黃代存
(中石油云南石化有限公司,云南 昆明 650399)
根據(jù)中國石油天然氣股份有限公司進(jìn)口含硫原油技術(shù)改造工程的總體部署,某石化公司通過改擴(kuò)建進(jìn)一步擴(kuò)大加工規(guī)模,原油加工量從10.5 Mt/a的規(guī)模提升至20 Mt/a,并具備16 Mt/a含硫原油的加工能力,原油加工能力比原來提高近一倍。為了處理新建裝置排放的含油凝結(jié)水,建設(shè)了含油凝結(jié)水系統(tǒng),經(jīng)過除油、除鐵、脫氣、除有機(jī)物等處理后作為一級除鹽水送至熱電廠化水站。該系統(tǒng)的投運既回收了凝結(jié)水,又使凝結(jié)水的余熱得到充分利用,為公司節(jié)約了寶貴的水資源,對于節(jié)約能源、減少污水排放、降低運行成本,促進(jìn)環(huán)保和合理利用水資源等方面的工作具有積極的推動作用[1-2]。
含油凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計處理規(guī)模為450 t/h,主要回收新區(qū)渣油加氫、重整、蒸餾、硫磺4套裝置排放的含油凝結(jié)水。生產(chǎn)新區(qū)各裝置來的高溫含油凝結(jié)水首先進(jìn)入擴(kuò)容器,在擴(kuò)容器內(nèi)降壓擴(kuò)容汽化,使來水溫度降低,避免了來水因含汽發(fā)生水擊損壞設(shè)備的情況。擴(kuò)容器閃蒸后在隔油罐進(jìn)行靜置懸浮除油處理,經(jīng)凝結(jié)水泵加壓后與除鹽水進(jìn)行換熱實現(xiàn)了熱量回收,換熱后凝結(jié)水溫度降至50~60 ℃,進(jìn)入到預(yù)處理過濾器和表面冷凝液過濾器,去除水中的懸浮物、油以及部分氧化鐵??紤]到夏季除鹽水溫度較高,會有部分熱量無法消耗,因此采用海水作為旁路冷卻。表面冷凝液過濾器出水經(jīng)海水冷卻器或直通進(jìn)入真空除氣塔,去除水中的氧氣及二氧化碳等氣體,經(jīng)中間水泵加壓后進(jìn)入活性炭過濾器,去除水中的有機(jī)物及懸浮物,再經(jīng)過精密過濾器進(jìn)一步去除水中殘余的油及氧化鐵顆粒,然后經(jīng)混床處理后作為鍋爐補(bǔ)水。含油凝結(jié)水系統(tǒng)工藝如圖1所示。
圖1 含油凝結(jié)水系統(tǒng)工藝流程
凝結(jié)水就理論而言由蒸汽冷凝而成,水質(zhì)較為干凈,但是由于裝置換熱器泄漏、管道腐蝕等原因影響回收水質(zhì),因此設(shè)計時主要考慮對油和鐵的去除,同時由于采用離子交換混床進(jìn)行深處理,對進(jìn)水的懸浮物、有機(jī)物、電導(dǎo)率和總硅做出控制要求,含油凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計水質(zhì)如表1所示。
表1 含油凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計水質(zhì)
預(yù)處理器主要去除凝結(jié)水中的懸浮物和部分的氧化鐵顆粒,它的使用可有效降低后續(xù)設(shè)備的運行負(fù)擔(dān),減少運行成本,預(yù)處理器設(shè)計參數(shù)見表2。預(yù)處理器為焊接碳鋼結(jié)構(gòu)的柱形容器,頂部、底部為橢圓封頭,設(shè)備本體內(nèi)部襯有二層高溫橡膠,襯膠總厚度為5 mm,接管襯膠到法蘭的密封面,設(shè)備全部采用硫化罐整體硫化。預(yù)處理器配水裝置為穹形板形式,每臺預(yù)處理器配有2個窺視孔,分別布置在設(shè)備上室及設(shè)備下室的中部,窺視鏡直徑為50 mm,視鏡材質(zhì)透明、耐腐蝕,并有足夠的強(qiáng)度承受來自交換器內(nèi)部的壓力,窺視孔法蘭內(nèi)表面和器壁內(nèi)表面持平。
表2 預(yù)處理器設(shè)計參數(shù)
預(yù)處理器出水進(jìn)入表面冷凝液過濾器,它是凝結(jié)水的前處理設(shè)備,主要去除凝結(jié)水中的油,表面冷凝液過濾器設(shè)計參數(shù)如表3所示。表面冷凝液過濾器為焊接復(fù)合鋼板結(jié)構(gòu)的柱形容器,頂部、底部為橢圓封頭,設(shè)置了濾芯、配水裝置、反沖洗裝置、窺視孔和人孔等,配水裝置為穹形板形式,每臺表面冷凝液過濾器配有2個窺視孔,它們分別布置在設(shè)備上室及設(shè)備下室的中部,窺視鏡直徑為50 mm。視鏡材質(zhì)透明、耐腐蝕,并有足夠的強(qiáng)度承受來自交換器內(nèi)部的壓力,窺視孔法蘭內(nèi)表面和器壁內(nèi)表面持平。
表3 表面冷凝液過濾器設(shè)計參數(shù)
表面冷凝液過濾器出水經(jīng)真空塔進(jìn)入活性炭過濾器,活性炭過濾器內(nèi)部裝填了椰殼活性炭,主要用于去除水中的有機(jī)物、懸浮物等雜質(zhì),活性炭過濾器設(shè)計參數(shù)如表4所示?;钚蕴窟^濾器為焊接碳鋼結(jié)構(gòu)的柱形容器,頂部、底部為橢圓封頭,設(shè)備本體內(nèi)部襯有2層高溫橡膠,襯膠總厚度為5 mm?;钚蕴窟^濾器內(nèi)設(shè)有配水裝置、集水裝置、窺視孔和人孔等,配水裝置為五通管式,材質(zhì)為SUS304,繞絲縫隙寬度為0.45~0.55 mm,下部集水裝置為襯膠多孔板配水帽,水帽為SUS304不銹鋼繞絲管式水帽,水帽縫隙為0.20~0.25 mm,單個水帽流量為1 t/h。每臺活性炭過濾器配有3個窺視孔,分別布置在活性炭填料頂部接口、活性炭填料底部處以及活性炭反洗膨脹最高處。
表4 活性炭過濾器設(shè)計參數(shù)
精密過濾器是系統(tǒng)的精處理設(shè)備,內(nèi)部裝有不銹鋼繞絲濾芯,進(jìn)一步去處水中的氧化鐵雜質(zhì)顆粒及少量的油,精密過濾器設(shè)計參數(shù)如表5所示。精密過濾器為焊接復(fù)合鋼板結(jié)構(gòu)的柱形容器,頂部、底部為橢圓封頭,內(nèi)部設(shè)置濾芯、配水裝置、反沖洗裝置、窺視孔和人孔等,配水裝置為穹形板形式,確保水流均勻防止偏流,每臺精密過濾器配有2個窺視孔,并配有標(biāo)準(zhǔn)的DN500 mm人孔。
表5 精密過濾器設(shè)計參數(shù)
回收的凝結(jié)水經(jīng)擴(kuò)容器后進(jìn)入隔油罐,在隔油罐出口安裝了在線油分析儀表,如果含油量超標(biāo),說明上游裝置換熱器有泄漏,需將凝結(jié)水切換排放至煉廠污水處理系統(tǒng)。預(yù)處理器、表面冷凝液過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器的反洗由運行壓差或運行時間控制,當(dāng)達(dá)到設(shè)計的運行壓差或運行時間,則表明過濾周期結(jié)束應(yīng)進(jìn)行反沖洗,反洗通過分散控制系統(tǒng)(DCS)自動進(jìn)入反洗程序,反洗結(jié)束后重新自動投入運行[3-4]。真空除氣塔利用水在飽和溫度狀態(tài)下氣體的溶解度接近于零的特點,去除水中所溶解的二氧化碳和氧等氣體,主要控制水溫和塔內(nèi)負(fù)壓。凝結(jié)水混床出口安裝了在線電導(dǎo)率和二氧化硅分析儀,達(dá)到報警值進(jìn)行混床再生操作。含油凝結(jié)水處理系統(tǒng)主要運行控制指標(biāo)如表6所示。
表6 含油凝結(jié)水處理系統(tǒng)運行控制指標(biāo)
正常運行后,含油凝結(jié)水系統(tǒng)主要運行數(shù)據(jù)如表7所示。
表7 含油凝結(jié)水系統(tǒng)主要運行數(shù)據(jù)
由表7的運行數(shù)據(jù)可以看出:該系統(tǒng)除油除鐵效果明顯,系統(tǒng)出水含油量平均值為0.1 mg/L,總鐵平均值為10 μg/L,總硅平均值為30 μg/L,有機(jī)物平均值為4 mg/L,系統(tǒng)對油、鐵、硅等主要污染物的去除率達(dá)80%,對有機(jī)物的去除率達(dá)50%以上,出水水質(zhì)合格穩(wěn)定,達(dá)到設(shè)計要求。
(1)裝置安裝完成后,進(jìn)水前必須對設(shè)備和管線進(jìn)行單獨吹掃,防止在施工過程中雜物或焊渣等雜質(zhì)進(jìn)入設(shè)備。
(2)投運初期應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的反洗頻率,即使反洗壓差、運行的周期都沒達(dá)到反洗條件或出水各項指標(biāo)均合格,也應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行反沖洗,以保護(hù)濾芯。
(3)設(shè)備運行一定時間后,如出現(xiàn)多次反洗后進(jìn)、出口壓差仍降不下或出水水質(zhì)達(dá)不到規(guī)定要求時,濾芯失效。
(4)各排放凝結(jié)水裝置應(yīng)設(shè)置取樣點,以便水質(zhì)異常時及時進(jìn)行排查,將超標(biāo)凝結(jié)水切換至污水廠,確保系統(tǒng)運行。
(5)在運行中發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水存在帶汽的問題,導(dǎo)致管線水擊并且擴(kuò)容器大量排放蒸汽,造成熱量和水量的損失,各上游裝置應(yīng)加強(qiáng)管理,定期對疏水閥進(jìn)行檢查。
該系統(tǒng)通過采用靜止隔油、預(yù)處理過濾、活性炭吸附、精密過濾的方式,逐步去除來水中的油、鐵等污染物,各處理單元針對不同的污染物分單體處理,使出水水質(zhì)得到保證。系統(tǒng)出水作為一級除鹽水進(jìn)入到電廠化水混床,既避免了含油凝結(jié)水排放污染環(huán)境,又為公司節(jié)約了寶貴的水資源。該系統(tǒng)投運后,每年可回收水量2.5 Mt,為公司節(jié)約自來水消耗費用880萬元,同時又通過余熱利用回收熱量50.2 GJ/h,是公司節(jié)能增效的一個重要措施。由系統(tǒng)運行情況看,系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠、工藝選擇合理、出水水質(zhì)良好、系統(tǒng)自動化程度高、操作簡單,是含油凝結(jié)水處理技術(shù)在煉油廠的成功應(yīng)用[5]。