曾振華
(江蘇核電有限公司維修一處,江蘇連云港 222000)
田灣核電站1 號、2 號機組采用俄羅斯VVER-1000 型壓水堆機組,反應(yīng)堆的類型為V-428,在反應(yīng)堆堆芯中安裝有54 個中子溫度測量通道,用于測量中子通量、燃料組件入口處和出口處冷卻劑溫度、反應(yīng)堆頂蓋下冷卻劑溫度和事故情況下堆芯冷卻劑的液位,中子溫度測量通道結(jié)構(gòu),如圖1 所示。反應(yīng)堆中子溫度測量通道分布在堆芯不同位置,其中堆芯中部分布了40 個中子溫度測量通道,堆芯外圍有14 個中子溫度測量通道。54 個中子溫度測量通道下部通過保護管組件內(nèi)布置的中子溫度測量通道導(dǎo)向管插入到堆芯燃料組件中,中子溫度測量通道上部組合成18 束中子溫度測量通道束引出保護管組件頂板及反應(yīng)堆頂蓋,并通過中子溫度測量通道法蘭與反應(yīng)堆頂蓋中子溫度測量通道接管實現(xiàn)密封。
田灣核電站機組年度檢修時需對出現(xiàn)故障的中子溫度測量通道進行更換,四年解體大修時,需對全部中子溫度測量通道進行更換,更換時需將舊的廢中子溫度測量通道從保護管組件中拆除。中子溫度測量通道長約13 m,上部直徑為24 mm,下部直徑為7.5 mm,下部長期在反應(yīng)堆堆芯工作,帶有極大的放射性,根據(jù)現(xiàn)場測量和統(tǒng)計,其活化段接觸劑量率可達數(shù)十至數(shù)百希弗級別。由于需報廢的中子溫度測量通道放射性極高,因此無法直接拆除,需使用專用工具——廢中子溫度測量通道抽取裝置進行拆除[1]。
田灣核電站廢中子溫度測量通道抽取裝置主要由設(shè)備本體、纏繞機構(gòu)、排放機構(gòu)、操作平臺及電氣控制系統(tǒng)等組成,廢中子溫度測量通道抽取裝置結(jié)構(gòu),如圖2 所示。設(shè)備本體為圓筒形結(jié)構(gòu),上部帶有觀察窗,筒壁厚度為360 mm,具有良好的輻射屏蔽作用。纏繞機構(gòu)包括電機、減速器、纏繞拉桿軸、大手輪和小手輪等,通過纏繞機構(gòu)可實現(xiàn)將廢中子溫度測量通道抽出并纏繞成卷[2]。排放機構(gòu)主要實現(xiàn)將已抽出的廢通道卷排放至高放廢物桶存儲。電氣控制系統(tǒng)主要由電源系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成,主要實現(xiàn)廢中子溫度測量通道電動抽取、照明控制等功能。田灣核電站廢中子溫度測量通道抽取裝置重約14 t,設(shè)計使用壽命40 年。
圖1 中子溫度測量通道
圖2 抽取裝置
廢中子溫度測量通道抽取裝置,主要通過纏繞拉桿軸將廢中子溫度測量通道纏繞成卷,實現(xiàn)拆除廢中子溫度測量通道[3]。
進行廢中子溫度測量通道拆除工作時,廢中子溫度測量通道已經(jīng)從燃料組件中抽出,并固定在保護管組件上,存放于保護管組件檢查井中。廢中子溫度測量通道抽取裝置,通過轉(zhuǎn)接器放到保護管組件檢查井屏蔽蓋板上與中子溫度測量通道相應(yīng)的孔中。將廢中子溫度測量通道上部剪斷,將下部直徑7.5 mm 部分通過轉(zhuǎn)接器插入抽取裝置本體內(nèi)部,并通過導(dǎo)向圓環(huán)進入纏繞拉桿軸的U 形叉口中。通過纏繞機構(gòu)旋轉(zhuǎn)纏繞拉桿軸,將廢中子溫度測量通道纏繞成卷,廢中子溫度測量通道纏繞示意,如圖3 所示。纏繞過程中通過搖桿控制導(dǎo)向圓環(huán),調(diào)節(jié)廢中子溫度測量通道卷纏繞均勻性。纏繞完成后,將廢中子溫度測量通道卷在排放機構(gòu)本體內(nèi)部存放,最終排放至高放廢物桶存放。廢中子溫度測量通道卷,如圖4 所示。
廢中子溫度測量通道的抽取裝置在使用過程中存在問題,影響了設(shè)備正常使用。為了提高其可靠性,防止此類問題再次發(fā)生,對抽取裝置存在的主要問題進行原因分析并進行了優(yōu)化改進。
在拆除廢中子溫度測量通道之前,需要利用環(huán)吊將廢中子溫度測量通道抽取裝置吊運至保護管組件檢查井,通過轉(zhuǎn)接器安裝到保護管組件檢查井屏蔽蓋板上與中子溫度測量通道相應(yīng)的孔中。但在設(shè)備安裝就位時,抽取裝置與轉(zhuǎn)接器對中困難,安裝就位時間長,由于安裝位置環(huán)境劑量率較高,造成安裝人員受照輻射劑量較大。經(jīng)過分析,設(shè)備安裝就位困難的主要原因為:現(xiàn)有的轉(zhuǎn)接器設(shè)計不合理,轉(zhuǎn)接器頭部導(dǎo)向角度過小,導(dǎo)致拔出裝置與轉(zhuǎn)接器對中困難。為此,對轉(zhuǎn)接器進行了改進,加大了轉(zhuǎn)接器頭部導(dǎo)向角度,改進后抽取裝置安裝就位時間縮短了50%。
圖3 廢中子溫度測量通道纏繞
圖4 廢中子溫度測量通道卷
廢中子溫度測量通道拆除時,抽取裝置纏繞拉桿軸將廢中子溫度測量通道纏繞成卷,在纏繞拉桿軸前端設(shè)計有空心軸,空心軸前端設(shè)計有一個限位盤,限位盤后存在17.5 mm 的間隙。在以往拆除過程中,曾多次出現(xiàn)廢中子溫度測量通道纏繞進空心軸限位盤后的間隙中,導(dǎo)致無法繼續(xù)纏繞。需要回轉(zhuǎn)纏繞拉桿軸并操作導(dǎo)向圓環(huán),將廢中子溫度測量通道從限位盤間隙中脫出,處理過程非常困難而且費時費力[4]。
圖5 改進前和改進后的空心軸
通過分析,廢中子溫度測量通道纏繞進限位盤間隙中的原因,為廢中子溫度測量通道纏繞部分的直徑(Ф7.5 mm)小于限位盤后方的間隙(17.5 mm)。為消除空心軸限位盤后方的間隙,維修人員對空心軸進行了改進,設(shè)計加工空心軸保護罩,將間隙由30 mm 縮小至2 mm 左右,且空心軸保護罩上設(shè)計有一定坡度,避免了廢中子溫度測量通道纏繞進間隙的可能性。改進前和改進后的空心軸,如圖5 所示。
抽取裝置將廢中子溫度測量通道纏繞成卷有兩種模式:電動模式和手動模式。使用電動模式時,由于纏繞拉桿軸轉(zhuǎn)速過快,纏繞過程中無法及時通過搖桿調(diào)整導(dǎo)向拉桿端部的導(dǎo)向環(huán)的位置,無法保證中子溫度測量通道在拉桿軸上纏繞的均勻性,導(dǎo)致廢中子溫度測量通道卷直徑過大,無法順利從廢中子溫度測量通道拔出裝置的廢物傾倒孔中排出。因此,只能使用手動模式進行廢中子溫度測量通道的纏繞工作,工作效率低,工作時間長,需要工作人員數(shù)量眾多,增加了集體劑量。
通過分析,纏繞拉桿軸轉(zhuǎn)速過快原因為電機轉(zhuǎn)速高,且減速器減速比較小。為了減低纏繞拉桿軸轉(zhuǎn)速,在原有的電路上加裝了變頻器。通過變頻器可以調(diào)節(jié)輸入電機的電流頻率,降低電機轉(zhuǎn)速,從而控制纏繞拉桿軸的轉(zhuǎn)速,有效解決了不能使用電動模式進行廢中子溫度測量通道纏繞的問題,極大提高了作業(yè)效率。
廢中子溫度測量通道抽出時,由于工作環(huán)境溫度高、濕度大,廢中子溫度測量通道抽取裝置觀察窗口玻璃上容易結(jié)霧,觀察窗變得模糊,導(dǎo)致人員無法觀察廢中子溫度測量通道抽取裝置內(nèi)部的纏繞情況,極易發(fā)生纏繞故障。為了消除抽取裝置觀察窗口上的結(jié)霧,采取對設(shè)備觀察窗玻璃噴涂防霧噴劑措施,該措施有效地解決了觀察窗視線模糊難題。
廢中子溫度測量通道抽取裝置纏繞機構(gòu)中設(shè)計有離合器,用于將電機動力傳遞給纏繞拉桿軸,在以往廢中子溫度測量通道拆除過程中,曾多次出現(xiàn)離合器打滑現(xiàn)象,此時電機空轉(zhuǎn)而纏繞拉桿軸不轉(zhuǎn),無法實現(xiàn)廢中子溫度測量通道的纏繞。經(jīng)過分析,離合器打滑的原因為經(jīng)過長時間使用,離合器壓緊彈簧出現(xiàn)應(yīng)力松弛。通過調(diào)整彈簧鎖緊螺母位置使壓緊力保持在合理區(qū)間,有效解決了離合器打滑的問題。
對廢中子溫度測量通道抽取裝置使用過程中存在的主要問題,分析處理并進行優(yōu)化改進,提高了抽取裝置使用可靠性,提高了廢中子溫度測量通道拆除的工作效率,縮短了檢修時間,同時也降低檢修人員的工作劑量,對國內(nèi)外核電機組廢中子溫度測量通道拆除工作具有一定的借鑒意義。