羅瑛瑯 白余圣 沈海琴
摘 ?要:通過對某和諧型機(jī)車柴油機(jī)凸輪軸齒輪螺栓斷裂進(jìn)行分析,找出失效的主要原因,采取有效措施進(jìn)行預(yù)防。
關(guān)鍵詞:柴油機(jī);齒輪;螺栓斷裂;分析
1 ?問題的提出
某公司大修的和諧型機(jī)車,在客戶運(yùn)用過程中多次發(fā)生柴油機(jī)凸輪軸齒輪螺栓松脫斷裂故障。根據(jù)故障數(shù)據(jù),從機(jī)車走行公里數(shù)、間隔時(shí)間看,螺栓斷裂為隨機(jī)性。最短的走行1萬公里、出廠1個月;最長的走行了18.8萬公里、出廠14個月。螺栓斷裂的位置基本相同,從桿身與螺栓頭部的過渡圓弧處斷裂。目視斷口,沒有明顯的疲勞貝紋線(圖1)。
2 原因分析
2.1 螺栓材質(zhì)分析
將標(biāo)識1#的斷裂螺栓檢測分析,金相、硬度、化學(xué)成分、表面脫碳層、非金屬夾雜物,均符合相關(guān)技術(shù)要求。螺栓斷口為脆性斷裂。將斷裂螺栓斷口面用電鏡掃描,斷口面無明顯的機(jī)械損傷,無孔洞,無夾渣等原材料缺陷。
裂紋源及附近表面金相組織如圖2所示,為回火索氏體+少量顆粒狀碳化物,表面無脫碳現(xiàn)象。螺栓芯部組織如圖3所示,為回火索氏體+少量顆粒狀碳化物。
將斷裂螺栓螺栓試樣縱向進(jìn)行磨拋后在顯微鏡下觀察,根據(jù)GB/T 10561-2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標(biāo)準(zhǔn)評級圖顯微檢驗(yàn)方法》,非金屬夾雜物評級結(jié)果為:A0,B0,C0,D1.0。如圖4。
斷裂螺栓硬度檢測結(jié)果: 42.5,42.5,42.5 HRC。符合GB/T 3098.1-2010 《緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱》其中性能等級12.9等級螺栓硬度39-44 HRC要求。
在斷裂螺栓上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如下:
根據(jù)GB/T 3098.1-2010 《緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱》,其中性能等級為12.9級螺栓的材料化學(xué)規(guī)定,C: 0.28-0.50,P:≤0.025,S:≤0.025。合金鋼中至少應(yīng)含有下列的一種元素,其最小含量分別為:Cr 0.30%,Ni 0.30%,Mo 0.20%,V 0.10%。當(dāng)含有二、三或四種復(fù)合的合金成分時(shí),合金元素的含量不能少于單個合金元素總和的70%。斷裂螺栓的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2 螺栓檢查
抽查未斷裂的螺栓,螺紋尺寸符合要求。查看螺栓外觀,個別螺栓安裝面的邊緣存在磕碰傷高點(diǎn)(圖5),同時(shí),在斷裂螺栓也發(fā)現(xiàn)螺栓安裝面邊緣有碰傷高點(diǎn)已被磨平的痕跡(圖6)。該高點(diǎn)的存在,螺栓安裝后會對螺栓形成偏載,發(fā)生螺栓松動、斷裂。對螺栓制造現(xiàn)場審查,螺栓為流水線下料、滾絲,螺栓成型后再進(jìn)行熱處理。螺栓成型后自動掉落到一個鐵框內(nèi),鐵框內(nèi)無相關(guān)的軟體防護(hù),容易造成螺栓的磕碰傷。且螺栓發(fā)料出庫時(shí),沒有對螺栓進(jìn)行外觀檢查的流程。
2.3 螺栓組裝工藝檢查
凸輪軸齒輪組裝、螺栓緊固的工藝流程已執(zhí)行近12年,相關(guān)要求明確、可執(zhí)行。故障發(fā)生后,跟蹤了近1個月的執(zhí)行情況,現(xiàn)場按工藝要求執(zhí)行。
2.4 檢修過程分析
故障機(jī)車均是大修后,柴油機(jī)凸輪軸齒輪螺栓斷裂故障次數(shù)明顯增加,調(diào)查方向聚焦于檢修過程的控制。通過調(diào)查分析,主要存在以下兩個檢修控制不到位的問題:一是與螺栓配合的個別螺紋孔狀況不良;二是凸輪軸齒輪定位凸圓表面存在磕碰傷高點(diǎn)。
個別狀況不良的螺紋孔,雖然通規(guī)通不過,但是螺栓可以擰入。螺栓擰進(jìn)去后,因螺紋的配合存在異常,在柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,螺栓會發(fā)生松動,進(jìn)而導(dǎo)致螺栓斷裂。
根據(jù)圖紙尺寸,凸輪軸齒輪定位凸圓的底面與定位孔底面的間隙為0.5-1.2mm。凸輪軸齒輪定位凸圓邊緣若存在磕碰傷高點(diǎn)未消除,當(dāng)磕碰傷高點(diǎn)的高出度超出了兩者的間隙,凸輪軸齒輪安裝后會形成“傾斜”,造成凸輪軸齒輪螺栓偏載,導(dǎo)致柴油機(jī)運(yùn)用過程中螺栓斷裂。前期凸輪軸齒輪檢修工藝流程不完善,對定位凸圓的檢修沒有予以明確,存在磕碰傷高點(diǎn)沒有消除的問題(圖7)。
2.5 原因分析
綜合上述的調(diào)查分析,造成柴油機(jī)凸輪軸齒輪螺栓松動斷裂的原因有:一是螺紋孔狀況不良,二是螺栓載荷異常。造成螺栓載荷異常的原因是:凸輪軸齒輪定位凸圓磕碰傷高點(diǎn)未消除、螺栓安裝面邊緣磕碰傷高點(diǎn)未消除。
3 ?改進(jìn)措施
查明原因后,采取了以下措施:一是完善螺紋孔的檢修過程控制,用通規(guī)檢查與凸輪軸齒輪配合的螺紋孔狀況,若存在異常,將螺紋孔用絲攻修復(fù)處理;二是完善凸輪軸齒輪的檢修工藝流程,補(bǔ)充定位凸圓外觀檢查的具體要求,若有磕碰傷高點(diǎn),需打磨消除。另外,增加凸輪軸齒輪安裝前對定位凸圓外觀檢查流程,檢查后對齒輪實(shí)物進(jìn)行拍照留存,確保過程執(zhí)行到位;三是完善螺栓制造過程中的防護(hù),在鐵框內(nèi)放置橡膠墊,防止螺栓成型后發(fā)生磕碰傷,同時(shí)在螺栓出庫發(fā)料時(shí),逐個檢查螺栓的外觀,將安裝面存在磕碰傷問題的螺栓予以剔除。四是凸輪軸齒輪安裝前增加對螺栓安裝面邊緣進(jìn)行外觀檢查的流程,防止有磕碰傷的螺栓被裝用。
另外,在凸輪軸齒輪組裝過程中,為了預(yù)防螺栓緊固力矩執(zhí)行不到位的問題發(fā)生,在齒輪安裝后,增加了專職檢查人員對力矩的抽查流程,每個齒輪隨機(jī)抽查5個螺栓的力矩,若發(fā)現(xiàn)有螺栓力矩達(dá)不到工藝要求,將該齒輪的螺栓全部松開,重新按工藝要求緊固。
4 結(jié)束語
通過對螺栓斷裂故障進(jìn)行調(diào)查分析,針對性的制定了相應(yīng)性的改進(jìn)措施。上述措施執(zhí)行后檢修出廠的機(jī)車,凸輪軸齒輪螺栓未再發(fā)生松脫斷裂故障,效果明顯。
參考文獻(xiàn)
[1]李人憲,車用柴油機(jī),北京:中國鐵道出版社,1999.9
作者簡介:
羅瑛瑯(1981- ),男,高級工程師,本科。
2698500511296