謝 鵬, 向 剛, 盧秀德, 宋 丹, 劉佳林
(川慶鉆探工程有限公司 井下作業(yè)公司, 成都610213)
隨著我國頁巖氣勘探技術(shù)的不斷發(fā)展, 目前多級(jí)分段壓裂技術(shù)已成為開采頁巖氣的主要手段[1]。 目前投入現(xiàn)場應(yīng)用的分段壓裂工藝包括電纜橋塞分段壓裂、 裸眼封隔器分段壓裂、 不動(dòng)管柱水力噴射分段壓裂和連續(xù)油管噴砂射孔環(huán)空填砂壓裂等一系列技術(shù)[2-4], 都取得了不錯(cuò)的應(yīng)用效果。
四川盆地海相古生界頁巖氣的開采, 由于儲(chǔ)層地應(yīng)力復(fù)雜, 且層間干擾嚴(yán)重, 現(xiàn)場壓裂施工時(shí)井筒易發(fā)生變形[5-7], 影響后續(xù)的分段壓裂以及通井投產(chǎn)。 而且傳統(tǒng)分段壓裂采用至少3 簇連做壓裂, 壓裂層位較厚。 因此集射孔、 分段和壓裂為一體的連續(xù)油管噴砂射孔環(huán)空加砂壓裂技術(shù)在四川盆地頁巖氣的開采中顯得愈發(fā)重要。 在昭通頁巖氣示范區(qū)投入現(xiàn)場應(yīng)用的連續(xù)油管噴砂射孔逐簇環(huán)空加砂壓裂技術(shù), 將該井水平段分成70 層后實(shí)現(xiàn)了精確噴砂射孔, 然后逐簇加砂壓裂以及壓裂完后迅速返排投產(chǎn)。 該技術(shù)的成功應(yīng)用, 為四川頁巖氣的開采提供了新的思路, 而現(xiàn)場施工時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)也有助于改良完善該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用。
圖1 連續(xù)油管水力噴射和環(huán)空壓裂工藝示意圖
連續(xù)油管水力噴射和環(huán)空壓裂工藝如圖1 所示。 連續(xù)油管攜帶未開滑套的噴槍通洗井至指定射孔層位, 地面投球打開滑套露出噴嘴, 地面泵車將水砂漿加壓高速壓入井下, 利用伯努利原理, 通過噴嘴節(jié)流高速射出, 如圖1 (a) 所示。 水射流高速擊向套管壁, 屬于高攻角沖蝕[8-10], 當(dāng)入射沙礫的速度足夠大, 就能在套管表面造成塑性變形, 當(dāng)超過了套管材料的延伸極限后, 唇形壓坑邊緣凸起處開始產(chǎn)生裂紋, 之后裂紋擴(kuò)展, 套管材料開始呈片狀脫落, 在射穿套管壁和近井地帶形成一個(gè)直徑為25 mm 以上的孔眼[11-12]。 完成噴砂射孔后, 連續(xù)油管下放一段距離, 避免噴射工具串環(huán)空壓裂時(shí)形成節(jié)流壓差。 地面壓裂車隨后進(jìn)行環(huán)空壓裂, 如圖1 (b) 所示。 壓裂完畢后通過優(yōu)化設(shè)計(jì)人工縫內(nèi)填砂暫堵階段支撐劑濃度和泵送排量來實(shí)施縫內(nèi)暫堵以實(shí)現(xiàn)分段, 隨后連續(xù)油管上提至下一射孔層段進(jìn)行下層噴砂射孔和壓裂改造。
連續(xù)油管噴砂射孔逐簇環(huán)空加砂壓裂工藝同傳統(tǒng)電纜橋塞射孔后壓裂工藝相比, 施工效率高, 其工藝特點(diǎn)為: ①該工藝井筒適應(yīng)性強(qiáng), 能有效解除近井地帶污染, 大幅增加儲(chǔ)層滲透率, 降低地層破裂壓力, 提高水力壓裂的安全性; ②射孔后不起出油管直接環(huán)空壓裂,節(jié)約起下時(shí)間, 然后快速轉(zhuǎn)層繼續(xù)下簇射孔壓裂改造, 同時(shí), 全井改造完成后, 連續(xù)油管一次起下通井沖砂投產(chǎn), 縮短試氣周期; ③逐簇加砂壓裂, 能保證儲(chǔ)層最大限度接受壓裂改造, 相比常規(guī)的三簇一層的壓裂改造, 逐簇加砂避免了因儲(chǔ)層滲流能力差異造成的各簇進(jìn)液量不同, 從而避免了一層內(nèi)三簇的壓裂效果差異; ④使用縫內(nèi)填砂暫堵分段, 既節(jié)約了橋塞的使用和后期鉆塞的費(fèi)用, 又避免了壓裂過程中井筒變形導(dǎo)致的井下復(fù)雜情況的風(fēng)險(xiǎn); ⑤該工藝施工期間全井筒處于全通徑狀態(tài), 施工靈活, 施工過程中根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果, 可以在任意順序、 任意位置對(duì)儲(chǔ)層井段進(jìn)行選擇性分段, 一切以最優(yōu)改造效果來靈活調(diào)整施工層序。
WX1 水平井位于昭通國家級(jí)頁巖氣示范區(qū),地處臺(tái)坳川南低陡褶帶南緣, 南與滇黔北坳陷相鄰。 該井完鉆層位為志留系龍馬溪組, 采用139.7 mm 油層套管完井, 完鉆井深度為4 210 m,垂直井深2 621.69 m, 其中水平段長1 655 m。本井儲(chǔ)層優(yōu)質(zhì)頁巖鉆遇率較高, 達(dá)到100%, 水平段儲(chǔ)層力學(xué)特征平面分布差異不大, 最大、 最小水平主應(yīng)力差別大, 區(qū)域構(gòu)造應(yīng)力強(qiáng)。
連續(xù)油管噴砂射孔工具串參數(shù)見表1, 現(xiàn)場組合工具照片如圖2 所示。
表1 連續(xù)油管噴砂射孔工具串參數(shù)
圖2 現(xiàn)場組合工具串
現(xiàn)場使用的噴槍噴嘴直徑可根據(jù)需要調(diào)整,共計(jì)6 孔。 根據(jù)McDaniel 和Surjaatmadja 等[13-15]的研究, 噴砂射孔穿透套管等的噴嘴射流速度一般在152 m/s 以上。 根據(jù)噴射速度計(jì)算公式(1), 計(jì)算噴嘴Φ4 mm×5 孔和Φ4 mm×6 孔兩種組合下噴射速度隨施工排量的變化曲線(如圖3 所示)。
式中: v——噴嘴出口流速, m/s;
Q——施工排量, m3/min;
N——噴嘴個(gè)數(shù);
db——噴嘴直徑, m。
圖3 兩種噴嘴組合下噴射速度和排量的關(guān)系曲線
由圖3 可知, 為達(dá)到噴射效果, 使用Φ4 mm×5 孔的噴嘴組合, 施工排量須大于560 L/min;使用Φ4 mm×6 孔的噴嘴組合, 施工排量須大于690 L/min。
連續(xù)油管噴砂射孔環(huán)空加砂壓裂施工流程如圖4 所示。 從該井的72 簇壓裂改造中, 選出一簇施工曲線來做分析。 在WX1 井第7 簇壓裂施工改造過程中, Φ50.8 mm 連續(xù)油管帶93 mm 噴槍下入到井下4 010 m 進(jìn)行噴砂射孔, 圖5 是泵壓、套壓、 混合砂濃度以及排量隨時(shí)間的變化曲線。從圖5 中可以看出, 此次噴射共耗時(shí)約30 min,混合砂濃度120 kg/m3, 地面回壓控制在高位的35 MPa, 避免了地層出砂。 而施工排量保持在650 L/min, 此時(shí)Φ4 mm×5 孔的噴嘴組合的噴嘴流速達(dá)到173 m/s, 達(dá)到射穿套管和儲(chǔ)層的流速要求。 施工泵壓開始時(shí)高達(dá)68.5 MPa, 而隨著噴射的進(jìn)行, 套管逐漸破裂, 地層被打開后, 泵壓呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。
圖4 連續(xù)油管噴砂射孔環(huán)空加砂壓裂施工流程
圖5 WX1 井第7 簇噴砂射孔排量、泵注壓力和混合砂濃度隨時(shí)間變化曲線
噴砂射孔完成5 min 內(nèi), 開始進(jìn)行不起出連續(xù)油管的環(huán)空加砂壓裂, 加砂壓裂的施工曲線如圖6 所示。 圖6 中的油壓表示連續(xù)油管壓力, 在環(huán)空壓裂過程中, 隨時(shí)保持連續(xù)油管內(nèi)壓力與環(huán)空壓力平衡, 防止套管擠毀。 排量升至6 m3/min后開始加入粉砂以及主壓裂加砂, 套壓控制在70 MPa 以內(nèi)。 在主壓裂完成后, 將砂濃度逐漸提高至360 kg/m3, 泵壓瞬時(shí)達(dá)到75 MPa, 超壓停泵, 完成該簇縫內(nèi)砂堵分段。 該簇施工總共注入壓裂液636.95 m3, 100 目粉砂9.62 t, 40/70 目陶粒20.48 t。
利用連續(xù)油管噴砂射孔逐簇環(huán)空壓裂技術(shù)對(duì)WX1 井總共實(shí)施分簇改造72 層, 共耗時(shí)22 d,平均每天壓裂改造3.27 層。 平均每層主壓裂時(shí)的施工壓力為62~68 MPa, 比縫內(nèi)填砂超壓75 MPa低了7~13 MPa, 證明了縫內(nèi)砂堵分層的可靠性。同時(shí), 層均注入地層凈液量達(dá)到了635 m3, 平均加砂量為29.6 t。 在全部壓裂完成后, 用9 mm 油嘴放噴, 套壓9.5 MPa, 測(cè)試產(chǎn)量為8.6×104m3/d。表明該工藝為近井筒地帶提供了有效的導(dǎo)流能力,有效溝通了頁巖氣儲(chǔ)層和井筒。
圖6 WX1 井第7 簇環(huán)空壓裂時(shí)排量、泵注壓力和混合砂濃度隨時(shí)間變化曲線
在每簇環(huán)空加砂壓裂后, 倘若縫內(nèi)砂堵, 砂濃度過高, 頂替不充分, 則會(huì)有部分砂礫未能進(jìn)入人造縫, 在井筒沉降造成油管及管串砂埋的風(fēng)險(xiǎn)。 在該井第四簇加砂壓裂后, 上起連續(xù)油管射孔時(shí)遇卡, 下放遇阻, 開泵沖砂, 反復(fù)上提下放, 懸重最高提至15 t 解卡通過(正常懸重8 t)。施工曲線如圖7 所示。
圖7 WX1 井連續(xù)油管遇卡過提施工曲線
油管砂埋的風(fēng)險(xiǎn)除了起不出油管之外, 在地面加大上提解卡時(shí)會(huì)造成機(jī)械丟手意外丟手。 在對(duì)之前施工后取出的機(jī)械丟手地面拉力測(cè)試中,僅5 t 拉力就能實(shí)現(xiàn)丟手, 而此次遇砂卡時(shí), 連油過提達(dá)到7 t (此部分過提噸位不完全作用于丟手, 還有部分是摩擦力)。
連續(xù)油管在完成單簇射孔后, 需要往下放一段距離。 因?yàn)楣ぞ叽淖畲笸鈴?(92 mm) 要大于油管外徑(50.8 mm), 所以工具串和套管之間的環(huán)空間隙小。 壓裂液流過變窄的間隙則會(huì)產(chǎn)生節(jié)流壓差, 影響壓裂效果, 同時(shí)對(duì)連續(xù)油管管串造成沖擊。 倘若連續(xù)油管下放過多, 水平段內(nèi)彎曲的連續(xù)油管可能會(huì)緊貼在已射開孔眼上, 環(huán)空壓裂時(shí)高壓泵注液進(jìn)入射孔孔眼, 通過伯努利原理可知, 此時(shí)的壓裂液轉(zhuǎn)化為高速的攜砂液沖擊孔眼并造縫, 緊貼在孔眼邊上的連續(xù)油管就會(huì)遭到不斷沖蝕導(dǎo)致穿孔。
在該井第9 段施工后, 起出連續(xù)油管發(fā)現(xiàn)油管穿孔, 如圖8 所示。 由這些坑洼以及疲勞監(jiān)測(cè)結(jié)果可以判定, 連續(xù)油管穿孔并非疲勞造成的,而是砂礫沖蝕形成的孔眼, 同時(shí), 所有坑洼全是靠近套管壁一側(cè), 可以判定是油管緊貼人造縫遭沖蝕穿孔。
圖8 連續(xù)油管穿孔照片
滑溜水加砂必須具備足夠的流速才能攜帶支撐劑, 因此排量越大越有利于加砂造縫。 但是, 井筒內(nèi)高速流動(dòng)的攜砂液不僅會(huì)對(duì)連續(xù)油管產(chǎn)生較大的沖蝕, 還會(huì)造成較高的環(huán)空壓力。 此井主壓裂施工排量控制在6 m3/min 左右時(shí), 井口壓力最高達(dá)到75 MPa。 以現(xiàn)場使用的Φ50.8 mm CT100 連續(xù)油管為例, 橢圓度以2%計(jì)算, 擠毀壓力的上限值僅為58 MPa。 因此, 環(huán)空壓裂時(shí)連續(xù)油管內(nèi)外壓差達(dá)到58 MPa就有被擠毀的風(fēng)險(xiǎn)。 該井施工時(shí)配備了雙機(jī)泵在環(huán)空壓裂時(shí)往油管內(nèi)小排量泵送, 保持油管內(nèi)外壓力均衡。 但是在施工過程中, 若雙機(jī)泵和地面主壓裂設(shè)備的節(jié)奏不一致, 或者雙機(jī)泵出現(xiàn)故障等導(dǎo)致無法泵注, 都會(huì)帶來連續(xù)油管擠毀的風(fēng)險(xiǎn)。
(1) 針對(duì)逐簇壓裂完成后砂埋風(fēng)險(xiǎn), 需要在設(shè)計(jì)階段精確計(jì)算施工參數(shù), 施工階段準(zhǔn)確控制支撐劑濃度和泵送排量, 而壓裂完成后以足夠的清水代替水平段沉砂。 壓裂完后一旦發(fā)現(xiàn)有相應(yīng)的砂埋卡鉆現(xiàn)象, 應(yīng)避免高噸位過提造成意外機(jī)械丟手。
(2) 對(duì)于環(huán)空壓裂時(shí)連續(xù)油管沖蝕穿孔的風(fēng)險(xiǎn), 壓裂前根據(jù)連續(xù)油管的彎度, 合理控制噴射工具串往下壓的深度, 保證節(jié)流壓差既不影響造縫壓裂, 同時(shí)又能利用工具串的居中扶正作用,使油管不緊貼射孔孔眼。 根據(jù)現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn), 連續(xù)油管射孔后往下下入1~2 m, 能夠安全進(jìn)行后續(xù)壓裂。 后期還可以考慮優(yōu)化工具串組合, 加入扶正器, 避免連續(xù)油管緊貼套管壁。
(3) 為了避免環(huán)空壓裂時(shí)連續(xù)油管被擠毀,需在施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)油管疲勞性能、 抗壓強(qiáng)度和地層特性設(shè)計(jì)安全排量。 此外, 現(xiàn)場施工時(shí)隨時(shí)保持各方有效溝通, 密切監(jiān)控井口和連續(xù)油管內(nèi)壓力變化情況, 保持候補(bǔ)雙機(jī)泵的待命狀態(tài), 降低連續(xù)油管擠毀風(fēng)險(xiǎn)。
(1) 連續(xù)油管水力噴射逐簇環(huán)空壓裂技術(shù)具有施工效率高、 可靈活調(diào)整施工層位、 最大限度溝通儲(chǔ)層、 試氣周期短、 節(jié)約橋塞使用成本和規(guī)避井筒變形帶來的施工風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
(2) 連續(xù)油管噴砂射孔工具串一趟起下管柱就能實(shí)現(xiàn)通井沖砂、 分簇射孔和定點(diǎn)注酸等多個(gè)功能, 一體化管柱簡化了施工流程。
(3) 根據(jù)WX1 井的實(shí)踐證明, 利用連續(xù)油管噴砂射孔效果穩(wěn)定, 縫內(nèi)填砂也能成功分段,直接拖動(dòng)連續(xù)油管進(jìn)行下簇射孔能夠節(jié)約施工時(shí)間, 工藝實(shí)施效果良好, 對(duì)于壓裂施工時(shí)井筒易變形的四川盆地頁巖氣開采應(yīng)用性較高。
(4) 該工藝仍有環(huán)空壓裂時(shí)連續(xù)油管擠毀、壓裂穿孔、 壓裂后砂埋等風(fēng)險(xiǎn), 需要現(xiàn)場采取相應(yīng)措施降低施工風(fēng)險(xiǎn)。
(5) 該工藝在頁巖氣改造中具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和較好的儲(chǔ)層改造能力。