李夢(mèng)林 曹景芳
摘 ?要:某電廠#7機(jī)組A定子水冷卻泵電機(jī)振動(dòng)超標(biāo),通過振動(dòng)診斷分析,找到電機(jī)振動(dòng)大的兩個(gè)主要原因,一是聯(lián)軸器對(duì)中不良,二是電機(jī)臺(tái)板與基礎(chǔ)接觸不良,出現(xiàn)“A”型機(jī)械松動(dòng)特征。檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器存在裂紋,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端底腳處臺(tái)板與基礎(chǔ)接觸不良。更換一套新聯(lián)軸器,對(duì)臺(tái)板進(jìn)行防變形加固處理后帶負(fù)荷試轉(zhuǎn)振動(dòng)合格,消除電機(jī)振動(dòng)大缺陷。
關(guān)鍵詞:定子冷卻水泵;電機(jī);振動(dòng)診斷;對(duì)中不良;機(jī)械松動(dòng)
1、設(shè)備概況
某電廠#7機(jī)組為1000MW汽輪發(fā)電機(jī)組,配置兩臺(tái)定子水冷卻泵。機(jī)組運(yùn)行時(shí),一臺(tái)泵運(yùn)行,另一臺(tái)泵備用。電機(jī)選用江蘇大中電機(jī)股份有限公司YB2-280S-2型三相異步電動(dòng)機(jī),額定電壓380V,額定電流134.4A,額定功率75kW,額定轉(zhuǎn)速2970RPM,驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào)均為6314/C3;聯(lián)軸器為梅花式彈性墊圈聯(lián)軸器;冷卻泵選用常州武進(jìn)水泵廠DFB125-80-300型離心泵,流量134m?/h,揚(yáng)程98m,驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端軸承型號(hào)均為6309;電機(jī)與冷卻泵采用臥式安裝結(jié)構(gòu)。
電機(jī)臺(tái)板與冷卻泵臺(tái)板為一體式臺(tái)板,用四個(gè)螺栓與基礎(chǔ)相連。由于電機(jī)與泵的中心高不一致,電機(jī)側(cè)臺(tái)板高度低于泵側(cè)臺(tái)板高度。電機(jī)四個(gè)底腳用螺栓與臺(tái)板固定,設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
2、故障現(xiàn)象
2021年10月26日,檢查發(fā)現(xiàn)#7機(jī)A定子水冷泵電機(jī)軸承振動(dòng)大。#7機(jī)A定子水冷泵電流97.3A,利用VM-63A振動(dòng)小表測(cè)量振動(dòng)參數(shù)如下:電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙137μm,-32μm,⊥109μm(標(biāo)準(zhǔn)≤50μm);電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙120μm,-17μm,⊥75μm;泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值:⊙27μm,-30μm,⊥38μm(標(biāo)準(zhǔn)≤50μm);泵非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值:⊙27μm,-9μm,⊥9μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端及非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值超標(biāo)。
3、原因分析
利用CX10振動(dòng)測(cè)量分析儀及VM-63A振動(dòng)小表對(duì)該設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步振動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量分析,結(jié)合振動(dòng)特征分析如下:
電機(jī)驅(qū)動(dòng)端頻譜圖中以1X、2X轉(zhuǎn)速頻率為主,其中1X轉(zhuǎn)速頻率幅值遠(yuǎn)高于2X轉(zhuǎn)速頻率幅值,如圖2所示。出現(xiàn)此類頻譜特征的原因有質(zhì)量不平衡、聯(lián)軸器不對(duì)中、“A”型機(jī)械松動(dòng)等。其中不平衡引起的振動(dòng),其振動(dòng)幅值與等效不平衡質(zhì)量成正比,與等效不平衡質(zhì)量與轉(zhuǎn)子中心之間的距離成正比。該類型電機(jī)轉(zhuǎn)子為鼠籠式鑄造轉(zhuǎn)子,在運(yùn)行中出現(xiàn)部件脫落的概率非常低,并且受轉(zhuǎn)子自身重量及半徑的限制,即使電機(jī)在運(yùn)行中轉(zhuǎn)子出現(xiàn)配件脫落,也很難引起這么大的振動(dòng)幅值。因此質(zhì)量不平衡的原因可以暫不考慮。電機(jī)驅(qū)動(dòng)端時(shí)域波形圖中出現(xiàn)“M”型周期振動(dòng),幅值最高2.2mm/s,如圖3所示,此振型為典型不對(duì)中特征。泵側(cè)驅(qū)動(dòng)端頻譜圖中以1X、2X、3X轉(zhuǎn)速頻率為主,幅值最高為5.37mm/s,如圖6所示,此頻譜特征進(jìn)一步印證了聯(lián)軸器不對(duì)中的可能。不排除設(shè)備還存在“A”型機(jī)械松動(dòng)的可能。
(2)從振動(dòng)小表測(cè)量的振動(dòng)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),電機(jī)驅(qū)動(dòng)端及非驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)位移值大于水平方向振動(dòng)位移值。一臺(tái)正常運(yùn)行的臥式轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,受定轉(zhuǎn)子自身重量及底腳螺栓對(duì)振動(dòng)的約束作用,其水平方向的剛度遠(yuǎn)低于垂直方向的剛度。所以臥式轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),其水平方向的振動(dòng)位移值遠(yuǎn)大于垂直方向的振動(dòng)位移值。進(jìn)一步測(cè)量電機(jī)底腳與對(duì)應(yīng)臺(tái)板及基礎(chǔ)垂直方向振動(dòng)位移值,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端左側(cè)底腳(從電機(jī)側(cè)向泵側(cè)看,下同)垂直方向102μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端左側(cè)底腳下邊臺(tái)板垂直方向98μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端左側(cè)底腳下邊基礎(chǔ)垂直方向3μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端右側(cè)底腳垂直方向68μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端右側(cè)底腳下邊臺(tái)板垂直方向73μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端右側(cè)底腳下邊基礎(chǔ)垂直方向4μm。從振動(dòng)數(shù)據(jù)看出電機(jī)驅(qū)動(dòng)端臺(tái)板與基礎(chǔ)之間垂直方向振動(dòng)幅值差別很大,顯示“A”型機(jī)械松動(dòng)特征。
(3)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端解調(diào)頻譜圖中以軸承外環(huán)故障頻率及其諧波為主,幅值最高0.29g,如圖4所示。電機(jī)驅(qū)動(dòng)端解調(diào)波形圖中沖擊值最高4.4g,如圖5所示,說明電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承外環(huán)輕微磨損。泵側(cè)時(shí)域波形圖中沖擊最高2.6g,如圖7所示。泵側(cè)解調(diào)頻譜圖與解調(diào)波形圖中無明顯軸承故障特征,如圖8、圖9所示,說明泵側(cè)軸承運(yùn)行正常。
結(jié)論:綜上所述,#7機(jī)A定子水冷泵電機(jī)驅(qū)動(dòng)端底腳下部臺(tái)板與基礎(chǔ)存在“A”型機(jī)械松動(dòng),電機(jī)與泵之間聯(lián)軸器運(yùn)行時(shí)對(duì)中不良,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承外環(huán)輕微磨損。
4、處理措施
根據(jù)檢修班組的檢修計(jì)劃,機(jī)務(wù)班先進(jìn)行聯(lián)軸器檢查,發(fā)現(xiàn)泵側(cè)靠背輪圓周方向裂紋12mm,如圖10所示。更換新靠背輪一對(duì)(泵側(cè)與電機(jī)側(cè)靠背輪均更換),電機(jī)班更換備品電機(jī),暫未對(duì)臺(tái)板及基礎(chǔ)進(jìn)行處理。
圖10 ?泵側(cè)靠背輪圓周方向裂紋
對(duì)#7機(jī)A定子水冷泵備品電機(jī)空試,測(cè)量電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙20μm,-13μm,⊥14μm;電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙19μm,-11μm,⊥11μm(標(biāo)準(zhǔn)≤50μm),振動(dòng)合格,聲音正常。對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行找正后帶負(fù)荷試運(yùn),運(yùn)行轉(zhuǎn)速為2980r/min,振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)≤50μm,電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端⊙187μm,-8~11μm,⊥63~72μm;電機(jī)驅(qū)動(dòng)端⊙145μm,-22μm,⊥187μm,泵驅(qū)動(dòng)端⊙17~20μm,-60μm,⊥19μm;泵非驅(qū)動(dòng)端-40μm,⊥8μm;電機(jī)與泵振動(dòng)值均超過標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)。重新對(duì)電機(jī)四個(gè)底腳螺栓位置處電機(jī)底腳、電機(jī)基礎(chǔ)及電機(jī)臺(tái)板進(jìn)行垂直方向振動(dòng)測(cè)量,各部件振動(dòng)如表1所示,電機(jī)底腳、電機(jī)基礎(chǔ)及電機(jī)臺(tái)板處水平、軸向振動(dòng)均不超過20μm。
由表1中數(shù)據(jù)可以看出,電機(jī)基礎(chǔ)與臺(tái)板間依然存在連接松動(dòng)。對(duì)電機(jī)、泵的基礎(chǔ)及臺(tái)板垂直方向進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,整個(gè)基礎(chǔ)垂直方向振動(dòng)均在2~7微米,但電機(jī)及泵臺(tái)板各位置有明顯差別,如圖11所示,使用塞尺對(duì)基礎(chǔ)及臺(tái)板間連接情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)在基礎(chǔ)垂直方向電機(jī)驅(qū)動(dòng)端位置處有間隙,250μm塞尺可塞入。
根據(jù)上述信息綜合分析,更換電機(jī)后電機(jī)振動(dòng)大的原因在于基礎(chǔ)與臺(tái)板在電機(jī)驅(qū)動(dòng)端位置處左右兩側(cè)均出現(xiàn)連接松動(dòng),進(jìn)一步分析松動(dòng)原因,電機(jī)基礎(chǔ)或臺(tái)板出現(xiàn)變形,造成兩者之間出現(xiàn)間隙,現(xiàn)場(chǎng)在250μm塞尺塞入位置處加裝墊片后,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端垂直方向振動(dòng)由185μm降至70μm,軸向由145μm降至55μm。
檢修隊(duì)進(jìn)一步對(duì)基礎(chǔ)進(jìn)行加固。用32mm厚鋼板制作加強(qiáng)筋,在#7機(jī)A定子水冷泵基礎(chǔ)與底座出現(xiàn)間隙的位置進(jìn)行壓實(shí)緊固,增加基礎(chǔ)臺(tái)板整體剛性,如圖12所示。工作完畢,現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理干凈,申請(qǐng)?jiān)O(shè)備試運(yùn)。啟動(dòng)#7機(jī)A定子水冷泵,電流99.6A,測(cè)量振動(dòng)參數(shù)如下:電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙42μm,-21μm,⊥19μm(標(biāo)準(zhǔn)≤50μm),電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承振動(dòng)值:⊙43μm,-15μm,⊥4μm;泵驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值:⊙16μm,-16μm,⊥20μm(標(biāo)準(zhǔn)≤50μm),泵非驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)值:⊙20μm,-4μm,⊥5μm,振動(dòng)合格,聲音正常。
5、結(jié)束語(yǔ)
引起設(shè)備振動(dòng)大的原因有很多,分析查找設(shè)備異常時(shí)一定要綜合考慮各方面因素。一是需要檢修人員充分了解設(shè)備結(jié)構(gòu),對(duì)設(shè)備常出現(xiàn)、易出現(xiàn)異常做到心中有數(shù),二是利用振動(dòng)特征排除部分設(shè)備異常原因,針對(duì)不能排除的原因進(jìn)行逐一分析驗(yàn)證;三是利用精密診斷技術(shù)對(duì)設(shè)備的振動(dòng)情況做進(jìn)一步的分析,精確找出設(shè)備異常原因,既減少了檢修班組的工作量,又提高了設(shè)備異常修復(fù)的效率,為企業(yè)的安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)效益做出巨大的貢獻(xiàn)。
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作者簡(jiǎn)介:
李夢(mèng)林,1989年6月生,本科學(xué)歷,生產(chǎn)技術(shù)部精密診斷中心,工程師,從事振動(dòng)診斷與分析工作
曹景芳,1976年9月生,本科學(xué)歷,生產(chǎn)技術(shù)部精密診斷中心,正高級(jí)工程師,從事振動(dòng)診斷與分析工作