劉光峰(石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東 肥城 271612)
節(jié)能減排是整個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo),鋼鐵工業(yè)作為重點(diǎn)能耗行業(yè)之一,是節(jié)能減排的重點(diǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2017年中鋼協(xié)會(huì)員單位鋼鐵企業(yè)水耗平均2.87 m3/t鋼,雖較2016年下降5.27%,但較國(guó)外先進(jìn)指標(biāo)差距仍然比較顯著,且各鋼鐵企業(yè)間水耗差距也比較巨大。我國(guó)水資源嚴(yán)重匱乏,作為用水大戶的鋼鐵企業(yè),節(jié)約用水,減少污水排放,在用水方面實(shí)現(xiàn)減量化、再利用、再循環(huán)(3R)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式,是鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的越來越緊迫的任務(wù),更是其水系統(tǒng)所追求的目標(biāo)。
目前國(guó)內(nèi)各鋼鐵企業(yè)均在積極研究、采取多種措施來加強(qiáng)節(jié)水和用水的管理,主要采取措施有:采用先進(jìn)工藝技術(shù)裝備,如:應(yīng)用焦化干法熄焦技術(shù)、高爐軟水密閉循環(huán)冷卻技術(shù)、高爐煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵技術(shù)、軋鋼加熱爐蒸汽冷卻技術(shù)、噴霧型冷卻塔等;研究企業(yè)內(nèi)部工序用水、排水水質(zhì)和廢水再利用的節(jié)水平衡點(diǎn),實(shí)施階梯型用水,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水循環(huán)利用;通過投加水質(zhì)穩(wěn)定藥劑提高循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù),從而減少循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充新水量和排污水量等。石橫特鋼集團(tuán)有限公司(石橫特鋼),也立足于企業(yè)實(shí)際,各部門均積極投入到節(jié)水研究工作當(dāng)中,以期達(dá)到節(jié)約用水、降低成本的目的。
石橫特鋼煉鐵廠2#高爐于2005年1月份正式投產(chǎn),主要設(shè)備為450 m3高爐一座,年產(chǎn)鐵水能力72萬t/a。其高爐循環(huán)水系統(tǒng)分為高壓供水系統(tǒng)和常壓供水系統(tǒng),開式循環(huán)設(shè)計(jì),其中高壓供水系統(tǒng)主要供應(yīng)高爐風(fēng)口小套、爐頂無料鐘氣密箱等設(shè)備的冷卻用水,常壓供水系統(tǒng)供應(yīng)高爐本體冷卻設(shè)備、熱風(fēng)爐燃燒閥、熱風(fēng)閥等各冶金閥門等設(shè)備的冷卻用水。因高爐本體冷卻設(shè)備、風(fēng)口設(shè)備、熱風(fēng)爐燃燒閥、熱風(fēng)閥等各閥門為高爐關(guān)鍵設(shè)備,高爐循環(huán)水的正常供應(yīng)及水質(zhì)指標(biāo)的穩(wěn)定,對(duì)于高爐生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行起著關(guān)鍵作用,特別是風(fēng)口設(shè)備及冷卻壁設(shè)備,一旦水質(zhì)指標(biāo)不穩(wěn)定或水量供應(yīng)不足,將會(huì)出現(xiàn)造成頻繁燒損風(fēng)口設(shè)備、冷卻設(shè)備漏水造成爐涼、損壞爐缸耐火材料甚至?xí)斐蔂t況嚴(yán)重失常重大惡性生產(chǎn)事故的發(fā)生。
石橫特鋼2#高爐循環(huán)水處理原采用傳統(tǒng)水處理方式,即用阻垢緩蝕劑控制循環(huán)水中鈣加堿含量,控制結(jié)垢,同時(shí)輔以殺菌滅藻粘泥剝離劑抑制水中菌藻類的滋生。隨著企業(yè)循環(huán)水補(bǔ)充水質(zhì)的不斷惡化,以及隨著水資源日益緊張、節(jié)能減排已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需求時(shí),該傳統(tǒng)水處理方式已不能滿足企業(yè)實(shí)際發(fā)展要求。
石橫特鋼循環(huán)水補(bǔ)充水水質(zhì)不斷惡化,補(bǔ)充水鈣加堿已達(dá)600~700 mg/L,按照循環(huán)冷卻水國(guó)標(biāo)要求鈣加堿≤1 100 mg/L時(shí),水處理藥劑才能有較好的發(fā)揮效果,因此濃縮倍數(shù)只能控制在1.5~1.8倍。濃縮倍數(shù)偏低,循環(huán)水排補(bǔ)水量大,如果排補(bǔ)水不及時(shí)濃縮倍數(shù)高極易導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢。受限于2#高爐循環(huán)水設(shè)計(jì)為開式循環(huán),設(shè)備、管道不斷老化,高爐循環(huán)水濁度指標(biāo)不斷攀升;另受公司水處理承包方式影響,承包水處理費(fèi)用偏低,沒有對(duì)水處理廠家節(jié)水指標(biāo)進(jìn)行考核,導(dǎo)致水處理承包廠家考慮自身成本因素較多,水處理效果較差,風(fēng)口小套結(jié)垢比較嚴(yán)重,導(dǎo)致風(fēng)口小套燒損比較嚴(yán)重,特別是從2017年11月30日至12月26日近1個(gè)月時(shí)間,2#高爐更換了18個(gè)風(fēng)口小套(其中有2個(gè)未燒損,為工藝調(diào)整原因更換)。針對(duì)該問題,石橫特鋼煉鐵廠經(jīng)與水處理廠家山東大禹水處理有限公司研究、探討,合作引進(jìn)了非自然pH值水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù)(即自動(dòng)加酸水處理工藝),以期達(dá)到提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)、控制循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢、減少系統(tǒng)補(bǔ)排水量、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
該技術(shù)以自然pH值水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù)為基礎(chǔ),通過自動(dòng)投加硫酸來改變循環(huán)水的pH值,從而改變循環(huán)水的結(jié)垢指數(shù),增加鈣容忍度,使鈣容忍度提高到2 000以上,達(dá)到既防止設(shè)備腐蝕結(jié)垢、保證水質(zhì)穩(wěn)定運(yùn)行目的。同時(shí)通過提高濃縮倍數(shù),達(dá)到降低補(bǔ)排水、節(jié)約新水資源的目的。
目前石橫特鋼循環(huán)水結(jié)垢主要以碳酸鈣形式存在,因而鈣離子含量及碳酸鹽堿度是影響結(jié)垢的主要因素,雖然循環(huán)水中鈣離子含量受補(bǔ)充水質(zhì)和濃縮倍數(shù)決定,但pH值可以改變碳酸鹽堿度的形式和數(shù)量,因而水的結(jié)垢傾向是可以由pH值調(diào)整的,在鈣離子含量和水溫一定條件下,pH值和堿度就成為影響腐蝕或結(jié)垢的主要因素。在使用堿性自然運(yùn)行水處理技術(shù)的原有藥劑時(shí),系統(tǒng)pH值無需控制,pH值自然運(yùn)行在9.0左右,濃縮倍數(shù)在1.5~1.8倍之間,系統(tǒng)鈣硬加堿度較高,若繼續(xù)提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)勢(shì)必會(huì)使系統(tǒng)結(jié)垢趨勢(shì)加重。為解決這一問題,通過加硫酸降低堿度,可提高濃縮倍數(shù)達(dá)到節(jié)水效果,但在加酸工藝中,pH值穩(wěn)定控制是關(guān)鍵,若pH值控制低于7.4,循環(huán)水系統(tǒng)會(huì)發(fā)生氫漂移,導(dǎo)致系統(tǒng)腐蝕,pH值高于控制指標(biāo),將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢。傳統(tǒng)人工加酸工藝pH值控制忽高忽低,容易影響系統(tǒng)安全運(yùn)行,也不能穩(wěn)定提高濃縮倍數(shù),根本無法滿足這一要求。因此,若采用加酸工藝,必須配備良好自動(dòng)加酸控制裝置,即良好的加酸泵和pH值控制儀嚴(yán)格控制pH,精確計(jì)量加酸量,滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)的需要[1]。
該工藝應(yīng)用即加酸控制系統(tǒng)主要由濃硫酸貯罐、酸罐、加酸計(jì)量泵、pH值控制器及探頭、管道系統(tǒng)和供電系統(tǒng)組成,其中pH值控制器為具有微處理機(jī)功能的可編程控制器,可實(shí)現(xiàn)參數(shù)的自動(dòng)控制。在高堿度循環(huán)水系統(tǒng)中,為進(jìn)一步提高濃縮倍數(shù),需向系統(tǒng)中加入定量的酸來降低總堿度,為此必須對(duì)系統(tǒng)pH值進(jìn)行精確控制。pH值控制過程如下:由pH儀在線連續(xù)測(cè)量循環(huán)水的pH值,并將信號(hào)送入pH控制器,當(dāng)循環(huán)水pH值大于設(shè)定值時(shí),pH控制器給出信號(hào)自動(dòng)開啟酸計(jì)量泵向系統(tǒng)加酸,等pH值回到控制范圍時(shí),計(jì)量泵停止運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制pH值的目的。同時(shí)為保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定,安裝兩臺(tái)計(jì)量泵,開一備一。
石橫特鋼2#高爐循環(huán)水從2018年1月16日正式開始改用非自然pH值水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù),經(jīng)過幾年的實(shí)際應(yīng)用,目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期效果,可創(chuàng)造直接和間接經(jīng)濟(jì)效益42.76萬元,具體如下:
(1)循環(huán)水pH值穩(wěn)定降低,循環(huán)水濃縮倍數(shù)得到有效提高。循環(huán)水pH值由8.8左右降至8.0~8.2之間,循環(huán)水濃縮倍數(shù)由改用加酸工藝前的1.5左右提高至了目前的2.5~2.8之間,如表1所示。
(2)循環(huán)水水質(zhì)得到有效改善,風(fēng)口小套結(jié)垢情況明顯減輕。通過2018年2月25日對(duì)調(diào)整下線的風(fēng)口小套(未燒損)進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)小套內(nèi)腔結(jié)垢現(xiàn)象明顯減輕,證明循環(huán)水水質(zhì)指標(biāo)良好,水質(zhì)結(jié)垢傾向得到了有效控制。改用加酸工藝后,2018年2—12月2#高爐共燒損風(fēng)口小套46個(gè),平均4.18個(gè)/月,較2017年6月—2018年1月份7.25月/個(gè)減少3.07個(gè)/月,扣除工藝操作原因影響,每月按減少燒損1.5個(gè)計(jì)算,每年可節(jié)約小套備件費(fèi)用12.6萬元;每年可減少更換小套工藝停機(jī)時(shí)間10 h,增加鐵水產(chǎn)量708 t,增加經(jīng)濟(jì)效益14.16萬元[2]。
(3)節(jié)水效果完成指標(biāo)較好。根據(jù)石橫特鋼2017年7月至2018年8月2#高爐循環(huán)水實(shí)際補(bǔ)水量統(tǒng)計(jì)情況(表2),改用加酸工藝后,2#高爐循環(huán)水系統(tǒng)新水消耗量降低約30%,每年可降低新水消耗8萬m3以上,年至少可節(jié)約新水成本16萬元。
表1 石橫特鋼2#高爐循環(huán)水加酸工藝實(shí)施前后水質(zhì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
表2 石橫特鋼2#高爐循環(huán)水補(bǔ)水量統(tǒng)計(jì)表
由于石橫特鋼2#高爐循環(huán)水系統(tǒng)為開式循環(huán)系統(tǒng),高爐平臺(tái)敞口地方較多,高爐燃燒、放料、休風(fēng)等過程產(chǎn)生的大量粉塵及鐵粉極易進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)水濁度明顯偏高,而濁度太高容易管道上形成黏泥垢,影響系統(tǒng)換熱效果,特別是夏季高溫季節(jié),導(dǎo)致降溫補(bǔ)水消耗新水明顯偏高,影響循環(huán)水濃縮倍數(shù)有效提高。下一步措施為在循環(huán)水系統(tǒng)上安裝循環(huán)水旁濾過濾器設(shè)施,并配合加藥處理,以更有效地去除水體循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì),達(dá)到減少循環(huán)水排放量、進(jìn)一步提高濃縮倍數(shù)、降低運(yùn)行成本的目的。
經(jīng)過近幾年的實(shí)踐應(yīng)用,石橫特鋼2#高爐循環(huán)水應(yīng)用該非自然pH值水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,循環(huán)水pH值控制穩(wěn)定,循環(huán)水濃縮倍數(shù)得到了有效提高,并且水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定,風(fēng)口小套結(jié)垢、燒損數(shù)量明顯減少,產(chǎn)生的直接和間接經(jīng)濟(jì)效益比較可觀,證明該技術(shù)值得推廣和應(yīng)用。