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    側(cè)圍門洞內(nèi)分模線對拉延成形的影響

    2021-03-29 07:24:36王朋姜長富李艷一汽大眾汽車有限公司成都分公司
    鍛造與沖壓 2021年6期
    關(guān)鍵詞:壓料門洞拉延

    文/王朋,姜長富,李艷·一汽-大眾汽車有限公司成都分公司

    沖壓模具作為冷沖壓生產(chǎn)的重要載體,其在生產(chǎn)中的穩(wěn)定性,對制件的質(zhì)量、生產(chǎn)成本以及生產(chǎn)效率有著重要的影響。隨著轎車市場競爭的日益激烈,各個(gè)汽車生產(chǎn)廠家都把提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本作為一項(xiàng)主要的工作任務(wù),本文主要介紹一汽-大眾某車型側(cè)圍外板模具拉延穩(wěn)定性的優(yōu)化過程。

    在批量的生產(chǎn)過程中,模具連續(xù)的拉深成形,導(dǎo)致板料在流動過程中與模具壓料面之間摩擦生熱,由于熱脹冷縮造成凸凹模之間的間隙減小,增大板料的流動阻力,從而導(dǎo)致板料的流動速度發(fā)生變化。由于該模具門洞位置的分模線位置設(shè)置不合理,導(dǎo)致在拉延成形過程中板料敏感位置處于失控狀態(tài),加劇了模具的不穩(wěn)定性,造成制件B 柱立面和法蘭邊交替出現(xiàn)縮頸、開裂的問題。通過此次對分模線位置的更改,使板料在成形過程中一直處于受控狀態(tài),確保模具拉延成形的穩(wěn)定性,解決了零件B 立面和法蘭邊位置出現(xiàn)縮頸、開裂的問題。希望通過此案例可以給大家在調(diào)試過程中提供參考和借鑒。

    問題描述

    一汽-大眾某車型側(cè)圍外板制件B 柱立面和法蘭邊交替出現(xiàn)縮頸、開裂問題,平均月停臺時(shí)間178分鐘,平均月廢返品造成損失49852 元,再加上生產(chǎn)過程中壓機(jī)的動能浪費(fèi)、模修人員調(diào)試和生產(chǎn)人員備模的工時(shí)浪費(fèi)等等。此問題已經(jīng)嚴(yán)重制約了車間的生產(chǎn)效率和降成本的要求。圖1 為制件B 柱立面開裂,圖2 為制件B 柱法蘭邊開裂。

    圖1 側(cè)圍B 柱立面開裂

    圖2 側(cè)圍B 柱法蘭邊開裂

    當(dāng)零件立面出現(xiàn)開裂時(shí),說明成形過程中板料流入量不夠,需要增加板料的流入量。對應(yīng)的方法為平衡塊墊高、增加潤滑或者減小下氣墊的壓力;當(dāng)零件法蘭邊開裂時(shí),說明成形過程中板料A、B 兩處流入過快,且走料速度不一致(A 處>B 處或者A 處<B處)。對應(yīng)的調(diào)試方法為平衡塊降低或者增大下氣墊的壓力,保證A—B 之間壓料面的壓料力足夠。所以,零件此位置立面開裂和法蘭邊開裂是兩個(gè)矛盾體,在調(diào)整零件立面開裂時(shí),平衡塊墊高會導(dǎo)致A、B 位置板料流入速度加快,造成法蘭邊開裂;同時(shí)調(diào)整法蘭邊開裂時(shí)將平衡塊降低,又會導(dǎo)致零件立面出現(xiàn)開裂問題。模具的穩(wěn)定性不受控,很難找到平衡點(diǎn),如圖3 所示。

    原因分析

    圖3 側(cè)圍B 柱門洞內(nèi)構(gòu)成和A、B 走料情況

    產(chǎn)品造型R 角太小,影響該位置板料的流動,此位置與后續(xù)工藝有一定的匹配要求,所以無法對產(chǎn)品造型進(jìn)行更改;板料的機(jī)械性能參數(shù)狀態(tài)不穩(wěn)定,更換板料時(shí)導(dǎo)致頻繁調(diào)試(每拍板料500 張,每批次生產(chǎn)需要更換5 次板料),所使用蒂森板料為德國進(jìn)口板料,機(jī)械性能優(yōu)化難度較大,短期內(nèi)也無法實(shí)現(xiàn);凸模與門洞內(nèi)壓邊圈分模線設(shè)置不合理,導(dǎo)致標(biāo)識位置板料在成形過程中一直處于失控狀態(tài)(拉深高度為190mm,成形初期,門洞內(nèi)壓邊圈在下氣墊的作用下頂起190mm,而成形的關(guān)鍵位置卻在整個(gè)拉伸過程中處于失控狀態(tài)),屬于模具工藝問題,可以通過數(shù)據(jù)模擬,根據(jù)模擬效果確認(rèn)模具分模線需更改的合理位置(圖4)。

    圖4 側(cè)圍B 柱門洞內(nèi)拉延模擬圖

    整改措施

    根據(jù)拉延模擬情況,更改門洞內(nèi)分模線位置,將凸模位置的分型面成形部位分給壓邊圈進(jìn)行成形,使板料在成形過程中時(shí)刻處于受控狀態(tài),如圖5 所示。

    整改過程

    ⑴根據(jù)模擬情況,確認(rèn)凸模分模線的位置,對凸模輪廓位置數(shù)控加工空開,如圖6 所示。

    圖5 側(cè)圍B 柱門洞內(nèi)分模線更改圖

    圖6 凸模加工空開

    ⑵考慮到壓料面整體從下至上進(jìn)行燒焊加寬,焊接量過大,花費(fèi)時(shí)間較長,且焊接變形太大,因此對該處壓料面位置制作鑲鍵,僅對表面進(jìn)行燒焊,從而縮短整改時(shí)間,減少焊接變形。鑲鍵嵌入模具基體內(nèi),并在下端增加支撐,可承受成形力,使用6×M16 的螺釘進(jìn)行緊固,確保支撐的強(qiáng)度,如圖7 所示。

    ⑶對壓料面鑲鍵位置進(jìn)行燒焊。為保證鑲鍵表面與原壓料面無接縫,對原壓料面整體降銑5mm,整體進(jìn)行堆焊。焊條選用86FN 鑄鐵焊條,焊接前進(jìn)行100 ~200℃預(yù)熱,焊接時(shí)采用短焊道30 ~50mm,并進(jìn)行充分錘擊,消除焊接殘余應(yīng)力。焊接過程中,注意控制好焊接位置的溫度,確保一次性完成焊接工作,中途不能長時(shí)間停息,防止冷卻后再次焊接造成剝離現(xiàn)象。

    圖7 壓料面制作鑲鍵

    圖8 壓料面鑲鍵位置焊接

    圖9 凹模壓料面制作基準(zhǔn)

    圖10 壓料面著色研修

    ⑷凹模壓料面對應(yīng)位置進(jìn)行研修,去掉臺階,研修光順后作為基準(zhǔn),如圖9 所示。

    ⑸檢查測量凹模壓料面與下模壓邊圈之間的間隙,根據(jù)著色情況,以凹模壓料面為基準(zhǔn)對下模壓邊圈燒焊位置進(jìn)行研修,確保該位置著色均勻,如圖10 所示。

    整改后效果

    通過此次整改調(diào)試,模具的穩(wěn)定性明顯提高,因此問題造成的停臺時(shí)間和廢返品基本消除,停臺時(shí)間減少了84%,由于縮頸開裂造成的廢返品損失下降了92%,達(dá)到預(yù)期的效果。

    結(jié)束語

    通過此次對大眾速騰車型側(cè)圍外板模具分模線的更改,驗(yàn)證了拉延模在成形過程中分模線的位置對制件成形的影響,對后續(xù)在模具工藝設(shè)計(jì)時(shí)分模線位置的設(shè)置具有一定的參考價(jià)值,同時(shí)也給以后解決同類問題提供了新的思路和方向。

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