河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠 河南 駐馬店 463000
在制絲生產(chǎn)過程中,葉組配方經(jīng)過葉片預(yù)混、葉片儲存等工序初步混合,而后經(jīng)切絲機(jī)制成葉絲,然后葉絲再與梗絲、膨脹煙絲、薄片絲等配方按照技術(shù)要求進(jìn)行摻兌進(jìn)得到成品煙絲。制成的成品煙絲,配方要求各組分要充分混合均勻,確保煙支吸味穩(wěn)定、風(fēng)格一致。為此,我們進(jìn)行了一些設(shè)備和運行參數(shù)的優(yōu)化,以期提高煙絲的混合均勻程度[1]。
葉片預(yù)混柜、儲葉柜、混絲設(shè)備、儲絲柜。
選用牌號為紅旗渠(新版銀河)的煙絲為研究對象。
(1)葉片預(yù)混柜、儲葉柜運行參數(shù)的調(diào)整。通過調(diào)整葉片預(yù)混柜、儲葉柜的布料車和布料帶電機(jī)頻率(預(yù)混柜和儲葉柜設(shè)備結(jié)構(gòu)相同,參數(shù)調(diào)整一致),并調(diào)整了進(jìn)柜鋪料方式,對煙片混合的次數(shù)進(jìn)行了研究,如下表。
表1 預(yù)混柜、儲葉柜參數(shù)調(diào)整表
(2)加裝小型喂料機(jī)和勻料撥料輥。通過在葉絲主絲秤前增加一小型喂料機(jī),穩(wěn)定來料流量,減少葉絲主秤流量的波動,并在摻配電子秤出口處加裝勻料撥料輥,使得物料輸送時更加分散均勻,提高四絲摻配的瞬時精度。
(3)調(diào)整儲絲柜變速齒輪個數(shù)。對儲絲柜布料帶和布料行車變速齒輪進(jìn)行了調(diào)整,將變速齒輪被動輪齒數(shù)由原來的30個調(diào)整為26個,提高布料帶布料的運行速度。
(4)混合均勻度測試。為了定量驗證煙絲混合的均勻性,按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測定(1-糖堿比×鉀的變異系數(shù))×100%來評價煙草混合均勻度,具體方法如下:分別連續(xù)隨機(jī)取樣15個樣品煙絲,并密封保存,之后檢測改進(jìn)前后煙絲化學(xué)成分(避開柜頭和柜尾在煙絲出柜振槽落料口處)的變化,進(jìn)而分析煙絲各組分的混配均勻度。
(1)對預(yù)混柜、儲葉柜參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化之后,布料帶運行一次布料量由原82.8kg降至50.4kg(如表1),而紅旗渠(新版銀河)最小配方物料量為200kg,這樣調(diào)整后最小配方物料可在儲柜內(nèi)平鋪4次,有效提高了葉片混配均勻性。
(2)設(shè)備改進(jìn)后葉絲主秤流量穩(wěn)定性得到了提升,流量極差由原來的1763kg/h降至70kg/h,流量變異系數(shù)由5.49%降至0.11%,摻配瞬時精度也可以很好地控制在0.5%以內(nèi),由這些數(shù)據(jù)可以看出煙絲混合均勻性得到顯著提升。
(3)儲絲柜布料帶和布料車變速齒輪調(diào)整后,布料帶鋪料運行一次所用時間由51.9s減少至44.0s,布料帶布料運行速度明顯提升,煙絲各組分混配均勻性得到了提高。
(4)上述三種措施采取后煙絲各組分混配均勻度由95.32%提高至98.86%,煙絲均勻性明顯提高(如表2)[2]。
表2 煙絲混合均勻度
通過對運行參數(shù)的優(yōu)化可以增加煙片、煙絲混合次數(shù);借助對設(shè)備的改進(jìn)穩(wěn)定了物料流量,也提高了煙絲混合均勻性,增加了煙絲摻配瞬時精度。以上三種措施采取后煙絲各組分混配均勻度由95.32%提至98.86%,煙絲混配均勻度大大提高。而且查詢質(zhì)監(jiān)站焦油量檢測結(jié)果,結(jié)果顯示焦油量批間極差由1.6mg/支降到0.7mg/支,降低了0.9mg/支;煙支吸阻極差由4.1Pa降至3.6Pa,降低0.5Pa,卷煙主流煙氣也得到了穩(wěn)定提高,有效保證了煙支的感官質(zhì)量。