王琦,朱蒙
(河北建投宣化熱電有限責任公司,河北 張家口 075100)
推力瓦溫高超出報警閾值,為了滿足負荷運行的基本要求,就要建構完整的控制機制,維持綜合應用效率,從而實現(xiàn)火電廠綜合管理的目標。在全面分析火電廠330MW機組推力瓦溫高問題產(chǎn)生原因的過程中可知,盡管其主要原因是高壓噴嘴的改造造成的,但是也不能忽略其他因素產(chǎn)生的影響,要落實全過程原因分析,并且結合其實際應用控制標準維持處理方案的規(guī)范性。
某汽輪機廠設計制造的機組配合可調控汽凝汽式汽輪機,推理承軸本身為活支可傾瓦塊型,機組計劃性級檢修在2019年6月開始,并且在8月末完成第一次并網(wǎng)分析,發(fā)現(xiàn)并網(wǎng)后帶負荷階段存在汽輪機推力瓦溫度較高的問題[1]。
在機組檢修工作結束后,相關操作人員啟動了設備,沖轉調到3000rpm后,火電廠330MW機組各項指標均正常,而在第二天凌晨,機組并網(wǎng)帶負荷運行中,設備的軸向位移開始逐漸增大,匹配的推力瓦瓦塊溫度也在升高,機組帶負荷經(jīng)過一天運行后達到107MW,整體軸向位移參數(shù)變化非常明顯,選取推力瓦工作瓦塊為#2、#3、#4,溫度分別達到81.5℃、97℃以及98℃,其他運行瓦塊正常,且對應的溫度均在70℃以下。第二次運行處理中,機組帶負荷調節(jié)到150MW,此時,軸向位移最大的偏移距離已經(jīng)達到0.57mm,對應的#2、#3、#4工作推力瓦溫度達到95℃、98℃以及99℃。此時,相關技術部門利用集控調整的方式,對瓦塊整體結構予以處理,溫度并沒有明顯的下降,基于此,采取推力瓦溫度保護指令解除的操作控制,維持超保護試驗效果。在對應操作試驗結束后,負荷低于150MW,技術部門也實現(xiàn)了熱控保護的重啟。最后,在完成潤滑油、解體推力瓦等工作后,推力瓦處理工作正式結束,重新啟動帶負荷操作時軸向位移實現(xiàn)了重新定位,主要是將基準點設置為后靠死推力瓦工作面,設置為零位。配合高壓進氣調閥順序的調控,也實現(xiàn)了推力瓦受力的重組和控制,在負荷升高后,相應的推力瓦溫度升高頻率有所降低,受力比較均勻,且對應的推力瓦工作面溫度均低于報警數(shù)值。
主要是結合推力瓦溫度驟升的情況判定,機組在帶負荷運行過程中,轉子結構的運行趨勢不穩(wěn)定,且發(fā)電機側軸向推力對其產(chǎn)生了嚴重的影響,技術部門在對設備檢修記錄進行查閱后發(fā)現(xiàn),設備的高壓噴嘴不久前進行了改造處理[2]。在檢修操作前,專家組對相關設備予以性能分析測驗,依據(jù)測驗獲得的結果可知,火電廠330MW機組自身的調節(jié)級涌流面積要遠遠高于最佳經(jīng)濟工況的面積數(shù)值,噴嘴組的實際出口面積整體設計裕度數(shù)值也較大,因此,就造成調節(jié)級實際的應用效率和工況較差,必然會造成高壓調節(jié)閥節(jié)流損失問題,且整體高壓缸的實際應用效能不滿足實際標準。相關專家建議火電廠對噴嘴組予以改裝處理,以保證能從根本上減少噴嘴的流通面積,避免調節(jié)閥節(jié)流不匹配的問題,為調節(jié)級應用效率的全面提高提供保障[3]。火電廠制定了相關的改造方案,縮小噴嘴組的流通面積,主要是借助降低噴嘴葉柵高度的方式,并且減少導葉型線的安裝角,使導葉出口面積的適當縮減,以保證能有效提升調節(jié)級應用的效果,維持較好的速比參數(shù)。這種處理方式同時也提升了整個機組運行的穩(wěn)定性,但是,卻造成了此次火電廠330MW機組推力瓦溫高異常的問題,究其原因,主要分為以下兩點:(1)轉子在發(fā)電機側軸向推力的作用下,出現(xiàn)了異常運行的趨勢,并且由于推力較大,使得其正常規(guī)劃運行效果嚴重偏離。機組在帶負荷運行過程中,軸向力會隨著機組負荷參數(shù)的增加,逐漸出現(xiàn)軸向位移的變化,甚至超出0.70mm。而在進行推力瓦第二次解體檢驗檢查分析后客戶,機務和熱控配合效果使得軸向位移死點問題更加突出。與此同時,技術部門在推力瓦組裝結束后,保證軸承箱蓋扣全箱的狀態(tài)下,利用千斤頂對其進行工作面零位確定,發(fā)現(xiàn)機組帶負荷達到330MW后,軸向位移發(fā)生了明顯的移動,這就更加證明是因為軸向推力造成負荷的增大,使得推力瓦的溫度升高。(2)在維修處理后,轉子軸向推力是由于高壓噴嘴改造處理造成的,主要是因為設備中高壓缸流通模式本身就是反向布置,因此,在高壓經(jīng)過噴嘴位置后轉子就會形成對機頭的反向推力,相應地,這種設計方式能維持平衡機組運行推力,但是在改造后降低了噴嘴葉柵的高度就會減少進氣量,相應的作用力降低也會隨之減少反向推力的水準。推力瓦承受的負荷增大后,負荷數(shù)值越高推力瓦的瓦溫也會增大。
一方面,在技術部門全面分析設備運行狀態(tài)和參數(shù)情況的過程中,應用敲擊的方式改善推力瓦蓋自位情況,主要是借助不斷敲擊的方式分析推力瓦工作時瓦的溫度,發(fā)現(xiàn)#2、#3、#4的溫度有所降低,然而,在符合參數(shù)增加后,其他相關瓦塊的溫度也會升高。并且,在檢測過程中發(fā)現(xiàn)解體推力瓦結束后,推力瓦球面接觸不良,下半球面直徑150mm的范圍內(nèi)并沒有接觸銹蝕的痕跡,沒有滿足接觸面在每cm2上有接觸點的面積達到球面的75%的要求,這就使得推力瓦的實際測量結果顯示接觸不到位,自位能力相對較差[4]。另一方面,相關技術人員對機組進行測試后發(fā)現(xiàn),沒有進行推力瓦二次解體操作前,機組的基礎負荷為200MW到240MW,此時運行過程中瓦塊的溫度差距較大,工作瓦塊的工作面存在溫度不均勻的情況,其中多數(shù)瓦塊的溫度均在70℃以上。然后進行解體操作,技術人員在進行推力瓦檢查后發(fā)現(xiàn),不同程度的磨損情況是評估接觸面積、平板研磨狀態(tài)的基本參數(shù)。測量結果可知,檢查各個瓦塊進油口的倒角并不是非常明確,寬度較小,使得瓦塊的進油效果較差。綜上所述,正是由于高壓噴嘴的改造使得火電廠330MW機組推力瓦的溫度出現(xiàn)了驟升的趨勢[5]。
(1)技術部門要對推力瓦的球面間隙予以集中處理,著重對其尺寸和結構狀態(tài)予以調控,并且在瓦枕的位置有效完成墊高處理,兩側添加墊子,高度為0.07mm,以保證球面間隙能調控在0到0.05mm之間,有效維持整體結構的應用效果,確保推力瓦球面自位能力能符合實際應用環(huán)境的要求,提升作用力的均衡性。(2)要對瓦塊予以修正,保證瓦塊和平板接觸面積能達到75%以上,并且維持組裝后盤動轉子的規(guī)范效果,技術部門要結合推力瓦和推力盤的接觸效果對推力瓦塊予以修整,維持均勻接觸效果后確保綜合應用價值符合預期[6]。(3)要更換厚度較小的推力瓦塊,并且確保瓦塊的厚度差能在0.02mm以下。(4)為了保證修整處理工作的規(guī)范性,要對瓦塊的進油囊予以處理,增加各個瓦塊進油量,維持瓦塊冷卻效果的時效價值。與此同時,要對應用流程和工序予以關注,確保元件匹配度和應用水平都能貼合火電廠330MW機組推力瓦綜合應用規(guī)范標準。(5)操作人員要確保球面和瓦殼研磨的合理性,及時修整卡口位置和高點問題,從而提升瓦球面接觸效果,強化球面自位水平[7]。
結合火電廠330MW機組推力瓦運行過程和運行經(jīng)驗可知,要依據(jù)平衡軸向推力的要求調控閥序,并且在調控的過程中及時監(jiān)督溫度的均衡性,有效維持受力均勻。在整個設備應用管理的后期,要對噴嘴室壓力檢測過程予以關注,判定軸向推力的變化量并詳細記錄數(shù)據(jù),從而全面解決軸向推力的問題。
在分析了轉子向發(fā)電機側軸向推力因為高壓噴嘴改良產(chǎn)生的原因后,可以適當調控帶負荷處理過程,正是由于火電廠330MW機組改造方案的不成熟造成高壓噴嘴改良的隱患影響轉子向發(fā)動機側軸向推力,使得推力瓦溫高超標,因此,只能在下一次大修揭缸噴嘴室完成返廠處理操作,保證負荷運行環(huán)境和相關參數(shù)的規(guī)范性,維持應用效果,并且確保各個瓦塊溫度的均衡性,每片瓦塊的平均溫度能被控制在預警溫度范圍內(nèi),從而更好地滿足預期檢修效果。
總而言之,要秉持精細化研究原則,維持檢修流程和操作的規(guī)范性,在全面分析火電廠330MW機組推力瓦溫高原因的基礎上,要結合實際情況在維持設備應用環(huán)境和運行狀態(tài)的同時,確保能解決相關問題,從而維持火電廠330MW機組推力瓦運行的穩(wěn)定性,有效減少安全隱患。