魏廣鴻,劉吉,董偉波,韓建衡
(內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 012100)
就我國的火力發(fā)電廠而言,肩負(fù)起為人民發(fā)電的重?fù)?dān),既是義務(wù),也是責(zé)任。同時,還要承擔(dān)整個社會發(fā)展的生存條件。因此,在節(jié)能降耗、改善自然環(huán)境方面,電廠有著不可推卸的責(zé)任?;以h(huán)的更新改造恰好是按照綠色環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的。對原有能耗高設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的改造,同時此系統(tǒng)可減少用電量,提高水資源利用率,降低設(shè)備維護(hù)成本,轉(zhuǎn)變?yōu)楦右惑w化的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式[1]。
某電站600MW機(jī)組采用的是上海鍋爐廠燃煤鍋爐發(fā)電機(jī)組,關(guān)鍵包括渣設(shè)備和渣水循環(huán)設(shè)備。設(shè)計溫度不高于65℃,冷凍水流量51t/h,設(shè)備的水下內(nèi)導(dǎo)輪采用滾動軸承內(nèi)置式。撈渣機(jī)將排渣井排出的煤灰和煤渣刮掉,然后進(jìn)入渣倉,由自卸車運輸進(jìn)行開發(fā)利用。為了更好地控制溫度,撈渣機(jī)采用溢流方式運行。低壓水從設(shè)備槽體內(nèi)溢流到側(cè)槽體后,收集到溢流水池,根據(jù)溢流水泵送到高效濃縮機(jī),再返回到撈渣機(jī)內(nèi)。污泥濃縮器和緩沖池,將底渣水和污水處理至渣沉淀池進(jìn)行處理。一臺發(fā)電機(jī)組使用一套渣水系統(tǒng),冷卻循環(huán)水作為渣水系統(tǒng)軟件運行的供水[2]。
原渣水系統(tǒng)軟件采用我國2005年研制的半封閉試驗循環(huán)水系統(tǒng),關(guān)鍵是浸入式刮板撈渣機(jī)、渣倉、渣水系統(tǒng)。高溫灰渣從鍋爐落渣口通過連接渣井下落,底渣進(jìn)入浸入式刮板撈渣機(jī)的槽體。高溫底渣在撈渣機(jī)內(nèi)造粒冷卻后,由設(shè)備的清渣系統(tǒng)進(jìn)行撿拾。為保證所有機(jī)械設(shè)備的正常運行和高溫底渣的順利造粒,規(guī)定刮板撈渣機(jī)槽內(nèi)渣水溫度不能太高,撈渣機(jī)內(nèi)部必須連續(xù)充滿較低的溫度。同時,改為撈渣機(jī)側(cè)部槽體不斷溢出溫度較高的溢流水。為了更好地解決較高溫度的溢流水,現(xiàn)在撈渣機(jī)外設(shè)置了渣水系統(tǒng),負(fù)責(zé)溢流水的冷卻、反應(yīng)和輸送,防止水的消耗和環(huán)境污染。
撈渣機(jī)渣水循環(huán)系統(tǒng)在整個運行過程中,造成蒸汽參數(shù)和水量損失較大。蒸汽損失的關(guān)鍵參數(shù)包括渣水系統(tǒng)、污水處理水補(bǔ)水、系統(tǒng)揮發(fā)損失。動能損失的關(guān)鍵包括系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備消耗的電能、系統(tǒng)的蒸發(fā)吸熱和冷卻循環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量。根據(jù)2018年4月發(fā)電機(jī)組運行數(shù)據(jù)分析,渣水系統(tǒng)處理渣水設(shè)備污水約252t/d。循環(huán)系統(tǒng)冷卻水經(jīng)撈渣機(jī)加熱揮發(fā)138t/d,因此總損失蒸汽參數(shù)約390t/d,按工業(yè)生產(chǎn)水價4元/t計算,年消耗量約31.2萬元,每年運行200天??梢?,撈渣機(jī)原渣水循環(huán)系統(tǒng)的運行方式不僅消耗大量的水源增加污水處理壓力,而且在機(jī)械設(shè)備的整個運行過程中造成了很大的能耗。
撈渣機(jī)冷卻循環(huán)水循環(huán)系統(tǒng)運行的關(guān)鍵是更好地保證渣水溫度不高于65℃,防止撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪軸承在水中損壞,造成內(nèi)導(dǎo)輪卡死,傳動鏈不能正常移動。如果撈渣機(jī)內(nèi)部冷卻循環(huán)水停止運行,它將受到爐內(nèi)輻射熱的嚴(yán)重影響。可根據(jù)撈渣機(jī)內(nèi)部封閉冷卻循環(huán)水系統(tǒng)完成溫度控制。其次,撈渣機(jī)內(nèi)直接暴露在熱輻射源下,在停止撈渣機(jī)渣水系統(tǒng)時,即使在沒有溢水的情況下?lián)Q熱,也能滿足要求[3]。
根據(jù)撈渣機(jī)上水封和沖洗的低壓補(bǔ)水,對撈渣機(jī)的溫度、壁溫以及液位計的過渡狀態(tài)進(jìn)行綜合檢查和分析。在發(fā)電機(jī)組6 h過載試驗中,撈渣機(jī)機(jī)殼內(nèi)部平均溫度由58.4℃基本平穩(wěn)上升至59.05℃。中后期溫度基本穩(wěn)定。撈渣機(jī)高水位線上下下降1厘米/小時。排渣機(jī)槽深2.7m,容量150m3。水流量為40t/d。
結(jié)合基礎(chǔ)理論分析和實驗驗證,可以看出,撈渣機(jī)內(nèi)部產(chǎn)生的熱量和自身的散熱情況基本良好。充分考慮極端工況,可根據(jù)加裝內(nèi)部制冷系統(tǒng)進(jìn)行溫度控制。渣井腔內(nèi)溫度不超過300℃,現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備完全可以滿足操作規(guī)程。因此,按照技改項目完成撈渣機(jī)無溢流作業(yè)是完全可行的。
保證刮板撈渣機(jī)系統(tǒng)軟件可靠運行,不消耗水源,不污染環(huán)境,減少水下刮板撈渣機(jī)排渣水系統(tǒng)的運行,減少排渣水量,并簡化系統(tǒng)。鍋爐排渣系統(tǒng)降低工程成本,節(jié)約運行成本,同時減少占地和維護(hù)人工,改善自然環(huán)境。
經(jīng)過對具體工程項目實際運行情況的考察,現(xiàn)階段我國大部分撈渣機(jī)本體已經(jīng)完全關(guān)閉了溢流循環(huán)系統(tǒng)。完全封閉本體測試零溢流循環(huán),可真正完成渣水零溢流,無需再安裝液下渣漿泵、管道、沉淀機(jī)械設(shè)備、水處理裝置,減少設(shè)備,節(jié)約產(chǎn)品成本,降低用水量。撈渣機(jī)零溢流循環(huán)完整測試的關(guān)鍵包括撈渣機(jī)溫度監(jiān)測設(shè)備、撈渣機(jī)水位監(jiān)測設(shè)備、撈渣機(jī)自動補(bǔ)水系統(tǒng)、撈渣機(jī)冷卻循環(huán)水換熱器。換熱器設(shè)置在撈渣機(jī)內(nèi)部制冷段,換熱器一體化安裝,單獨傳熱。項目改造后,撈渣機(jī)溢流水在撈渣機(jī)內(nèi)部進(jìn)行傳熱,真正完成了撈渣系統(tǒng)的零溢流,大大改善了撈渣機(jī)周邊的自然環(huán)境,減少了環(huán)境污染。
在撈渣機(jī)的殼體內(nèi)加裝一套制冷系統(tǒng),以降低撈渣機(jī)在運行中的溫度。包括總傳熱面積240m2的冷卻器,總流量150 t/h的冷卻增壓水泵1臺,泵揚程10 m,電機(jī)輸出功率15 kW。水源來自開式冷卻循環(huán)水,換熱后的水由回水管回流至水源冷卻。撈渣機(jī)機(jī)內(nèi)循環(huán)制冷機(jī)組。冷卻器滲入撈渣機(jī)殼內(nèi)的密封水中。不銹鋼板式耐熱耐腐蝕冷卻器屬于撈渣機(jī)封閉循環(huán)系統(tǒng)的制冷機(jī)組。它可以交換撈渣機(jī)設(shè)備密封水中的熱量。減少撈渣機(jī)密封水溫度過高問題[4]。
冷卻循環(huán)水進(jìn)入立式管道泵(嵌入式進(jìn)水閥管道)進(jìn)出口,冷卻循環(huán)水中的顆粒物按60目過濾系統(tǒng)(一用一備)過濾掉。水引入撈渣機(jī)的溢流側(cè)冷卻器(換熱器1),進(jìn)、回水管在殼體兩側(cè),波紋軟管與冷卻器相連。冷卻器的特點在于將冷卻器置于溢流槽內(nèi)。中間固定,拆裝方便。共18組,均勻分布在撈渣機(jī)溢流側(cè)。
另一種冷卻循環(huán)水的方法是采用無溢流側(cè)冷卻器(換熱器2和換熱器3),其進(jìn)、回水管在撈渣機(jī)內(nèi)側(cè),管子采用熔化極惰性氣體保護(hù)焊接。冷卻器的特點是總傳熱面效率高,共9組。固定在撈渣機(jī)的無溢流側(cè)。
兩路支路冷卻水管也在兩個排渣口之間,兩側(cè)分布冷卻器(換熱器4、換熱器5)。第三換熱器的特點是靠撈渣機(jī)的刮板推動密封水沿?fù)圃鼨C(jī)方向運動,在遇到冷卻器后加速密封渣水的冷卻。共4組。固定在兩個渣口間距處。
撈渣機(jī)導(dǎo)輪之間水平段兩側(cè)安裝冷卻器。冷卻器外側(cè)是半封閉的保護(hù)裝置,因此爐內(nèi)焦渣不易撞擊冷卻器。冷卻器外側(cè)設(shè)有冷卻器安全防護(hù)板。冷卻器安全防護(hù)板的厚度不小于10mm,以確保大型焦塊落水或水爆時不影響換熱器正常工作,確保高效換熱器的流通性和傳熱的實際效果。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本產(chǎn)品的有益實際效果,有以下幾點:
第一,采用內(nèi)置循環(huán)系統(tǒng)的冷卻器設(shè)備換熱,解決原有渣水系統(tǒng)板式換熱器易結(jié)垢、換熱效率低、維護(hù)成本高、需要大量冷卻水等問題。
第二,本系統(tǒng)無需更新原撈渣機(jī)的其他系統(tǒng),只需對撈渣機(jī)殼體內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行改造即可。從而完成了撈渣機(jī)零溢流冷卻水系統(tǒng)的推廣。并得到滿意的實際使用結(jié)果。
第三,設(shè)置的過濾凈化處理設(shè)備對開式制冷冷卻循環(huán)水進(jìn)行過濾;撈渣機(jī)機(jī)殼內(nèi)的防護(hù)擋渣板遮擋從渣井落下的渣,對制冷機(jī)組具有保護(hù)功能。
第四,本系統(tǒng)避免了水資源的過度消耗,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,減少了對地理環(huán)境、自然環(huán)境的污染;有效降低設(shè)備維修管理人員的勞動強(qiáng)度,提高工作效率。
第五,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊,生產(chǎn)、維護(hù)成本低的優(yōu)點。
為保證撈渣機(jī)水位線的精確測量,原廠撈渣機(jī)水槽上部雷達(dá)液位計基本是現(xiàn)場加裝的。同時,在撈渣機(jī)頭、尾、中部安裝了三個超聲波液位指示器,用于遠(yuǎn)程監(jiān)測,邏輯控制水位。在撈渣機(jī)頭、尾、中部安裝了三個溫度感應(yīng)器,用于遠(yuǎn)程監(jiān)測,邏輯控制水溫。
撈渣機(jī)首次運行時,應(yīng)不開啟增壓水泵。當(dāng)溫度大于設(shè)定值時,增壓水泵運行。撈渣機(jī)內(nèi)部溫度報警值由65℃變?yōu)?0℃。取消高溫報警解除時打開供水閥的邏輯。當(dāng)渣水液位計超過設(shè)定值時,補(bǔ)水系統(tǒng)關(guān)閉。當(dāng)液位計超過設(shè)定值低位時,補(bǔ)水系統(tǒng)開啟。為避免超聲波液位變送器的準(zhǔn)確測量不準(zhǔn)確,會破壞撈渣機(jī)的水封系統(tǒng)。撈渣機(jī)下設(shè)置常流水為每6小時注水一次,每次約2.4t。
第一,是水量平衡,撈渣系統(tǒng)的耗水量包括吸熱揮發(fā)的水和爐渣攜帶的水。一般情況下,符合裝運標(biāo)準(zhǔn)的爐渣含水量為30%,即爐渣可除去爐渣總重量的30%。在實驗之后,選擇撈渣機(jī)的零溢流的系統(tǒng)時,通過整個制冷過程中的1T的熱渣蒸發(fā)消耗約0.1t。也就是說,1t/h爐渣的耗水量為0.4t/h。為保持排渣系統(tǒng)軟件的水流量平衡,可參照一噸渣的耗水量0.4t/h進(jìn)行充填水流量,保證撈渣機(jī)正常不溢流狀況。第二,是熱量均衡。撈渣系統(tǒng)軟件完成零溢流后,進(jìn)入撈渣機(jī)槽體的發(fā)熱量為水分蒸發(fā)帶來的發(fā)熱量,凈補(bǔ)給水流量上升,發(fā)熱量和熱量消化吸收換熱器產(chǎn)生的三部分熱量維持熱循環(huán)。按照規(guī)定,撈渣機(jī)內(nèi)部的溫度必須保持在65℃以下。
在撈渣機(jī)非溢流側(cè)腔、撈渣機(jī)溢流斜板和兩排渣口之間的距離處加裝內(nèi)置撈渣水冷卻器組。內(nèi)置渣水冷卻器方案詳述如下:第一,制冷系統(tǒng)機(jī)械設(shè)備運行工藝的基本原理,冷卻器組浸入撈渣機(jī)殼體內(nèi)的密封水中,不銹鋼板為耐高溫耐腐蝕冷卻器在封閉式試驗循環(huán)系統(tǒng)中,內(nèi)部封閉水中產(chǎn)生的熱量可以互換,可以緩解溫度過高的問題。第二,設(shè)置結(jié)構(gòu)。撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪之間水平段兩側(cè)是安裝冷卻器的地方。冷卻器兩側(cè)加裝保護(hù)裝置,掉落撈渣機(jī)內(nèi)的焦塊和熱渣不易撞擊換熱器。冷卻器兩側(cè)設(shè)有冷卻器安全防護(hù)板。冷卻器安全防護(hù)板的厚度不小于10mm,以保證大量落焦產(chǎn)生水爆時不影響換熱器,并使安全防護(hù)等級提高,保證灰渣水的有效處理[5]。
渣水系統(tǒng)技改項目實施后,撈渣機(jī)基本實現(xiàn)無溢流運行,渣水系統(tǒng)無溢流水排水,輔助渣水冷卻設(shè)備使用率大幅減少。系統(tǒng)技改項目后,無論是蒸汽參數(shù)損失還是動能損失,都大幅減少,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。撈渣機(jī)渣水系統(tǒng)更新改造為CCS封閉試驗零溢流系統(tǒng)后,完成渣水零溢流,減少凈水設(shè)備,實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能、減排、降耗、節(jié)約與降低維護(hù)維修費用的目的。