宋成義
(永城煤電控股集團有限公司陳四樓煤礦,河南 永城 476600)
二十采區(qū)回風下山采用傳統(tǒng)的礦車裝矸、絞車提升,不僅裝矸效率低,制約掘進速度,而且運輸安全存在風險。為解決排矸問題,研究分析了兩個方向:一是通過構(gòu)建輔助巷道工程,采用膠帶輸送機連續(xù)排矸,但是由于二十采區(qū)與八采區(qū)共用一套主運輸系統(tǒng)(即北翼-605 集中皮帶下山主膠帶),二十采區(qū)回風下山掘進排矸期間,八采區(qū)2802 采煤工作面、2803 中間巷掘進工作面、2803 下順槽掘進工作面正常生產(chǎn),矸渣與煤流運輸之間相互受影響;二是通過技術改造,設計一種礦車快速分矸機構(gòu),利用“膠帶輸送機+快速分矸機構(gòu)+礦車”實現(xiàn)連續(xù)排矸。
二十采區(qū)回風下山位于二十采區(qū),該工作面對應地面標高平均為+33.8 m,工作面標高為-600~ -696 m。該巷道設計全長686 m,15°下山,直墻半圓拱形斷面,凈斷面寬×高=4200 mm×3600 mm。二十采區(qū)回風下山斷面圖如圖1。
根據(jù)地質(zhì)鉆孔資料及附近工作面實際揭露情況分析,二十采區(qū)回風下山位于二2 煤層頂板5~30 m巖層中。直接頂為泥巖,深灰色,含有植物碎片及煤屑和少量黃鐵礦薄膜,單層厚度0.71~7.93 m,平均厚度4.38 m;老頂為中細砂巖,灰白色,主要為石英,次為長石、巖屑及菱鐵質(zhì),鈣泥質(zhì)膠結(jié),具斜層理,局部相變?yōu)榇稚皫r,單層厚度1.87~21.33 m,平均厚度10.29 m。二2 煤層頂板特征見表1。
圖1 二十采區(qū)回風下山斷面圖
表1 二2 煤層頂板特征表
二十采區(qū)回風下山斜巷段為15°下山掘進,在上平臺安裝一臺JD-75 型絞車,通過斜巷軌道提升供應空礦車,并將裝滿矸石的礦車提至上平臺,每次提車不超過2 輛,平巷段采用電機車配合人力推車運輸。采用這種出矸方式受到礦車供應的制約,一旦礦車供應不上,巷道迎頭的整個掘進作業(yè)就得停止,嚴重制約著巷道的掘進速度。
為了滿足二十采區(qū)回風下山膠帶排矸的需要,在二十采區(qū)回風下山上平巷設置垂直矸石倉,并將矸石倉下口通過掘進聯(lián)絡巷與二十采區(qū)皮帶下連接,此后二十采區(qū)回風下山爆破產(chǎn)生的矸石通過二十采區(qū)回風下山膠帶輸送機進入轉(zhuǎn)儲矸石倉,再經(jīng)過掘進聯(lián)絡巷內(nèi)的電滾筒膠帶機、二十采區(qū)皮帶下山膠帶輸送機、北翼-605 集中皮帶下山強力膠帶進入北翼-605 矸石倉,在水平大巷進行集中分矸,最終實現(xiàn)“挖掘裝載機+膠帶輸送機+垂直矸石倉+電滾筒膠帶機+采區(qū)強力膠帶機+采區(qū)集中矸石倉”的膠帶連續(xù)出矸系統(tǒng)快速掘進。膠帶排矸系統(tǒng)矸石倉及掘進聯(lián)絡巷布置圖如圖2。
圖2 膠帶排矸系統(tǒng)矸石倉及掘進聯(lián)絡巷布置圖
通過垂直矸石倉轉(zhuǎn)載的膠帶連續(xù)排矸系統(tǒng)布置工藝,實現(xiàn)了高效快速的扒矸、裝矸、運矸一體化,該運輸系統(tǒng)具有如下優(yōu)點。
(1)出矸效率高。解決了運輸工序占循環(huán)時間最長的問題,將原來矸石直接裝礦車改造為膠帶輸送機配矸石儲存?zhèn)}排矸,實現(xiàn)掘進時連續(xù)排矸,縮短矸石裝載、運輸時間,做到排矸不影響掘進迎頭的支護等工序的進行,實現(xiàn)平行作業(yè),進而提高了掘進速度和效率。
(2)節(jié)省勞動力且勞動強度低。膠帶輸送機采取集中控制,與原使用礦車傳統(tǒng)出矸工藝相比,生產(chǎn)班每班可減少信號工、把鉤工2 人,絞車工1 人,推車清理工3 人,大大地節(jié)省了勞動力,降低了勞動強度。
(3)緩解采區(qū)軌道下山提升壓力。北翼-605集中軌道下山同時服務于八采區(qū)和二十采區(qū),并兼作行人下山,斜巷上下人與斜巷提升不能同時進行,斜巷提升壓力大,常因工作面供料及出矸不及時而影響正常生產(chǎn)。將工作面矸石通過膠帶連續(xù)運輸、儲矸倉轉(zhuǎn)載至-440 m 水平大巷,減少采區(qū)軌道下山提升量,進而緩解斜巷提升壓力。
(4)安全性能高。采用膠帶機運輸相比于傳統(tǒng)的礦車運輸安全性能更高,運輸環(huán)節(jié)少,且膠帶巷與行人巷相互獨立,加強日常檢修即可保證膠帶輸送機正常使用。
陳四樓煤礦引進的“液壓鑿巖機+挖掘裝載機+皮帶機+分矸裝置+礦車”新型排矸系統(tǒng),實現(xiàn)了耙矸、裝矸、運矸一體化,并在原有排矸系統(tǒng)的基礎上研發(fā)出一套快速運矸系統(tǒng),真正實現(xiàn)了連續(xù)排矸作業(yè),大大提高了巖巷掘進速度。
快速運矸系統(tǒng)由礦車間隙快速分矸裝置和礦車快速分矸控制系統(tǒng)兩大部分組成,主要是解決迎頭連續(xù)排矸作業(yè)時,矸石落在礦車間隙的問題。新型智能化連續(xù)排矸方式布置圖如圖3,分矸機構(gòu)現(xiàn)場實物圖如圖4。
圖3 新型智能化連續(xù)排矸方式布置圖
圖4 分矸機構(gòu)現(xiàn)場實物圖
這套新型出矸系統(tǒng)實現(xiàn)了一種將破碎巖石和出矸等工序聯(lián)合作業(yè),并連續(xù)掘進的綜合設備作業(yè)工藝。掘進迎頭放炮后,采用挖掘裝載機將矸石扒裝至膠帶輸送機上,膠帶輸送機將運輸矸石直接落在礦車內(nèi),電機車牽引礦車在皮帶架下方的軌道上運行。
采用“挖掘裝載機+膠帶輸送機+礦車分矸裝置+電機車牽引礦車”的連續(xù)排矸方式,相比傳統(tǒng)不連續(xù)礦車排矸系統(tǒng),將原來絞車提升礦車出矸改為膠帶輸送機結(jié)合分矸裝置出矸,主要是解決迎頭連續(xù)排矸作業(yè)時,矸石落在礦車間隙的問題,實現(xiàn)了裝矸、排矸工作快速連續(xù)作業(yè),即節(jié)省勞動力,又提高裝矸效率,從而實現(xiàn)快速掘進的連續(xù)排矸作業(yè)。
(1)工期短。二十采區(qū)回風下山設計總長度686 m,與傳統(tǒng)排矸方式相比出矸效率高,月單進進尺由50~60 m/月提高到70~80 m/月,平均月單進進尺提高20 m,工期可縮短686/60-686/80=2.8個月,節(jié)省人工費用2.8×70 ≈200 萬元。
(2)掘進成本低。傳統(tǒng)出矸方式需進行斜巷二級提升,大量占用斜巷提升時間,且每次提升2 輛礦車,提升效率低。掘進斷面按4.5 m 計算,每米巖巷產(chǎn)生矸石量14.7×1.7/0.8=32 m3(矸石碎脹系數(shù)取1.7,循環(huán)進尺取0.8 m),需礦車數(shù)量32/1.2=27 車(每個礦車裝渣1.2 m3),下方空車與提升渣車共需提升27×2=54 次(二級提升),因此每米巷道可減少斜巷提升54 次,平均每次提升成本約35 元(勞務費、電費、設備維護費等),可減少掘進成本54 次/m×35 元/次×686m ≈130萬元。
(3)減少勞動力和勞動強度。與原使用礦車傳統(tǒng)出矸工藝相比,增加了設備使用效能,實現(xiàn)了矸石運輸連續(xù)化,生產(chǎn)班每班可減少信號工、把鉤工2 人,絞車工1 人,推車清理工3 人,大大地節(jié)省了勞動力,降低了勞動強度。
(4)安全系數(shù)高。采用新型連續(xù)排矸系統(tǒng),投入人員少、安全性高、通用性強、可靠性高,即減少了斜巷提升次數(shù),又提高了矸石裝載及運輸期間的安全系數(shù),有利于安全生產(chǎn)。
膠帶排矸系統(tǒng)與軌道排矸系統(tǒng)相輔相成,在矸石運輸不影響主煤流運輸?shù)那闆r下,優(yōu)先選用膠帶連續(xù)排矸系統(tǒng),若矸石運輸與主煤流運輸時間段沖突的情況下,則選用軌道連續(xù)排矸系統(tǒng),形成了一套完善的快速高效排矸系統(tǒng),并在實踐中取得了良好的應用效果,且任一種排矸系統(tǒng)均能夠?qū)崿F(xiàn)快速高效排矸,很好地解決了掘進過程中矸石量大、出矸緩慢等問題,安全系數(shù)高,經(jīng)濟效益顯著,對巖巷掘進快速高效排矸系統(tǒng)的推廣應用具有指導意義。