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      亭南選煤廠煤泥截粗回收工藝優(yōu)化研究

      2021-02-23 02:12:34
      選煤技術 2021年5期
      關鍵詞:入料旋流器弧形

      韓 臻

      (1.山東博選礦物資源技術開發(fā)有限公司,山東 濟寧 272073;2.陜西長武亭南煤業(yè)有限責任公司,陜西 長武 713602)

      重介選煤工藝產生的煤泥水是個很棘手的問題,濃度低、水量大,需要分選、分級、脫水等多個工藝環(huán)節(jié)綜合解決,煤泥的回收處理成為選煤行業(yè)的熱點問題。當前煤泥處理設備主要有水介旋流器、弧形篩、浮選設備、角錐池、疊層篩、浮選柱、壓濾機、濃縮機等,每種設備都有其技術優(yōu)勢與不足,需根據煤泥特性及現場需求進行合理選擇[1]。亭南選煤廠處理能力為5.0 Mt/a,屬于大型礦井型重介選煤廠,生產工藝流程為原煤破碎到150 mm以下,150~25 mm淺槽重介分選,生產150~75 mm洗大塊和75~25 mm的洗中塊,<25 mm采用兩產品重介質旋流器分選,粗煤泥采用TBS分選,細煤泥濃縮壓濾,主導產品為優(yōu)質動力煤。在原煤泥處理環(huán)節(jié),該廠采用水介旋流器組(處理量為1 200 m3/h左右,截粗粒級為<0.25 mm,煤泥入料濃度在160 g/L左右),僅對底流進行弧形篩截粗回收,而溢流直接(濃縮+壓濾)形成煤泥產品,沒有解決溢流跑粗問題。生產中,水介旋流器底流經弧形篩、離心機脫水,作為中煤產品回收;溢流先經過濃縮機濃縮,再由壓濾機脫水形成煤泥產品(濕煤泥或細煤泥)。但實際生產中,水介旋流器溢流有“跑粗”現象,不僅影響濃縮池的工作效率,而且粗顆粒多是低灰優(yōu)質煤,還造成資源浪費。在煤泥量增大時,該廠煤泥產量也會增大,約占原煤的10%以上,每小時就有上百噸煤泥產出,其中低灰粗顆粒產量就更明顯,本應屬于精煤產品,卻隨煤泥售出,影響經濟效益。由于煤泥儲裝運銷成本都比較高,加上國家環(huán)評政策越來越嚴,因此煤泥截粗是急需解決的課題。

      1 煤質特性分析

      根據GB/T 5751—2009《中國煤炭分類》規(guī)定,亭南礦井原煤屬于低灰、低硫、低磷、含油、中高揮發(fā)分、中等軟化溫度灰、高熱值不黏煤,是一種優(yōu)質動力煤。煤的視密度變化在1.25~1.43 g/cm3之間,平均值為1.36 g/cm3,真密度變化在1.14~1.50 g/cm3之間,平均值為1.47 g/cm3,煤層硬度普氏系數為1.95,屬于中硬度煤。通過大篩分試驗來分析亭南選煤廠煤質特性,結果見表1。

      表1 亭南選煤廠原煤大篩分試驗結果Table 1 Raw coal screening analysis %

      由表1可以看出: >25 mm粒級產率為22.18%,灰分為33.61%,比原煤灰分高,說明矸石較硬,大塊中存在大量的可見矸;原煤各粒級灰分隨著粒度的減小,整體呈降低趨勢,說明煤和矸石存在硬度差異,但<0.5 mm粒級灰分有所提升,說明矸石略有有泥化現象;<1.0 mm粒級含量占全樣的21.53%,總煤泥量較大。

      亭南選煤廠煤泥采用水介旋流器進行分選處理,水介旋流器底流和溢流篩分試驗數據分別見表2和表3。

      表2 亭南選煤廠水介旋流器底流篩分試驗結果Table 2 Hydrocyclone underflow size analysis %

      表3 亭南選煤廠水介旋流器溢流篩分試驗結果Table 3 Hydrocyclone overflow size analysis %

      由表2可以看出: 主導粒級為1~0.5 mm,產率為37.93%; >0.25 mm粒級粗煤泥占比較高,產率達到86.37%; 隨著煤泥粒度的降低,煤泥灰分逐級遞增,1 mm以上煤泥灰分為12.16%,<0.075 mm粒級細泥灰分達到74.18%;水介旋流器截粗粒度為0.25 mm,則>0.25 mm粒級粗煤泥灰分為14.17%,<0.25mm粒級細煤泥灰分為52.13%。

      由表3可以看出:>0.25 mm粒級粗煤泥含量為22.89%,水介旋流器溢流跑粗明顯;隨著粒度逐漸變小,灰分逐漸增高。

      試驗還發(fā)現,水介旋流器溢流中>0.25 mm粒級物料含量較多,并且灰分較低,問題根源在于溢流量非常大、濃度非常低。水介旋流器底流口為140 mm(可選150 mm或130 mm),溢流口為280 mm,入料泵額定流量為1 500 m3/h(結構設計目的是底流>0.25 mm粒級含量最高,占總煤泥量50%以上)。正常情況下在1 300 m3/h左右時,經驗測算底流與溢流為1∶4的關系,溢流量為1 040 m3/h,低流量為260 m3/h。因此,可采取同底流工藝一樣的截粗回收方式,達到降低細煤泥排放量的目的。

      經過深入研究旋流器、弧形篩工作原理及功能特性,通過改變設備工況條件,挖掘設備潛能,發(fā)揮設備各自優(yōu)勢,形成一套搭配優(yōu)良的煤泥截粗工藝,最終達到高精度高效率回收>0.25 mm粒級煤泥的目的。

      2 水介旋流器組

      2.1 水介旋流器分選原理

      水介旋流器工作原理是通過增加離心力提高沉降效率,屬于按密度分選設備。由于煤泥組分特性比較復雜,不僅粒度多樣而成份也比較多樣,不是單一的煤,其中泥巖較多。通常認為顆粒大的重量就大,而忽視物質成份。煤的特性是煤質與灰分成反向關系,而灰分與密度成正向關系。煤泥成分顆粒小,沉降速度慢,需增加離心沉降提高分選效率。煤泥水沿切線方向進入水介旋流器,形成內外雙螺旋結構模型,粗重顆粒物質被拋向器壁并形成外螺旋流體自上而下,從底流口排出;細輕顆粒物質跟隨內旋流體自下而上從溢流口排出,從而達到分離分級目的[2]。

      利用離心分離技術分析水介旋流器的工作過程,假設顆??山浦睆?d)的球形粒子作半徑(r)勻速圓周運動,將速度下沉運動方向分解為切線速度(離心沉降速度V1)和徑向速度(V2,下沉徑向外運動不參與沉降分析),粒子密度(ρ1)及流體密度(ρ2)達到運動平衡,受到慣性離心力、向心力、阻力三力必然平衡,由此可得出公式[3]:

      式中:μ為流體介質黏度,Pa·s;g為重力加速度,m/s2;ω為粒子角速度,rad/s;t為變化時間,s;x為位移變化量,m。

      該公式表明,運動顆粒在做圓周運動時,離心速度與粒徑平方、密度差成正比,與流體的黏度成反比。單獨從粒度大小來看,大粒度顆粒應沿徑向外向下呈密集性梯度分布。

      2.2 產生溢流跑粗的根本原因

      旋流器的錐體結構使其產生濃縮功能,由上到下濃度梯度逐級增大,底流口處最大。正常情況下,煤泥密度為1.05~1.10 g/cm3,濃縮后的密度超過1.20~1.30 g/cm3。從煤質特性得知,煤的密度為1.14~1.50 g/cm3,公式中的密度差會出現正、負值[3-4],說明顆粒在運動過程中出現有換向現象,只要密度差正負反轉,運動顆粒必然會調轉運動方向,本來沿向下方向運動,突然反向上運動,這是水介旋流器溢流跑粗的根本原因。顆粒在流體中的運動速度不同,存在螺旋剪切湍流運動,且濃度越高這種運動越嚴重,使部分輕質粗顆粒更易于改變運動軌跡,濃度高是粗顆粒進入內螺旋流體中上浮的重要原因之一,一般應控制在16%以內[5]。

      2.3 影響旋流器分選精度的因素

      水介旋流器作為煤泥分選設備,從分選原理來看,對粒度分選沒有可控條件,這是溢流跑粗的主因,除此之處還存有以下干擾因素:

      (1)旋流器結構參數對旋流器分選效率起決定性作用,要嚴格設計并滿足生產要求。

      (2)定期檢查設備磨損程度,特別是底流口最容易遭受磨損,對分選密度也比較敏感。

      (3)入料壓力、入料濃度、入料黏度及系統(tǒng)穩(wěn)定性等對會分選精度及效率產生不同程度的影響。

      上述干擾因素在生產過程中只能降低,卻無法根治[6]。

      3 弧形篩功能特點

      3.1 弧形篩種類及工作原理

      弧形篩按照給料方式分為兩種:一種是無壓力給料的自流式弧形篩;另一種是壓力給料的壓力弧形篩。篩條為梯形篩條,與物料運動方向垂直。篩條一般由不銹鋼制作,也有使用尼龍制作,切邊鋒利,脫泥效果佳[7-8]。

      當料漿以一定速度沿切線方向給至篩面上,在離心力、重力和摩擦力的作用下,使料漿緊貼著篩面運動,物料層由一根篩條流到另一根篩條,因篩條的邊棱對物料層產生切割作用,所以便有一部分水和細粒被分離,在離心力作用下,經篩縫排出,成為篩下產品;未被切割的這部分物料層,在篩面上流過,成為篩上產品,篩條邊棱鋒利程度決定脫水分級效果[9]。每根篩條切下的流體厚度,一般為縫隙寬度的1/2~1/4,篩下產物中的最大顆粒約為篩縫的1/2?;谶@個原因,亭南選煤廠煤泥分級粒度為0.25 mm,故選用篩縫尺寸為0.35 mm、曲率半徑為2 m、弧角為45°自流式弧形篩,以滿足離心機的入料要求[10]。

      3.2 弧形篩特點

      弧形篩具有篩分脫水的特點,最大的特點是泄水能力大。由于弧形篩結構簡單,分級精度高,產品粒度均勻,單位面積處理量可達振動篩的10~50倍,而水介旋流器溢流量為1 000 m3/h,為此通過分析測算,需采取多級脫水濃縮才能回收其中粗顆粒[11]。

      弧形篩工作條件比較容易達到要求,入料具備一定的速度,方向沿弧切線給入。為此設計了截粗裝置專門用來安裝弧形篩?;⌒魏Y入料方式如圖1所示。

      圖1 弧形篩入料方式

      弧形篩箱體設計必須滿足弧形篩的要求,該箱體采取密封設計,保證出料有一定壓力,為下一級脫水提供足夠的初始速度。由于來料管路至上而下為5 m高度,且有足夠壓力和初始速度沿入料口切入弧形篩。截粗裝置主脫水箱內置兩塊垂直入料弧形篩,來自預脫水箱的溢流,并達到較好的泄水效果[5]?;⌒魏Y入料箱示意圖如圖2所示。

      圖2 弧形篩入料箱示意圖

      3.3 弧形篩脫水能力測算

      弧形篩采用曲率半徑為2 000 mm,角度為45°的篩面,篩面寬度為1 500 mm,因此,弧形篩有效篩分面積為1.57×1.5=2.355 m2,三塊弧形篩面積為3×2.355=7.065 m2。

      弧形篩的處理能力按經驗公式:

      Q=160×F×u×K,

      式中:Q為弧形篩的處理能力,t/h;F為弧形篩的有效篩網面積,7.065 m2;u為礦漿的給入速度,2.5 m/s;K為脫水系數,取0.4(K=0.3~0.4)[12-13]。

      Q=160×7.065×2.5×0.4=1 130.4 t/h,煤泥密度為1.1 g/cm3,折算成體積量為1 027 m3/h左右,能滿足水介旋流器溢流量的處理能力?;⌒魏Y脫水效率一般在60%~80%范圍內,由于處理量超出弧形篩篩面容量,取60%計算,三塊弧形篩每小時可脫去616 m3煤泥。根據表3,水介旋流器溢流產物中>0.25 mm粒級的物料含量為22.89%,經過脫水濃縮,濃度提高到57%[14]。

      4 煤泥截粗工藝流程

      4.1 改造后細煤泥特性

      煤泥水經過水介旋流器一級分選后,濃縮的底流經過兩組弧形篩篩分脫水,再經煤泥離心機終級脫水形成低水分的中煤產品;溢流經過改造后的截粗裝置(截流量70%),充分發(fā)揮弧形篩的工作效力,解決了處理量大而濃度低的難題,經過弧形篩篩分脫水后,使篩上粗顆粒煤泥濃度得到提高,達到滿足煤泥離心機的條件,經煤泥離心機脫水成為精煤產品。試驗結果見表4。由表4可以看出:>0.25 mm粒級含量明顯下降,篩上物含量僅為沒有截流前的三分之一,截粗率達到三分之二,達到了預期效果。

      表4 截粗后煤泥篩分試驗結果Table 4 Coal slime size analysis after recovery of coarser sizes %

      4.2 煤泥截粗工藝

      經過理論分析,設計了煤泥截粗回收工藝,煤泥截粗工藝原理流程如圖3所示。圖3中虛線部分為改造環(huán)節(jié),該工藝中水介旋流器組共分三組,通過調節(jié)達到滿足處理量的要求;采用兩并兩串底流弧形篩組進行篩分脫水,解決底流夾細的問題;采取水平有壓三并聯弧形篩解決了溢流跑粗的問題。

      圖3 煤泥截粗工藝原則流程

      5 結語

      實踐證明,水介旋流器與弧形篩搭配組合是煤泥截粗的有效路徑,能最大程度地減少煤泥量的排放,提高粗煤泥回收量。在沒有粗顆粒的影響下,濃縮池的工作效率得到了提高,絮凝劑的聚合效果得到了改善?;⌒魏Y與水介旋流器都屬于無運動部件設備,自制組裝方便,特別是弧形篩組和旋流器組,應用靈活,適應性強,可根據需要改變組數,滿足不同煤泥截粗工藝的需要。

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