張俊凱
(西山煤電馬蘭礦, 山西 古交 030200)
隨著國家對煤礦資源的大力開采,煤礦立井提升機(jī)被廣泛應(yīng)用到了煤礦開采中,而煤礦設(shè)備的作業(yè)效率及安全成為政府及企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。由于井下環(huán)境的復(fù)雜性及特殊性,在提升機(jī)制動減速過程中,需能實現(xiàn)緊急情況下穩(wěn)定減速的自動化控制[1]。目前,提升機(jī)在緊急制動過程中主要采用恒力矩方式進(jìn)行制動控制,存在控制精度較低,響應(yīng)時間較長等問題,且制動效果會受作業(yè)時間、外部粉塵等影響,對提升機(jī)的運(yùn)行效率及安全性構(gòu)成了一定影響。因此,設(shè)計一套性能更加穩(wěn)定的提升機(jī)制動控制系統(tǒng)[2]。
1)大多控制系統(tǒng)采用了成熟的PID 循環(huán)算法進(jìn)行控制,但由于提升機(jī)的制動過程相對復(fù)雜,受多種工況及因素影響,采用該控制算法,則較難實現(xiàn)對制動過程的精確計算,制動響應(yīng)及控制穩(wěn)定性相對較弱[3]。
2)現(xiàn)有的提升機(jī)控制系統(tǒng)在運(yùn)行過程經(jīng)常出現(xiàn)線路短路、運(yùn)行異常制動、制動減速過程較短等問題,分析其原因為由于井下環(huán)境的相對惡劣,加上提升機(jī)經(jīng)常處于超負(fù)荷、猛烈振動等工況,控制系統(tǒng)長期在此工況下工作,出現(xiàn)了線路松動,信號紊亂等問題。
3)由于提升機(jī)控制系統(tǒng)存在管理不合理問題,導(dǎo)致在其運(yùn)行時,經(jīng)常有人誤操作,加上大部分控制系統(tǒng)均未安裝顯示界面,無法直觀地通過顯示器對控制系統(tǒng)進(jìn)行操作,整體操作性及后期維護(hù)保養(yǎng)性相對較弱[4]。
為此,以現(xiàn)有的提升機(jī)控制系統(tǒng)為設(shè)計基礎(chǔ),對控制系統(tǒng)進(jìn)行升級研究,以提高其控制精度及自動化程度。
提升機(jī)制動系統(tǒng)作為提升機(jī)中的關(guān)鍵系統(tǒng),可實現(xiàn)提升機(jī)從開始減速到最終停止的有效制動,制動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件包括了制動器、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等。目前,在市場上常見的制動方式包括恒力矩制動和恒減速制動,其中,恒力矩制動主要是在提升機(jī)開始減速瞬間,提前對制動器施加一定作用力,利用制動盤與制動器之間的相互摩擦,使得提升機(jī)逐漸減速至零,此過程的自動化控制水平相對較低,且由于制動器的磨損、制動間隙中有油脂或灰塵等雜物,影響速度的降低,即到最低點(diǎn)時的提升機(jī)速度未減速為零,這將嚴(yán)重影響整個制動過程。另外一種制動方式為恒減速制動[5]。此方法主要是利用一套PLC 控制系統(tǒng),通過采集提升機(jī)的實際減速度,并與設(shè)置的理論減速度進(jìn)行偏差對比,采用一套專門的控制算法來控制電液比例閥,實現(xiàn)對制動器油壓的調(diào)節(jié),保證提升機(jī)安裝設(shè)置的恒定減速度進(jìn)行減速制動,保證整個減速制動的穩(wěn)定、可靠及安全。當(dāng)提升機(jī)速度降為零時,制動系統(tǒng)的恒減速將被解除并恢復(fù)為零;同時,在該恒減速制動系統(tǒng)中,可增加自動啟停、故障診斷、異常報警等功能,實現(xiàn)整個提升機(jī)制動過程的自動化、智能化控制。恒減速制動的工作原理圖如下頁圖1 所示。
圖1 恒減速制動工作原理圖
該提升機(jī)恒減速制動控制系統(tǒng)主要由終端的傳感器裝置、控制器及控制電路板、人機(jī)顯示界面等組成,可實現(xiàn)對提升機(jī)減速過程的制動作用。其中,前端的傳感器裝置包括了油壓傳感器、蜂鳴器、光電編碼器等,可實現(xiàn)對提升機(jī)中運(yùn)行速度和運(yùn)行位置、油壓大小、故障報警等信息檢測,而油壓的調(diào)節(jié)則會根據(jù)比例溢流閥發(fā)出的電信號大小進(jìn)行調(diào)節(jié)。電磁換向閥設(shè)計了3 個,可完成系統(tǒng)補(bǔ)油與換油切換、恒減速與恒力矩切換、系統(tǒng)殘壓卸載等操作,處理器則采用了STM32 系列的CPU 微處理器,工作電流在0~40 mA 范圍,工作電壓在 3~25 V 范圍,具有RS485 通訊接口和A/D 數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換器,能較快地實現(xiàn)對檢測數(shù)據(jù)的信號處理、判斷及命令發(fā)出等動作響應(yīng)[6]??刂齐娐钒灏擞蛪鹤x取信號模塊、故障判斷及報警模塊、安全回路識別及判斷模塊等。另外,人機(jī)界面包括了控制過程的參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)變化曲線顯示等功能,可通過RS485 接口,與電路板進(jìn)行通訊連接,并能將提升機(jī)的運(yùn)行參數(shù)及故障報警信息在顯示界面匯總進(jìn)行實時顯示。整個控制系統(tǒng)的總體方案框架圖如圖2 所示。
圖2 控制系統(tǒng)總體方案框架圖
3.2.1 PCB 控制電路板設(shè)計
為實現(xiàn)控制系統(tǒng)中硬件分系統(tǒng)的設(shè)計,首先采用了MPLAB IDE 軟件,對整個電路中的控制程序進(jìn)行編寫并通過該軟件將程序下載到PCB 控制電路板中。而整個PCB 板采用了四層板進(jìn)行設(shè)計,各層之間通過介質(zhì)層進(jìn)行絕緣設(shè)計,而各層之間的電氣連接則主要通過導(dǎo)通孔進(jìn)行導(dǎo)通,主要負(fù)責(zé)將各類控制模塊按照特定的規(guī)程進(jìn)行電路連接,并將各類數(shù)字信號、模擬量信號等通過模塊封裝方式,將其集成安裝在PCB 板上。同時,由于井下環(huán)境相對惡劣,提升機(jī)運(yùn)動過程中極容易受到外部信號的干擾,故所設(shè)計的PCB 板需具有較強(qiáng)的電磁兼容性,實現(xiàn)PCB 板中自身元器件不被外界干擾,保證正常工作狀態(tài)。整個控制系統(tǒng)中的PCB 控制電路板如圖3 所示。
圖3 控制系統(tǒng)PCB 控制電路板
3.2.2 加速度檢測儀器的選型和設(shè)計
為實現(xiàn)對提升機(jī)減速制動過程的有效控制,針對提升機(jī)制動時的加速度檢測儀采用了光學(xué)模式的FBL 系光電編碼器。該編碼器主要由二極管、碼盤等組成,設(shè)置有RS485/RS232 等通訊接口,具有8~18位的分辨率,抗干擾性相對較強(qiáng),主要將其安裝在提升機(jī)滾筒主軸端的外壁上,其安裝位置如圖4 所示。隨著滾筒的旋轉(zhuǎn),編碼器也隨著轉(zhuǎn)動,在碼盤上投影出透光區(qū)域,遮擋與被遮擋光線的交替顯示,形成方形脈沖,再將此些信號換算成位移、速度等信號,所檢測的速度信號再與設(shè)置的速度差值進(jìn)行差值計算,以此來實時調(diào)節(jié)提升機(jī)實際減速度,實現(xiàn)提升機(jī)的恒減速制動控制目的。
采集驅(qū)動程序主要負(fù)責(zé)提升機(jī)減速制動過程檢測的速度模擬信號轉(zhuǎn)換為具有保密及可識別的數(shù)字信號,以實現(xiàn)整個控制系統(tǒng)的全程控制。在該控制系統(tǒng)中,A/D 驅(qū)動轉(zhuǎn)換模塊安裝在溢流閥的出口位置,能將油感傳感器采集的信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,以供處理器進(jìn)行信號運(yùn)算、判斷及處理。在所設(shè)計的模塊中,包含了 API 接口、SPI3 總線驅(qū)動程序、STM 固件庫、內(nèi)存變量等部分,其中,API 接口主要負(fù)責(zé)對系統(tǒng)中數(shù)據(jù)采集及獲取、數(shù)據(jù)初始化及寄存器等方面進(jìn)行更新和設(shè)置,而AD 采集內(nèi)存映射則主要負(fù)責(zé)對系統(tǒng)中轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的緩存及傳輸。整個采集驅(qū)動程序的流程框架圖如5 圖所示。
圖4 編碼器實際安裝位置
圖5 采集驅(qū)動流程框架圖
為進(jìn)一步驗證所設(shè)計的控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性及可靠性,在室內(nèi)環(huán)境中搭建了一套試驗測試系統(tǒng),主要包括PCB 電路控制板、液壓站、液壓轉(zhuǎn)換器、油壓傳感器、光電編碼器等,其測試現(xiàn)場如圖6 所示。主要對整套系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)及穩(wěn)定性進(jìn)行了測試分析。在測試過程中,該控制系統(tǒng)的信號響應(yīng)迅速,系統(tǒng)運(yùn)行未出現(xiàn)問題,提升機(jī)制動減速過程運(yùn)行平穩(wěn),速度基本維持在一個恒定范圍內(nèi),滿足了提升機(jī)的設(shè)計及運(yùn)行要求。同時,在測試過程中,該控制系統(tǒng)對速度過快及過慢進(jìn)行了異常報警提示,通過顯示界面進(jìn)行了實時顯示。該系統(tǒng)測試成功,得到了礦井相關(guān)專業(yè)人士的一致認(rèn)可和好評,達(dá)到了提升機(jī)的現(xiàn)場使用要求,建議在提升機(jī)制動減速過程中進(jìn)行推廣應(yīng)用。該控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用,將使提升機(jī)的制動故障率降低40%以上,作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度大大降低,相關(guān)維修及保養(yǎng)費(fèi)用節(jié)約將近50 萬元/年以上,所帶來的價值重大。
圖6 提升機(jī)制動控制系統(tǒng)的試驗測試圖
不斷提高提升機(jī)的作業(yè)效率及安全性,將當(dāng)前成熟的自動化控制技術(shù)應(yīng)用到提升機(jī)中,已成為當(dāng)前實現(xiàn)提升機(jī)自動化、智能化的重要方向。而在此過程中,提升機(jī)自動化控制的可靠性及穩(wěn)定性是整個控制系統(tǒng)設(shè)計研究中重點(diǎn)考慮的問題。本文研究的煤礦立井提升機(jī)恒減速制動控制系統(tǒng)實現(xiàn)了整個制動過程的平穩(wěn)減速,運(yùn)行較為穩(wěn)定,也降低了提升機(jī)制動過程的故障發(fā)生率及費(fèi)用支出,具有重大推廣及應(yīng)用價值。