸氮量會(huì)增加。因此,在相同的裝入制度和底吹條件下鋼液氮含量控制較穩(wěn)定。
2.2.2 轉(zhuǎn)爐爐后增氮
轉(zhuǎn)爐爐后的增氮量有兩個(gè)來(lái)源,包括出鋼過(guò)程中的鋼液吸氮、加入的合金及增碳劑增氮。經(jīng)過(guò)理論計(jì)算,爐后加入的合金及增碳劑的增氮量小于0.000 2%,因此鋼液吸氮是增氮的主要來(lái)源。理論研究和實(shí)踐已經(jīng)證明,表面活性元素氧和硫是影響鋼液氮含量變化的重要因素,當(dāng)鋼中溶解氧含量高于0.02%時(shí),向鋼液中吹氮可以不吸氮,因此出鋼前期鋼水雖然裸露,但由于鋼水氧含量高,鋼水增N 量有限。從出鋼加入強(qiáng)脫氧劑后,鋼中的氧含量急速降低,吸氮量明顯增加。同時(shí)爐后氮含量跟出鋼口的狀態(tài)有關(guān),出鋼過(guò)程鋼液散流,一般增氮量達(dá)0.000 5%~0.000 7 %左右,為控制增氮量,需確保出鋼時(shí)間≥4 min且不散流。
2.2.3 LF 精煉過(guò)程增氮機(jī)制
在LF 爐精煉前期,加入渣料未完全融化,電弧下的鋼液會(huì)裸露在大氣中,電弧溫度一般高達(dá)2 400~2 600 K,吸氮現(xiàn)象嚴(yán)重。在LF 精煉過(guò)程中,鋼液脫氧、脫硫良好,由于氧、硫的表面活性作用而阻礙鋼液吸氮的作用基本消失,加上底吹的強(qiáng)攪拌作用,鋼液裸露是LF 增氮的直接原因。在LF 爐精煉后期喂鈣線過(guò)程中,鈣線穿過(guò)渣層發(fā)生反應(yīng),鋼液裸露也會(huì)造成吸氮。
2.2.4 LF 軟吹過(guò)程增氮機(jī)制
為保證鋼水純凈度,在LF 精煉結(jié)束后,要保證≥10 min 的軟吹時(shí)間。研究證明溶解氧低于0.00 2%的情況下鋼液吸氮明顯。因此,控制軟吹氣流量是影響鋼液氮含量控制的重要因素。
2.2.5 連鑄過(guò)程增氮機(jī)制
連鑄保護(hù)澆注是影響鋼水增氮量的重要措施,其中包括長(zhǎng)水口密封、浸入式水口密封,中包覆蓋情況及結(jié)晶器液面保護(hù)渣覆蓋等控制環(huán)節(jié)。實(shí)踐表明,鋼水鋁含量對(duì)鋼水氮含量存在影響,鋼液中的鋁含量高,增氮量就大,這同樣是對(duì)由于氧的表面活性作用而阻礙鋼液吸氮的作用的一個(gè)佐證。
2.3.1 轉(zhuǎn)爐爐后控氮
為保證鋼水純凈度,一般在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中加入足量的脫氧劑,將鋼液氧含量降到極低水平,盡量避免在后期補(bǔ)加脫氧劑,通過(guò)精煉、軟吹處理,大部分脫氧產(chǎn)物從鋼液中排除。由于氧是表面活性元素,在出鋼過(guò)程加入強(qiáng)脫氧劑(如Al)后,氧含量大大降低,使氧阻礙鋼液吸氮的能力減弱,因此出鋼過(guò)程的吸氮量會(huì)進(jìn)一步增加。為了減少出鋼過(guò)程的增氮,設(shè)計(jì)了不同的脫氧方式來(lái)研究對(duì)氮含量控制的影響。
實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)了兩種不同的脫氧方式:(1)出鋼過(guò)程一次加足夠的鋁進(jìn)行強(qiáng)脫氧;(2)出鋼時(shí)加入一定量的鋁,控制爐后鋼液的氧含量,在LF 進(jìn)站再喂入Al 線進(jìn)行強(qiáng)脫氧。精煉采用的渣系均為高堿度渣,堿度約為10。實(shí)驗(yàn)得到的平均氧含量如圖2 所示,得到的氮含量如圖3所示。
圖2 脫氧方式對(duì)氧含量的影響
從圖2 和圖3 可以看出,不同脫氧方式對(duì)成品氧含量沒(méi)有影響,成品氮含量存在顯著差異。關(guān)于吹氬站的全氧含量,采用脫氧方式Ⅱ時(shí)的平均全氧含量達(dá)到0.0106 %,吹氬站平均氮含量為0.0016 %,而采用脫氧方式I 時(shí)的平均全氧含量為0.0021%,平均氮含量達(dá)到0.0023 %,明顯比脫氧方式Ⅱ的氮含量高。由此可見(jiàn),出鋼過(guò)程的鋼液氧含量高的話,可以有效控制鋼液吸氮,從控氮的角度考慮,采用脫氧方式Ⅱ更為有利。采用脫氧方式Ⅱ能有效地控制氮含量,與脫氧方式I 的差值約0.0011 %。
圖3 脫氧方式對(duì)氮含量的影響
2.3.2 防止LF 吸氮技術(shù)
為滿足鋼液成分、正常的生產(chǎn)溫度及夾雜物去除的需求,必須保證10B21 鋼種的LF 處理時(shí)間,因此防止鋼液吸氮的關(guān)鍵在于控制鋼液面的裸露及渣的覆蓋效果。為控制LF 爐精煉前期渣料未完全熔化造成的吸氮量,在轉(zhuǎn)爐爐后加入預(yù)熔渣,出鋼后鋼液面覆蓋效果良好。在加熱過(guò)程中,分批加入渣料,采用埋弧操作,并增大渣量,避免鋼水與空氣接觸;同時(shí),采用微正壓操作,確保LF 爐內(nèi)為還原性氣氛,且控制好吹氬攪拌功率和鋼液面翻騰程度,減小鋼液面裸漏面積。精煉終點(diǎn)優(yōu)化喂線速度,控制反應(yīng)的劇烈程度,從而達(dá)到控制增氮效果。
2.3.3 軟吹及連鑄增氮控制
軟吹及連鑄增氮控制同時(shí)是避免鋼水與大氣直接接觸,軟吹工序要控制好底吹強(qiáng)度,連鑄在做好長(zhǎng)水口及浸入式水口密封的前提下,每爐次及時(shí)添加中包覆蓋劑,保證中包鋼液面的覆蓋效果。
按上述工藝方案進(jìn)行10B21 生產(chǎn)時(shí),隨機(jī)對(duì)4爐鋼水進(jìn)行取樣分析,結(jié)果見(jiàn)表4。
從表4 可以看出,隨機(jī)抽查的4 爐鋼各個(gè)工序的增氮量均得到了有效控制,特別采取在脫氧方式Ⅱ時(shí),吹氬站平均氮含量控制在0.002 1%,LF 處理終點(diǎn)平均氮含量控制在0.003 4%,連鑄坯平均氮含量控制在0.003 8%,相比工藝調(diào)整前降低了約0.002 0 %,10B21 的增氮問(wèn)題得到了有效控制。
表4 試驗(yàn)爐次氣體N 含量統(tǒng)計(jì)
(1)通過(guò)對(duì)10B21 各工序氮含量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)精煉加熱處理過(guò)程中增氮最嚴(yán)重,終點(diǎn)氮含量平均增加了0.001 5%,最大增氮量達(dá)到0.001 8%。
(2)轉(zhuǎn)爐爐后不同脫氧方式對(duì)氮含量控制存在影響,對(duì)LF 精煉、軟吹和連鑄等工序均采取控制措施是控制鋼水氮含量的關(guān)鍵。
(3)優(yōu)化各工序的工藝措施后,10B21 連鑄坯平均氮含量控制在0.003 8%,相比工藝調(diào)整前降低了約0.002 0%,產(chǎn)品氮含量得到了有效控制。