梁健,馬莉莉,張永財(cái)(蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅 蘭州 730060)
蘭州石化公司15萬t/a丁苯橡膠裝置采用蘭州石化公司生產(chǎn)丁苯橡膠專有技術(shù),原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力10萬t/a,于2008年建成投產(chǎn)。2014年將丁苯橡膠裝置的生產(chǎn)能力擴(kuò)建為15萬t/a,新建了一條聚合生產(chǎn)線。裝置由單體貯存、聚合、回收、膠漿貯存與摻混、凝聚干燥包裝等單元組成。從凝聚工序經(jīng)洗滌后送來的含水膠粒,經(jīng)振動(dòng)篩脫去大部分水分后,進(jìn)入擠壓機(jī)經(jīng)擠壓脫水,再經(jīng)螺旋輸送器和振動(dòng)布料器,將含水量在10%的膠粒均勻的布入到干燥箱轉(zhuǎn)動(dòng)鏈板上,轉(zhuǎn)動(dòng)鏈板將膠粒送入干燥箱進(jìn)行干燥。干燥后揮發(fā)分≤1%的合格膠粒,經(jīng)干燥箱出料端碎膠機(jī)破碎后,再由螺旋合料器輸送落入到其下方的輸送帶上,輸送帶將膠粒送至壓塊崗位進(jìn)行稱量、壓榨成型,最后經(jīng)薄膜封裝后送至包裝崗位進(jìn)行包裝入庫。
自裝置開車以來,乳清泵經(jīng)常性發(fā)生堵塞,造成泵跳閘,引發(fā)生產(chǎn)線停車,檢修人員最少需用2.0 h才可清理修復(fù)開車。由于裝置經(jīng)長時(shí)間的開車生產(chǎn),造成擠壓機(jī)下水管道掛膠嚴(yán)重,也經(jīng)常發(fā)生堵塞,堵塞后因擠壓機(jī)接水槽與下水入口與管道用彎頭封閉連接,造成水槍清理困難,因此,下水一旦堵塞就必須搭設(shè)腳手架將管線拆開清理。腳手架搭設(shè)高度近10 m,給管線的拆卸清理都埋下了安全隱患。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年1—12月,凝聚B線一條生產(chǎn)線由于擠壓機(jī)下水堵塞導(dǎo)致生產(chǎn)線停車清理2次、停車處理4天96小時(shí)(見表1);由于乳清泵堵塞跳閘停車清理27次、停車處理57 h (見表2)。因乳清槽設(shè)計(jì)原因產(chǎn)生水撈膠每天150 kg/條生產(chǎn)線,每月4500 kg。檢修清理難度大、強(qiáng)度高。生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生水撈膠較多,影響產(chǎn)量成本增加。
從表1、表2的統(tǒng)計(jì)可以看出,乳清泵、擠壓機(jī)下水經(jīng)常性發(fā)生堵塞是造成生產(chǎn)線頻繁停車、影響正常生產(chǎn)的主要原因。
表1 2016年1—12月凝聚B線由于擠壓機(jī)下水堵膠造成的停車次數(shù)
表2 2016年1—12月凝聚B線由于乳清泵堵膠造成的停車次數(shù)
擠壓機(jī)入口的膠、水分離篩和擠壓機(jī)脫出乳清水中含有較多的細(xì)碎膠粒,這些脫出的細(xì)碎膠粒隨乳清一起進(jìn)入同一下水管道中。在這些細(xì)碎膠粒的下行過程中,少量膠粒就會(huì)粘結(jié)在管道法蘭連接處和管壁及彎道處。因擠壓機(jī)集水槽與下水入口為90°彎管封閉連接,加之90°彎頭轉(zhuǎn)彎半徑R較小,造成軟管高壓水槍槍頭無法通過清理。由于下水管道長時(shí)間得不到清理,下水管線內(nèi)部粘結(jié)的膠粒就越積累越厚,最終堵塞管道無法生產(chǎn)。清理疏通下水管,搭設(shè)腳手架過高,給腳手架的搭設(shè)和管線的拆卸、清理都增加了難度,由此造成清理時(shí)間過長,影響裝置的正常生產(chǎn)。隨乳清經(jīng)下水管道進(jìn)入乳清槽的膠粒,在攪拌的作用下,大部分隨水流由乳清泵回收至凝聚槽內(nèi),少部分繼續(xù)停留在槽內(nèi)和經(jīng)溢流管排出。經(jīng)溢流管排出的膠粒成為水撈膠,使生產(chǎn)成本上升。長時(shí)間停留在槽內(nèi)的部分膠粒會(huì)互相碰撞粘結(jié),最終形成較大的膠塊。這些大膠塊一旦隨水流進(jìn)入乳清泵,就會(huì)堵塞入口或卡死泵的葉輪,造成泵流量不足或泵跳閘,使生產(chǎn)被迫停止,從而影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。經(jīng)過分析,乳清泵、擠壓機(jī)下水經(jīng)常性發(fā)生堵塞的問題是可以解決的。
針對問題的原因,通過現(xiàn)場分析擠壓機(jī)下水及乳清泵堵塞、跳閘的原因,提出以下解決方案:
將擠壓機(jī)下水入口的彎頭拆除,改裝一小型膠水沉降分離槽(見圖1),分離槽的出口直接垂直插入下水管,成活動(dòng)式連接方式。其優(yōu)點(diǎn)是擠壓機(jī)脫出的細(xì)膠粒,可以在此進(jìn)行膠水分離,分離出的膠粒由人工回收加入擠壓機(jī),減少進(jìn)入乳清槽的細(xì)膠粒,以降低膠粒在乳清槽內(nèi)聚集結(jié)塊堵塞乳清泵的幾率。由于分離槽出口與下水管為垂直活動(dòng)式連接,消除了以往因彎頭無法清理的弊端,只要挪開分離槽或打開蓋在下水口的濾板,就可對下水管進(jìn)行定期快速清理,徹底消除了以往下水管堵塞的問題。同時(shí),由于細(xì)碎膠粒的及時(shí)回收,很大程度上可以減少細(xì)碎膠粒進(jìn)入乳清槽,降低乳清槽內(nèi)形成大膠塊引發(fā)乳清泵入口管線堵塞及膠塊卡死葉輪發(fā)生泵跳閘的現(xiàn)象,從而確保裝置的正常生產(chǎn)。
圖1 擠壓機(jī)下水改造示意圖
2017年5 月份在凝聚B線開始試驗(yàn)改造(見圖2),經(jīng)2個(gè)月試驗(yàn),擠壓機(jī)下水清理方便,未再出現(xiàn)堵塞問。乳清槽內(nèi)細(xì)膠粒明顯減少,乳清泵的堵塞和跳閘問題消除。改造后效果良好,確保了裝置的安穩(wěn)生產(chǎn)。
(1)保證了設(shè)備的正常運(yùn)行和生產(chǎn),未發(fā)生一起堵塞故障;
(2)減少了廢品膠的產(chǎn)生,降低了生產(chǎn)成本;
(3)確保了生產(chǎn)任務(wù)的完成。
改造后的優(yōu)點(diǎn):
圖2 擠壓機(jī)下水改造前后對比圖
(1)設(shè)計(jì)合理的沉降槽結(jié)構(gòu),保證了下水管的清理暢通,確保膠水的正常分離和回收,減少進(jìn)入乳清槽的細(xì)膠量不再發(fā)生堵塞,保證了設(shè)備的長周期運(yùn)行;
(2)避免了堵塞后因清理時(shí)間過長影響生產(chǎn)任務(wù)的完成;
(3)消減了清理過程中隱藏的不安全因素。
通過本次改造改善了設(shè)備的運(yùn)行條件,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。按照上文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后擠壓機(jī)下水管道清理暢通,膠粒回收方便,乳清槽內(nèi)結(jié)膠量大量減少,廢膠量得到控制,再未發(fā)生因堵塞停產(chǎn)現(xiàn)象。
(1)改造后擠壓機(jī)下水膠粒回收更加方便,大塊膠粒無法進(jìn)入擠壓機(jī)下水總管,目前為止擠壓機(jī)下水管線沒有發(fā)生堵塞事件;(2) V-616積膠明顯減少,單線由350 kg/a(濕膠)降至90 kg/a (濕膠),單線積膠損失減少260 kg/a(濕膠);(3)本裝置按照雙線全年8000 h生產(chǎn)時(shí)間,330 d計(jì)算、SBR-1500E橡膠單價(jià)1.2萬元/t、SBR-1500E濕膠單價(jià)2411元/t、 濕膠水份15%,裝置年雙線開車降低積膠量171.6 t(濕膠),全年可增效139.8萬元。
同時(shí),避免了清膠過程中因操作不當(dāng)造成的安全事故。通過消除設(shè)備的堵塞問題,降低了凝聚系統(tǒng)設(shè)備故障率,提高設(shè)備運(yùn)行周期,有效地解決了制約丁苯橡膠高負(fù)荷生產(chǎn)的瓶頸問題。既節(jié)能降耗,又提高了凝聚生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性,減少了凝聚工序非計(jì)劃停車次數(shù)和次品產(chǎn)出率,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
(1)通過改造,消除了擠壓機(jī)下水、乳清泵的經(jīng)常性堵塞問題。
(2)裝置能物耗值得到較大程度的降低,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。