魏昭輝,盧 鑫
(安徽華塑股份有限公司,安徽 定遠233290)
安徽華塑股份有限公司(以下簡稱“華塑”)一期32 萬t/a 燒堿(折百)項目,2011 年開始施工建設。電解裝置共有12 臺, 選用了當時先進的零極距電解槽, 其中1-6 號槽為日本旭化成公司生產(chǎn)的電解槽,7-12 號槽為藍星(北京)化工機械有限公司(以下簡稱“北化機”)生產(chǎn)的NBZ-2.7 型膜極距電解槽。
旭化成生產(chǎn)的1-6 號槽,每臺電解槽有162 個電解單元,其中1 號槽和2 號槽為2012 年9 月19日初次開車運行;3 號槽和4 號槽為2013 年4 月10日初次運行;5 號槽和6 號槽是2013 年6 月11 日開車運行。6 臺槽均配套使用旭化成F-6801 型號離子膜,后來為提升產(chǎn)能,每臺槽增加至166 片單元槽運行。
(1)長期電解時形成氫化物或氫吸收進入晶格;
(2)反向電流導致活性成分的腐蝕溶出或氧化,抗反向電流的活性陰極中加入了貴金屬釕;
(3)陰極液中的金屬雜質(zhì)沉積會導致陰極涂層催化活性的衰減和中毒。
(1)陽極上的沉積物使陽極的過電壓增大,從而影響陽極涂層的壽命;
(2)異常情況下,陽極側膜表面的堿性升高,會明顯降低涂層壽命;
(3)氯氫壓力波動、堿濃度偏高、物理損傷及鈦腐蝕引起陽極鈍化,也會影響陽極涂層壽命。
(1)低的析氯電位;
(2)低的氧氣發(fā)生特性;
(3)良好的耐堿性;
(4)較長的使用壽命;
(5)涂層具有較高的均勻度。
(1)具有低析氫過電位;
(2)具有較長的使用壽命;
(3)具有良好的穩(wěn)定性;
(4)涂層均勻性好。
華塑旭化成電槽已經(jīng)使用兩個離子膜周期,電極壽命已到后期,槽電壓越來越高,在對高電耗帶來的成本增加和電槽改造成本進行了核算后, 決定將6 臺槽的陰陽極網(wǎng)全部進行更換。 為了將停車檢修帶來的產(chǎn)量影響減到最少, 根據(jù)市場情況靈活安排每臺槽檢修時間,每停下一臺時,將其他5 臺的電流適當提高彌補停車減少的產(chǎn)量。從2020 年3 月開始逐臺進行改造, 由北化機承擔維修和陰陽極更換工作, 更換后的陰極網(wǎng)由之前的鎳帶焊接改為翻邊形式,在改造過程中,如發(fā)現(xiàn)槽框腐蝕或者泄漏現(xiàn)象,則按照常規(guī)修補辦法進行維修,并打壓確認無泄漏。1#、2# 槽分別于2020 年3 月30 日和5 月7 日開車運行并順利通過考核驗收。
電解槽運到北化機后,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),部分槽框的陽極密封面有不同程度的腐蝕現(xiàn)象, 個別槽框外觀有泄漏痕跡;犧牲電極大部分已經(jīng)嚴重腐蝕,經(jīng)過和北化機溝通, 對密封面出現(xiàn)腐蝕的進行修補或者更換; 對外觀有泄漏痕跡的槽框進行打壓和著色檢驗;對犧牲電極全部進行更換。對托架有損壞的進行更換。 對陰極彈性體和面網(wǎng)全部更換, 取消鎳帶焊接,改為翻邊形式。
電解槽改造完運回華塑現(xiàn)場后, 北化機人員同步到達現(xiàn)場, 對電解槽進出口總管發(fā)現(xiàn)的泄漏部位進行修補,對發(fā)現(xiàn)腐蝕的犧牲電極全部進行更換,為防止管道殘留的金屬雜質(zhì)污染系統(tǒng), 組織人員對進出口總管和進口總管過濾器進行徹底清洗, 并經(jīng)北化機人員檢查確認。
1 號槽于2020 年3 月30 日送電開車,2 號槽于2020 年5 月7 日送電開車。 1 號槽改造前同樣運行條件下,平均槽電壓為3.12 V,改造后槽電壓降低到2.96 V。 開車后兩個多月槽電壓表現(xiàn)較為穩(wěn)定,運行電流為15 kA 時,一期1 號槽實測電壓情況見圖1。
一期1 號槽改造完后于2020 年3 月30 日送電開車,2 號槽于2020 年5 月7 日送電開車。
1 號槽和2 號槽通過近3 個月的運行數(shù)據(jù)分別見表1、表2、表3 和表4。
表中的校正電壓按照如下公式進行修正。
V校正值=V實測值-KT(90-T陰極液)+KC(32-C陰極液)式中:V校正值: 校正的平均單元槽電壓,V;V實測值:實測的平均單元槽電壓,V;KT:溫度修正系數(shù)=0.013/℃;KC:濃度修訂系數(shù)=0.017/wt%。
由表1、表2、表3 和表4 可以看出,陰陽極網(wǎng)更新改造后的電壓數(shù)據(jù)甚至優(yōu)于原始開車初期,這不僅是因為更換陰陽極和采用新型離子膜,同時與操作人員水平也有不可或缺的關系。
圖1 一期1號槽改造前后實測電壓
表1 一期1號槽原始開車初期電壓
表2 一期2號槽原始開車初期電壓
表3 1號槽陰陽極改造后電壓
表4 2號槽陰陽極改造后電壓
膜極距電解槽的降耗和高產(chǎn), 已經(jīng)讓氯堿廠家享受到了它的技術優(yōu)勢和成本效益, 而改造技術還在逐年提升。從文中可以看出,改造后的電解槽性能已經(jīng)很接近全新電解槽的性能。 不過除了電解槽技術外,要想更好發(fā)揮膜極距槽的性能優(yōu)勢,鹽水質(zhì)量、操作人員水平、開停車次數(shù)以及管理水平等都要跟得上,只有全面加強電解槽壽命全周期管理,才能保證膜極距電解槽以最佳狀態(tài)運行, 給企業(yè)帶來收益,促進企業(yè)長久發(fā)展。