任玉斌 李 芳 韓麗媛
(山西首鋼國際工程技術(shù)有限公司,山西 長治 046031)
節(jié)能減排,合理利用水資源、節(jié)約水資源、采取措施防治水污染,不僅是國家提高經(jīng)濟運行質(zhì)量的需要[1],對企業(yè)而言,也是直接體現(xiàn)經(jīng)濟效益的支撐點。目前首鋼長鋼生產(chǎn)排水以型鋼路為界分為南北兩區(qū)排水渠,最終匯合后排入長北污水處理廠處理。如果將全廠生產(chǎn)排水回收處理,不但可以減少外排水量,減輕環(huán)境壓力[2],而且還能減少新水取水量,所以建設(shè)工業(yè)污水處理站是非常必要的。
首鋼長鋼為鋼鐵聯(lián)合企業(yè),主要工藝設(shè)施有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼、石灰窯等。目前廠區(qū)無工業(yè)污水處理廠,針對這一現(xiàn)狀在廠區(qū)新建工業(yè)污水處理站,生產(chǎn)污水處理后進行回用,實現(xiàn)生產(chǎn)污水零排放,具有良好的環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益。
全廠工業(yè)污水處理采用物化處理方法,通過投加碳酸鈉、石灰軟化、加藥混凝、澄清過濾,對水中的懸浮物、硬度及堿度等加以去除并對pH值進行調(diào)整。處理后的水全部進入新建深度處理車間處理,產(chǎn)水接至軟水站替代軟水及各除鹽水制備系統(tǒng)替代一級除鹽水。新建工業(yè)污水處理站最終產(chǎn)生的濃水全部回用于燒結(jié)混料及高爐沖渣,不外排。
工業(yè)污水處理站處理量16800m3/d。經(jīng)處理后預(yù)處理出水水質(zhì)和深度處理出水水質(zhì)需分別滿足《鋼鐵企業(yè)綜合污水處理廠工藝設(shè)計規(guī)范》 (GB 50672-2011)和廠內(nèi)除鹽水制備系統(tǒng)一級除鹽水的水質(zhì)要求,工業(yè)污水處理站進出出水水質(zhì)見表1。
根據(jù)水質(zhì)情況,結(jié)合類似工程水系統(tǒng)經(jīng)驗,擬采用如圖1工藝流程。
廠區(qū)生產(chǎn)排水排至格柵間,經(jīng)格柵渠道進入調(diào)節(jié)提升泵站。格柵對直徑較大的垃圾進行去除。
廢水經(jīng)調(diào)節(jié)后由提升泵組送至高密度澄清池,在高密度澄清池中投加石灰、碳酸鈉、混凝劑及絮凝劑,去除污水中硬度、懸浮物及油。高密度澄清池沉淀污泥排入污泥脫水間的污泥貯池,經(jīng)板框壓濾機脫水后外運。
高密度澄清池出水經(jīng)配水堰板均勻的進入V型濾池,以去除殘留的懸浮物和膠體。濾池反沖洗采用氣水反沖洗,減少反沖洗水的使用。反沖洗的設(shè)置可根據(jù)時間或濾池濾層的阻塞情況實現(xiàn)全自動控制,也可以用手動方式進行強制反沖洗。沖洗的實際頻率取決于堵塞的頻率。從節(jié)約用水的需要出發(fā),濾池反沖洗排水、污泥脫水間濾后水排入調(diào)節(jié)池進水口。
圖1 預(yù)處理單元工藝流程圖
圖2 深度處理工藝流程
V型濾池出水經(jīng)過超濾增壓泵提升后供給蒸汽加熱器進行加熱,加熱后出水進入自清洗過濾器,自清洗過濾器出水進入超濾系統(tǒng),超濾產(chǎn)水進入超濾產(chǎn)水池;超濾產(chǎn)水經(jīng)過反滲透增壓泵提升進入保安過濾器,保安過濾器出水進入反滲透高壓泵,后進入反滲透裝置脫鹽,反滲透產(chǎn)水池的水通過增壓泵提升后進入廠區(qū)使用,一級反滲透濃水再次經(jīng)過反滲透,二級反滲透產(chǎn)水進入回用水池,二級濃鹽水進入濃水池,通過濃水外送泵送至用戶點。
來自高密度沉淀池的污泥先進入污泥濃縮池,儲存至含水率達到90%~95%后由污泥泵輸送至板框壓濾機脫水,將泥餅存放于儲泥斗,定期外運,濾液則排至調(diào)節(jié)池進行處理。
格柵渠:處理水量為700m3/h,2臺格柵,渠寬1.0m,渠深2.5m。
均質(zhì)調(diào)節(jié)池:設(shè)有效容積為3200m3的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)池2座,處理水量為800m3/h,水力停留時間4h。
高密度沉淀池:單座處理水量為375m3/h;設(shè)2座92.5m3的石灰反應(yīng)池,單池停留時間15min,配有快速攪拌器,用于石灰的快速混合反應(yīng),從而達到更好的去除硬度和降低加藥量的目的;設(shè)2座12.3m3混凝池,單池停留時間2min,配備有快速攪拌器,用于混凝劑等的快速混合;設(shè)2座61.7m3的絮凝池,單池停留時間10min,絮凝反應(yīng)池是該裝置的獨特特點之一,含有一個高效能量分散室和一個非混合室,能量分散室通過變流量泵控制能量分散和污泥回流優(yōu)化絮凝反應(yīng),非混合室產(chǎn)生能夠快速沉淀的較大的、均勻的礬花。高效能量分散室、非混合室及一些特殊設(shè)備(聚合物電解質(zhì)投加環(huán),圓形中心穩(wěn)流板,圓形中心擋板進出口處的擋板裝置)的優(yōu)化設(shè)計對高密度沉淀池的良好性能至關(guān)重要;設(shè)2座斜管面積為32m2的沉淀池,斜管區(qū)上升流速11.6 m/h,采用斜管模塊將礬花和水分離,逆向流將水與污泥分離。沉積在池底的污泥借助于配有尖樁柵欄的刮泥機系統(tǒng)以促進濃縮效果,濃縮污泥濃度約20~80g/L。高密度沉淀池內(nèi)設(shè)置泥位探測儀,定期將剩余污泥抽出,送到污泥混合池,控制池內(nèi)的污泥量。
V型濾池:設(shè)3座260m3/h單格濾池,每座濾池的過濾面積為52.5m2,反沖洗水強度為15m3/(m2·h),反沖洗氣強度為55m3/(m2·h)。V型濾池采用均粒濾料截留水中的懸浮物,進一步去除污水中的COD、SS等污染物,出水SS更低,保證后續(xù)雙膜的進水水質(zhì)要求。
V型濾池產(chǎn)水池:設(shè)有效容積≥1400m3的V型濾池產(chǎn)水池1座。V型濾池產(chǎn)水池用于貯存產(chǎn)水,以便向后續(xù)單元提供穩(wěn)定的流量和壓力。
超濾裝置:設(shè)4套單套處理量170m3/h的超濾裝置,凈通量≤42LMH,回收率≥90%。超濾是將溶液進行凈化、分離和濃縮的膜法分離技術(shù)。
超濾產(chǎn)水池:設(shè)有效容積≥1250 m3的超濾產(chǎn)水池1座,水力停留時間1h。超濾產(chǎn)水池用于收集超濾產(chǎn)水,為系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行做中間緩沖。
反滲透裝置:設(shè)有3套單套處理量為165m3/h的反滲透裝置,膜通量≤18 L/m2·h,回收率≥70%。綜合污水經(jīng)過超濾裝置處理后進入反滲透裝置,將污水中大量的溶解性固體濃縮為濃水與清水分離,產(chǎn)生的清水進行回用;濃水送至城市污水處理廠進行進一步處理。
反滲透產(chǎn)水池:設(shè)有效容積為1000 m3的反滲透產(chǎn)水池1座。水力停留時間1h。反滲透產(chǎn)水池的主要功能為貯存反滲透裝置產(chǎn)水,以便向后續(xù)回用單元提供穩(wěn)定的流量和壓力。
污泥儲存池:設(shè)有效容積為120 m3的污泥儲存池2座,尺寸為5.5m×6.05m×4.5m。污泥儲存池的主要功能是儲存并濃縮高密度沉淀池產(chǎn)生的污泥,減少污泥體積[3]。
板框壓濾機:設(shè)有單臺處理能力為25t/h(含水率92%)的板框壓濾機2臺,泥餅含水率≤50%。污泥的來源為高密度反應(yīng)池產(chǎn)生并經(jīng)濃縮池濃縮后的污泥。
該污水處理站自投入運行以來預(yù)處理系統(tǒng),深度處理系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,站內(nèi)設(shè)置24h連續(xù)監(jiān)測V型濾池出水水質(zhì)、回用水(除鹽水)水質(zhì)。
2021年1月1日~2021年1月30日預(yù)處理系統(tǒng)V型濾池出水懸浮物、pH、總硬度的含量變化情況見圖3、圖4、圖5。
圖3 懸浮物含量變化情況
圖4 pH含量變化情況
圖5 總硬度含量變化情況
由圖3可知,V型濾池出水懸浮物在1~3mg/L,平均值1.4,符合標準要求;由圖4可知,V型濾池出水pH在7~9,平均值7.3,符合標準要求;由圖5可知V型濾池出水硬度在≤300mg/L,平均值267.67 mg/L,符合標準要求。
2021年1月1日~2021年1月30日深度處理出水pH、電導(dǎo)率、總硬度的含量變化情況見圖6、圖7、圖8。
圖6 pH變化情況
圖7 電導(dǎo)率變化情況
圖8 總硬度含量變化情況
由圖6可知,深度處理出水pH在2~11,平均值7.5,符合標準要求;由圖7可知,深度處理出水電導(dǎo)率<100μs/cm,平均值43.7μs/cm,符合標準要求;由圖8可知深度處理出水硬度<5mg/L,平均值2.53mg/L,符合標準要求。
污水處理站的運行成本主要包括人工費、藥劑費、換膜費、能源介質(zhì)消耗費和廢物運輸費。1)人工費。生產(chǎn)操作人員、維護人員合計費用為467元/d。2)藥劑費。熟石灰、碳酸鈉、PAC、PAM、次氯酸鈉、硫酸、阻垢劑、非氧化性殺菌劑、還原劑、鹽酸和氫氧化鈉等?;瘜W(xué)藥劑的消耗量與水質(zhì)密切相關(guān),計算費用時僅僅考慮正常生產(chǎn),若出現(xiàn)故障,部分藥劑將大幅增加,經(jīng)計算藥劑費為43672元/d。3)換膜費。超濾膜、反滲透膜、納濾膜和濾芯,經(jīng)計算換膜費為18603元/d。4)能源介質(zhì)消耗費。飽和蒸汽、電力消耗費用(不含稅價)23033元/d。5)廢物運輸費。污泥泥餅運輸費用為500元/d。
綜上所述,該廢水處理運行成本合計為86275元/d,污水處理費用為5.14元/t。
工業(yè)污水處理采用物化處理方法,通過投加碳酸鈉、石灰軟化、加藥混凝、澄清過濾,對水中的懸浮物、硬度及堿度等加以去除并對PH值進行調(diào)整。經(jīng)預(yù)處理處理后的水全部進入新建深度處理車間處理,產(chǎn)水接至廠區(qū)軟水站軟水池及各除鹽水制備系統(tǒng)一級除鹽水水池,用于減少軟水制備及除鹽水制備過程的外排水量。新建工業(yè)污水處理站最終產(chǎn)生的濃水全部回用于燒結(jié)混料及高爐水沖渣,基本實現(xiàn)廠區(qū)生產(chǎn)污水不外排,為鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排提供了較好的技術(shù)途徑,也為其他企業(yè)污廢水處理提供了借鑒經(jīng)驗。