王國東
(中煤北京煤礦機械有限責任公司,北京 102400)
我公司是國內(nèi)生產(chǎn)煤礦液壓支架主要廠家之一,每年生產(chǎn)的液壓支架上配套的零部件約3500 t~4000 t 為鑄件,主要為煤礦液壓支架用柱窩、連接頭、導(dǎo)軌、齒條等。這類鑄件,多采用砂型鑄造生產(chǎn)工藝進行生產(chǎn),其產(chǎn)品表面粗糙,尺寸精度不高,機械加工量偏大。為滿足對鑄件表面質(zhì)量、尺寸精度等不斷提高的要求,探索將消失模鑄造工藝在液壓支架鑄件生產(chǎn)上進行應(yīng)用,并開展了驗證性實驗,取得了一定的成果。
消失模鑄造技術(shù)是用泡沫塑料(EPS、STMMA 或EPMMA)制作成與鑄件結(jié)構(gòu)、形狀完全一樣的模樣,經(jīng)浸涂耐火涂料烘干硬化后,放入特制砂箱中,干砂埋型,經(jīng)二維或三維振實,在負壓下澆注熔融金屬液體,泡沫塑料遇高溫金屬液體燃燒并氣化,復(fù)制出與泡沫模樣同形的鑄件。該工藝由美國人斯洛耶洛于1956 年試驗成功,1958 年以專利的形式公布于世,1961 年開始工業(yè)化應(yīng)用。近年來,消失模鑄造技術(shù)日趨成熟。國內(nèi)采用消失模鑄造的廠家越來越多,消失模鑄件的產(chǎn)量在鑄件總產(chǎn)量的比重也越來越大。
消失模鑄造比起砂型鑄造優(yōu)勢明顯。具有成本低、質(zhì)量高、工藝設(shè)計靈活、受鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度影響小的特點。該工藝一件一模,模樣無分型面和型芯,無飛邊毛刺,沒有拔模斜度,鑄件整體鑄出,可實現(xiàn)批量自動化生產(chǎn)。生產(chǎn)工序簡化,干砂造型,不用黏結(jié)劑,避免了由于型砂水分對鑄件造成的缺陷影響。澆冒口便于切割,清理工作量低,減輕工人勞動強度,大大提高生產(chǎn)效率。鑄件尺寸精度可達到CT5~CT7,表面粗糙度能夠達到Ra=6.3μm~12.5μm。鑄件加工余量可控制在1.5mm~2mm,提高加工效率。消失模鑄造屬于環(huán)境友好型鑄造工藝,對環(huán)境污染小,生產(chǎn)環(huán)境粉塵少,容易實現(xiàn)清潔生產(chǎn),用砂量少,廢砂及鑄造垃圾處理量小,造型用干砂回用率可達95%以上。消失模鑄造工藝的噪聲、CO 氣體排放明顯減少,避免了硅粉塵對工人的職業(yè)健康危害。
該工藝改變了傳統(tǒng)的鑄件成型思路,被鑄造界人士稱為“21 世紀的鑄造技術(shù)”、“鑄造工業(yè)的綠色革命”,在制造業(yè)迅猛發(fā)展及對環(huán)保的要求日益嚴格的形勢下,消失模鑄造技術(shù)越來越顯示出明顯的優(yōu)勢和生命力[1]。
柱窩是液壓支架主要受力件,材質(zhì)為ZG27SiMn 或ZG25MnTiB。須進行調(diào)質(zhì)和機加后使用。不易加工的部位,須鑄成型。為改善鑄件表面質(zhì)量及尺寸精度,采用消失模工藝進行試驗。實驗前進行了大量調(diào)研工作,制定了詳細實驗方案。
實驗選用的鑄件為液壓支架用柱窩,材質(zhì)為ZG27SiMn,表面質(zhì)量和尺寸精度要求較高。對不易加工的部位,要求鑄成型。如圖1 所示。
圖1 實驗用鑄件
一套節(jié)能型真空穩(wěn)壓系統(tǒng),2BE—303;一臺調(diào)頻氣囊懸浮震實臺,TQSW;PLC 調(diào)頻控制器(配合震實臺使用);4個真空負壓砂箱;一臺滾筒式涂料研磨機;二臺(平面、垂直各一臺)泡沫切割工作臺;二臺調(diào)壓器;一間烘干房。
泡沫板(EPS 板材)、寶珠砂、涂料(購買輔料自配)、泡沫黏結(jié)膠、電阻絲等。
對鑄件結(jié)構(gòu)進行分析,設(shè)計澆冒口位置及大小,制定嚴格的工藝操作方法及相應(yīng)的技術(shù)措施,滿足消失模生產(chǎn)試驗要求,確保鑄件尺寸符合圖紙尺寸要求,要求鑄件表面光潔。
泡沫塑料的質(zhì)量優(yōu)劣直接影響澆注過程中模樣氣化速度及裂解產(chǎn)物形態(tài)。高質(zhì)量的泡沫塑料含碳量低,分子量大,在同等泡沫強度下模樣密度更低。
柱窩在生產(chǎn)中批量較小,本次為工藝試驗,不適合模具發(fā)泡成型,選擇手工制模的工藝方法制作模型。按照鑄件圖紙的設(shè)計要求,泡沫型必須滿足圖紙的尺寸公差,保證尺寸精度。在進行結(jié)構(gòu)分析之后,確定了模型分塊制作,多塊黏結(jié)的方案。復(fù)雜部位采用模樣切割,柱窩球窩部位制作專用切割工裝,采用熱電阻絲中心定位,繞中心不停留旋轉(zhuǎn)的切割方法成型。模型縮尺為2.5%,冒口刀檢面加工余量為2mm,圖紙要求刀檢范圍加工余量為1mm。按照鑄件的截面形狀、尺寸,用草紙板制作泡沫下料樣板。樣板固定在泡沫上作為下料依據(jù),用電熱絲沿樣板作為導(dǎo)向切割泡沫下料。在垂直切割下料臺上切割圓弧形狀時,泡沫高度不超過300mm,以防止電熱絲受力變形后,在行走過程中“吃肉”,而影響模樣尺寸。下料后模塊經(jīng)過表面打磨、修整,進行黏結(jié)組模。組模時,用冷膠黏接,為減少黏結(jié)劑發(fā)氣量,在保證黏接質(zhì)量的前提下做到盡可能少用膠,以保證鑄件質(zhì)量。
實驗所用涂料為消失模鑄造用水基涂料,由某公司提供原輔材料及涂料配方,自行配制。
3.2.1 涂料成分
耐火骨料為石英粉料、黏結(jié)劑為BY 黏結(jié)劑及白乳膠、溶劑為水、輔料為FM6 級羧甲基纖維素納、鈉基膨潤土、無水碳酸鈉等。
3.2.2 配制方案
羧甲基纖維素鈉提前4h 用水浸泡,稀釋成糊狀。鈉基膨潤土與無水碳酸鈉用水稀釋。BY 黏結(jié)劑和骨料放入研磨機前先攪勻。白乳膠用水稀釋后加入滾筒式研磨機研磨8h~10h,靜置30min。
3.2.3 涂料性能要求
優(yōu)質(zhì)的涂料應(yīng)具備良好的透氣性、涂掛性和抗黏砂型,并且具有一定的強度。要求涂料在使用過程中能夠保持持久懸浮不沉淀,與泡沫模型有較好的附著力,且有一定的流平性。干燥后不開裂、不易返潮。
實驗選擇石英粉料作為耐火骨料,干燥后具有較好的強度,并能夠提高涂層的透氣性,對鑄件質(zhì)量有利。BY 黏結(jié)劑及白乳膠為有機黏結(jié)劑,能夠保證涂料的涂掛性和透氣性,并保持良好的綜合強度。
3.2.4 涂料的涂刷與烘干
上涂料過程中,由于鑄件形狀不規(guī)則,涂層厚度相對不均勻。采用流涂和刷涂相結(jié)合的方式,保證涂層的均勻性。
泡沫模樣上涂料并徹底烘干是防止鑄件黏砂、提高模型強度防止變形的主要措施。泡沫模型在涂刷涂料后,重量顯著增加。為防止其變形,在二遍涂料涂刷后模樣翻轉(zhuǎn)放置,可有效防止其變形,提高涂層均勻性。工藝要求涂刷三遍涂料,涂層平均厚度控制在1.5mm~2.5mm。涂料烘干時,烘干室溫度恒定45℃,烘干時間總計28h。
按鑄件尺寸大小,設(shè)計砂箱尺寸1.5m×1.2m×1.2m。能夠適合鑄件規(guī)格尺寸,實驗鑄件可實現(xiàn)2 件/箱。選用6mm鋼板焊制,起重部位輔加強板,目的是減輕砂箱自重。箱底和四周采用槽鋼加固。箱體設(shè)計為四角氣室和四周氣室相通,箱體一側(cè)底部位置放置2 個抽氣管。在護板與側(cè)板之間加一層200 目不銹鋼網(wǎng),防止型砂吸入氣室。
確定澆注位置是消失模埋箱工藝的首要任務(wù)。消失模澆注位置與埋箱時泡沫模型在砂箱中的位置一致。為保證鋼水平穩(wěn)充型,有效防止塌箱,選擇澆注位置時,應(yīng)避免較大平面處于水平位置。為有利于干砂填充模型,將較大平面與垂直方向傾斜15°。對局部不便填砂的位置,采取人工輔助緊實等措施,以防止產(chǎn)生積瘤、漲箱等缺陷。
埋箱干砂采用粒度為20~40 目圓形顆粒的寶珠砂。寶珠砂具有較高的透氣性和良好的流動填充型性。適合復(fù)雜大中型鑄鋼件的造型要求。消失模干砂埋箱造型與傳統(tǒng)濕砂造型工藝相比,過程簡單、省力,縮短生產(chǎn)周期。埋箱時,首先埋入底砂,刮平砂面后進行三維震實。消失模鑄造要求造型時型砂能緊實地充滿模型空間,因此振實系統(tǒng)是關(guān)鍵設(shè)備之一。影響振實效果因素包括型砂、加砂裝置、砂箱、振實臺以及控制系統(tǒng)[4]。放入模型后,調(diào)整模型位置,填砂固定模型,震實→填砂→震實,循環(huán)操作,堅持勤震短震原則,直至干砂充滿砂箱。每次震實時間1min,正反轉(zhuǎn)各30s。震實完成后,用塑料薄膜覆蓋整個砂面,露出澆冒口位置。薄膜上面再鋪較薄一層干砂,形成砂箱的封閉系統(tǒng),保證澆注時抽真空的真空度。
鑄件澆注時,控制砂箱內(nèi)部真空度十分重要。本次試驗使用節(jié)能型真空穩(wěn)壓系統(tǒng)2BE—303,穩(wěn)壓罐Φ1.5m×3m,抽氣速度45m3/min,真空度30 kPa~100 kPa。使用大排量真空泵、大容積穩(wěn)壓罐,有利于穩(wěn)定負壓,防止?jié)沧⑦^程中砂型潰散塌箱。鑄件澆注時,鑄件澆注位置、鋼水包、澆口方式、鋼水溫度、泡沫密度、真空度等都對鋼水的充型以及鑄件質(zhì)量造成很大影響。根據(jù)柱窩的外觀形狀、尺寸大小等,實驗確立了澆冒合一的明澆式澆注系統(tǒng)。由于采用電弧爐冶煉、漏包澆注。為減少漏包澆注時的鋼水壓力,專門設(shè)計了一澆一流入兩室式澆口杯。此澆口杯容積較大,能夠減少漏包澆注時鋼水壓力,同時避免鋼水飛濺。澆口杯流入口與模型澆口連接處采用耐火泥封閉。澆注過程澆口杯內(nèi)始終存有鋼水,保證砂箱內(nèi)負壓,避免澆口杯的吸氣。鋼水溫度控制在1590℃~1610℃,初始真空度控制在0.07MPa~0.075MPa,澆注穩(wěn)定后真空度下降到0.06MPa~0.065MPa,澆注無塌箱,實驗鑄件澆注滿足要求,鑄件成型效果較好。
鑄件外觀質(zhì)量良好(見圖2)。鑄件落砂后,涂料層呈成片狀脫落,只有少量涂料層黏在鑄件不規(guī)則部位,須人工清理。柱窩兩耳間有局部黏砂現(xiàn)象。去除冒口后,作為澆口一側(cè)的冒口(澆冒合一)根部無縮孔,另一側(cè)冒口根部又很小集中縮孔。氣割槍割開后,縮孔深度5mm~10mm。對鑄件進行噴丸處理,鑄件表面光潔,無變形、漲箱等缺陷。
圖2 消失模鑄造鑄件與砂型鑄造鑄件對比圖
鑄件尺寸及質(zhì)量與原有砂箱鑄造比較,消失模鑄件尺寸精確,滿足圖紙要求。鑄件加工量較砂型鑄造明顯減小。鑄件毛重較砂型鑄造減輕。分別見表1、表2。
表1 鑄件尺寸比較
表2 鑄件質(zhì)量比較
作為澆口一側(cè)的冒口(澆冒合一)根部無縮孔,另一側(cè)冒口根部有很小集中縮孔和氣孔。
原因分析:冒口設(shè)計偏小,澆注系統(tǒng)采用明澆式,有縮孔一側(cè)冒口冷卻較快,導(dǎo)致補縮不完全;模樣黏合劑過多引起氣孔模樣黏結(jié)劑發(fā)氣量大,易使氣體卷入鋼液形成氣孔。
解決措施:可增大冒口設(shè)計,適當降低工藝出品率;澆注完成后,在冒口處覆蓋保溫劑。
球窩處有渣眼,耳間局部黏砂。
原因分析:漏包澆注,鋼水沖力大。耳間涂料層有脫落,造成黏砂。被沖掉的涂料層混入鋼水后,聚集在球窩側(cè)面頂端凸臺處造成渣眼;澆口杯為水玻璃石英砂制作,也會存在沖砂,將石英砂沖入鋼水中,形成砂眼缺陷;對涂料的參數(shù)和混碾工藝理解不深,涂料的強度和透氣性對鑄件質(zhì)量有一定影響。
解決措施:可改善澆注條件,使用更合適消失模鑄造工藝的茶壺包澆注。改進涂料的混制工藝,改善強度和透氣性。
實驗結(jié)果證明消失模鑄造工藝能夠得到充型完整、表面光潔、尺寸精度較高的液壓支架用鑄鋼件柱窩。
消失模鑄件與砂型鑄件比較,消失模鑄件表面光潔,尺寸精確,無變形,澆注系統(tǒng)簡單,加工量小,可近成型鑄造。
采用手工切割泡沫、組模等方式制作模型,生產(chǎn)效率低,由于人為因素,鑄件尺寸精度難以精確一致。最好采用模具發(fā)泡成型或數(shù)控雕刻等先進成型方式。