張明鵬
成綿樂城際鐵路始發(fā)江油站,終到峨眉山站,共設20座車站,于2014年12月開通運營,初期運營速度為200 km/h;2017年提速達標整治后,運營速度提升至250 km/h。成綿樂城際鐵路正線有90組客專線(07)009型道岔,其心軌采用ZYJ7+SH6配置的電液主、副機牽引[1]。據(jù)統(tǒng)計,成錦樂城際鐵路2020年共發(fā)生啟動后第2.2~2.8 s內(nèi)心軌卡阻故障12件,其中10件為客專線(07)009型道岔。
現(xiàn)場處置時,用榔頭敲擊鎖鉤頭即可正常解鎖,后續(xù)扳動道岔良好,且在很長一段時間內(nèi)不易復發(fā),導致問題不能有效處理,存在重復發(fā)生的可能。
心軌解鎖過程包含轉(zhuǎn)換設備機內(nèi)解鎖,動作過程時間節(jié)點分布見圖1。
圖1 心軌轉(zhuǎn)換動作過程時間節(jié)點分布
以客專線(07)009型道岔為例,心軌轉(zhuǎn)換時長約8 s,兩點牽引心軌轉(zhuǎn)換過程對應的3個時間分布為:①階段1(0~3 s),機內(nèi)以及外鎖閉解鎖過程;②階段2(3~6.5 s),轉(zhuǎn)轍設備帶載轉(zhuǎn)換過程;③階段3(6.5~8 s),轉(zhuǎn)換到位完成鎖閉行程。
現(xiàn)場在對10件客專線(07)009型道岔心軌卡阻故障排查中發(fā)現(xiàn)了3個共性問題:一是心軌的2個牽引點在啟動后動作不同步,心2明顯快于心1;二是故障位鎖鉤和鎖閉桿凸臺重合面(鎖閉量)均有不同程度的異常磨痕[2];三是鎖閉桿與動作桿連接處(鴨嘴鐵)發(fā)生形變,轉(zhuǎn)換設備在拉入或伸出位置時,動作桿與鎖閉桿連接處別勁,螺栓銷絕緣管墊兩側(cè)無間隙且發(fā)生變形。
外鎖閉道岔的轉(zhuǎn)換阻力受多種因素影響[3],其表達式為:
式中:F為道岔轉(zhuǎn)換阻力;Fm為由道岔可動部件滑動摩擦引起反映到牽引點的阻力;Ft為道岔可動部件反映到牽引點處的反彈力;Fq為其他因素引起反映到牽引點處的阻力;Fe為轉(zhuǎn)換阻力理論計算值;K為考慮實際使用中各種因素的系數(shù)。
現(xiàn)場模擬故障情形:在心軌第2牽引點鎖閉位(伸出側(cè)和拉入側(cè))的鎖鉤和鎖閉桿凸臺內(nèi),分別卡入直徑不小于1 mm的異物,用三相交流轉(zhuǎn)轍機拉力測試儀對心軌2個牽引點輸出力進行測試(見圖2)。綜合2個牽引點轉(zhuǎn)換力分析可得:在道岔外鎖閉解鎖時,心2除需克服阻力Fm外,還需提供更多的力來克服異物引起反映在牽引點的反彈力Ft和阻力Fq,此時又因兩牽引點存在明顯動作不同步,可動心軌在兩牽引點的相互作用下產(chǎn)生形變,心2鎖鉤別卡不解鎖造成道岔無法正常轉(zhuǎn)換。
圖2 模擬鎖閉桿與鎖鉤卡異物時道岔扳動推拉力
心軌第2牽引點外鎖閉結(jié)構(gòu)見圖3。通過分析對比鎖鉤與鎖閉桿凸臺的磨痕形狀,兩者完全重合。列車高速過岔,輪對撞擊牽引點處時鎖閉位的鎖鉤和鎖閉桿間會出現(xiàn)間隙,伴隨巨大的風力形成渦流現(xiàn)象,將道床以及岔槽內(nèi)的不規(guī)則顆粒異物卷入鎖鉤與鎖閉桿的縫隙和外鎖閉裝置的有害空間內(nèi),當?shù)啦碓俅螁訒r,顆粒物被帶入鎖鉤與鎖閉桿凸臺內(nèi),使得鎖閉側(cè)鎖鉤位置上升,接觸面由原來的面接觸變?yōu)榱司€或點接觸,來回多次扳動道岔,鎖閉桿帶著異物動作就造成鎖閉桿凸臺和鎖鉤磨痕[4]。
圖3 心軌第2牽引點外鎖閉結(jié)構(gòu)
1)道岔轉(zhuǎn)換初始,正常鎖閉位時的鎖閉桿凸臺與鎖鉤為面接觸,當鎖閉桿凸臺和鎖鉤間混入異物時,就使鎖閉桿凸臺與鎖鉤摩擦面由原來的面接觸變?yōu)榫€或點接觸,鎖鉤整體高度稍有升高,且鎖鉤傾斜,與鎖閉鐵形成夾角。又因列車運行對牽引點處撞擊,造成心軌第2牽引點鎖鉤向一側(cè)偏移,偏移量越大,夾角越大,下一次道岔扳動時,就必須克服這部分額外的阻力,即道岔動作時,其額外增加的滑動摩擦阻力,造成道岔啟動時功率曲線急劇上升,甚至發(fā)生不解鎖故障。功率曲線上升的開始時間為道岔啟動后的2.2~2.8 s,而該時間外鎖閉還未完全解鎖。
現(xiàn)場通過三相轉(zhuǎn)轍機拉力測試儀進行推拉力測試,心軌第1,2牽引點轉(zhuǎn)換設備額定轉(zhuǎn)換力分別為2500 N和4200 N?,F(xiàn)場測試在不同溢流壓力下心軌牽引點轉(zhuǎn)換設備的輸出力見表1。
表1 不同溢流壓力下轉(zhuǎn)換設備的輸出力
結(jié)合表1和圖2綜合分析可以得出:①轉(zhuǎn)換設備的輸出力與溢流壓力成正比;②心2動作快且提供的力不足以克服轉(zhuǎn)換阻力時,導致兩牽引動作不同步,心2鎖鉤無法解鎖。現(xiàn)場對故障道岔使用了上述方法測試,結(jié)果和模擬情形基本一致。
2)設計以及制造工藝缺陷[5]。鎖閉桿接頭處設計尺寸為:動作連桿開口30 mm,鎖閉桿連接彎頭寬度22 mm,兩側(cè)絕緣墊厚度各為3.5 mm,在φ25 mm螺栓緊固后應有1 mm的余量(圖4)。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)故障道岔的動作桿開口均不足30 mm,最小的甚至不足28 mm,導致鎖閉桿接頭處別死,絕緣管墊受擠壓變薄,甚至破損,動作桿連接處不能自由擺動。
圖4 心軌動作桿與鎖閉桿連接處結(jié)構(gòu)及尺寸
通過測試φ25 mm螺栓銷尺寸,發(fā)現(xiàn)其無絲部分長度不足,導致動作桿開口變小,施工及維修時為滿足防松防脫的要求,螺栓銷復緊后造成鎖閉桿接頭變形,改變了外鎖閉設計結(jié)構(gòu)。在列車高速過岔時,因振動等原因使得鎖鉤發(fā)生一定的偏移,動作桿、鎖閉桿和鎖鉤不在一條直線上形成夾角,造成鎖鉤別勁,存在垂直于動作桿和鎖閉桿方向的力。在道岔動作過程中,需要克服這部分額外的力才能順暢的做扇形運動,這也是外鎖閉別卡的又一重要因素。
通過現(xiàn)場對外鎖閉裝置分解檢查對比分析,目前在用鎖鉤強度雖然在設計的強度范圍內(nèi),但基本處于外鎖閉裝置強度設計的下限[6],通過和相關(guān)專家共同研討,對目前在用外鎖閉裝置進行優(yōu)化。
1)提高外鎖閉裝置摩擦面的強度和耐磨度,對鎖鉤鎖閉面、鎖閉桿凸臺,以及鎖閉鐵鎖閉斜面進行不小于0.8 mm激光淬火處理,并在其表面滲鋅0.4~0.6 mm,使其達到良好的防腐防銹效果。
2)心軌鎖鉤優(yōu)化改型,在心軌第2牽引點鎖鉤上增加擋板(見圖5),在列車高速過岔時,將鎖鉤的橫向偏移限定在一定范圍內(nèi)。現(xiàn)場維護人員定期對外鎖閉裝置進行分解檢查,對磨耗超標的外鎖閉裝置進行成套更換[7]。
圖5 帶有擋板的改進型鎖鉤
2020年下半年,將成綿樂城際鐵路90組道岔的心軌第2牽引點鎖鉤更換為擋板鎖鉤,并在更換后的6個月對原發(fā)生過卡阻故障的外鎖閉裝置分解檢查,未發(fā)現(xiàn)異常劃痕;鎖鉤基本在鎖閉鐵斜面中心位置,偏移量比使用老式鎖鉤偏移量明顯減少。
現(xiàn)用動作桿與鎖閉桿連接銷螺栓規(guī)格為長度102 mm,無絲長度為49 mm,有絲長度為25 mm,通過和廠家共同研討,將動作桿連接銷螺栓的無絲長度增長1 mm,上道前經(jīng)過線下試驗,將螺栓銷螺母擰到底后也不會造成連接頭(鴨嘴)變形,滿足施工和現(xiàn)場作業(yè)習慣。更換內(nèi)、外動作桿連接銷螺栓(垂直于道床、φ22 mm),外動作桿和鎖閉桿連接銷螺栓(平行于基本軌(翼軌)、φ25 mm),緊固螺母在規(guī)定扭力值緊固后,動作桿連接頭(鴨嘴鐵)仍然有1 mm的間隙,無論道岔在拉入或伸出位,手搖連接頭處能自由擺動,保證道岔扳動時順暢做扇形運動。
采用上述方法整治后,使用三相交流轉(zhuǎn)轍機拉力測試儀進行推拉力測試(圖6),同圖2對比分析,兩牽引點的同步性和心軌第2牽引點的推拉力最大值明顯降低,較整治前有明顯改善。
圖6 整治后心軌兩牽引點轉(zhuǎn)換力
經(jīng)過對成錦樂客專道岔心軌的鎖鉤和螺栓銷更換后,從根本上解決了心軌啟動卡阻問題。同時對管內(nèi)其他客專線路的外鎖閉道岔心軌采取上述方法進行整治,并在時隔半年后,對更換后的道岔外鎖閉裝置分解檢查,發(fā)現(xiàn)劃痕已基本消除,整治效果顯著。