李水龍,王興盛,郭 強(qiáng),李 偉
(甘肅華亭煤電股份有限公司煤制甲醇分公司,甘肅 華亭744100)
多元料漿氣化技術(shù)[1]是由西北化工研究院自主開發(fā)的煤炭清潔高效利用技術(shù)。甘肅華亭煤電股份有限公司煤制甲醇分公司(簡稱華亭甲醇公司)氣化裝置采用多元料漿氣化技術(shù),在投入工業(yè)生產(chǎn)后,出現(xiàn)了氣化爐烘爐水工藝路線不明確、密封水換熱器故障率較高、除氧水槽放空氣污損環(huán)境、廢水處理難度較大以及磨煤機(jī)氣源不穩(wěn)定等問題。本文系統(tǒng)闡述了華亭甲醇公司針對上述問題提出的相應(yīng)技術(shù)改造思路及方法,為多元料漿氣化裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行提供借鑒經(jīng)驗。
多元料漿氣化技術(shù)原設(shè)計中并未明確設(shè)計氣化爐升溫烘爐水工藝單元,該技術(shù)投入工業(yè)生產(chǎn)后,由于各企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行條件不同,升溫烘爐水工藝路線也各式各樣,部分企業(yè)通過渣池泵供給烘爐水,部分企業(yè)通過新增烘爐水泵供給烘爐水,但上述烘爐水供給方式均存在運(yùn)行或經(jīng)濟(jì)方面的弊端。為了填補(bǔ)升溫烘爐水工藝單元設(shè)計空缺,在最小經(jīng)濟(jì)投入的基礎(chǔ)上實現(xiàn)烘爐水循環(huán)利用,經(jīng)討論分析,華亭甲醇公司在氣化爐低壓灰水及激冷水系統(tǒng)交匯處增加了升溫烘爐水工藝單元,具體工藝流程示意圖見圖1(圖中虛線為技術(shù)改造部分)。
依據(jù)氣化爐水分布試驗結(jié)果,氣化爐烘爐水流量超過110 m3/h 時,激冷環(huán)組件水膜分布均勻且連續(xù),能夠滿足氣化爐升溫烘爐要求。因此,利用多元料漿氣化原設(shè)計的灰水泵至鎖斗沖洗系統(tǒng)灰水管線,在入鎖斗沖洗水槽灰水流量調(diào)節(jié)閥與其后閥之間短節(jié)處增設(shè)一條烘爐水管線,通過直接配管將灰水引至激冷水過濾器底排管線處,并在新增烘爐水管線上增加相應(yīng)切斷閥門。
在氣化爐烘爐時,系統(tǒng)循環(huán)灰水經(jīng)灰水泵加壓后,經(jīng)過灰水冷卻器、流量調(diào)節(jié)閥、烘爐水切斷閥及激冷水過濾器進(jìn)入氣化爐,以達(dá)到供給升溫烘爐水的目的。在供給氣化爐烘爐水時,可通過流量調(diào)節(jié)閥及時調(diào)節(jié)烘爐水流量,操作簡單便捷,更重要的是烘爐水完全利用的是系統(tǒng)循環(huán)灰水,未額外增加水耗,經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益良好。
密封水換熱器主要用于高壓鍋爐給水冷卻降溫,降溫后的高壓鍋爐給水用作氣化裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備的密封水。由于密封水換熱器熱側(cè)介質(zhì)(高壓鍋爐給水)與冷側(cè)介質(zhì)(循環(huán)水)存在較大壓差(8 MPa)和溫差(110℃),因此該換熱器在實際運(yùn)行過程中頻繁出現(xiàn)內(nèi)漏情況,屢次造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn),具體影響見表1。
表1 密封水換熱器內(nèi)漏影響情況
基于密封水換熱器在多元料漿氣化工藝中的重要作用,為了提高該設(shè)備的運(yùn)行可靠性,降低設(shè)備故障引發(fā)的損失,華亭甲醇公司提出了并聯(lián)密封水換熱器的技術(shù)改造思路,具體流程示意圖見圖2(圖中虛線為技術(shù)改造部分)。
圖2 并聯(lián)密封水換熱器流程示意圖
由于新增密封水換熱器與原密封水換熱器的切換操作是在正常生產(chǎn)運(yùn)行工況下開展,因此新增循環(huán)水管線必須從循環(huán)水管網(wǎng)引入,避免因兩臺換熱器同時運(yùn)行循環(huán)水供給不足引發(fā)壓力容器超溫事故。另外,原密封水換熱器設(shè)計壓力為8.3 MPa,但氣化裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備(激冷水泵)最高出口壓力達(dá)到了7.6 MPa,為了保證裝置內(nèi)所有轉(zhuǎn)動設(shè)備密封水能夠正常投入,因此將新增密封水換熱器設(shè)計壓力提高至9.0 MPa。
通過并聯(lián)密封水換熱器,實現(xiàn)了密封水換熱器的在線切換。自該技術(shù)改造實施以來,華亭甲醇公司未發(fā)生因密封水換熱器內(nèi)漏導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)中斷的事故。
除氧水槽被廣泛用于化工及電力裝置,主要作用是控制生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)利用水中的氧含量,減緩設(shè)備設(shè)施的腐蝕速率。但是在實際生產(chǎn)過程中,大量水蒸氣與不凝氣體同時被除氧水槽就地放空,在氣溫較低時,放空水蒸氣凝結(jié)下落,不僅嚴(yán)重污損生產(chǎn)環(huán)境,浪費(fèi)水資源,而且加速了生產(chǎn)框架的腐蝕速率,給企業(yè)生產(chǎn)安全造成了巨大影響。為此,華亭甲醇公司對除氧水槽放空氣進(jìn)行了回收改造,具體流程示意圖見圖3(圖中虛線為技術(shù)改造部分)。
圖3 除氧水槽放空氣回收流程示意圖
在實際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,兩套低壓閃蒸罐及低壓閃蒸冷卻器運(yùn)行,剩余一套系統(tǒng)備用,兩套運(yùn)行系統(tǒng)共用一臺除氧水槽。
來自氣化工段的黑水經(jīng)過低壓閃蒸罐閃蒸后,閃蒸氣經(jīng)調(diào)節(jié)閥控制優(yōu)先進(jìn)入除氧水槽,用于對除氧水槽內(nèi)灰水加熱除氧,富余閃蒸氣由低壓閃蒸冷卻器進(jìn)行冷凝回收,不凝氣送至除氧水槽放空閥后排至大氣。除氧水槽內(nèi)灰水經(jīng)閃蒸氣加熱后,溫度達(dá)到108 ℃,壓力達(dá)到0.08 MPa,在該溫度、壓力條件下,溶解在灰水中的包含氧氣在內(nèi)的不凝氣不斷逸出排放,同時大量水蒸氣被就地排放。
除氧水槽放空氣回收物料數(shù)據(jù)見表2。由表2可知,入低壓閃蒸冷卻器閃蒸蒸汽量(單臺)為兩套低壓閃蒸氣總量減去至除氧水槽低壓閃蒸氣量的差值的1/2,即11 897.72 m3/h,除氧水槽放空氣量為9 460.737 5 m3/h,即低壓閃蒸冷卻器閃蒸氣量大于除氧水槽放空氣量,故低壓閃蒸冷卻器換熱能力可滿足冷卻回收除氧水槽放空氣的要求。
表2 除氧水槽放空氣回收物料數(shù)據(jù)
因此,將除氧水槽放空氣引入備用低壓閃蒸冷卻器,不凝氣體送至除氧水槽放空閥后排至大氣,凝液回收至灰水槽后進(jìn)入氣化爐水系統(tǒng)循環(huán)利用。經(jīng)過改造,華亭甲醇公司不僅實現(xiàn)年回收利用水量2 837 t,而且從根本上解決了除氧水槽放空氣冷凝后造成的框架腐蝕問題,從本質(zhì)上提高了企業(yè)安全生產(chǎn)水平。
隨著國家對環(huán)保治理的愈加嚴(yán)格,化工企業(yè)對環(huán)保的要求也逐漸提高,企業(yè)產(chǎn)生的高氨氮、高COD 的廢水實現(xiàn)內(nèi)部消耗已經(jīng)成為化工企業(yè)實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的主要途徑之一[2-3]。將企業(yè)生產(chǎn)廢水用于煤漿制備是企業(yè)實現(xiàn)廢水自耗的較好舉措,但將廢水用于煤漿制備,引發(fā)了制漿水管線頻繁堵塞、制漿工段工作環(huán)境惡劣、異味嚴(yán)重等問題,針對上述問題,華亭甲醇公司優(yōu)化了制漿水技術(shù)流程,見圖4。
外來廢水的物理性質(zhì)及組成見表3。由表3 可以看出,外來廢水中含有少量甲醇,且廢水2 溫度偏高,達(dá)到了107 ℃。在實際生產(chǎn)運(yùn)行中,隨著生產(chǎn)運(yùn)行工況發(fā)生變化,廢水組分也會出現(xiàn)波動,與設(shè)計值相比,實際廢水中異物(主要為雜醇類物質(zhì))含量明顯偏高,異物與灰水在高溫下混合,在設(shè)備容器內(nèi)極易形成蠟狀凝結(jié)物,堵塞制漿水泵及附屬管線,嚴(yán)重時影響煤漿制備負(fù)荷。另外,這3 股廢水混合后,廢水溫度實測最高達(dá)到了80 ℃,在該溫度下,廢水中部分雜醇類物質(zhì)大量揮發(fā),不僅嚴(yán)重影響制漿工段外部環(huán)境,而且不利于職工職業(yè)衛(wèi)生健康。
圖4 制漿水改造流程示意圖
表3 外來廢水?dāng)?shù)據(jù)
根據(jù)上述分析,為了解決外來廢水制漿引發(fā)的一系列問題,華亭甲醇公司采用將外來廢水集中封閉引入制漿水槽,通過在制漿水泵出口增設(shè)制漿水冷卻器,達(dá)到降低外來廢水溫度、減少廢水中雜醇類物質(zhì)揮發(fā)的目的。另外,在外來廢水不足的情況下,氣化裝置自身處理后的灰水通過灰水泵加壓后,不經(jīng)過制漿水槽,直接被輸送至磨煤機(jī)內(nèi)用于制漿。外來廢水及灰水制漿流量分別由相應(yīng)閥門控制,以保證煤漿濃度。
磨煤機(jī)在正常運(yùn)行過程中,需要壓縮空氣為其附屬齒輪噴射油系統(tǒng)及氣動離合器提供動力。在原設(shè)計中,為提供動力源,給磨煤機(jī)專門配備了2 臺小型空氣壓縮機(jī),但在實際運(yùn)行過程中,小型空氣壓縮機(jī)故障率及維護(hù)成本較高。因此華亭甲醇公司對磨煤機(jī)氣源系統(tǒng)進(jìn)行了技改,改造后的流程示意圖見圖5。
圖5 磨煤機(jī)氣源改造流程示意圖
將空分裝置增壓機(jī)二段(1.05 MPa,119 ℃)壓縮空氣引入制漿工段,由于磨煤機(jī)所需氣源壓力為0.8 MPa,因此在壓縮空氣總管入口安裝自力式壓力調(diào)節(jié)閥,用以穩(wěn)定壓縮空氣壓力。通過將空分裝置壓縮空氣用作磨煤機(jī)附屬設(shè)備動力氣源,為企業(yè)節(jié)約了經(jīng)濟(jì)成本。
華亭甲醇公司通過實施增加氣化爐升溫烘爐水單元、并聯(lián)密封水換熱器、回收除氧水槽放空氣、改進(jìn)制漿水技術(shù)以及改進(jìn)磨煤機(jī)氣源等技術(shù)改造,實現(xiàn)了利用系統(tǒng)灰水烘爐、密封水換熱器的在線切換、回收除氧水槽放空氣冷凝水、利用外來廢水制漿、將空分裝置壓縮空氣用作磨煤機(jī)氣源,有效提高了多元料漿氣化技術(shù)的運(yùn)行穩(wěn)定性、環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性。