張攀
摘 ?要:通過對制粉系統(tǒng)磨煤機、排粉機、粗細粉分離器等設備運行情況的分析找出造成制粉系統(tǒng)出力下降的原因,從而采取相應的改進措施,提高了制粉系統(tǒng)的處理。
關(guān)鍵詞:漏風;磨煤機;粗、細粉分離器;排粉機;鎖氣器
某公司煤粉鍋爐制粉系統(tǒng)采用中間儲倉式制粉系統(tǒng)。該系統(tǒng)是將制備后的煤粉先存儲在煤粉倉中,然后通過葉輪給粉機吹入爐膛。每臺鍋爐配備兩套制粉系統(tǒng),每套系統(tǒng)配用一臺DTM320/470-Ⅱ鋼球磨煤機,原煤由原煤倉經(jīng)過振動給煤機均勻送入磨煤機磨制成煤粉,鍋爐送風通過空預器加熱后,部分作為干燥劑進入制粉系統(tǒng)磨煤機,干燥劑攜帶煤粉通過粗粉分離器,將不合格的粗粉分離出來,經(jīng)過回粉管道回到磨煤機重新磨制,合格的煤粉進入細粉分離器,進行氣粉分離,大部分煤粉分離出來后,送入煤粉倉存儲。由粗粉分離器分離后的干燥劑及少量煤粉(占總量的10%)由排風風機送入爐膛助燃。
一、設備現(xiàn)狀及出力下降情況分析
今年以來,電站鍋爐制粉系統(tǒng)存在制粉出力嚴重下降的情況,使原來四臺排粉機中的兩臺運行、其它兩臺作為備用間斷運行的情況發(fā)生變化:四臺排粉機必須同時滿負荷運行,否則生產(chǎn)負荷將要降低,這一現(xiàn)象從兩年前年開始變得非常明顯而且原因一直沒有明確的說法;排粉機運行時存在電流偏高、殼體漏粉及葉輪因磨損而使用周期短等現(xiàn)象,殼體平均使用壽命不足6個月,運行時漏粉現(xiàn)象非常嚴重,葉輪平均使用壽命不足3個月,排粉機的頻繁檢修更換使正常生產(chǎn)得不到保障,殼體漏粉使制粉系統(tǒng)的現(xiàn)場環(huán)境非常惡劣。
主要問題如下:
1、制粉系統(tǒng)出力下降,設備運行時間極大延長。
2、排粉機磨損嚴重,壽命短,漏粉較嚴重。
3、制粉系統(tǒng)漏粉、漏風現(xiàn)象嚴重
二、針對性原因分析及改進措施
1、對影響制粉系統(tǒng)出力下降的設備及原因制定相應措施
根據(jù)鍋爐制粉系統(tǒng)的組成和工藝流程,可能造成制粉系統(tǒng)處理下降的設備主要有磨煤機、粗細粉分離器、鎖氣器和排粉機,因此需要逐一對其運行情況進行分析,從而找出原因來采取針對性措施。
磨煤機:磨煤機內(nèi)鋼球尺寸不合格,小尺寸鋼球偏多,導致磨煤出力不足,粗粉回粉過多,粗粉反復研磨;磨煤機前漏風,使筒內(nèi)通風量增加,干燥介質(zhì)溫度降低,干燥能力下降。當給煤機卡石頭,檢修孔打開處理、給煤機檢修等漏風量過大時,使排粉機達到最大出力,將使進入磨煤機的熱空氣減少,以致磨煤機出口溫度下降,為了保持此溫度,只有減少給煤量,降低磨煤出力,制粉電耗相應提高。
措施:磨煤機選用50--60毫米的鋼球,根據(jù)負荷情況定期篩出25mm以下小鋼球;磨煤機運行2500-3000小時后(每季度),應挑選稱量鋼球一次,將直徑小于15毫米的鋼球,以及金屬廢物、礦石、木片等雜物清除干凈。根據(jù)電流變化及時添加鋼球,磨煤機正常運行電流44A-46A,最小不低于40A。電流偏低時應及時添加鋼球;嚴格控制磨煤機入口處漏風量,盡量減少給煤機檢修時間,減少各處人孔打開時間提高磨煤機處理。
鎖氣器:擋板磨穿或密封不嚴;配重塊缺失調(diào)整不到位;
措施:修復磨損部位或更換新鎖氣器
粗、細粉分離器:
粗粉分離器運行中可用變更磨機風量及調(diào)整粗粉分離器調(diào)節(jié)檔板的的開度位置來調(diào)節(jié)煤粉細度,開大檔板和增大通風量會使煤粉變粗,反之則變細。粗粉分離器回粉量增多,應適當減少給煤量和通風量,這樣可使煤粉變細,當增大給煤和通風量時,應適當關(guān)小粗粉分離器的調(diào)節(jié)檔板,以防煤粉過粗。
措施:檢修并調(diào)整擋板、中心筒位置偏差及是否磨穿;更換原來的內(nèi)筒,內(nèi)錐體、長短軸及折向板和撞擊帽,改制成多通道結(jié)構(gòu),中部內(nèi)錐體底部改裝成階梯式撞擊分離裝置。
細粉分離器:由粗粉分離器出來的氣粉混合物,多切向進入細分分離器外圓桶的上部,旋轉(zhuǎn)著向下流動,煤粉在離心力作用下被拋向筒壁落下,氣流轉(zhuǎn)向進入內(nèi)套筒時,借慣性力再次分離出煤粉。分離出的煤粉由下部送入煤粉倉,分離后的乏氣由出口管引出送往排粉機。
細粉分離器使用中,螺旋分離段磨穿,煤粉分離細度過細將減小制粉出力,加劇系統(tǒng)磨損。需要在細粉分離器進口、螺旋板外貼焊8mm厚錳鋼板,更換中筒的一部分,并在下部加裝一截內(nèi)錐體和一個反射屏,改制成高效、節(jié)能細粉分離器
2、排粉機改造更新
排粉機運行時電流偏高、殼體漏粉及葉輪和殼體因磨損而使用周期短的,漏粉嚴重;
措施:排粉機重新選型,更新為耐磨型風機,增加法蘭厚度阻止漏粉現(xiàn)象,調(diào)整排粉機入口擋板開度,控制排粉機電流在要求的范圍內(nèi),盡量關(guān)閉磨煤機入口冷風門,提高風機效率。
3、制粉系統(tǒng)消漏檢修
給煤機漏風:經(jīng)常拆裝的人孔用橡膠條重新密封,正常運行時人孔密封良好。在4#帶增加除大塊器,減少給煤機堵停次數(shù),從而減少給煤機停運及人孔開啟時間。
鎖氣器鎖緊效果差:由于鎖氣器平衡塊丟失、動作過于頻繁,造成制粉系統(tǒng)漏風,對損壞鎖氣器更換變形及穿孔的翻版,調(diào)整配重,更換磨損的杠桿。
三、改進后效果
1、制粉系統(tǒng)出力恢復到設計水平,磨煤機制粉負荷穩(wěn)定。
2、排粉機更新為耐磨型風機,預計使用壽命1~1.5年。
3、管道鎖氣器更換,制粉系統(tǒng)內(nèi)竄氣基本現(xiàn)象。
4、粗、細粉分離器漏洞全部修復,分離效果符合運行要求。
5、鍋爐正常運行制粉系統(tǒng)最多可預留出所需的檢修維護時間。
四、結(jié)束語
通過對造成鍋爐制粉系統(tǒng)出力不足的各設備缺陷分析,并針對性的改造,使制粉系統(tǒng)出力恢復到最初設計水平,使鍋爐粉倉粉位穩(wěn)定,耗電量減少,運行效果良好。
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