陳 磊,黃孺國(guó)
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)一期為50萬(wàn)t/a甲醇、20萬(wàn)t/a二甲醚;二期為40萬(wàn)t/a醋酸及20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目;三期為利用二期富裕合成氣新建的20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目。園區(qū)內(nèi)蒸汽系統(tǒng)為一期3×130t/h(9.8MPa,540℃),二期3×220t/h(9.8MPa,540℃)高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,其中,1#、2#、3#、5#、6#鍋爐采用單鍋筒橫置式自然循環(huán)、“水冷旋風(fēng)分離器”、膜式壁爐膛前吊后支、全鋼架結(jié)構(gòu)、高溫分離、高倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的高溫高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。
4#鍋爐采用中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的高溫、高壓循環(huán)流化床燃煤鍋爐。其中,爐內(nèi)自下而上依次為一次風(fēng)室、濃相床、懸浮段、一級(jí)蒸發(fā)管、三級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)蒸發(fā)管及高溫省煤器。
2019年,園區(qū)內(nèi)部鍋爐系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)泄漏,造成運(yùn)行周期大幅降低,嚴(yán)重影響著生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。隨著龍宇煤化工三期新建20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目的試車、投產(chǎn),屆時(shí)6臺(tái)鍋爐將全部保持運(yùn)行,鍋爐將無(wú)備爐,考慮到園區(qū)總體蒸汽平衡,鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)化工裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)至關(guān)重要。
(1)經(jīng)過(guò)歷次停爐檢修檢查、測(cè)厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過(guò)渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴(yán)重。
(2)排渣管與床面連接板焊口經(jīng)常開(kāi)焊、排渣口變形。
(3)鍋爐頻繁出現(xiàn)斷煤、堵煤?jiǎn)栴},嚴(yán)重影響著鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)4#爐負(fù)荷自實(shí)施低氮燃燒改造后,鍋爐負(fù)荷較低,無(wú)法保持高負(fù)荷運(yùn)行。
(5)5#、6#鍋爐省煤器管道頻繁出現(xiàn)泄漏,嚴(yán)重影響鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(6)入爐煤煤質(zhì)顆粒度不均勻,給鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)一定影響。
循環(huán)流化床鍋爐受熱面磨損是影響鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行的第一因素,尤其是爐膛水冷壁等的磨損,解決此類磨損是保證鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵。
歷次停爐檢修檢查、測(cè)厚發(fā)現(xiàn),水冷壁過(guò)渡區(qū)域、人孔門四周、吊屏穿墻區(qū)域、爐膛角部、爐膛出口周圍等磨損嚴(yán)重。2019年,龍宇煤化工利用大修對(duì)一期3×130t/h鍋爐密相區(qū)向上6m區(qū)域內(nèi)受磨損的水冷壁管排進(jìn)行更換(見(jiàn)圖1),同時(shí)根據(jù)導(dǎo)流板磨損情況,調(diào)整導(dǎo)流板安裝尺寸及位置。
龍宇煤化工利用2019年的大修機(jī)會(huì),對(duì)一期3臺(tái)鍋爐實(shí)施爐內(nèi)噴涂,利用火焰高溫工藝將鉻鎳合金噴涂在衛(wèi)燃帶上部水冷壁上,噴涂高度為衛(wèi)燃帶上方6m,厚度>0.5mm,自實(shí)施防磨噴涂后,有效改善了鍋爐上部水冷壁沖涮情況,近兩年來(lái)上部未出現(xiàn)水冷壁泄漏的情況。具體采取措施如下:①對(duì)整體磨損區(qū)域防磨噴涂;②對(duì)防磨噴涂保護(hù)失效、磨損嚴(yán)重的區(qū)域,如水冷壁與過(guò)渡區(qū)域,對(duì)導(dǎo)流板磨損及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)焊;③嚴(yán)格控制補(bǔ)焊導(dǎo)流板的質(zhì)量;④盡量使?fàn)t襯(可塑料)的上邊緣與水冷壁平滑過(guò)渡,消除形成渦流的條件,消除渦流磨損。
排渣管與床面連接板焊口經(jīng)常開(kāi)焊、排渣口變形,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,發(fā)現(xiàn)是由于排渣管的膨脹給床面加了一個(gè)向上的應(yīng)力所引起。通過(guò)研究決定采取兩項(xiàng)措施:一是在連接處采用耐熱鑄鋼短管,上部采用加厚設(shè)計(jì),相當(dāng)于做了一個(gè)加強(qiáng)環(huán);二是在床面的下面加裝一個(gè)支撐板,消除了應(yīng)力。
針對(duì)各臺(tái)鍋爐頻繁出現(xiàn)的斷煤、堵煤?jiǎn)栴},龍宇煤化工以2#鍋爐做試驗(yàn),在2019年大修期間,優(yōu)先進(jìn)行2#爐無(wú)堵塞給煤系統(tǒng)改造,其他鍋爐根據(jù)2#爐改造效果再行確定。具體改造措施如下:更換鍋爐煤倉(cāng)下部部分襯板,在鍋爐煤倉(cāng)出煤口和原皮帶給煤機(jī)之間增加一套無(wú)堵塞給煤機(jī),將原落煤管更換為無(wú)堵塞播煤器。以上改造投入運(yùn)行后,效果較好,在煤質(zhì)較差的情況下,相對(duì)1#、3#爐能夠保證2#爐的給煤穩(wěn)定。
(1)負(fù)荷提升改造。龍宇煤化工4#鍋爐為220t/h(9.8MPa)中溫分離、低倍率循環(huán)流化床鍋爐,自2018年實(shí)施鍋爐超低排放及低氮燃燒改造后,負(fù)荷最多提升至170t/h,無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷,針對(duì)4#鍋爐存在的床溫高、負(fù)荷低、布風(fēng)差、返料少等問(wèn)題,對(duì)其進(jìn)行局部改造:一是將爐內(nèi)布風(fēng)板所有風(fēng)帽由蘑菇形改為鐘罩式[4],以改變?cè)械牟硷L(fēng)狀況;二是在旋風(fēng)分離器出口增加煙氣擋板,在中心筒底部割除400mm,擴(kuò)大返料器風(fēng)帽孔徑,以增加返料灰量。經(jīng)改造后,4#爐床溫基本控制在900℃左右,鍋爐負(fù)荷能夠達(dá)到200t/h,較本次改造前提升效果明顯。
(2)防磨處理。對(duì)4#爐所有受熱面防磨瓦進(jìn)行大面積更換,減少受熱面的磨損。
5#爐、6#爐運(yùn)行過(guò)程中頻繁出現(xiàn)省煤器管道泄漏,導(dǎo)致停爐事故,大修期間對(duì)所有省煤器管道進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)部分焊縫存在一定缺陷。2019年大修期間,龍宇煤化工組織專門檢修力量,對(duì)5#爐、6#爐省煤器存在缺陷的管道焊縫進(jìn)行重新焊接,并對(duì)省煤器防磨瓦進(jìn)行更換,減少對(duì)管道的磨損,自檢修以來(lái)再未出現(xiàn)因泄漏而停爐的事件。
龍宇煤化工在生產(chǎn)中使用的主要有永城本地煤、焦煤、晉煤,為了節(jié)約成本摻燒約20%的高硫煤。
在強(qiáng)化煤質(zhì)管理上,龍宇煤化工主要采取了以下幾點(diǎn)措施:
(1)增加篩破一體機(jī),控制入爐煤粒度。為保證燃料煤顆粒度,永城園區(qū)煤儲(chǔ)運(yùn)增加了篩破一體機(jī),顆粒度較之前明顯減小,基本能保持13mm以下,燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 燃煤顆粒度改造前后的數(shù)據(jù)對(duì)比
(2)退出矸石摻配,確保鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。循環(huán)流化床鍋爐具有對(duì)燃料適應(yīng)范圍寬的優(yōu)點(diǎn),可以燃用低發(fā)熱量的劣質(zhì)煤,前期為了節(jié)約運(yùn)行成本,燃煤中摻配一定比例的、發(fā)熱量較高的煤矸石,隨著矸石發(fā)熱量的降低,對(duì)鍋爐帶來(lái)的負(fù)面作用逐漸顯現(xiàn)。
考慮到鍋爐防磨的投入、排渣熱損失、鍋爐整體磨損、使用壽命周期等影響,經(jīng)綜合分析后,龍宇煤化工決定燃煤中退出煤矸石,燃料煤的發(fā)熱量控制在19.2~20.9MJ之間,接近于設(shè)計(jì)值。
退出煤矸石后,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,停爐檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐各部受熱面磨損程度較以往明顯減小(見(jiàn)表2),這也是鍋爐能夠長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的重要原因之一。
表2 添加煤矸石前后鍋爐運(yùn)行周期比較
在前期鍋爐運(yùn)行期間,因鍋爐風(fēng)量表不準(zhǔn),運(yùn)行調(diào)整僅能參考風(fēng)機(jī)電流、風(fēng)壓、床溫等。2019年檢修,在鍋爐全停期間,對(duì)各爐進(jìn)行冷態(tài)通風(fēng)試驗(yàn),對(duì)風(fēng)量表進(jìn)行了標(biāo)定,發(fā)現(xiàn)鍋爐運(yùn)行期間的一次風(fēng)量均偏大,這也是造成鍋爐磨損的重要原因。經(jīng)過(guò)分析、試驗(yàn),對(duì)鍋爐一次風(fēng)機(jī)電流、料層厚度進(jìn)行調(diào)整,一次風(fēng)機(jī)電流基本降低10A左右,風(fēng)室壓力降低2kPa左右,鍋爐調(diào)整前后參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 鍋爐調(diào)整前后參數(shù)對(duì)比
為保證鍋爐料層穩(wěn)定,對(duì)一期鍋爐冷渣機(jī)進(jìn)行更換,將原有風(fēng)冷水冷氣槽式冷渣機(jī)更換為滾筒冷渣機(jī)(見(jiàn)圖3),提高了排渣效率。
圖3 氣槽冷渣機(jī)更換為滾筒冷渣機(jī)
在降低一次風(fēng)量的基礎(chǔ)上,適當(dāng)增加二次風(fēng)配比,提高二次風(fēng)風(fēng)壓至5~7kPa,控制尾部煙道氧量在3%~5%,不僅提高了鍋爐的燃燒效率,也減少了鍋爐內(nèi)部受熱面的磨損,保證了鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
在鍋爐水處理方面,原設(shè)計(jì)是向給水中添加20%氨水,控制pH值;向除氧器進(jìn)水中添加聯(lián)氨,控制溶解氧;向鍋爐汽包內(nèi)添加磷酸鹽,控制鍋爐給水pH值。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,汽包內(nèi)壁及受熱面管道內(nèi)壁結(jié)垢,下游裝置的透平機(jī)組葉片上也發(fā)現(xiàn)鈉鹽的結(jié)垢。為改善鍋爐水質(zhì),控制蒸汽品質(zhì),龍宇煤化工改用了新型鍋爐水處理劑W800和有機(jī)pH調(diào)節(jié)劑W400,使用效果明顯,汽水品質(zhì)合格率由原來(lái)的95%提高到99.5%以上。
該項(xiàng)措施不僅改善了汽水品質(zhì),解決了結(jié)垢問(wèn)題,降低了鍋爐受熱面爆管的概率,還減少了鍋爐的排污量,對(duì)延長(zhǎng)鍋爐運(yùn)行周期也起到了一定的作用。
龍宇煤化工制定了《關(guān)于鍋爐長(zhǎng)周期運(yùn)行市場(chǎng)化考核辦法》,提出了保證單臺(tái)鍋爐運(yùn)行120d、150d、220d三個(gè)階梯的奮斗目標(biāo),明確了獎(jiǎng)勵(lì)額度,同時(shí)明確了各部門的職責(zé)與獎(jiǎng)罰比例,提高了員工做好日常工作的積極性和責(zé)任心,發(fā)揮了高效的經(jīng)濟(jì)杠桿作用。
通過(guò)以上措施,單臺(tái)鍋爐運(yùn)行時(shí)間較往年增加120d以上,6臺(tái)鍋爐運(yùn)行周期見(jiàn)表4。
表4 6臺(tái)鍋爐運(yùn)行周期
鍋爐裝置在生產(chǎn)中的作用是提供系統(tǒng)的蒸汽、電力等,鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)整個(gè)化工裝置起了關(guān)鍵性作用,龍宇煤化工通過(guò)技術(shù)改造、控制入爐煤煤質(zhì)、優(yōu)化工藝操作、使用新型鍋爐水處理劑、以及制定長(zhǎng)周期獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等手段,確保了鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行,其中3#鍋爐實(shí)現(xiàn)了鍋爐安全穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行373d,1#鍋爐實(shí)現(xiàn)301d,6#鍋爐實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行293d,其他鍋爐基本在200d以上,運(yùn)行周期較往年至少提高120d以上。