李 剛
(國能新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831400)
國能新疆化工有限公司68 萬t/a 煤基新材料項目氣化裝置采用GE 水煤漿氣化技術(shù),共設(shè)置8 套氣化爐系統(tǒng),5 開3 備,單套系統(tǒng)投煤量1 500 t/d,2016年建成試車,2017 年達產(chǎn)并投入商業(yè)運行。GE 水煤漿煤氣化工藝系統(tǒng)設(shè)置高壓閃蒸、低壓閃蒸、第一真空閃蒸、第二真空閃蒸四級閃蒸過程,主要處理來自氣化爐激冷室、洗滌塔底部的黑水。黑水經(jīng)減壓后進入高壓閃蒸罐,溶解在黑水中的微量工藝氣體隨水汽一起被閃蒸出來。閃蒸后的黑水由罐底進入下一步閃蒸,同時高壓閃蒸罐內(nèi)的閃蒸氣經(jīng)罐頂?shù)男靼迨匠魉蛛x后進入下一處理單元。其中高壓閃蒸罐內(nèi)的旋流板式除沫器通常在運行60 d 左右就出現(xiàn)旋流板葉片斷裂、損壞,嚴重影響高壓閃蒸罐的正常使用。
通常情況下,設(shè)備內(nèi)件的損壞與設(shè)備的初始設(shè)計、設(shè)備制造與維修、運行操作工況等因素有關(guān),因此本文針對高壓閃蒸罐除沫器損壞的問題,基于設(shè)備結(jié)構(gòu)特點,分別對上述幾個因素進行了分析,找出主要原因,并進行了調(diào)整優(yōu)化。
高壓閃蒸罐設(shè)計壓力1.25 MPa,設(shè)計溫度230 ℃,筒體直徑 3 700 mm,總高度 13 010 mm,材質(zhì)為Q345R+S31603 ,其中基材 Q345R 壁厚為 22 mm,復(fù)合層S31603 壁厚為4 mm。在高壓閃蒸罐頂部設(shè)置有旋流板式除沫器,除沫器由Φ1 600 mm×400 mm 的套筒、防爬線、環(huán)板、旋流板組件等部件組成,其中旋流板組件是除沫器的關(guān)鍵部位,由盲板、葉片和罩筒等部件組成,其中葉片是核心部件。高壓閃蒸罐除沫器旋流板組件結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。
圖1 高壓閃蒸罐除沫器旋流板組件結(jié)構(gòu)示意圖
通常情況下,GE 水煤漿氣化系統(tǒng)在運行一段時間后需要停車檢修,單系統(tǒng)運行周期一般為60 d 左右,在系統(tǒng)停車檢修時,基本每次都會發(fā)現(xiàn)旋流板葉片與罩筒的根部焊縫、葉片與盲板的焊接點產(chǎn)生明顯的裂紋,嚴重時除沫器上的旋流板葉片、盲板因焊縫斷裂后整體脫落,掉至高壓閃蒸罐底部,堆積在高壓閃蒸罐的底部出水口,造成高壓閃蒸罐無法通過底部排水,只能從側(cè)面進行排水,最終造成高壓閃蒸罐底部堆積大量灰渣,給后續(xù)設(shè)備檢修帶來困難。
除沫器初始設(shè)計時各項基礎(chǔ)工藝參數(shù)如下:氣體負荷(流量)Vs=5 430 m3/h,夾帶液滴量Ls=0.032 m3/s,氣體密度 ρG=5.093 kg/m3,液體密度 ρL=887.59 kg/m3。
除沫器初始設(shè)計結(jié)構(gòu)尺寸如下:旋流板葉片外徑Dx=1 200 mm,盲板外徑 Dm=600 mm,葉片數(shù) m=18 片,葉片仰角 α=25 °,徑向角β=30 °,葉片厚度 δ=3 mm,罩筒高度Hz=100 mm。
根據(jù)除沫器設(shè)計理論,將上述參數(shù)代入式(1)計算穿孔面積A0:
根據(jù)式(2)計算穿孔動能因子F0:
由式(2)可知,穿孔動能因子F0基本滿足10 kg0.5/(m0.5·s)~12 kg0.5/(m0.5·s)的取值規(guī)定要求[1]。說明初始設(shè)計選定的旋流板葉片外徑Dx、盲板直徑Dm、葉片徑向角等值滿足設(shè)計要求。
在氣化裝置正常運行過程中,系統(tǒng)高壓閃蒸罐的操作參數(shù)和初始設(shè)計參數(shù)對比見表1。
表1 系統(tǒng)高壓閃蒸罐的操作參數(shù)和初始設(shè)計參數(shù)對比
由表1 可知,設(shè)備沒有出現(xiàn)超溫、超壓現(xiàn)象,但是黑水進料量為設(shè)計值的1.8 倍左右。這是由于在初始工藝系統(tǒng)設(shè)計時,是以新疆紅沙泉煤礦的煤質(zhì)特性為基礎(chǔ)進行的物料核算,但是在商業(yè)運行后,發(fā)現(xiàn)單一的紅沙泉煤種不能滿足生產(chǎn)需求,經(jīng)過多次試驗驗證,采用了新疆紅沙泉煤礦與新疆黑山煤礦的混煤為原料,導(dǎo)致了氣化爐、洗滌塔出來的黑水量與初始設(shè)計相比大幅增加。
在GE 水煤漿氣化工藝中,高壓閃蒸罐的進料黑水分別來自氣化爐和洗滌塔,黑水成分為氣液固三相混合物,進料總量的增加,勢必會導(dǎo)致黑水中氣相組分的增加,同時經(jīng)過閃蒸后還有部分液相轉(zhuǎn)化成氣相。由于現(xiàn)場沒有設(shè)置流量計,無法準確測量高壓閃蒸罐通過除沫器的氣體流量,結(jié)合實際經(jīng)驗和閃蒸原理進行評估,當進料總量為初始設(shè)計值的1.8 倍時,氣相流量約為初始設(shè)計值的1.5 倍,見式(3):
除沫器旋流板組件的穿孔面積不變,氣體密度不變,核算此時的穿孔動能因子F0′,見式(4):
此時穿孔動能因子F0′不能滿足10 kg0.5/(m0.5·s)~12 kg0.5/(m0.5·s) 的取值規(guī)定要求。同時通過現(xiàn)場觀察,當高壓閃蒸罐黑水進料量在260 m3/h 時,高壓閃蒸罐頂部的氣流聲音和振動比黑水進料量在320 m3/h時要小得多。
為了排除設(shè)備制造維修方面的原因,查閱了該類設(shè)備制造維修的相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)問題。同時為了提高焊接強度,現(xiàn)場還將旋流板葉片的厚度由3 mm 增加至6 mm,并且確認焊接沒有質(zhì)量問題的情況下,運行一個周期后檢查還是出現(xiàn)了損壞情況。
通過上述分析認為,除沫器的初始設(shè)計、設(shè)備制造維修以及旋流板葉片厚度等因素均不是導(dǎo)致旋流板組件損壞的主要原因。分析其主要原因是高壓閃蒸罐氣相負荷大幅增高,葉片在超過設(shè)計允許流量的氣體作用下,旋流板會發(fā)生較為劇烈的振動,最終導(dǎo)致了旋流板焊縫處開裂損壞。
根據(jù)上述分析,要解決除沫器旋流板葉片斷裂問題,需要降低旋流板的穿孔動能因子F0,而影響穿孔動能因子的參數(shù)有3 個,分別是氣體流量Vs、氣體密度ρG和穿孔面積A0,其中氣體密度在一定的操作溫度和壓力條件下基本不變,可以調(diào)整的是氣體流量和旋流板的穿孔面積。但是在當前裝置的生產(chǎn)條件下,正常生產(chǎn)負荷時高壓閃蒸罐的氣相負荷無法進行大幅度降低,因此只能把增大旋流板的穿孔面積A0作為調(diào)整方向。
根據(jù)上述旋流板穿孔面積A0的計算公式(1)可知,影響穿孔面積的參數(shù)有旋流板葉片外徑Dx、盲板外徑Dm、葉片數(shù)m、葉片仰角α 和葉片厚度δ。
以實際工況條件作為設(shè)計基礎(chǔ),對除沫器旋流板組件進行重新設(shè)計,同時在保證滿足相關(guān)規(guī)范的前提下,結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu),盡量減少改動量,減小現(xiàn)場的制作、安裝工作量。
利用式(5)計算調(diào)整旋流板葉片外徑Dx:
取整為1.4 m,如按此進行調(diào)整,將對除沫器的套筒、防爬線、環(huán)板等部件進行制作調(diào)整,工作量比較大,并且不利于現(xiàn)場施工。因此決定在不改變旋流板葉片外徑Dx的前提下,對盲板外徑Dm、葉片數(shù)m、葉片仰角α 和葉片厚度δ 等幾個參數(shù)進行試算,最終使旋流板的穿孔動能因子在規(guī)定范圍內(nèi),初步選取Dx=1 200 mm。
一般情況下,選擇葉片仰角 α= 22 °~30 °、葉片數(shù)m 為 12 片 ~24 片、葉片厚度 δ 為 3 mm~6 mm、盲板外徑Dm為0.25Dx~0.56Dx[1]。其中穿孔面積與α 正相關(guān),與葉片數(shù)m、盲板外徑Dm負相關(guān),取值時α 盡量選較大值,m、Dm盡量選較小值。而葉片厚度δ 雖然與穿孔面積成負相關(guān),但是影響較小,為了確保旋流板葉片有較高的焊接強度,選取δ=6 mm。
根據(jù)上述思路,經(jīng)過多次選值試算,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,最終各參數(shù)取值如下:Dm=0.42Dx=0.42×1 200=504 mm(為了便于計算,取整為500 mm)、葉片仰角 α= 30 °、葉片數(shù) m=14 片。
根據(jù)3.2 節(jié)選取的旋流板葉片參數(shù),對調(diào)整后的旋流板穿孔面積A0進行計算,見式(6):
利用式(7)核算穿孔動能因子F0:
由式(7)計算結(jié)果可知,穿孔動能因子F0滿足10 kg0.5/(m0.5·s)~12 kg0.5/(m0.5·s) 的取值規(guī)定。
由于葉片仰角α 由原來的25 °調(diào)整為30 °,盲板外徑Dm由初始設(shè)計的600 mm 調(diào)整為500 mm,葉片數(shù)量從18 片調(diào)整到14 片,旋流板組件罩筒高度Hz和葉片的結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。計算時要求葉片邊線與盲板圓相切。
3.5.1 計算葉片徑向角β
利用式(8)計算葉片徑向角β:
3.5.2 計算外沿處葉片間的距離hB
利用式(9)計算外沿處葉片間的距離hB:
3.5.3 計算罩筒高初值hz及增量Δ利用式(10)計算罩筒高初值hz:
為了改善氣液分離效果,當要求外沿處葉片的水平投影相接,罩筒高需在hz的基礎(chǔ)上加一增量Δ,其計算見式(11):
3.5.4 計算罩筒高度Hz
利用式(12)計算罩筒高度 Hz:
取Hz=0.16 m,即在初始設(shè)計100 mm 的基礎(chǔ)上增加60 mm 即可,安裝時取一塊寬60 mm、厚6 mm 的鋼帶,焊接在原罩筒的頂部即可。調(diào)整后除沫器組件結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。
圖2 調(diào)整后旋流板組件結(jié)構(gòu)示意圖
采用畫圖法計算葉片的實際尺寸,詳細見圖3,圖3 中ACDF 即為葉片。
作圖時,先作出橢圓m 和橢圓z,使他們的短軸和長軸分別重合于X 軸和Y 軸,作橢圓m 的切線AC,以 C 點為圓心,以弦長 L 為半徑,求出 D 點,作切線DF 即可。
圖3 調(diào)整后旋流板葉片結(jié)構(gòu)示意圖
其中橢圓 m 的短、長半軸分別按式(13)、(14)計算:
橢圓 z 的短、長半軸、弦長 L 分別按式(15)、(16)、(17)計算:
現(xiàn)場實施時,首先在8 臺高壓閃蒸罐中選取了1臺按照上述措施進行實施,在黑水進料量300 m3/h~360 m3/h 運行了73 d 后系統(tǒng)停運檢修,高壓閃蒸罐除沫器旋流板組件未發(fā)現(xiàn)損壞,運行期間各項工藝運行參數(shù)正常,驗證上述措施有效。隨后陸續(xù)對公司剩余7 臺高壓閃蒸罐除沫器旋流板組件進行了調(diào)整,使用效果良好。
針對高壓閃蒸罐除沫器旋流板組件損壞的問題,分別從初始設(shè)計、制造安裝、工藝運行等方面進行了分析論證,找出了損壞的主要原因,以除沫器旋流板組件設(shè)計理論為依據(jù),結(jié)合工廠現(xiàn)場的實際情況,以當前運行工藝參數(shù)為基礎(chǔ),重新對除沫器旋流板組件的結(jié)構(gòu)進行了核算和調(diào)整,實施后達到了預(yù)期的效果。另外,在進行理論計算時,采用了多次試算的方法,目的是將旋流板組件穿孔動能因子F0值調(diào)整到相對合理。