摘 ?要:本文針對五坐標(biāo)數(shù)控龍門銑床Y向傳動絲杠在空載試運行過程中出現(xiàn)的溫升過大導(dǎo)致絲杠支撐軸承損壞的問題進行了分析,主要從軸承預(yù)緊,潤滑不良,骨架油封摩擦三個方面原因深入的計算分析和試驗,最終解決了此問題,并經(jīng)過了應(yīng)用驗證。
關(guān)鍵詞:溫升;絲杠;預(yù)緊
1.問題描述
公司為某航空工廠自主研發(fā)的五坐標(biāo)數(shù)控龍門銑床在進行空載試運行過程中Y向光柵尺報警,機床不能工作,絲杠和兩端支撐座發(fā)熱嚴(yán)重,對絲杠不同的位置(如圖1)進行溫度測量,經(jīng)測量各點溫度如表1:
空載運行具體試驗過程為:伺服電機通過絲杠驅(qū)動機床滑板及擺角頭沿Y向全行程5000mm范圍內(nèi)以2000mm/min(絲杠轉(zhuǎn)速200r/min)和5000mm/min(絲杠轉(zhuǎn)速500r/min)的速度往復(fù)進行空載運行,在運行連續(xù)運行3個多小時的時間后,出現(xiàn)上述故障。
將絲杠軸承座拆開發(fā)現(xiàn)內(nèi)側(cè)推力軸承保持架損壞(如圖2),滾道磨損嚴(yán)重(如圖3)。
2.絲杠支撐結(jié)構(gòu)介紹
機床Y向絲杠支撐形式為兩端固定式(如圖3), 這種支撐系統(tǒng)保證絲杠不進行軸向移動,支撐裝有徑向和軸向軸承。
具體支撐結(jié)構(gòu)如圖5:其中1后端鎖緊螺母,2外隔環(huán),3內(nèi)隔環(huán),4滾針軸承,5推力軸承,6墊,7絲杠螺母副,8前鎖緊螺母,9皮帶輪,10輔助支撐軸承,11前絲杠座,12后絲杠座,絲杠支撐跨距為3320mm。
3.原因分析及改進措施
通過對絲杠及支撐軸承分析和計算,初步確定造成此問題原因歸納為三點:
(1)軸承預(yù)載過大
開始設(shè)計考慮,軸承內(nèi)隔環(huán)2的寬度小于推力軸承的寬度0.02-0.05mm,軸承預(yù)緊的時候所有預(yù)緊力都會加在推力軸承上,若將軸承與隔環(huán)壓平,經(jīng)計算此時預(yù)緊力為48085-12022N,此種型號推力軸承推薦預(yù)載載荷為11300N,絲杠工作時最大推力才50000N,如此大的預(yù)緊力加載在推力軸承上會造成軸承負(fù)載過大,導(dǎo)致溫度迅速上升。發(fā)熱導(dǎo)致絲杠溫升,絲杠熱伸長造成內(nèi)側(cè)軸承承載過大,內(nèi)側(cè)軸承承載力大會發(fā)熱,發(fā)熱導(dǎo)致溫升,溫升造成熱伸長,如此惡性循環(huán),軸承就會損壞。
根據(jù)絲杠支撐長度為L=3320mm,溫度沒升高1℃,絲杠伸0.012mm/1000mm,整根絲杠伸長。
絲杠的軸向剛度
其中:
當(dāng)絲杠溫升1℃時,絲杠伸長加載在內(nèi)側(cè)推力軸承上的力
如果按10℃的溫升計算,絲杠伸長加載在內(nèi)側(cè)推力軸承上的力
軸承81216-TV的軸向額定動載荷Ca=201000N,額定靜載荷C0a=630000N,溫升造成的軸承軸向載荷超過了軸承的額定動載荷,而且由于絲杠兩端支座有鍵塊和銷子固定,絲杠無法向兩端伸長,就會導(dǎo)致絲杠外拱,絲杠外拱會導(dǎo)致絲杠與推力軸承的接觸面與軸承的回轉(zhuǎn)中心不垂直,載荷不是均勻的有所有滾子承擔(dān),而是由部分甚至幾個滾子承擔(dān),軸承壽命大降低,很快就會損壞。
改進措施:
通過分析計算,內(nèi)隔圈在載荷36392N下,軸向變形為0.0195mm,如圖7;軸承81216在軸向載荷11300N是變形0.0047mm,如圖8。
根據(jù)以上分析結(jié)果。軸承內(nèi)隔環(huán)2的寬度應(yīng)大于推力軸承的寬度0.01mm,這樣用330Nm的力矩鎖緊,提供的軸向力為47692N,就可以實現(xiàn)軸承的11300N的預(yù)緊力(查軸承樣本軸承81216的推薦預(yù)緊力為11300N),內(nèi)圈承受47692-11300=36392N的力防止螺母松動,保證外側(cè)推力軸承不卸載。為了補償熱伸長絲杠需要預(yù)拉伸,INA建議預(yù)拉伸可按1度拉伸,考慮到實際情況和參考其他機床的預(yù)拉伸,預(yù)拉伸按2度來處理按現(xiàn)在的支撐跨距,拉伸應(yīng)該在0.08左右,將調(diào)整墊6磨掉0.08,然后將絲杠拉伸0.08。
(2)軸承潤滑不良
軸承潤滑方式為油脂潤滑,所填充的潤滑脂為市場采購的普通工程機械用潤滑脂(如圖8),不適用精密機床的高速,重載工況。此外,填充的潤滑脂將軸承空間全部填滿,不利于軸承散熱。
改進措施:
潤滑脂采用機床傳動機構(gòu)專用的高級2號特種潤滑脂(如圖9),潤滑脂填充軸承空間的1/3,保證軸承有足夠的散熱空間。同時要涂抹均勻保證每個滾子都能形成油膜。
(3)骨架油封摩擦生熱
兩端的骨架油封與絲杠軸摩擦產(chǎn)生大量熱量,尤其是所選骨架油封均為雙唇,摩擦面大。通過查閱資料和分析,增加雙唇骨架油封會給油封和軸的接觸面帶來最高可達40度的溫升,增加副唇油封和軸的接觸面比不帶副唇會產(chǎn)生最高可達20度的溫升。
為了驗證骨架油封對絲杠發(fā)熱的影響,骨架油封拆除前后對絲杠軸溫升進行了試驗對比。圖10為各測溫點位置示意圖。
試驗過程如下:
在拆除油封之前,Y坐標(biāo)空運行(正向2000mm/min運行全行程,反向5000mm/min運行全行程, 正向5000mm/min運行全行程,反向2000mm/min運行全行程,依次循環(huán)),每隔半個小時記錄各測溫點溫度,試驗時長150分鐘。試驗完后,工人拆除油封,再按上述循環(huán)運行90分鐘。試驗結(jié)果如表2,表3。
從試驗結(jié)果可以看出,拆除油封后,絲杠軸溫度下降明顯,90分鐘時間就下降將近10度。所以骨架油封與軸摩擦?xí)r產(chǎn)生的熱量還是很大的。
改進措施:
將骨架油封由雙唇改為單唇,同時保證油封與軸接觸面潤滑良好。
4.整改效果
整改完成后對絲杠進行溫度和熱伸長測試,試驗過程如下
如圖11,將百分表固定在絲杠后面,通過量塊將表針置零,保證足夠壓量(大于0.8),然后將量塊撤出。Y坐標(biāo)空運行(正向2000mm/min運行全行程,反向5000mm/min運行全行程, 正向5000mm/min運行全行程,反向2000mm/min運行全行程,依次循環(huán)),每隔半個小時記錄各測溫點溫度及絲杠伸長數(shù)值。試驗時長6小時
通過試驗,絲杠溫升和軸承溫升平穩(wěn),達到熱平衡后,溫度穩(wěn)定,絲杠伸長穩(wěn)定,電機電流較小,整改效果明顯。
參考文獻
[1]薛志嵩.高檔數(shù)控機床絲杠支承軸承熱特性分析及實驗裝置設(shè)計[D].南京理工大學(xué), 2013.
[2]李頌華, 馮明昊.關(guān)于軸承預(yù)緊力對軸系性能影響的仿真分析[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新, 2014(02):105-107.
[3]劉顯軍, 洪軍, 劉志剛.不同載荷工況下機床主軸預(yù)緊力選取的數(shù)值分析方法[C]// 2011計算機輔助工程及其理論研討會.0.
[4]韓傳軍, 張杰.不同載荷工況下空心圓柱滾子軸承的接觸分析[J].機械設(shè)計與制造, 2012(11):214-216.
[5]王建文, 安琦.圓柱滾子軸承發(fā)熱量及溫度場的研究[J].華東理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版, 2006, 32(009):1130-1133.
作者簡介:
韓慶元(1981.11),男,漢族,河北涿州人,北京航智晟機電設(shè)備有限公司,高級工程師,碩士,主要從事航空專用裝備、關(guān)鍵功能部件、生產(chǎn)線設(shè)計研究。
3022500589262