蘇小林,徐志強,何新建
(湖北大峪口化工有限責任公司,湖北 鐘祥 431910)
傳統(tǒng)法工藝生產(chǎn)磷酸二銨(DAP)能效高、控制方便、質(zhì)量穩(wěn)定,適合用于大裝置,但近年來傳統(tǒng)法磷酸二銨產(chǎn)品市場同質(zhì)化競爭激烈,產(chǎn)能嚴重過剩。粒狀磷酸一銨(GMAP)通常使用料漿法生產(chǎn),具有規(guī)模小、能效低、養(yǎng)分低、水溶磷含量低等劣勢,市場占有率不高。筆者研究利用AZF工藝生產(chǎn)GMAP,提高裝置的靈活性,使裝置可以根據(jù)GMAP、DAP 和復合肥等產(chǎn)品的利潤情況合理安排生產(chǎn)。
利用AZF 工藝生產(chǎn)GMAP,主要需要研究的內(nèi)容是料漿中和度降低后的反應熱變化,如何建立新的熱平衡、水平衡和物料平衡,并據(jù)此確定各項工藝控制參數(shù)[1]。
AZF雙管式反應器工藝,在造粒機和干燥機內(nèi)同時設(shè)置管式反應器。干燥機管式反應器(DPR)利用液氨和濃磷酸生產(chǎn)粉狀MAP,中和度控制在1.00 ~1.05,利用反應熱蒸發(fā)干燥機內(nèi)物料的水分[2]。生成的粉狀MAP 從干燥機進入造粒環(huán)路,經(jīng)篩分后作為返料進入造粒機中。造粒機管式反應器(GPR),使用輸入的磷酸、硫酸、液氨和洗滌液反應,控制中和度在1.4 左右以維持磷銨的最大溶解度。在GPR 中生成的料漿在轉(zhuǎn)鼓造粒機中二次氨化,中和度達到1.8以上,生成DAP。AZF工藝相較TVA工藝(預中和轉(zhuǎn)鼓氨化?;に嚕┳畲蟮膬?yōu)勢是利用DPR分散了一部分反應熱和液相量,降低了造粒機的返料比,充分利用了反應熱[3]。
湖北大峪口化工有限責任公司原裝置采用改進的AZF工藝,氨化粒化流程只采用造粒機單管式反應器,主要是利用洗滌系統(tǒng)作為第二反應器。在傳統(tǒng)法優(yōu)等品DAP 生產(chǎn)中,洗滌系統(tǒng)承擔了近1/3的氨化反應。
AZF 工藝生產(chǎn)GMAP技術(shù)按照AZF雙管式反應器流程的設(shè)計思路,恢復DPR。利用DPR 在干燥機內(nèi)噴霧自熱干燥生產(chǎn)粉狀MAP,利用GPR 在造粒機內(nèi)造粒。這樣既可以分散反應熱,降低返料比和提高生產(chǎn)負荷,又可以增加系統(tǒng)的結(jié)晶核,保證造粒工序的需要。整個生產(chǎn)工藝流程基本不變(除增加DPR 之外,僅停止氨軸、內(nèi)染色和外包裹系統(tǒng)),只調(diào)整部分控制參數(shù)。AZF 工藝生產(chǎn)GMAP的工藝流程見圖1。
圖1 AZF工藝生產(chǎn)GMAP工藝流程
以某公司常規(guī)濕法濃磷酸平均全分析指標進行產(chǎn)品質(zhì)量測算,表1為其全分析指標。
表1 濃磷酸全分析指標 %
生產(chǎn)GMAP時,GPR和DPR中料漿中和度一般控制在1.00~1.05,下面均按中和度1.00 進行相關(guān)衡算。假定GMAP 產(chǎn)品w(H2O)為1.5%,按照配方計算公式[4],產(chǎn)品w(N)10.82%、w(P2O5有效)52.73%、w(總養(yǎng)分)63.55%。
濃磷酸溫度使用實測值40 ℃;液氨純度按99.95%計算,密度取0.617 6 t/m3,系統(tǒng)氨損失按1%計算;系統(tǒng)水耗按7 t/h 計算,主要是洗滌系統(tǒng)工藝補水,溫度為15 ℃;假設(shè)環(huán)境溫度為20 ℃,環(huán)境空氣水含量可忽略,環(huán)境空氣的密度為1.207 kg/m3。根據(jù)料漿法GMAP 裝置生產(chǎn)粉狀MAP[5]的經(jīng)驗和采用自熱干燥生產(chǎn)模式的實際條件,可以在滿足尾氣相對濕度等條件下盡可能降低風量,并結(jié)合裝置尾氣系統(tǒng)實際處理能力,假定進入造粒系統(tǒng)的環(huán)境干空氣為37 000 m3/h,進入干燥系統(tǒng)的干空氣(冷卻系統(tǒng)回流風和環(huán)境補風,溫度60 ℃)為70 000 m3/h;假定造粒尾氣溫度為90 ℃,造粒機出料溫度為88 ℃,干燥尾氣溫度為70 ℃,干燥機出料溫度為70 ℃;假定返回造粒機的返料量為200 t/h。
查閱各種工具書,取涉及的各種物質(zhì)標準摩爾生成焓[6](見表2)。
表2 各物質(zhì)標準摩爾生成焓 kJ/mol
利用Excel 分別建立造粒系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)的衡算表,輸入前述各項參數(shù),并不斷調(diào)整系統(tǒng)投料量發(fā)現(xiàn),取GPR 濃磷酸投料量為24 m3/h,DPR 濃磷酸投料量為12 m3/h,相關(guān)數(shù)據(jù)較為合理。由于磷酸一銨反應熱較高,GPR 濃磷酸投料量大于24 m3/h,則造粒系統(tǒng)反應溫度偏高,液相量偏大,需要降低返料溫度或者增加返料量;DPR 濃磷酸投料量為12 m3/h,是在保證裝置生產(chǎn)負荷下取的較為經(jīng)濟的值,如果太大,則干燥系統(tǒng)尾氣水含量太高,有尾氣吸露結(jié)疤風險,如果太小,則效果不明顯。
造粒系統(tǒng)衡算見表3。
表3 造粒系統(tǒng)衡算
造粒系統(tǒng)熱量衡算見表4。
表4 造粒系統(tǒng)熱量衡算
從表3、表4 可以看出,造粒系統(tǒng)熱量損失占帶入系統(tǒng)熱量的7.4%。由于造粒機相較于干燥機要小得多,熱量損失要小于干燥機,該數(shù)據(jù)與實際生產(chǎn)情況較為吻合。
經(jīng)過計算,造粒尾氣的絕對濕度(水與干尾氣的質(zhì)量比)為0.275 2 kg/kg,在90 ℃時的相對濕度為44.3%。為保證造粒條件(溫度、濕度、液固比等)處于造粒曲線范圍內(nèi)(見圖2),造粒機及尾氣系統(tǒng)是高濕環(huán)境,上述計算結(jié)果較為適合。
圖2 造粒曲線
造粒機規(guī)格為φ3 750 mm × 8 000 mm,造粒尾氣風機額定風量為75 000 m3/h,正常生產(chǎn)變頻值80%。在該工況下造粒尾氣量為58 496 m3/h,在造粒機內(nèi)風速為1.47 m/s,與某公司采用AZF雙管式反應器流程生產(chǎn)DAP 時造粒機內(nèi)風速(1.243 m/s)[1]相近,比較合適。
干燥系統(tǒng)擬采用自熱平衡的干燥模式,全部采用冷卻系統(tǒng)回流風和環(huán)境補風作為干燥介質(zhì),溫度暫按60 ℃進行衡算。干燥系統(tǒng)衡算見表5。
表5 干燥系統(tǒng)衡算
干燥系統(tǒng)熱量衡算見表6。
表6 干燥系統(tǒng)熱量衡算
從表5、表6 可以看出,干燥系統(tǒng)熱量損失占帶入系統(tǒng)熱量的17.3%(一般干燥機熱損失不超過20%),計算結(jié)果比較合理。
經(jīng)過計算,干燥尾氣的絕對濕度為0.109 8 kg/kg,在70 ℃時的相對濕度為48.8%,可以滿足生產(chǎn)需求。在該工況下,干燥尾氣量為80 041 m3/h,折82.51 t/h,在干燥機內(nèi)的風速為1.77 m/s,可以滿足生產(chǎn)需求。
前述造粒系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)均采用自熱平衡干燥模式進行工藝計算,在實際生產(chǎn)中,初始開車時為提升系統(tǒng)溫度,會有少量燃煤消耗,在生產(chǎn)正常時應逐步減少并最終實現(xiàn)零煤耗運行。
利用AZF雙管式反應器流程生產(chǎn)粒狀磷酸一銨較單管式反應器流程生產(chǎn)磷酸二銨產(chǎn)能更大、能效更高,技術(shù)可行,可以提高裝置的靈活性,建議繼續(xù)深入研究并推廣實施。