摘 ?要:針對馬跡塘水電廠原水輪機調(diào)速器控制系統(tǒng)存在的國外產(chǎn)品單微機控制,不能直接控制機械調(diào)速器的控制閥體,沒有配備殘壓測頻、失電停機電磁閥等不符合二十五項反措要求的諸多問題,對三臺機組調(diào)速器依次進行了技術(shù)改造及性能試驗,改造后調(diào)速器運行情況良好。
關(guān)鍵詞:水輪機調(diào)速器;國產(chǎn)化:PSWST.2G2S150;雙機雙反饋冗余
一、概況
五凌電力有限公司馬跡塘水電廠位于湖南省桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)大塘坪村資水干流上,于1976年動工興建,1983年三臺機相繼投產(chǎn)發(fā)電,是我國第一座低水頭貫流式機組水電廠。電廠安裝有三臺奧地利ELIN公司制造的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,單機容量為18.5MW,轉(zhuǎn)輪直徑6.3m,三臺機組滿負荷水頭6.55m,設(shè)計年發(fā)電量1.89億kWh。改造前調(diào)速器電氣部分為Voith中國公司上海??粕a(chǎn)的VGC512-3P1數(shù)字調(diào)速器,調(diào)速器機械部分采用武漢三聯(lián)水電控制公司型號為PSW(S)T-100-6.3比例數(shù)字冗余式機械液壓系統(tǒng)。
二、原系統(tǒng)存在問題
1、VGC512-3P1數(shù)字調(diào)速器為單微機控制運行方式,調(diào)速器以及相關(guān)模件均為進口設(shè)備,運行周期長久,大多數(shù)元件模塊已停產(chǎn),且運行期間調(diào)速器多個元件模塊塊出現(xiàn)過故障,設(shè)備冗余性和可靠性下降。
2、機械調(diào)速器因原Voith電液隨動系統(tǒng)設(shè)備老化效率降低、執(zhí)行元件間隔漏油量較大等原因?qū)е聣河筒郾簳r間大幅度減短,從而調(diào)速器油泵啟動頻繁,已將其改造為武漢三聯(lián)型號為PSW(S)T-100-6.3比例數(shù)字冗余式機械液壓系統(tǒng),單獨配套一套電氣中間控制轉(zhuǎn)換系統(tǒng),用于實現(xiàn)機調(diào)與VGC512-3P1數(shù)字調(diào)速器的控制對接。數(shù)字調(diào)速器不能直接驅(qū)動機調(diào)的控制閥體,在轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)上存在轉(zhuǎn)換與測量的偏差,并且存在中間控制環(huán)節(jié)損壞導(dǎo)致調(diào)速器失控的安全隱患。
3、VGC512-3P1數(shù)字調(diào)速器投運較早,單微機單反饋控制方式冗余性不足,存在沒有配套殘壓測頻、I級過速保護功能,機調(diào)部分的緊急事故停機電磁閥為單電源供電單線圈動作方式,沒有裝設(shè)失電動作的電磁閥等問題,不滿足國家二十五項反措中對機組調(diào)速器的有關(guān)要求。
三、改造主要內(nèi)容
1、將VGC512-3P1調(diào)速器改造為武漢三聯(lián)的PSWST.2G2S150雙機冗余控制系統(tǒng),新系統(tǒng)由兩套完全相同的微機控制器組成,核心控制元件選用西門子S7-300系列可編程邏輯控制器,采用雙機互為備用的冗余結(jié)構(gòu),控制器通過開出模塊、模出模塊和功率放大模塊等驅(qū)動在相應(yīng)信號的作用下驅(qū)動機械液壓系統(tǒng)電液轉(zhuǎn)換機構(gòu),實現(xiàn)對機械液壓系統(tǒng)的直接控制;兩套微機控制器都能獨立完成對水輪發(fā)電機組的開機、停機、緊急停機、增減負荷、頻率調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)等操作,可實現(xiàn)自動故障切換和人為操作切換,在控制器切換過程中機組無擾動,當(dāng)主用機故障時,備用機能自動承擔(dān)控制任務(wù),如果雙機都檢測到“致命故障”,那么雙機都放棄控制權(quán),能自動切換到機械手動運行。調(diào)節(jié)器可以實現(xiàn)電液隨動系統(tǒng)的比例閥和數(shù)字閥工作狀態(tài)的自動故障判斷,系統(tǒng)能根據(jù)狀態(tài)判斷能在比例閥和數(shù)字閥工作模式自動勿擾切換。
2、調(diào)速器電氣部分和機械液壓部分控制沿用原機電分柜的方式,調(diào)速器機械液壓系統(tǒng)集成部署在機械柜,為比例數(shù)字冗余式機械液壓系統(tǒng),主要由主配壓閥、先導(dǎo)控制級及活塞、主配位移傳感器、比例伺服閥、帶手動操作的開關(guān)機電磁球閥、功能分選閥等組成。主配壓閥由閥體、襯套及活塞組成,活塞上行為開導(dǎo)葉接力器,活塞下行為關(guān)導(dǎo)葉接力器,主配壓閥活塞采用液壓反饋定位復(fù)中,不需要調(diào)整機械零位;先導(dǎo)控制級由缸體及活塞組成,其活塞位移的控制由比例伺服閥或電磁球閥來完成。
3、在機械柜的原DC220V緊停事故停機電磁閥處安裝油流分配集成塊,在集成塊上新增一個DC24V緊急事故停機電磁閥,電磁閥的DC24V工作電源由調(diào)速器的直流DC220V和廠用AC220V雙供電電源逆變后冗余輸出至機械柜,由機械柜的DDTJ300掉電停機模塊整流和儲備DC24V電源。當(dāng)?shù)綦娡C模塊監(jiān)視到DC24V輸入電源中斷時,利用模塊儲備的DC24V電源動作DC24V緊急事故停機電磁閥自動快速關(guān)閉導(dǎo)水機構(gòu),增強了機組安全運行可靠性。
4、將機組轉(zhuǎn)速測頻信號源改進為兩路SSG齒盤測頻加機組出口PT的殘壓測頻兩套冗余信號源,增設(shè)調(diào)速器PLC本體測頻和可編程轉(zhuǎn)速測控裝置兩套測頻設(shè)備,兩套測頻設(shè)備的信號輸入源均為一組獨立的SSG齒盤測頻信號和殘壓測頻信號,其中可編程轉(zhuǎn)速測控裝置可按電廠開停機流程要求設(shè)定若干轉(zhuǎn)速定值點,裝置可輸出轉(zhuǎn)速定值報警干節(jié)點和轉(zhuǎn)速模擬量值至監(jiān)控系統(tǒng)和其它系統(tǒng)。機組出口PT送來的正弦波殘壓信號經(jīng)調(diào)速器CPZX300測頻整形模塊進行隔離、限幅、整形后,送到PLC的頻率測量輸入端;安裝在水輪機大軸上的齒盤與電磁式接近開關(guān)組成頻率信號發(fā)生器,當(dāng)機組大軸轉(zhuǎn)動時帶著齒盤一起旋轉(zhuǎn),固定在支架上的電磁式接近開關(guān)產(chǎn)生了與機組頻率成正比的頻率信號,經(jīng)調(diào)速器內(nèi)部測頻回路隔離、限幅、整形后的方波信號送到PLC頻率測量輸入端,PLC根據(jù)內(nèi)部頻率測量功能指令對兩路頻率信號進行頻率綜合測量,每路測頻范圍0.2Hz~120.000Hz,測頻采用的時基125ns,測頻精度達到0.0003125Hz。電廠機組正常運行時調(diào)速器頻率測量以殘壓測頻為主,在出現(xiàn)故障時將自動切換至齒盤測頻通道,在機組帶負荷運行時頻率故障,調(diào)速器報系統(tǒng)故障,導(dǎo)葉接力器行程保持不變,當(dāng)機組頻率信號恢復(fù)后,報警信息自動復(fù)歸。
5、在機組導(dǎo)葉主接力器上新增設(shè)一套拉桿式位移傳感器,與之前已有的導(dǎo)葉拉桿式位移傳感器分別送入調(diào)速器控制系統(tǒng)的兩套微機控制器,形成調(diào)速器雙機雙反饋冗余系統(tǒng),微機控制器根據(jù)機組當(dāng)前的開度、功率、轉(zhuǎn)速對兩個導(dǎo)葉傳感器進行狀態(tài)甄別與故障判斷,根據(jù)傳感器的位移反饋模擬量,實時自動診斷導(dǎo)葉行程輸入,確認當(dāng)前導(dǎo)葉的實際位置,自動提示故障類別。當(dāng)主用導(dǎo)葉行程信號故障或消失后,調(diào)速器自動切換至備用微機控制器使用另一套導(dǎo)葉位移傳感器來繼續(xù)機組控制,導(dǎo)葉開度保持不變,確保水輪發(fā)電機組穩(wěn)定在當(dāng)前狀態(tài)下運行,調(diào)速器發(fā)出故障信號至監(jiān)控系統(tǒng)。當(dāng)主用機、備用機導(dǎo)葉反饋信號均消失,調(diào)速器報“調(diào)速器事故”至監(jiān)控系統(tǒng),由監(jiān)控系統(tǒng)判斷機組出口斷路器工作位置,如判斷斷路器在分閘位置,則作用于機組緊急停機,雙導(dǎo)葉反饋工作模式極力提高調(diào)速器工作容錯能力,筑固機組運行穩(wěn)定性。
6、調(diào)速器電氣協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線實現(xiàn)水輪機組的導(dǎo)葉與槳葉的協(xié)聯(lián),調(diào)速器內(nèi)部的協(xié)聯(lián)函數(shù)發(fā)生器按照在調(diào)速器觸摸屏上整定的協(xié)聯(lián)曲線,按實際水頭自動選擇相應(yīng)協(xié)聯(lián)曲線來控制槳葉開度。電廠目前有3m、5m、7m、9m水頭下的4條協(xié)聯(lián)曲線,每條協(xié)聯(lián)曲線上設(shè)置10個點,在調(diào)速器改造前VGC512-3P1調(diào)速器導(dǎo)葉和槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系采用的角度開度值對應(yīng)表,改造后PSWST.2G2S150調(diào)速器按照協(xié)聯(lián)插值計算公式,轉(zhuǎn)換為百分比開度值對應(yīng)表,線與線之間以及點與點之間采用線性插值及逐次逼近方式,通過調(diào)速器的性能試驗觀察,改造前后的調(diào)速器協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線基本吻合無誤,槳葉隨動系統(tǒng)不準確度偏差范圍為-0.993%~0.124%,符合標準規(guī)程要求,確保協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線的真實性及控制的平穩(wěn)性。協(xié)聯(lián)插值計算公式如下:
φH=φi + (Hi+1-H) (φi+1-φi)/( Hi+1-H i)
A為導(dǎo)葉開度值,φH:槳葉開度值,H:水頭值,Hi,Hi+1為設(shè)定的水頭下的協(xié)聯(lián)關(guān)系曲線。
四、試驗
調(diào)速器改造后依照標準規(guī)程要求進行了調(diào)速器性能試驗、水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)實測與建模試驗和機組一次調(diào)頻功能試驗。其中調(diào)速器性能試驗包含調(diào)速器整機靜特性試驗、導(dǎo)葉接力器靜態(tài)漂移試驗、緊急停機時間測定試驗、空載擾動試驗、空載擺動試驗、接力器不動時間測定試驗和甩負荷試驗等項目,性能試驗的試驗結(jié)果為除空載擺動試驗結(jié)果轉(zhuǎn)速擺動相對值為:-0.207%~0.180%略超過標準要求,但不影響機組的安全穩(wěn)定運行,其它試驗結(jié)果均符合標準要求。
水輪機調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)實測與建模試驗開展對發(fā)電機組調(diào)速系統(tǒng)的參數(shù)實測工作,并通過對調(diào)速器數(shù)學(xué)模型的研究和仿真計算,建立更為準確的調(diào)速系統(tǒng)的仿真模型,試驗分為靜態(tài)試驗和動態(tài)試驗兩個部分,通過試驗得知,在不同的工況下系統(tǒng)各參數(shù)測試結(jié)果相差很小,結(jié)果可信。水輪機及其調(diào)節(jié)系統(tǒng)所確定的水輪機及其調(diào)節(jié)系統(tǒng)模型可以作為電力系統(tǒng)的中長期穩(wěn)定性仿真計算中數(shù)學(xué)模型。
機組一次調(diào)頻試驗測定機組一次調(diào)頻功能的靜態(tài)和動態(tài)參數(shù),檢驗機組的一次調(diào)頻能力,確定機組投入一次調(diào)頻功能的調(diào)速器PID參數(shù),通過試驗得知,在機組開度控制模式下,PID參數(shù)設(shè)置為bp=4%、bt=15%、Td=2 Tn=0,出力響應(yīng)的調(diào)節(jié)時間為13.5113s,出力響應(yīng)的穩(wěn)定時間為39.4538s,滿足一次調(diào)頻管理規(guī)定的要求。
五、結(jié)束語
馬跡塘電廠水輪機調(diào)速器控制系統(tǒng)改造為國產(chǎn)知名品牌雙機雙反饋冗余控制系統(tǒng)后,運行穩(wěn)定可靠,各項性能指標良好,是一次成功的改造工程。在后期運行過程中觀察發(fā)現(xiàn),調(diào)速器機械液壓系統(tǒng)因先于電氣控制系統(tǒng)改造,長期運行以來導(dǎo)葉、槳葉主配壓閥的先導(dǎo)級磨損,間隙增大導(dǎo)致壓油槽保壓時間減短,說明在水輪機調(diào)速器改造時,宜將電氣控制系統(tǒng)和機械液壓系統(tǒng)一同改造,方能綜合發(fā)揮設(shè)備改造經(jīng)濟最大化效益。
參考文獻
[1] 吳名鋼 《PSWST-PLC型調(diào)速器在水電站的應(yīng)用》
[2] 鄒杰《調(diào)速器改造過程中存在的問題分析與處理》
作者簡介
劉靚(1977.7-),男,漢族,本科,湖南桃江人,工程師,研究方向:電廠計算機監(jiān)控,自動化,調(diào)速器的檢修維護。