吳學(xué)松
(南通天生港發(fā)電有限公司,江蘇 南通 226003)
某電廠兩臺(tái)1 050 MW燃煤發(fā)電機(jī)組采用長(zhǎng)江水直流循環(huán)系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組配三臺(tái)型號(hào)88LKXA-15.3、流量12 m3/s、揚(yáng)程15.3 m、轉(zhuǎn)速370 r/min的單級(jí)立式導(dǎo)葉混流循環(huán)水泵,泵軸分為3段,總長(zhǎng)度為13.5 m,最小淹沒(méi)深度為4.9 m。循泵采用濕坑結(jié)構(gòu),分為進(jìn)水間和泵站間,每臺(tái)循泵均設(shè)有獨(dú)立的進(jìn)水流道及攔污柵、清污設(shè)施、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)、沖洗水泵等,每個(gè)進(jìn)水流道中各設(shè)置一臺(tái)側(cè)面進(jìn)水全框架型旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng),用以清除水源中的較小污物,水流為兩側(cè)網(wǎng)外進(jìn)水、中間網(wǎng)內(nèi)出水。旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)前設(shè)有直立式攔污柵,用以清除水源中粗大污物。每臺(tái)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)單獨(dú)配一臺(tái)沖洗水泵,每臺(tái)沖洗水泵供水干管采用母管制供水,由循環(huán)水母管引出,升壓后對(duì)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)上附著的臟物進(jìn)行沖洗,防止旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)堵塞。沖洗水泵為立式、單支座長(zhǎng)軸兩級(jí)離心泵,型號(hào)為150LB-30X2,設(shè)計(jì)流量160 m3/h、揚(yáng)程60 m、轉(zhuǎn)速1 480 r/min,沖洗水泵轉(zhuǎn)子為8根軸,總長(zhǎng)13.2 m。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)前后水位差達(dá)到200 mm時(shí),啟動(dòng)沖洗水泵對(duì)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)進(jìn)行沖洗,每次沖洗時(shí)間為20 min。
2018年8月,該電廠1號(hào)機(jī)A旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行后,運(yùn)行可靠性不斷降低,在運(yùn)行中發(fā)生振動(dòng)大故障,手摸泵座能夠感覺(jué)到明顯的振動(dòng)。經(jīng)連續(xù)多次觀察,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)有逐漸加劇趨勢(shì),分析判斷可能是經(jīng)長(zhǎng)周期運(yùn)行后沖洗水泵各易損件均不同程度的發(fā)生磨損,導(dǎo)致振動(dòng)等參數(shù)超標(biāo)。若繼續(xù)運(yùn)行的話可能會(huì)造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,為查找沖洗水泵振動(dòng)大故障的原因,對(duì)沖洗水泵進(jìn)行解體檢修。
檢修中解體沖洗水泵,檢查聯(lián)軸器、軸承、泵軸、軸套、揚(yáng)水管、保持架、導(dǎo)軸承等轉(zhuǎn)子和定子部件,復(fù)測(cè)泵軸彎曲度、密封環(huán)間隙、轉(zhuǎn)子提升量、導(dǎo)軸承與軸套間隙等技術(shù)參數(shù),解體檢查發(fā)現(xiàn):
(1) 各段揚(yáng)水管外側(cè)附著密密麻麻的海瓜子,未發(fā)現(xiàn)揚(yáng)水管出現(xiàn)明顯銹蝕損壞跡象,各連接端面平整無(wú)刮痕;在逐節(jié)解體吊出過(guò)程中發(fā)現(xiàn)兩段揚(yáng)水管連接法蘭處有個(gè)別螺栓出現(xiàn)松動(dòng)脫落,可能會(huì)導(dǎo)致泵軸與揚(yáng)水管同心度偏差增大,加劇運(yùn)行中軸套與導(dǎo)軸承之間的摩擦,發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)。
(2) 檢查保持架與導(dǎo)軸承,騎縫螺絲固定牢靠,未出現(xiàn)松動(dòng)脫落跡象,但各導(dǎo)軸承與軸套接觸面均出現(xiàn)了不同程度的磨損痕跡。測(cè)量2號(hào)~7號(hào)導(dǎo)軸承內(nèi)徑,分別為65.40 mm,65.33 mm,65.27 mm,65.37 mm,65.28 mm,65.30 mm,可以判斷沖洗水泵在運(yùn)行中總軸晃度較大,導(dǎo)軸承與軸套發(fā)生不同程度的碰磨。
(3) 逐個(gè)檢查軸套,發(fā)現(xiàn)軸套外圓與導(dǎo)軸承接觸面處有顯著的磨痕。測(cè)量2號(hào)~7號(hào)軸套外徑,分 別 為64.50 mm,64.48 mm,64.50 mm,64.58 mm,64.39 mm,64.49 mm,經(jīng)計(jì)算分析,2號(hào)~7號(hào)導(dǎo)軸承與軸套間隙分別為0.90 mm,0.85 mm,0.77 mm,0.79 mm,0.89 mm,0.81 mm (標(biāo)準(zhǔn)值:小于等于0.50 mm),均超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)間隙。如此長(zhǎng)期運(yùn)行將會(huì)使泵軸失去有效支撐,導(dǎo)致沖洗水泵泵軸晃度越來(lái)越大,加劇導(dǎo)軸承和軸套的磨損,使得振動(dòng)呈增大趨勢(shì),形成惡性循環(huán),嚴(yán)重時(shí)甚至造成泵軸各段聯(lián)軸器出現(xiàn)松動(dòng)。
(4) 宏觀檢查1號(hào)~8號(hào)泵軸,7號(hào)泵軸的表面存在明顯的腐蝕現(xiàn)象,其余7根泵軸表面較為光滑,未發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕跡象。根據(jù)沖洗水泵運(yùn)行環(huán)境及對(duì)比分析各段泵軸腐蝕特點(diǎn),判斷7號(hào)泵軸可能因材質(zhì)與其他泵軸不同從而導(dǎo)致腐蝕較為嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)研究分析,7號(hào)泵軸表面雖有腐蝕痕跡,但不影響正常使用。測(cè)量1號(hào)~8號(hào)泵軸的晃度,均小于等于0.05 mm,符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在本次檢修中不予更換。
(5) 經(jīng)逐段解體吊出泵后,檢查葉輪表面無(wú)汽蝕痕跡、端面平整無(wú)刮痕,也未發(fā)現(xiàn)裂紋等損傷。復(fù)測(cè)首級(jí)葉輪、次級(jí)葉輪的密封環(huán)間隙,分別為0.27 mm,0.26 mm (標(biāo)準(zhǔn)值:0.30 mm),可見(jiàn)由于受長(zhǎng)江水的腐蝕,葉輪口環(huán)存在輕微的腐蝕,導(dǎo)致葉輪密封環(huán)間隙略低于標(biāo)準(zhǔn)值。根據(jù)腐蝕情況,用砂皮對(duì)葉輪口環(huán)進(jìn)行了打磨處理。清理干凈泵座后,用合像水平儀測(cè)量泵座臺(tái)板水平(標(biāo)準(zhǔn):小于等于0.05 mm/m),泵座北側(cè)偏高0.06 mm/m,東側(cè)偏高0.05 mm/m,略微超標(biāo)。
導(dǎo)軸承保持架安裝在兩段揚(yáng)水管之間,靠?jī)啥螕P(yáng)水管的法蘭連接固定,應(yīng)確保揚(yáng)水管、保持架、導(dǎo)軸承、泵軸的同心度符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在解體檢修階段,發(fā)現(xiàn)兩段揚(yáng)水管連接法蘭處有個(gè)別螺栓出現(xiàn)松動(dòng)脫落,直接導(dǎo)致?lián)P水管和保持架之間出現(xiàn)張口,造成沖洗水泵內(nèi)輸送的水從張口處泄漏,使沖洗水泵的出力降低;多段揚(yáng)水管連接處張口還會(huì)累積到葉輪導(dǎo)流殼處,造成導(dǎo)流殼與轉(zhuǎn)子不同心,使得葉輪與導(dǎo)流殼之間發(fā)生碰摩,在沖洗水泵高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)軸系甩動(dòng)加劇,易造成泵體振動(dòng)超標(biāo)。
導(dǎo)軸承用來(lái)徑向約束8根長(zhǎng)軸,使沖洗水泵的軸系垂直,提高沖洗水泵高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的穩(wěn)定性。由于沖洗水泵的軸系較長(zhǎng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中不可避免地會(huì)發(fā)生甩動(dòng),使得導(dǎo)軸承與軸套產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行,隨著導(dǎo)軸承與軸套不斷地摩擦損耗,導(dǎo)軸承與軸套之間的間隙不斷增大。根據(jù)解體測(cè)量的數(shù)據(jù)分析判斷,沖洗水泵的軸系在運(yùn)行中可能呈紡錘形甩動(dòng),使得泵體出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得沖洗水泵泵座的水平度略微超標(biāo),由于沖洗水泵在泵井下垂直懸空掛置,泵軸總長(zhǎng)為13.2 m,泵座水平度的偏差導(dǎo)致?lián)P水管的垂直度越往下偏差越大,在沖洗水泵高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)必將導(dǎo)致?lián)P水管和泵軸的振動(dòng);揚(yáng)水管的垂直度偏差過(guò)大還會(huì)在沖洗水泵高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生交變應(yīng)力,容易導(dǎo)致兩段揚(yáng)水管連接處發(fā)生松動(dòng),嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致?lián)P水管發(fā)生斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。因此,應(yīng)確保泵座水平度合格,方可使懸空的揚(yáng)水管垂直度偏差在標(biāo)準(zhǔn)范圍以?xún)?nèi),而實(shí)際測(cè)得的泵座的水平度略微超標(biāo),一定程度上也會(huì)造成振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。
由于沖洗水泵的導(dǎo)軸承與軸套之間的間隙偏大,在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)導(dǎo)致泵軸的離心力偏大,加劇導(dǎo)軸承與軸套之間的摩擦,形成惡性循環(huán)。鑒于導(dǎo)軸承與軸套磨損較為嚴(yán)重,檢修中更換全部導(dǎo)軸承與軸套,組裝后測(cè)量導(dǎo)軸承與軸套之間的間隙,均未超過(guò)0.50 mm的標(biāo)準(zhǔn)值。沖洗水泵組裝好后,測(cè)量轉(zhuǎn)子總竄動(dòng)量為10.00 mm,根據(jù)檢修文件包規(guī)定,調(diào)整轉(zhuǎn)子提升量為4.80 mm。調(diào)整泵座臺(tái)板水平,南側(cè)偏高0.03 mm/m,西側(cè)偏高0.02 mm/m。電機(jī)就位后,對(duì)沖洗水泵與電機(jī)進(jìn)行了找中心(標(biāo)準(zhǔn):圓周小于等于0.05 mm、端面小于等于0.05 mm),以沖洗水泵中心為基準(zhǔn),測(cè)得電機(jī)中心偏南0.02 mm、偏西0.03 mm、北開(kāi)口0.015 mm、東開(kāi)口0.03 mm,試轉(zhuǎn)過(guò)程中測(cè)得電機(jī)、沖洗水泵的振動(dòng)值均小于0.05 mm,符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
通過(guò)對(duì)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵解體檢修,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軸承與軸套之間磨損嚴(yán)重,揚(yáng)水管連接法蘭處有個(gè)別螺栓松動(dòng)脫落,泵座水平略微超標(biāo)等問(wèn)題,經(jīng)處理,更換導(dǎo)軸承與軸套、加固各法蘭等連接處、重新調(diào)整泵座水平,回裝后調(diào)整轉(zhuǎn)子提升量、電機(jī)與沖洗水泵中心,最終消除了振動(dòng)大故障。為防止沖洗水泵運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生較大振動(dòng)故障,在運(yùn)行階段應(yīng)加強(qiáng)對(duì)沖洗水泵的觀察,定期檢查沖洗水泵、電機(jī)的振動(dòng)和泵轉(zhuǎn)子的晃動(dòng)情況,加強(qiáng)沖洗水泵在高水位和低水位工況下的運(yùn)行監(jiān)測(cè);在檢修階段應(yīng)規(guī)范操作,測(cè)量轉(zhuǎn)子彎曲度、導(dǎo)軸承與軸套間隙,調(diào)整好轉(zhuǎn)子提升量、對(duì)輪中心等技術(shù)參數(shù),確保試轉(zhuǎn)時(shí)不發(fā)生振動(dòng)大、動(dòng)靜碰摩故障。