楊國鋒,李光輝
(新疆新業(yè)能源化工有限責任公司,新疆 五家渠 831300)
循環(huán)流化床是近年來國際上發(fā)展起來的一種改進型潔凈煤燃燒技術(shù),因其燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣、負荷調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點,在工業(yè)利用上有著廣闊的發(fā)展空間[1]。然而循環(huán)流化床鍋爐的耐磨損性問題嚴重限制了其持續(xù)發(fā)展。新疆某化工企業(yè)配備4臺型號為XD-260/9.81-M型中溫分離循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計燃燒準東煤。2016年投用以來爆管頻繁,每年因爆管造成的損失高達上億元。為解決這一問題,企業(yè)開展研究,取得了一些成果。
鍋爐運行參數(shù),見表1。
表1 鍋爐運行參數(shù)
鍋爐為緊身封閉布置,由前部和尾部兩個豎井煙道組成。前部豎井是爐膛,為懸吊結(jié)構(gòu),爐膛四周由膜式水冷壁組成。自下而上一次為一次風室、濃相床、懸浮段、一級蒸發(fā)管、三級過熱器、二級過熱器、一級過熱器、二級蒸發(fā)管及高溫省煤器。在爐膛的錐段部分的前后墻布置有二次風入口。尾部受熱面煙道豎井采用支撐結(jié)構(gòu),布置有低溫省煤器上段、SCR裝置、低溫省煤器,如圖1所示。
圖1 鍋爐換熱器結(jié)構(gòu)布置
2016年~2020年7月,4臺鍋爐共發(fā)生爆管79次,見表2,絕大多數(shù)是由磨損和腐蝕引起的[2]。
表2 鍋爐爆管情況
3.1.1 爐型選擇不理想。針對準東煤堿金屬含量高、灰熔點低、易結(jié)焦沾污的特點,設(shè)計選用了引進吸收德國巴高科的中溫分離爐型,將主要受熱面集中布置在爐膛內(nèi),利用燃燒過程中存在的大量固體循環(huán)物料不斷沖刷受熱面,以提高熱效率,降低床溫,避免床層結(jié)焦和水冷壁發(fā)生沾污。運行情況表明該爐型起到了上述作用。但此設(shè)計帶來的負面效應(yīng)卻超出預(yù)期,集中表現(xiàn)為爐內(nèi)蒸發(fā)管、過熱器等受熱面在物料沖刷下頻繁出現(xiàn)爆管[3,4]。
3.1.2 管排設(shè)計缺陷。一級蒸發(fā)管和三級過熱器節(jié)距為180mm,二級過熱器、一級過熱器、二級蒸發(fā)管、高溫省煤器節(jié)距為90mm。由于爐內(nèi)受熱面節(jié)距變窄,導(dǎo)致后部受熱面煙氣流速升高;過熱器管排缺少夾馬固定;管排膨脹量計算不準確;穿墻管直接與水冷壁澆注在一起,膨脹力全部由水冷壁承擔,使得管束無法自由膨脹。
3.1.3 防磨設(shè)計缺陷。高溫省煤器上下段缺少煙氣擋板;二級蒸發(fā)管四角缺少防磨罩;水冷壁四角防磨效果差;防爆門、人孔門、測點設(shè)置過多,容易漏風;采用“V”型床,風帽數(shù)量多,風帽眼對吹磨損嚴重[5]。
3.1.4 制造安裝缺陷。個別密封鰭片與水冷壁焊接時咬邊過深;部分澆注料固定不牢;防爆門、人孔門變形,封閉不嚴;防磨瓦與管壁貼合不良;煙風道漏風,導(dǎo)流板沒有做澆筑料。
3.1.5 配套設(shè)施缺陷。爐膛吹灰器吹灰管受熱變形,被迫停用。長期不吹灰,細顆?;以谑軣崦婀鼙谏铣练e、堵塞,形成煙氣走廊,加劇其他部分的磨損,沉積引起灰下腐蝕[6];SNCR噴槍槍頭霧化效果不好,噴氨量大,容易產(chǎn)生硫酸氫氨,在爐內(nèi)的管壁上結(jié)塊、造成腐蝕;返料器密封不良,鍋爐啟動前期容易短路。
3.2.1 粒度影響。煤粒度由進廠煤粒度原始分布和篩分、破碎系統(tǒng)決定,該企業(yè)只有篩分系統(tǒng),配套設(shè)施不完善,導(dǎo)致入爐煤粒度偏大。
入爐煤粒度大,流化效果差,煙氣帶入旋風分離器的物料少,不能維持正常的返料量,會造成床溫高,渣量大、燃燒不完全、鍋爐熱效率下降;粒度小,能被旋風分離器捕捉到的灰量少,床溫高,大量細灰離開鍋爐而影響燃盡度,導(dǎo)致除塵阻力增加,鍋爐效率下降[7]。適宜的入爐煤粒徑為0~10mm,其中:99%應(yīng)小于8mm;50%應(yīng)在3mm~5mm;30%應(yīng)小于1mm。前期研究發(fā)現(xiàn):入爐煤粒徑在12mm時,煙氣中固體顆粒直徑較大,進而加劇磨損;當入爐煤粒徑控制在8mm以下時,磨損量降低一半左右。
3.2.2 堿金屬影響。準東煤屬于高堿金屬煤,結(jié)渣及沾污傾向為嚴重[8]。對爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):二級過熱器頂部、一級過熱器底部沾污最嚴重,焦塊呈鐵紅色,較硬,腐蝕介質(zhì)主要為硫酸鹽。沾污物引起鍋爐管壁腐蝕減薄,同時引起煙氣分布不均,形成煙氣走廊,加劇磨損。
3.2.3 一次風、二次風的影響。一二次風的分配比例對燃料在爐膛內(nèi)不同高度區(qū)域的燃燒率和固體粒子沿爐高的分布情況有較大影響,對密相區(qū)和稀相區(qū)溫度的分布有調(diào)節(jié)作用,同時對NOx的生成也有影響。通過試驗發(fā)現(xiàn):一次風量過剩,二次風量不足,是造成鍋爐床溫高、煙氣流速大的原因之一[9]。降低磨損首先要降低風速并選擇合適的風量配比。
3.2.4 運行及檢維修的不足。該企業(yè)產(chǎn)品鏈條延長,蒸汽不平衡問題日益突出,鍋爐長期高負荷運行,需要的大煤量和高風量,帶來磨損加快。爆管后強制降溫,搶修后快速提負荷等違規(guī)操作時有發(fā)生。檢查不到位、檢修倉促、檢修質(zhì)量差難以避免。
增加煙氣擋板;人孔、熱工測點部位改為向爐外讓管并焊密集銷釘,澆注高耐磨澆注料,耐磨材料終結(jié)處附近的管子上堆焊;在水冷壁稀相區(qū)四角部用澆注料將直角改為切角;對返料器重新制作密封;穿墻管加套管后再用澆注料澆注,消除漏風,實施脫硝改造,減少噴氨量。
鍋爐換管大修,把V型床改為均壓床,風管、風帽全部換型;爐內(nèi)受熱面管束更換并加防磨瓦。詳見表3。
表3 鍋爐具體檢修內(nèi)容
加強原料供應(yīng)管理,調(diào)整配煤,改善入爐煤粒徑和灰分,降低一次風量、每次停爐安排清理掛焦,緩解鍋爐沾污掛焦、減緩腐蝕和磨損。
控制鍋爐負荷在85%左右,鍋爐降溫,升溫、提負荷速度按規(guī)范執(zhí)行;編制檢查表,明確檢查區(qū)域和內(nèi)容、制定檢查標準,責任到人;專業(yè)人員跟蹤檢修過程;嚴格按照《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》DL/T869-2012規(guī)定進行檢驗;執(zhí)行計劃性檢修。
2020年1月~7月,4臺鍋爐共發(fā)生5次爆管,與2020年以前相比,爆管頻次下降一半以上,鍋爐爆管情況得到明顯的緩解。