徐勇
摘 ?要:電廠風機在復雜多變的環(huán)境下運行,會出現(xiàn)多種故障類型,倘若發(fā)生故障就需要停機維修,則會降低了電廠的經(jīng)濟效益。因此,需要對電廠風機設備進行監(jiān)測,根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)偏離正常值的程度,對風機采取不同的措施,避免發(fā)生故障需要停機的現(xiàn)象,盡可能減小電廠的經(jīng)濟損失。下面本文就電廠引風機故障預警進行簡要探討。
關鍵詞:電廠;引風機;故障預警
1項目概況
某電廠機組設計容量為650MW,采用由上海鍋爐廠制造的超臨界、螺旋管圈直流鍋爐,為單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風、全鋼懸吊П型結構的SG1913/25.4-M966燃煤鍋爐。機組配備動葉可調一次風機、送風機、引風機各兩臺,爐膛壓力保護定值為±2500Pa觸發(fā)MFT。送風機本體由上海鼓風機廠有限公司生產(chǎn),型號為FAF26.6-13.3-1,液壓動葉可調軸流送風機轉速991r/min,送風機電機型號YKK630-6,額定功率1250kW,額定電壓6kV,額定電流146.7A,轉速985r/min。
2事故經(jīng)過
機組負荷420MW,A、B、C、D、E磨煤機運行,送風機、引風機、一次風機投自動模式運行。A送風機開度38%,電流59A,B送風機開度30%,電流59A,爐膛負壓-113Pa,爐膛總風量1615t。爐膛負壓從-113Pa突降至-1400Pa,總風量從1615t降至1356t,送風機、引風機自動控制退出,初步判斷送風機存在故障,但無法確認哪臺送風機出現(xiàn)故障。檢查發(fā)現(xiàn)A送風機從59A降至55A,動葉開度未發(fā)生改變,B送風機電流未發(fā)生改變,動葉開度未發(fā)生變化,將A送風機開度從38%調整至45%,電流維持在56A,總風量未發(fā)生明顯增大,繼續(xù)開大A送風機動葉開度至50%,A送風機電流從56A上升至59A,B送風機開度從30%開至32%,B送風機電流開始維持60A未變,其間總風量從1364t持續(xù)下降至1321t,無法判斷哪臺送風機出現(xiàn)故障,之后總風量迅速從1321t上升至1744t,爐膛負壓從-480Pa突增至2330Pa,進一步確認為送風機出現(xiàn)故障。A送風機開度從35%關至25%,總風量一直上升至最高2123t,同時發(fā)現(xiàn)B送風機電流由60A迅速上升至206A(額定電流146A),懷疑B送風機動葉調節(jié)系統(tǒng)存在故障,將B送風機動葉開度從35%關小至31%,總風量從最高點2123t開始下降,繼續(xù)關小B送風機動葉開度至22%,總風量下降至1630t,負壓最低至-2300Pa。調整A、B引風機動葉開度,維持負壓相對穩(wěn)定,B送風機動葉開度穩(wěn)定在22%,電流60A,進一步確認B送風機調節(jié)系統(tǒng)存在故障,增加A送風機動葉開度從24%開至45%,電流從54 A上升至57 A,總風量從1143 t上升至1280t,觀察無異常后將A送風機動葉開度從45%繼續(xù)增開至52%,爐膛負壓從-1000Pa上升至-390Pa,總風量從1280t增至1400t,A送風機電流從58A升至61A,B送風機動葉開度維持在22%,其間B送風機電流無明顯變化。當時各種故障現(xiàn)象交纏在一起,且存在干擾因素,導致運行人員無法第一時間確認具體故障,只能在短時間內根據(jù)現(xiàn)象變化逐個排除故障點,事故處理時因爐膛負壓已無限接近保護定值,運行人員操作時心態(tài)極其緊張,整個過程雖然短暫,但是現(xiàn)場每個人卻感覺很漫長,不能第一時間確定具體故障,操作須小心謹慎,時刻注意各個參數(shù)的變化,根據(jù)參數(shù)變化來綜合分析,有針對性地處理問題,避免眉毛胡子一把抓。
3引風機故障預警
3.1引風機建模變量的選取
根據(jù)電廠輔機運行規(guī)程及電廠風機故障維修單進行分析,篩選出引風機發(fā)生故障時數(shù)據(jù)變化明顯的測點。
3.2記憶矩陣的構建
在這24個測點參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)中要選擇出滿足引風機所有正常工況下的觀測向量,由模型去分析和學習這些觀測向量。對每個測點參數(shù)由小到大進行等間距劃分,選擇無限接近分割線值的測點參數(shù)作為典型觀測向量。流程圖如圖1所示。
圖1中,U和V為常數(shù),S為分割線值,Δ代表的是步數(shù)Q對應的步長,XK(V)為測點參數(shù),δ為趨于零的正數(shù),M代表的是正常工況下的觀測向量總數(shù),Q代表的是測點參數(shù)XK(V)由小到大等間距劃分的步數(shù)。在電廠采集到的這24個測點正常歷史數(shù)據(jù)中去除明顯異常的數(shù)據(jù),由剩余數(shù)據(jù)構成記憶矩陣。由于測點的量級和單位不同,需將剩余的正常歷史數(shù)據(jù)進行歸一化處理,使輸入到模型的數(shù)據(jù)方便進行計算。
3.3仿真的實現(xiàn)
電廠引風機A在2019年9月12日18:30出現(xiàn)故障停機現(xiàn)象,在發(fā)生故障前引風機運行無異常。為了驗證本文提出的方法是否可以實現(xiàn)引風機的故障預警,從電廠的SIS系統(tǒng)中導出2019年8月24日04:00至2019年9月11日22:00期間的2700組歷史正常數(shù)據(jù)構成記憶矩陣D,選取2019年9月12日01:50至18:30的100組歷史數(shù)據(jù)組成觀測向量集。由MSET模型運算得出估計值,對觀測向量和估計向量兩者進行運算,得到殘差和偏離度。
4應對措施
⑴提高檢修工藝水平,確保液壓缸的裝配質量,防止控制頭內部反饋桿功能失效。⑵確??刂祁^和機殼連接牢固,避免控制頭擺動。⑶選擇質量合格的反饋軸承,并保證潤滑良好。⑷全面梳理各軸流風機液壓缸的使用年限,對修復后的液壓缸進行壽命評估,嚴密監(jiān)視控制泄漏油、回油量變化,對可靠性差的液壓缸進行更換。⑸采用優(yōu)質油源,嚴格執(zhí)行油質化驗,及時濾油,更換油站濾網(wǎng)。⑹利用葉片角度盤校正兩側送風機、一次風機動葉角度,確保動葉開度一致性,控制風機電流偏差,減少出力不平衡現(xiàn)象。⑺加強設備備品配件驗收工作,保證備品質量。⑻運行人員發(fā)現(xiàn)動葉開、關操作存在卡澀現(xiàn)象時要及時處理。⑼運行人員發(fā)現(xiàn)總風量意外變化并伴隨爐膛負壓劇烈波動時,優(yōu)先保證爐膛負壓,防止MFT保護動作,再調整送風機出力,防止鍋爐長時間缺氧運行。⑽提高設備自動投入率,重要設備投入自動控制,發(fā)現(xiàn)自動退出及時分析。⑾送風機動葉出現(xiàn)故障時,不得關閉撈渣機關斷門,破壞水封等。事后觀察到撈渣機有水溢出,所以水封對負壓波動有一定的緩沖作用。
結語
綜上所述,在電廠日常生產(chǎn)中,相關人員要做好風機運維工作,通過預警數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)風機異常,并采取相應措施,在機組檢修中要定期更換易損部件,從而提高機組運行可靠性。
參考文獻
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