譚 波
通過分析廣州地鐵近20年來S700K型道岔運營維護經(jīng)驗及現(xiàn)場使用情況,對運營維護中常見的電氣故障(接點故障、絕緣故障)、機械故障(鎖舌回縮、雙機不同步、叉型接頭松脫、表示桿別卡等)及外界環(huán)境影響(鎖鉤卡異物、鎖鉤缺油、列車振動等)進行提煉總結[1],以提高S700K型道岔設備的穩(wěn)定性。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,電氣故障主要集中在速動開關、遮斷開關和道岔絕緣。室內(nèi)控制部分因信號系統(tǒng)制式不同,差異較大,本文暫不做討論。
1.1.1 速動開關、遮斷開關
故障現(xiàn)象:由于S700K轉轍機出廠時,速動開關、遮斷開關均為單個接點接通,在實際運營中易出現(xiàn)因某個接點阻值變大、接點發(fā)黑、外殼開裂導致表示電路斷開或間歇性通斷等問題,造成道岔故障。
應對策略:接點并聯(lián),定期輪換分解。利用速動開關組、遮斷開關組剩余的端子進行接點并聯(lián),實現(xiàn)電路的冗余(見圖1);同時,制定周期性的輪換分解策略,定期離線對每個接點進行檢查,確保冗余功能正常[2]。
圖1 接點電路并聯(lián)冗余
運用情況及效果:廣州地鐵2、4、5、6、8號線完成電路冗余改造,并執(zhí)行周期性的輪換分解策略后,再沒有發(fā)生因單個接點故障導致的電氣故障。
1.1.2 道岔絕緣
故障現(xiàn)象:長角鋼與鋼軌通過L鐵連接時一般采用分體式絕緣。但實際應用中會出現(xiàn)因絕緣破損、軌電位過高、絕緣性能下降(如鐵屑過多)、絕緣分解檢查后安裝工藝不到位等,導致燒絕緣及地線的情況。
應對策略:更換為整體式絕緣[3],見圖2。
圖2 道岔整體絕緣
運用情況及效果:目前廣州地鐵全線網(wǎng)正線道岔均已替換為整體式絕緣,使用效果良好,更換整體式絕緣后的道岔未發(fā)生過燒絕緣或地線的故障。
S700K型道岔機械方面的故障主要為卡缺口、鎖舌回縮、叉型接頭松脫、雙機不同步、調(diào)整不當?shù)葘е碌谋硎緱U異常(如螺絲松、桿件斷裂等)[4]。
1.2.1 卡缺口
故障現(xiàn)象:實際應用中造成道岔卡缺口的原因非常多,如缺口未調(diào)整好、調(diào)整螺母松脫等,此類問題基本可通過作業(yè)互控來發(fā)現(xiàn)和克服。本文著重研究表示桿調(diào)整軸套安裝錯位或磨耗導致的卡缺口問題。軸套、接頭、螺母間無法緊密配合,在列車振動的影響下,活動軸套的位置逐漸發(fā)生變化嵌入固定軸套中,導致道岔表示拉桿2個調(diào)整軸套之間有間隙,使轉轍機表示桿發(fā)生卡缺口。該類隱患在日常維護中較難通過常規(guī)檢查予以發(fā)現(xiàn)。
應對策略:檢修后用游標卡尺測量,進行數(shù)值對比。道岔調(diào)整后要確保有扣軸套與無扣軸套相互扣好,有扣軸套與端鐵間不留縫隙,緊固螺絲緊固且加防松鐵絲,并用游標卡尺測量有扣軸套到防松螺母的外側寬度,記錄于尖端鐵上(便于后續(xù)對比),見圖3,這樣既可確認調(diào)整軸套有無錯位安裝,也可確認有無間隙(避免出現(xiàn)間隙螺絲松脫后的卡缺口)。
圖3 調(diào)整軸套錯位安裝及檢修測量圖
運用情況及效果:已將該策略納入檢修工藝,執(zhí)行簡單方便,可預防或發(fā)現(xiàn)該類設備隱患。
1.2.2 鎖舌回縮
故障現(xiàn)象:列車經(jīng)過道岔時,轉轍機電機齒輪組及摩擦聯(lián)接器有回轉現(xiàn)象,造成保持聯(lián)接器與滾珠絲杠軸套間隙過大,使鎖閉桿缺口上的鎖舌回縮,表示回路被切斷,道岔發(fā)生短閃故障。
應對策略:開蓋后,采用反轉3圈的方法檢查滾珠絲杠上的絲母與保持聯(lián)結器間的間隙,應不大于6 mm,見圖4。道岔在右位時順時針搖(左位時逆時針搖),不能超過3圈。滾珠絲杠絲扣的尺寸約為5.5 mm,在道岔鎖閉并且滾珠絲杠上的絲母與保持聯(lián)結器無間隙的情況下,摩擦聯(lián)結器反轉3圈、手搖把反轉6圈,會造成鎖舌回縮超過3 mm,導致速動開關組被頂起斷開表示,由此來判斷該間隙是否大于等于6 mm。當間隙大于6 mm,說明保持連接器已發(fā)生磨損,性能下降。
圖4 滾珠絲杠軸套與保持聯(lián)結器的縫隙
運用情況及效果:已將該策略納入檢修工藝,執(zhí)行該工藝后,檢修期間發(fā)現(xiàn)多次類似隱患,運營期間未再發(fā)生類似故障。
1.2.3 叉型接頭松脫
故障現(xiàn)象:因螺絲磨損、安裝工藝及檢查不方便(下叉型接頭)等原因,在運營中易出現(xiàn)叉型接頭螺絲松脫導致的道岔故障。
應對策略:對螺絲涂抹螺紋緊固劑及增加防松墊片,見圖5。
圖5 叉型接頭整改
運用情況及效果:已完成全線網(wǎng)S700K叉型接頭的整改,通過小創(chuàng)新、小技改,方便日常維護和檢查,效果明顯,基本杜絕該類故障的發(fā)生。
1.2.4 雙機不同步
故障現(xiàn)象:長期跟蹤發(fā)現(xiàn),在線使用的S700K雙機道岔均存在A、B機轉換不同步的情況,表現(xiàn)為A機解鎖比B機快,長期易造成鎖鉤磨耗,并增加道岔轉換時鎖鉤與鎖閉鐵摩擦卡阻的可能性,導致道岔故障。
應對策略:修改鎖閉桿和鎖鉤的尺寸減少鎖閉量,解決A、B機不同步問題[5],見圖6。
圖6 9號岔鎖閉桿、鎖鉤修改前、后尺寸圖
運用情況及效果:已完成關鍵道岔的改造,其余道岔正在逐步開展;改造后同步時間有明顯改善,鎖鉤磨耗有明顯減少,設備性能有明顯提升,該類故障未再發(fā)生。另外,也可修改啟動電路A、B機動作先后順序,改變A、B機的齒輪傳動比等。
1.2.5 表示桿別卡
故障現(xiàn)象:根據(jù)維護經(jīng)驗,叉形接頭處與表示桿的方正、尖端鐵與尖端連接鐵的方正是S700K外鎖部分比較薄弱和發(fā)生故障較多的地方,許多檢修人員沒有意識到該處的方正與受力問題,調(diào)整完缺口后因為擔心缺口鏍絲松動會大力緊固鏍絲,造成叉形接頭處別卡受力嚴重,加快鼓型銷的磨損或叉形接頭的斷裂,導致出現(xiàn)道岔故障[6]。
應對策略:明確檢查方法和優(yōu)化調(diào)整步驟,見圖7。道岔到位后,用手轉動上下表示桿鼓形銷,應均能轉動(左右位各轉動1次);肉眼觀察表示桿在叉形接頭中部,沒有歪向一邊別卡住鼓形銷,操動道岔一個來回,查看表示桿在叉形接頭處隨著尖軌的曲線運動應有2 mm左右的走行量,若沒有走行量,則存在別卡可能,應將表示桿調(diào)整螺絲扭松。
圖7 表示桿別卡防范及檢查
運用情況及效果:已將該策略納入檢修工藝,運用效果明顯。
1.2.6 其他維修策略
1)增加彈簧墊圈。由于表示桿調(diào)整螺母受螺桿或螺母螺紋磨損、安裝工藝或列車振動等因素影響有可能出現(xiàn)松動,造成缺口變化,導致發(fā)生道岔故障,因此可在表示桿2個調(diào)整螺絲之間增加彈簧墊圈,增強防松效果。目前已在關鍵道岔及振動較大道岔處運用,使用情況良好。
2)制定L鐵安裝檢查要求及方法工藝,在確保L鐵角鋼安裝螺栓緊固良好的情況下,用0.2 mm塞尺檢查L鐵大鐵墊片(普通L鐵)或大絕緣墊板(整體絕緣)與基本軌底間有無縫隙,L鐵斜面與基本軌有無縫隙;普通的L鐵還要檢查L鐵與小鐵墊片、小鐵墊片和大鐵墊片間有無縫隙(優(yōu)先保證轉轍機側),通過自行設計的小墊片克服相應的縫隙隱患,見圖8。
圖8 L鐵“三道縫”及解決方案(自行設計的小鐵墊片)
3)采用活動接頭。針對日常維護中某些道岔出現(xiàn)表示桿螺絲松甚至斷裂,但檢查設備時沒有發(fā)現(xiàn)明顯異常的情況,建議采用活動接頭,見圖9。經(jīng)在關鍵道岔更換后效果明顯。
圖9 活動接頭
S700K道岔除以上原因導致的故障外,還會出現(xiàn)因外部其他原因導致的故障,常見外界影響如下。
鎖鉤有時會因卡異物導致無法解鎖,出現(xiàn)道岔故障,尤其在一些特殊區(qū)域,如隧道排風口附近。有效的解決方法是在鎖鉤上加裝防護罩,見圖10,可以有效防范因風口、列車等外部異物入侵導致的鎖鉤卡異物故障。
圖10 鎖鉤防護罩
S700K外鎖閉裝置缺油,鎖鉤落下阻力變大,會導致道岔鎖閉裝置不能正常解鎖,道岔出現(xiàn)轉不到位故障,尤其是露天段(高架段)道岔受暴雨、暴曬等外界天氣的影響,表現(xiàn)得較為突出。
采取策略是加裝外鎖閉裝置自動注油器[7],見圖11??苫窘鉀Q道岔外鎖閉裝置在使用過程中的油潤問題,將傳統(tǒng)的人工注油改進為自動注油,提升轉轍機外鎖閉裝置油潤度,提高設備運行質(zhì)量,節(jié)約人力[8]。
圖11 外鎖閉裝置自動注油器結構圖及加裝效果圖
某些位置的道岔因受土建結構、線路條件等外界影響,列車經(jīng)過時,轉轍機振幅較大,道岔各部件受力較大,且較難克服。長期振動受力后,易出現(xiàn)部件磨耗、螺絲松脫、桿件斷裂等各類機械故障[9]。為此采取在角鋼下加裝減振裝置(使用防火絕緣膠棒)的辦法,減緩振動[10],見圖12。
圖12 角鋼下加裝減振裝置
經(jīng)測試:整治前,三方向加速度振幅在2 g左右,且持續(xù)時間為12~14 s;整治后,三方向加速度振幅約為1.5 g左右,且持續(xù)時間縮短至2s。加裝防振措施后,過車時晃動量亦有明顯的下降,由3.8 mm降低至1.8 mm左右,且浮動曲線對比降低明顯。
雖然道岔故障很難完全杜絕,但能夠從檢修工藝、新部件運用、技術小革新等方面克服和減少道岔日常隱患,降低道岔故障的發(fā)生率。據(jù)不完全統(tǒng)計,自采用以上措施后,廣州地鐵S700K型轉轍機故障由25件/年降低至8件/年,提高了設備可靠性。同時,建議積極與智慧運維接軌,安裝和運用道岔監(jiān)測系統(tǒng)[11],實時掌握道岔狀態(tài),提前發(fā)現(xiàn)和克服道岔隱患,以進一步減小故障發(fā)生概率。