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    實用SPC-批次控制圖的研究

    2021-02-28 07:27:14北京京東方顯示技術(shù)有限公司黨亮英徐習(xí)亮包遠(yuǎn)福邱錦堂谷洪垚
    電子世界 2021年23期
    關(guān)鍵詞:基板型號報警

    北京京東方顯示技術(shù)有限公司 黨亮英 徐習(xí)亮 包遠(yuǎn)福 王 丹 邱錦堂 谷洪垚

    液晶產(chǎn)品的質(zhì)量會受到關(guān)鍵質(zhì)量特性的影響,穩(wěn)定的過程質(zhì)量特性能提升產(chǎn)品品質(zhì)。監(jiān)控過程質(zhì)量特性是否穩(wěn)定,要以過程特性的生產(chǎn)特點、過程本身的能力,構(gòu)建合適的過程監(jiān)控體系,過程監(jiān)控以報警準(zhǔn)確為第一要義,既不能操之過急,采用過于嚴(yán)格的方式導(dǎo)致報警太多,影響正常生產(chǎn);又不能過松,過程已發(fā)生偏移,卻未及時報警。本文針對TFT-LCD生產(chǎn)過程的特定應(yīng)用場景,提出適用的計算控制限的方法:批次控制圖法。以趨勢化的理念,數(shù)據(jù)驅(qū)動,內(nèi)循環(huán)更新,用歷史數(shù)據(jù)識別未來批次差異,預(yù)防批次性不良,提升過程穩(wěn)定性。

    SPC是統(tǒng)計過程控制,統(tǒng)計(Statistical):利用統(tǒng)計方法幫助我們分析和改進(jìn)過程;過程(Process):SPC適用于有計劃的、且重復(fù)批量生產(chǎn)的過程;控制(Control):觀察產(chǎn)生的變異和過程的變化,尋求根本原因,避免今后產(chǎn)生類似的現(xiàn)象。SPC的原理是應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程中的各個階段進(jìn)行評估和監(jiān)控,從而達(dá)到改進(jìn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。SPC的組成包括①控制圖:分析過程的穩(wěn)定性,對過程存在的異常因素進(jìn)行預(yù)警,從根本上預(yù)防和減少不合格品的產(chǎn)生;②過程能力分析:分析穩(wěn)定的過程能力滿足技術(shù)要求的程度,對過程質(zhì)量進(jìn)行評價??刂茍D是對過程質(zhì)量特性值進(jìn)行測定、記錄、評估,從而觀察過程是否處于控制狀態(tài)的一種用統(tǒng)計方法設(shè)計的圖。它能夠直觀的看到產(chǎn)品質(zhì)量特性的變化。經(jīng)驗和理論分析表明(中心極限定理),當(dāng)生產(chǎn)過程僅存在偶波時,質(zhì)量特性形成某種典型分布(正態(tài)分布),正態(tài)分布中重要事實:不論μ、σ如何取值,落在【μ-3σ,μ+3σ】范圍的概率為99.73%;統(tǒng)計過程控制理論(SPC)奠基人休哈特正是利用此特性,提出了控制圖。并把只有偶然波動,沒有異常波動的狀態(tài),稱為統(tǒng)計控制狀態(tài)。導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量變異的因素中,根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小和性質(zhì),可劃分為兩大類:隨機(jī)因素和異常因素。常規(guī)控制圖是區(qū)分偶然因素與異常因素的圖。

    1 TFT質(zhì)量特性的特點及應(yīng)用傳統(tǒng)控制圖的難點

    TFT行業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量特性有如下特點:TFT基板為2200mm×2500mm大玻璃,需在玻璃基板上進(jìn)行涂覆曝光顯影等工序,從而形成有用的圖形、圖案、電路等關(guān)鍵溝道,這些圖案對液晶屏的顯示至關(guān)重要。為了確保良好的產(chǎn)品品質(zhì),我們需對關(guān)鍵工序的膜層涂覆厚度、寬度、電阻值、透過率等重要特性實施過程控制圖管控。以某關(guān)鍵膜層厚度的監(jiān)控為例:數(shù)據(jù)采集方式為:通過密集點測試,選擇有代表性的42個點為測量點位,以一定的周期比如80張基板抽一張的頻率進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,可以構(gòu)建Xbar-S控制圖,副圖S圖識別組內(nèi)差異,即一張Glass內(nèi)的均一性,主圖Xbar圖識別組間差異,Glass均值的波動。理論上這樣的方法沒有問題,但是當(dāng)實際應(yīng)用時,發(fā)現(xiàn)一個重大問題,控制限窄、報警率高,而過程能力也可達(dá)到Cpk≥1.33的理論標(biāo)準(zhǔn)?;谶@樣的狀況,過程較為穩(wěn)定,但算出來的控制限在實踐應(yīng)用中報警過多,給工廠生產(chǎn)造成諸多困擾。應(yīng)運而生的解決方法為人為設(shè)置控制限,比如以1/2或者1/3的規(guī)格限作為控制圖的控制限,屬于經(jīng)驗值。但是這違背了SPC控制圖中以數(shù)據(jù)計算控制限的基礎(chǔ)理論,這種管理方式為一種內(nèi)控管理。內(nèi)控管理是傳統(tǒng)控制圖在TFT質(zhì)量特性中的特殊應(yīng)用。

    2 內(nèi)控管理的痛點及批次控制圖的提出

    內(nèi)控管理的痛點主要有三點:第一點是現(xiàn)有SPC系統(tǒng)管控為同一型號同時展現(xiàn),未合理拆分,未考慮設(shè)備別等影響,無法精準(zhǔn)體現(xiàn)變化趨勢。第二點是控制限為固定值,不以過程實際數(shù)據(jù)為依據(jù),不利于合理有效管控。第三點是標(biāo)準(zhǔn)差管控圖未設(shè)置控制限。核心痛點為內(nèi)控管理控制限是經(jīng)驗值設(shè)定,無法根據(jù)過程表現(xiàn)做到精準(zhǔn)報警,對于有的過程特性可能過于嚴(yán)苛,對于有的特性又過于寬松?;谶@樣的背景,綜合TFT生產(chǎn)特點,依據(jù)市場及生產(chǎn)需要,1個型號生產(chǎn)一段時間就會切換其他型號,過段時間又會再切換回來,循環(huán)往復(fù)。TFT是自動化生產(chǎn),每次切線需要按照型號對設(shè)備參數(shù)等一系列進(jìn)行調(diào)整,通過對大量質(zhì)量特性的數(shù)據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),每次切線后的同一批生產(chǎn)是相對穩(wěn)定的一個過程,對批次內(nèi)數(shù)據(jù)采用傳統(tǒng)控制圖制圖,僅有極個別點出界。但是當(dāng)把各個批放在一起繪制控制圖所形成的控制限則有很多的報警點,但是所收集的數(shù)據(jù)時間段,經(jīng)過反復(fù)探討過程無異常。那么回到應(yīng)用控制圖的初心:識別異常波動;TFT的生產(chǎn)特點也決定了要么整批異常,要么整批無問題,為了預(yù)防批次性異常,我們提出了批次控制圖的概念,旨在通過批次控制圖的方法計算出合理控制限,從而應(yīng)用于過程監(jiān)控。

    3 批次控制圖的算法

    批次控制圖的提出意在形成科學(xué)合理的控制限,旨在解決內(nèi)控限是經(jīng)驗值——未考慮特性數(shù)據(jù)的實際波動情況,不是按照數(shù)據(jù)算出來的;采用傳統(tǒng)控制圖則控制限過窄,報警過多。

    批次控制圖的算法如下:以某型號的PSHT特性為例,收集過程無異常的6個月數(shù)據(jù),首先了解六個月數(shù)據(jù)的過程能力Cpk=2.12>1.67,數(shù)據(jù)整體近似正態(tài),如圖1所示,主圖是每張基板32個測試點位的均值的變化趨勢,副圖是每張基板標(biāo)準(zhǔn)差的變化趨勢。主圖中藍(lán)色線為產(chǎn)品規(guī)格限。

    圖1 原始數(shù)據(jù)波動圖

    其次對6個月數(shù)據(jù)劃分批次,劃分原則為:數(shù)據(jù)采集間隔≥12h為一個新的批次。按照傳統(tǒng)休哈特控制圖方法計算每批次內(nèi)數(shù)據(jù)的上、下控制限、均值,如圖2中每批次內(nèi)的紅色線為批次UCL和LCL,綠色線為批次均值。可看出較為明顯的批次差異,批次內(nèi)數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定。若對六個月數(shù)據(jù)采用傳統(tǒng)控制圖計算上下控制限如圖2所示藍(lán)色線,則整體報警數(shù)多達(dá)95個。比如1月第4批有超一半的數(shù)據(jù)會出界,這與實際相結(jié)合就有些不合理。

    圖2 傳統(tǒng)控制圖

    接下來選定控制限:以3個月為周期,CL選Target;LCL選各批次最小值;UCL選各批次最大值;如圖3所示。

    圖3 選定控制限

    至此,我們可以獲得此特性以歷史數(shù)據(jù)計算出來的控制限如表1所示,導(dǎo)入系統(tǒng)用于過程監(jiān)控。

    4 批次控制圖的應(yīng)用場景

    采用批次控制圖法計算控制限在應(yīng)用時需考慮以下方面:一、特性生產(chǎn)過程產(chǎn)品型號不連續(xù),切換線頻繁,切換線后需進(jìn)行設(shè)備參數(shù)、材料等調(diào)整和確認(rèn)。二、以型號別應(yīng)用統(tǒng)計工具進(jìn)行差異源分析,包括線別、設(shè)備別、單元別、批次別等進(jìn)行分析,若能找到顯著的批次差異,比如分線體的批次差異,分設(shè)備的批次差異,或者型號別批次差異,依據(jù)抽樣方式可構(gòu)建批次I-MR,批次Xbar-S等類別的控制圖;三、評估歷史各批次生產(chǎn)有無特別異常,比如采用Cpk≥1.33的方式去評估,單批次過程能力不達(dá)到1.33的批次棄用;四、基于以上三點運用批次控制圖法計算出控制用控制限,用在過程監(jiān)控中。

    5 批次控制圖的應(yīng)用及效果

    5.1 案例1:批次控制圖精準(zhǔn)識別差異,預(yù)防批次性差異

    3月批次某型號CT高發(fā)AD,分析為Channel Bridge,存在設(shè)備別,2S03(4.5%)>2S02(0.9%),影響4月某方面良率下降0.6%;確認(rèn)2S03設(shè)備某特性值較2S02略高;應(yīng)用批次控制圖的方法針對上述型號和特性的3月以前歷史數(shù)據(jù)計算科學(xué)合理控制限,如圖4所示,所形成的控制限,可以有效防止3月批次性高發(fā)。

    圖4 批次控制圖

    5.2 案例2:針對某型號BM CD特性采用批次控制圖法形成控制限(如圖5所示)

    圖5 改善前的批次控制圖

    較原內(nèi)控限略有收嚴(yán),詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1中的改善前數(shù)據(jù)。以此數(shù)據(jù)應(yīng)用于實際監(jiān)控。數(shù)據(jù)驅(qū)動構(gòu)建的控制限拉動了過程改進(jìn)。經(jīng)過幾個月對過程的改善。我們收集同線體各措施導(dǎo)入后3個月數(shù)據(jù),再次構(gòu)建批次控制圖,如圖6所示,可以明顯看到批次內(nèi)數(shù)據(jù)較改善前更穩(wěn)定,批次間差異較改善前大幅縮小。通過表2所示的表格數(shù)據(jù)可以看到改善后控制限較改善前大幅降低。

    圖6 改善后的批次控制圖

    表2 改善前后控制限變化

    綜上所述,批次控制圖在特定的應(yīng)用場景下,構(gòu)建的控制限更適合于生產(chǎn)過程監(jiān)控,以趨勢理念判定過程是否穩(wěn)定。以數(shù)據(jù)驅(qū)動,識別新批次與原生產(chǎn)條件差異性,以優(yōu)秀的歷史數(shù)據(jù)約束未來的生產(chǎn)過程,減少批次波動。穩(wěn)定的過程是批量重復(fù)生產(chǎn)過程執(zhí)著的追求。

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