唐華敏 黃澤堅
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519000)
螺桿制冷壓縮機是螺桿機組的核心零部件,由陰陽轉(zhuǎn)子相互嚙合完成工作過程。壓縮機具有零部件少,結(jié)構(gòu)簡單,能夠承受重載荷,運行穩(wěn)定,抗液擊能力強的特點。壓縮機的技術(shù)難度大,加工制造要求高,我司經(jīng)過多年的研究及技術(shù)沉淀,在國產(chǎn)冷水機組品牌中率先實現(xiàn)這一核心產(chǎn)品的自主化,并擁有數(shù)百項專利。目前已廣泛應(yīng)用于各類世博園區(qū)、體育場館、制藥行業(yè)、大型地鐵等項目。
在保證螺桿壓縮機可靠性的前提下,結(jié)合行業(yè)調(diào)研,項目從轉(zhuǎn)子毛坯原材料、加工余量和加工工藝等方面進行技術(shù)研究和試驗驗證,以達到降低螺桿轉(zhuǎn)子生產(chǎn)成本、縮短生產(chǎn)周期的目的。
該項目從標(biāo)準(zhǔn)文件制定、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、工藝優(yōu)化三個方面入手,通過積累實驗驗證數(shù)據(jù),進行轉(zhuǎn)子材料及加工技術(shù)研究。
選取LG550-860區(qū)間4個主打機型(LG550NB、LG675NBA、LG700NB、LG860NB),每個機型小批 5臺進行驗證。
首先從轉(zhuǎn)子材料、加工可行性方面進行分析。
1.3.1 材料重量檢驗:
對鑄件轉(zhuǎn)子來料重量偏差進行檢驗:
鑄件轉(zhuǎn)子理論公稱重量10~40 kg,重量公差± 8 %,LG860NB轉(zhuǎn)子實測重量40.08 kg,單項判定結(jié)論合格。
1.3.2 材料成分檢驗:
對鑄件轉(zhuǎn)子材料成分進行檢驗,主要檢測RoHS指令限制有毒有害物質(zhì)成分,如鉛、鎘、汞、六價鉻、聚溴聯(lián)苯、聚溴二苯醚等物質(zhì),根據(jù)實測值,測量結(jié)果均在最大允許濃度范圍內(nèi),單項判定合格,如圖2所示。
圖1 項目實施框架圖
圖2 鑄件轉(zhuǎn)子材料成分檢驗
1.3.3 金相組織檢驗:
對鑄件轉(zhuǎn)子材料金相組織成分進行檢驗,要求珠光體 ≥ 50 %,磷共晶 + 滲碳體 ≤ 5 %,其余為鐵素體。在轉(zhuǎn)子截面的芯部(占轉(zhuǎn)子截面面積20 %以內(nèi)范圍),球化率為6級;其余80 %范圍,球化率為4級以上。符合設(shè)計要求。
1.3.4 加工可行性驗證:
鑄件轉(zhuǎn)子參照鍛件轉(zhuǎn)子的圖紙進行加工。
鑄件轉(zhuǎn)子加工后,上精密三坐標(biāo),測量加工尺寸變化。按照設(shè)計圖紙,同心度要求最高0.008 mm,實測0.002 7 mm;圓柱度要求0.005 mm,實測0.000 8 mm;垂直度要求0.012 mm,實測0.000 7 mm。
符合圖紙要求,如圖3所示。
圖3 鑄件轉(zhuǎn)子加工尺寸檢驗報告
三坐標(biāo)測量實際加工尺寸與圖紙偏差,均在圖紙公差范圍內(nèi),加工可靠。
通過上述驗證方案,從轉(zhuǎn)子材料檢驗、加工可行性方面驗證了鑄件轉(zhuǎn)子材料的可靠性。
從LG550-LG860,選取了4個主打機型,從性能實驗、噪音、振動、運行范圍、測試后拆檢情況五個維度,驗證鑄件轉(zhuǎn)子在商用空調(diào)應(yīng)用的可行性。
主要測試工況:5/36,過熱5 ℃。LG675NBA,COP(能效比)較鍛件轉(zhuǎn)子增長0.6 %;LG550NB,COP(能效比)較鍛件轉(zhuǎn)子下降2 %;LG700NB,COP(能效比)較鍛件轉(zhuǎn)子增長1.5 %;LG860NBA,COP(能效比)較鍛件轉(zhuǎn)子相當(dāng)。
從以上數(shù)據(jù)分析,鑄件轉(zhuǎn)子性能與參考機型差異較小,部分機型數(shù)據(jù)優(yōu)于鍛件轉(zhuǎn)子。如圖4所示。
圖4 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子性能實驗差異對比
分別從前、后、左、右四個支腳方向進行噪音測量。
LG675NBA:鍛件轉(zhuǎn)子噪音在84.8~85.4 dB,鑄件轉(zhuǎn)子噪音在86.5~90.2 dB,噪音稍微偏大。由于實驗室該機型以往鍛件轉(zhuǎn)子僅一份有噪音數(shù)據(jù),因此可能是個體差異,僅提供參考。
LG550NB:鍛件轉(zhuǎn)子噪音在84.7~89.3 dB,鑄件轉(zhuǎn)子噪音在81.4~84.7 dB,噪音有所降低,且滿足企標(biāo)要求。
LG700NB: 鍛件轉(zhuǎn)子噪音在79~83 dB,鑄件轉(zhuǎn)子噪音在78.6~86.4 dB,噪音變化不大,且滿足企標(biāo)要求。
LG860NBA:早期LG860Nb評審名義工況噪音測試工況為5/38 ℃,鑄件轉(zhuǎn)子噪音數(shù)據(jù)采集工況為5/36 ℃,因此噪音數(shù)據(jù)無法對比。鑄件轉(zhuǎn)子噪音在83.2~87.8 dB,滿足企標(biāo)要求。如圖5所示。
圖5 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子噪音實驗對比
從以上數(shù)據(jù)分析:鑄件轉(zhuǎn)子前、后、左、右四個方向噪音基本能控制在企標(biāo)范圍內(nèi)。
分別從前、后、左、右、吸氣法蘭、排氣法蘭共六個位置,進行振動測量。
LG675NBA:鑄件轉(zhuǎn)子支腳位置振幅在0.003~0.004 mm,吸、排氣法蘭位置在0.005~0.014 mm;
LG550NB:鑄件轉(zhuǎn)子支腳位置振幅在0.003~0.004 mm,吸、排氣法蘭位置在0.015-0.019 mm;
LG700NB: 鑄件轉(zhuǎn)子支腳位置振幅在0.003~0.004 mm,吸、排氣法蘭位置均在0.011 mm;
LG860NBA:鑄件轉(zhuǎn)子支腳位置振幅在0.003~0.004 mm,吸、排氣法蘭位置在0.01 0~0.012 mm。
從以上數(shù)據(jù)分析,鑄件轉(zhuǎn)子支腳位置振幅均在0.003~0.004 mm,吸、排氣法蘭處在0.005~0.019 mm,符合企標(biāo)范圍。
LG675NBA:壓縮機按照鍛件轉(zhuǎn)子675NBA壓縮機的運行范圍運行,可達到極限范圍點:A點(蒸發(fā)溫度12 ℃,冷凝溫度60 ℃)、B點(蒸發(fā)溫度3 ℃,冷凝溫度60 ℃)、C點(蒸發(fā)溫度-15 ℃,冷凝溫度45 ℃);
LG550NB:壓縮機按照企標(biāo)要求運行范圍運行,可達到極限范圍點:A點(蒸發(fā)溫度12.5 ℃,冷凝溫度60 ℃)、B點(蒸發(fā)溫度0 ℃,冷凝溫度60 ℃)、C點(蒸發(fā)溫度-15 ℃,冷凝溫度46 ℃);
圖6 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子振動實驗對比
LG700NB:壓縮機按照企標(biāo)要求運行范圍運行,可達到極限范圍點:A點(蒸發(fā)溫度12.5 ℃,冷凝溫度60 ℃)、B點(蒸發(fā)溫度-5 ℃,冷凝溫度60 ℃)、C點(蒸發(fā)溫度-15 ℃,冷凝溫度51 ℃);
LG860NBA:壓縮機按照企標(biāo)要求運行范圍運行,可達到極限范圍點:A點(蒸發(fā)溫度12.5 ℃,冷凝溫度60 ℃)、B點(蒸發(fā)溫度-4 ℃,冷凝溫度60 ℃)、C點(蒸發(fā)溫度-15 ℃,冷凝溫度49 ℃)。
具體數(shù)據(jù)如圖7所示。通過以上實驗數(shù)據(jù)分析,鑄件轉(zhuǎn)子按照企標(biāo)范圍運行,可達到極限范圍點。
圖7 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子運行范圍實驗對比
四個機型經(jīng)過上述性能、噪音振動、可靠性測試后,進行逐一拆檢,均無異常。
1)鑄件轉(zhuǎn)子加工成品,長期放置后是否產(chǎn)生尺寸變化?變化是否在合格范圍內(nèi)?需要進一步數(shù)據(jù)驗證。
2)型線磨、外圓磨削工序:機床加工穩(wěn)定性、零件加工精度需要批量驗證,加工磨削過程存在過濾問題,是否會導(dǎo)致質(zhì)量不穩(wěn)定?
3)后續(xù)批量生產(chǎn)鑄件轉(zhuǎn)子的入廠檢驗方案,是否每件轉(zhuǎn)子鑄件材料都需進行檢驗?
4)轉(zhuǎn)子開粗型線時,粉塵過多,而型線銑床為敞開結(jié)構(gòu),粉塵會散到車間內(nèi)空氣中,是否有環(huán)保解決方案?
1)鑄件轉(zhuǎn)子型線定型后,每個系列多備2臺轉(zhuǎn)子,靜置、定期檢測確認(rèn),記錄數(shù)據(jù)變化;
2)通過行業(yè)及相關(guān)文獻調(diào)研,硅藻土可以吸附磨削出來的鐵粉,需在磨床設(shè)備增加硅藻土作為工藝輔料,凈化粉末;
3)要求每根轉(zhuǎn)子材料入廠執(zhí)行全檢要求,輸出檢驗報告;增加到《離心、螺桿壓縮機配件鑄件檢驗規(guī)范》中,關(guān)于QT600-3轉(zhuǎn)子鑄件材料的機械性能標(biāo)準(zhǔn);
4)改造型線銑床,增加除塵裝置。
新增銑床改造、硅藻土吸附材料、以及鑄件砂輪投入,預(yù)計4.3 萬元,整體投入成本較低(如圖8)。
圖8 增加投入項目清單及成本
3.4.1 縮短制造周期,提升制造效率
1)通過優(yōu)化轉(zhuǎn)子毛坯尺寸,減少加工量,縮短了加工工時,同時降低了設(shè)備損耗;如圖9所示,軸向尺寸1 034 mm,通過毛坯調(diào)整后,縮短為1 002 mm,整體縮短了32 mm,優(yōu)化了材料余量,縮短了加工工時;
圖9 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子余量、工序?qū)Ρ?/p>
2)更改為鑄造后,取消發(fā)外熱處理工序,整體縮短制造周期40 %以上;
3)經(jīng)過該項目開展,螺桿轉(zhuǎn)子日產(chǎn)能提升33 %以上。
3.4.2 降低制造成本
轉(zhuǎn)子材料由鍛件改為鑄件,不僅降低采購成本,還節(jié)省熱處理成本;按照年度 3 600 臺螺桿壓縮機計算,預(yù)計年度降低成本約413.3 萬元。隨著產(chǎn)能的逐步提升,這個降成本金額可進一步增長。如圖10,以LG860NB陰轉(zhuǎn)子為例,更改為鑄件轉(zhuǎn)子后,較鋼件轉(zhuǎn)子,單件可節(jié)省1 793元。
圖10 鑄件轉(zhuǎn)子與鍛件轉(zhuǎn)子成本差異
螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿壓縮機的核心部件,轉(zhuǎn)子的制造精度直接決定了壓縮機甚至整機的能效。通過該項目的開展,一方面,保證了轉(zhuǎn)子制造的可靠性,另一方面,也大幅降低了轉(zhuǎn)子的制造成本。轉(zhuǎn)子整體制造周期縮短了40 %,日產(chǎn)能提升了33 %以上,每年可為企業(yè)節(jié)省數(shù)百萬的制造成本。同時,通過該項目的開展,也沉淀了《鑄件砂輪壽命管理規(guī)范》 、《鑄件轉(zhuǎn)子加工工藝規(guī)范》等技術(shù)文檔,為后續(xù)技術(shù)改進奠定基礎(chǔ)。
鑄件轉(zhuǎn)子在水冷壓縮機驗證取得成功,加工、檢測及壓縮機測試數(shù)據(jù)非常穩(wěn)定,可靠性高,加工效率得到大幅提升,成本優(yōu)勢明顯; 已全面推行至風(fēng)冷、變頻等全系列螺桿壓縮機,將會持續(xù)帶來可觀收益。該項目有效提升了產(chǎn)品競爭力,加速了國產(chǎn)冷水機組品牌核心部件的自主化進程,為進一步拓展各類大型商用市場奠定了基礎(chǔ)。