張雪杰,宋淑偉,耿成成,石朝益,吳英來(lái),楊從新
(1.中石化南京化工研究院有限公司,江蘇南京 210048;2.山東東岳化工有限公司,山東淄博 256406)
山東東岳集團(tuán)所屬企業(yè)產(chǎn)生的廢硫酸約50 kt/a,主要包括山東東岳高分子材料有限公司含氟廢酸、山東東岳有機(jī)硅材料有限公司含氯甲烷廢酸、山東東岳化工有限公司北區(qū)乙炔廢酸、山東東岳氟硅材料有限公司含氯甲烷廢酸和含氯廢酸,廢硫酸中w(H2SO4)在75%~91%。廢硫酸作為危廢物的處理成本高達(dá)3000元/t,隨著安全環(huán)保形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,廢硫酸的處理問(wèn)題嚴(yán)重制約了集團(tuán)公司主項(xiàng)目產(chǎn)品的發(fā)展。若廢硫酸處理不當(dāng),不僅污染環(huán)境,也將造成資源嚴(yán)重浪費(fèi),而廢硫酸的無(wú)害化處理可以將廢硫酸經(jīng)過(guò)處理再生利用,在顯著提高硫資源利用率的同時(shí),減少對(duì)環(huán)境的危害。
為了解決廢硫酸的處理問(wèn)題,山東東岳集團(tuán)聯(lián)合中石化南京化工研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)南化研究院)在山東東岳化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東岳化工)建設(shè)1套廢硫酸無(wú)害化處理裝置。南化研究院是從事硫酸技術(shù)研究的科研單位,擁有先進(jìn)的廢硫酸回收技術(shù),在廢硫酸回收領(lǐng)域已設(shè)計(jì)運(yùn)行40余套裝置[1]。東岳化工140 kt/a廢硫酸無(wú)害化處置項(xiàng)目采用南化研究院的專(zhuān)利技術(shù),于2019年7月底開(kāi)始設(shè)計(jì),2020年7月一次投料試車(chē)成功,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,通過(guò)了項(xiàng)目驗(yàn)收。
東岳化工140 kt/a廢硫酸無(wú)害化處理裝置作為集團(tuán)公司配套環(huán)保裝置,采用液硫作主要燃料,氫氣為輔助燃料,生產(chǎn)w(H2SO4)為98%的成品硫酸。原料廢硫酸成分復(fù)雜,其主要組分見(jiàn)表1。
表1 原料廢硫酸的主要組分 w:%
東岳化工廢硫酸無(wú)害化處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 廢硫酸無(wú)害化處理工藝流程
為避免新建項(xiàng)目對(duì)上下游裝置產(chǎn)生影響,針對(duì)東岳化工廢硫酸組分的特殊性,廢硫酸無(wú)害化處理工藝采用2個(gè)焚燒裂解爐分別對(duì)不同原料廢硫酸進(jìn)行高溫焚燒,采用空氣冷卻器和余熱鍋爐2套換熱系統(tǒng)移熱,采用兩級(jí)動(dòng)力波洗滌器、兩級(jí)填料塔洗滌器和兩級(jí)玻璃鋼電除霧器凈化除去爐氣中的氟、氯等有害元素,后續(xù)采用成熟的二轉(zhuǎn)二吸制酸工藝。該裝置主要有焚燒工序、凈化工序、干吸工序、轉(zhuǎn)化工序和尾氣處理工序。
由于乙炔廢酸中含有磷酸(H3PO4),對(duì)設(shè)備腐蝕性大。考慮到設(shè)備的安全性,不能采用常規(guī)的余熱回收工藝。新建裝置采用2套焚燒工序,乙炔廢酸單獨(dú)1套,其余廢酸集中處理1套。
乙炔廢酸由廢酸泵輸送至霧化噴槍?zhuān)瑖娙?#焚燒裂解爐中高溫焚燒,液硫與預(yù)熱后的空氣一起經(jīng)主燃燒器噴入焚燒裂解爐,通過(guò)補(bǔ)充燃料氫氣,爐內(nèi)溫度控制在1 100~1 150 ℃。出口的SO2爐氣通過(guò)爐氣冷卻器冷卻降溫后進(jìn)入空氣預(yù)熱器,經(jīng)進(jìn)一步降溫后的爐氣進(jìn)入凈化工序1#動(dòng)力波洗滌器。
其余廢酸由廢酸泵輸送至霧化噴槍?zhuān)c壓縮空氣一起進(jìn)入2#焚燒裂解爐,同時(shí)液硫、氫氣與預(yù)熱后的空氣在2#焚燒裂解爐充分燃燒產(chǎn)生高溫,使廢硫酸中的硫與液硫幾乎全部轉(zhuǎn)變成SO2。SO2爐氣經(jīng)余熱鍋爐、預(yù)熱器降溫后進(jìn)入凈化工序2#動(dòng)力波洗滌器。
廢酸焚燒裂解的主要反應(yīng)如下:
來(lái)自外網(wǎng)的鍋爐給水進(jìn)入除氧器,通入低壓蒸汽將鍋爐給水溫度控制在104 ℃,通過(guò)鍋爐給水泵將壓力提高到4.5 MPa后進(jìn)入余熱鍋爐汽包,產(chǎn)生3.82 MPa飽和蒸汽后進(jìn)入減溫減壓裝置將外送蒸汽變?yōu)?1.0 MPa、190 ℃。
來(lái)自1#和2#焚燒裂解爐的爐氣進(jìn)入動(dòng)力波洗滌器,爐氣自上而下進(jìn)入直桶型的動(dòng)力波逆噴管中,而循環(huán)稀酸自下而上噴射與氣體逆向接觸形成均一的湍動(dòng)泡沫區(qū),在該區(qū)域最大限度地實(shí)現(xiàn)了高效傳質(zhì)、洗滌及傳熱過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了爐氣除塵、凈化和降溫的綜合功能。2臺(tái)動(dòng)力波洗滌器氣相出口的溫度控制在65 ℃以下,而后合并成一股爐氣進(jìn)入兩級(jí)填料洗滌塔降溫除塵,再經(jīng)電除霧器除酸霧后送入干吸工序。
動(dòng)力波洗滌器的塔底循環(huán)酸大部分由循環(huán)泵送至噴嘴,與高溫?zé)煔饽嫦蚪佑|,對(duì)爐氣進(jìn)行迅速增濕降溫除塵;其余循環(huán)酸進(jìn)入稀酸過(guò)濾器沉降,底部污泥間歇排至污酸槽,稀酸過(guò)濾器上清液部分返回稀酸循環(huán)槽和動(dòng)力波洗滌器,外排稀酸進(jìn)入脫吸塔,經(jīng)空氣脫吸后進(jìn)入污酸槽,再由污酸輸送泵將污酸送至總廠污水處理。
填料洗滌塔的塔底循環(huán)酸由循環(huán)泵送至板式換熱器降溫,降溫后的循環(huán)酸大部分送至塔頂噴淋洗滌爐氣,其余送入動(dòng)力波洗滌器內(nèi)。兩級(jí)電除霧器將爐氣中的酸霧捕集形成稀酸,流入填料冷卻塔。部分稀酸經(jīng)過(guò)高位稀酸槽溢流進(jìn)入動(dòng)力波洗滌器頂部溢流堰以保護(hù)設(shè)備。在稀酸循環(huán)泵故障的情況下,高位槽液位與補(bǔ)水閥聯(lián)鎖控制以保證溢流不間斷。
由凈化工序來(lái)的含SO2爐氣與經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后的空氣首先進(jìn)入干燥塔除去水分,再經(jīng)SO2風(fēng)機(jī)加壓后送至轉(zhuǎn)化工序,干燥塔出口的過(guò)程氣中ρ(H2O)≤0.1 g/m3。干燥塔為填料塔,塔頂裝有纖維除霧器。干燥塔內(nèi)采用w(H2SO4)93%濃硫酸循環(huán)噴灑,循環(huán)酸吸水被稀釋至w(H2SO4)92.5%,自塔底流入干燥酸循環(huán)槽。干燥酸循環(huán)槽串入吸收酸冷卻器出口w(H2SO4)為98%的濃硫酸,以維持干燥循環(huán)酸的濃度,然后經(jīng)干燥塔循環(huán)泵加壓后送入干燥塔冷卻器,冷卻后的循環(huán)酸返回干燥塔循環(huán)使用。
一次轉(zhuǎn)化后的過(guò)程氣,溫度約180 ℃,自塔底進(jìn)入一吸塔,與塔頂噴淋下來(lái)的吸收酸逆流接觸,脫除過(guò)程氣中的SO3,返回轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進(jìn)行二次轉(zhuǎn)化。二次轉(zhuǎn)化后的過(guò)程氣,溫度約160 ℃,進(jìn)入二吸塔吸收過(guò)程氣中的SO3,然后送入尾吸工序。
一吸塔和二吸塔均為填料塔。在一吸塔內(nèi),w(H2SO4)98%的濃硫酸吸收一次轉(zhuǎn)化氣中的SO3后w(H2SO4)上升至98.3%,由塔底自流至吸收酸緩沖槽。吸收酸緩沖槽內(nèi)串入w(H2SO4)93%的干燥酸,以維持吸收酸的w(H2SO4)為98%,然后經(jīng)一吸塔循環(huán)泵加壓后送至一吸塔冷卻器,冷卻后送入一吸塔循環(huán)使用。二吸塔循環(huán)多余的w(H2SO4)98%硫酸自流至一吸塔的硫酸緩沖槽。一吸塔多出的w(H2SO4)98%硫酸,一部分串入干燥塔的硫酸緩沖槽,另一部分作為成品酸經(jīng)冷卻器冷卻后送入成品酸中間槽。
轉(zhuǎn)化工序采用傳統(tǒng)ⅢⅠ-ⅤⅣⅡ、“3+2”二轉(zhuǎn)二吸工藝,并在轉(zhuǎn)化工序進(jìn)行脫硝和脫二噁英處理。脫硝工藝采用選擇性催化還原法(SCR),脫硝催化劑對(duì)溫度的要求是390~430 ℃,轉(zhuǎn)化器四段催化劑床層入口溫度為420 ℃,該處φ(SO2)和φ(SO3)均低于0.8%,符合脫硝催化劑的使用要求。脫硝反應(yīng)器使用中溫脫硝催化劑,少量氨水進(jìn)入脫硝反應(yīng)器,將NOx還原為N2,脫硝效率達(dá)到90%。脫硝階段發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)為:
脫硝后的爐氣經(jīng)轉(zhuǎn)化器后兩段將SO2轉(zhuǎn)化為SO3,降溫至170 ℃后進(jìn)入吸附器捕集吸附二噁英。吸附器尺寸為φ1 800 mm×6 000 mm,內(nèi)裝φ9 mm柱狀活性焦,一用一備。由于爐氣經(jīng)凈化工序處理后二噁英含量大幅降低,單臺(tái)吸附器使用周期約90 d,吸附效率下降后,切換備用設(shè)備,吸附飽和的活性焦由生產(chǎn)廠家更換。
尾氣處理采用堿洗法脫硫+兩級(jí)電除霧技術(shù)。尾吸塔內(nèi)采用w(NaOH)10%的堿液吸收殘余SO2,SO2的吸效率可達(dá)90%以上,經(jīng)堿液吸收后尾氣中ρ(SO2)降至20 mg/m3以下,低于設(shè)計(jì)指標(biāo)50 mg/m3。
經(jīng)堿洗脫硫后的尾氣進(jìn)入兩級(jí)電除霧器,硫酸霧在電場(chǎng)力的作用下作定向移動(dòng)從而被陽(yáng)極管捕集,在重力作用下流至尾吸塔,尾氣中的硫酸霧(ρ)降至5 mg/m3以下,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
東岳化工的廢硫酸無(wú)害化處理裝置目前已滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到甚至優(yōu)于設(shè)計(jì)要求,硫總回收率達(dá)到97%以上,尾氣排放值遠(yuǎn)低于環(huán)保要求,成品酸質(zhì)量達(dá)到優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。裝置主要設(shè)計(jì)與實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 裝置主要設(shè)計(jì)與實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)對(duì)比
該裝置處理廢硫酸100 t/d,生產(chǎn)成品濃硫酸250 t/d,副產(chǎn)蒸汽120 t/d。廢硫酸的處理費(fèi)用約600元/t,廢硫酸按3 000元/t補(bǔ)貼,則每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約9 000萬(wàn)元。
經(jīng)實(shí)踐證明:東岳化工廢硫酸無(wú)害化處理工藝以液硫做燃料進(jìn)行廢酸焚燒裂解,不僅運(yùn)行成本低,還可多產(chǎn)高品質(zhì)濃硫酸,比采用傳統(tǒng)燃料氣有很大優(yōu)勢(shì)。該技術(shù)打破了國(guó)外公司對(duì)廢酸焚燒技術(shù)的壟斷局面,適用于新建和改造項(xiàng)目,是一項(xiàng)值得推廣的廢酸焚燒再生制酸技術(shù)。