張晨 趙俊杰
摘 ?要:隨著環(huán)保要求的日益提升,港區(qū)生產(chǎn)作業(yè)過程中的揚(yáng)塵、物料撒漏控制愈加重要,經(jīng)港區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)黏煤過多,導(dǎo)致堆場(chǎng)帶式輸送機(jī)頭部滾筒部位,物料在經(jīng)過堆料機(jī)轉(zhuǎn)接后,空載段輸送帶工作面粘附的物料顆粒,在經(jīng)過頭部滾筒清掃器和回程托輥時(shí),在刮削和滾動(dòng)摩擦、振動(dòng)多重作用下,會(huì)發(fā)生運(yùn)行揚(yáng)塵和回程物料甩帶,造成二次環(huán)境污染,且該位置緊臨堆東路,極易對(duì)港區(qū)的環(huán)保形象產(chǎn)生影響,已成為制約現(xiàn)代綠色清潔港口建設(shè)重點(diǎn)需要解決的關(guān)鍵瓶頸問題,因此對(duì)皮帶機(jī)頭部進(jìn)行洗帶灑水除塵系統(tǒng)改造迫在眉睫。
關(guān)鍵詞:可編程邏輯控制器,Modbus總線技術(shù),三方通訊
0.引言
由于泵站水箱的水源,來自于水部噴槍站上水管路,因此在上水控制中,將現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)/數(shù)據(jù)等信息與供水除塵部門PLC進(jìn)行通訊[1]。同時(shí),由于裝置安裝位置所限,配電箱中沒有硬線或者光纖能聯(lián)通至變電所,這就導(dǎo)致該系統(tǒng)[2]中設(shè)備狀態(tài)與故障反饋無法及時(shí)傳到變電所的PLC。為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效果,滿足現(xiàn)場(chǎng)控制要求,所以使用了與噴槍同型號(hào)額Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)[3]的IO模塊接入堆場(chǎng)灑水系統(tǒng)并組態(tài)連接。對(duì)其進(jìn)行Modbus地址映射以一個(gè)一維數(shù)組的形式讀入PLC中供PLC讀寫。并以水部PLC作為中轉(zhuǎn)站,通過LOGIX5000軟件中message指令,實(shí)現(xiàn)洗帶裝置配電箱、水部PLC、變電所PLC[4]三方面的通訊。
1.技術(shù)方案
首先,將頭部噴淋上水的設(shè)備信號(hào)接入堆場(chǎng)灑水控制系統(tǒng)。如上圖所示,上水設(shè)備的信號(hào)較多。所以使用了與噴槍同型號(hào)Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的IO模塊接入堆場(chǎng)灑水系統(tǒng)并組態(tài)連接。對(duì)其進(jìn)行Modbus地址映射以一維數(shù)組的形式讀入PLC中供PLC讀寫(見圖九B25數(shù)組)。
然后,因?yàn)镾S8的控制PLC與水部PLC均為ABLOGIX 5000控制器[5],且在同一局域網(wǎng)中,因此使用message指令同步,并設(shè)計(jì)心跳位來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。具體步驟為:
message指令中的通訊類型一欄選中“CIP DATA TABLE WRITE/READ”,即對(duì)控制器以外的設(shè)備傳輸或接受信息,程序中的通訊分為兩組,一組為讀取水部傳輸過來的數(shù)據(jù),一組為傳輸給水部的數(shù)據(jù)。然后,在組態(tài)時(shí)輸入目標(biāo)控制器的路徑地址,如果在I/O組態(tài)中有該控制器,也可從browse中直接獲得。最后,將要進(jìn)行傳輸?shù)脑磾?shù)組和目標(biāo)數(shù)組的結(jié)構(gòu)標(biāo)簽填入“source/destination element” [6]。
水部PLC將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的“水泵故障”、“水位低”、“合閘信號(hào)”等信號(hào)(B25數(shù)組)傳入變電所PLC,再將其與皮帶機(jī)的三臺(tái)電機(jī)運(yùn)行信號(hào)結(jié)合輸出通訊至水部的(BD BEGIN 0.0),將信號(hào)返回至水部PLC,通過其輸出至泵站配電箱,進(jìn)而進(jìn)行灑水啟動(dòng)控制。同時(shí),水部噴槍站亦可結(jié)合水箱水位信號(hào)等條件,判斷何時(shí)打開上水閥門,對(duì)設(shè)備進(jìn)行供水。
2.噴灑控制方案
通過皮帶運(yùn)行的PLC程序與現(xiàn)場(chǎng)洗帶控制箱的I/O相配合,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)啟動(dòng)和停止;結(jié)合溫控開關(guān),可實(shí)現(xiàn)電加熱系統(tǒng)的自動(dòng)啟動(dòng)和停止[7]。
自動(dòng)模式控制時(shí),I/O模塊接受到皮帶運(yùn)行信號(hào)并且沒有任何故障信號(hào)時(shí),發(fā)出電動(dòng)閥開閥指令,當(dāng)I/O模塊輸入端接收到電動(dòng)閥開到位的反饋信號(hào)后,發(fā)出變頻器運(yùn)行指令信號(hào),高壓泵站的水泵通過變頻器調(diào)速控制,將壓力恒定在0.7MPa左右,高壓水刀正常工作。
本地模式時(shí),通過控制箱控制面板上的按鈕可單獨(dú)操作水刀清洗運(yùn)行/停止、補(bǔ)水電動(dòng)閥打開/關(guān)閉、加壓泵站及電伴熱系統(tǒng)運(yùn)行/停止,方便現(xiàn)場(chǎng)檢查和維護(hù)。
安裝進(jìn)水水流開關(guān),無水或者水量很小時(shí),水流開關(guān)反饋給IO模塊,IO輸出報(bào)警信號(hào),同時(shí)斷開變頻器運(yùn)行信號(hào),高壓泵站停止工作,控制面板上的水流異常報(bào)警指示燈點(diǎn)亮[8]。同時(shí)電動(dòng)閥、變頻器、電伴熱的運(yùn)行狀態(tài)經(jīng)I/O模塊時(shí)刻反饋到泵站控制箱,當(dāng)出現(xiàn)故障信號(hào)時(shí),可以報(bào)錯(cuò)斷開水泵運(yùn)行輸出指令。
3.應(yīng)用情況
該技術(shù)已成功應(yīng)用于煤四期堆場(chǎng)堆料皮帶機(jī)BD3。自2020年8月投入運(yùn)行以來,從根本上徹底解決了堆場(chǎng)堆料帶式輸送機(jī)頭部回程皮帶的物料甩帶和運(yùn)行起塵問題,顯著改善回程皮帶的運(yùn)行穩(wěn)定性,有效改善回程區(qū)域與皮帶工作面接觸的改向滾筒包膠、平托輥筒皮與物料間的帶料磨損,運(yùn)行壽命顯著延長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)了將頭部滾筒濕粘物料進(jìn)行封閉定點(diǎn)收集,起到了良好治理效果。
4實(shí)施效果
在改造前頭部滾筒部位起塵、頭部滾筒濕粘煤泥堆積、回程平托部位煤泥堆積嚴(yán)重,通過上述技術(shù)的實(shí)施,有效解決了頭部滾筒起塵問題。
5.經(jīng)濟(jì)效益
(一)年節(jié)支物料清理費(fèi)用:
由于皮帶機(jī)為1000多米長(zhǎng)皮帶,濕粘煤的沿程甩帶比較突出,在未有效隔離時(shí),需投入大量的人力進(jìn)行人工清理和流機(jī)倒運(yùn)。改造后,物料甩帶被集中系統(tǒng)收集,沿線的甩帶量大大減少。與此同時(shí),可將撒漏的物料可靠控制在有限的區(qū)域內(nèi),大大降低了清理難度和二次揚(yáng)塵,同時(shí)無需出動(dòng)流機(jī)即可,每日可減少的人工數(shù)計(jì)10人,流機(jī)5臺(tái)。
(二)年節(jié)支回程滾筒、托輥更換費(fèi)用:
(1)改進(jìn)前,由于回程物料、煤泥甩帶嚴(yán)重,回程滾筒膠面和平托輥筒皮磨損嚴(yán)重,使用壽命短。年均滾筒膠面維修數(shù)量約5個(gè),年均回程平托輥筒皮磨損失效更換數(shù)量約200根;
(2)改造后,回程皮帶粘附物料及煤泥得到有效清理和回收,回程滾筒膠面和平托輥筒皮使用壽命大幅度提高。年均滾筒膠面維修數(shù)量約1個(gè),年均回程平托輥因筒皮磨損失效更換數(shù)量約20根;
(3)回程改向滾筒包膠、筒皮維修及更換費(fèi)用,約:8萬元/根;回程平托輥采購(gòu)及更換費(fèi)用,約:0.15萬元/根;
(三)年新增利潤(rùn):
(1)改造總體投入費(fèi)用150萬元,綜合使用壽命5年計(jì)算,則年改造成本:30萬元;
(2)裝卸費(fèi)綜合利潤(rùn):20元/噸;
(3)系統(tǒng)運(yùn)行臺(tái)時(shí)產(chǎn)量:由4000噸/小時(shí)提升至4085噸/小時(shí)(改造后輸送帶回程物料及煤泥甩帶得到有效控制,減少停機(jī)清理時(shí)間,滾筒及平托輥的運(yùn)行故障率顯著下降,運(yùn)行效率得到有效提升);
(4)系統(tǒng)平均利用率:53 %;
(5)在現(xiàn)有系統(tǒng)利用率下,新增煤炭吞吐量:39.5萬噸;
則年新增利潤(rùn)760萬元。
綜上所述,該成果合計(jì)為公司年創(chuàng)造效益:1278.9萬元。
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