方瑞萍,張興禮,普云偉,肖智斌,馬加平,田德興
(紅云紅河煙草集團(tuán) 會(huì)澤卷煙廠,云南 會(huì)澤 654200)
煙梗是煙葉的組成部分,其重量約占煙葉的25%。煙梗制絲后添加到卷煙產(chǎn)品配方可以有效降低焦油和煙堿含量。生產(chǎn)過程中,在線監(jiān)測(cè)儀器數(shù)據(jù)顯示,煙梗預(yù)處理工序,從水洗?!=z加料段水分波動(dòng)較大,經(jīng)過車間質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì)的多次討論,分析得知:水洗梗表水過多,導(dǎo)致一級(jí)HT 和二級(jí)HT 潤透煙梗的效果差。為解決水洗梗表水過多的問題,本文對(duì)煙梗表水的分離方法進(jìn)行探究,使煙梗制絲過程的水分符合工藝指標(biāo)要求。
水洗?!=z加料段在梗加生物酶入口、梗絲加料入口、梗絲加料出口這三個(gè)點(diǎn)安裝有在線水分儀,在生產(chǎn)過程中,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)了2019 年5 月份20 個(gè)批次在這三個(gè)點(diǎn)的含水率,結(jié)果如圖1。由趨勢(shì)圖可看出,梗加生物酶入口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是5.15%(單批次工藝經(jīng)驗(yàn)值:30±2%,即波動(dòng)范圍值是4%)、梗絲加料入口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是5.11%(單批次硬性工藝考核值:31.5±1.5%,即波動(dòng)范圍是3%)、梗絲加料出口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是5.23%(單批次硬性工藝考核值:33.5±1.5%,即波動(dòng)范圍是3%),三個(gè)點(diǎn)水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍值均超過了單批次值,因此,需要從源頭上解決問題。
從水洗梗到一級(jí)HT 潤梗的過程示意如圖2。這一過程中,由于水洗梗網(wǎng)帶不能把煙梗表面的水分充分過濾分離,帶著大量表水的煙梗通過濾水振槽-皮運(yùn)機(jī)-振槽輸送進(jìn)入一級(jí)HT 內(nèi)進(jìn)行增溫增濕的過程中,大量表水仍然附著在煙梗表面,當(dāng)一級(jí)HT 對(duì)煙梗進(jìn)行增溫增濕時(shí),因表水的存在,使HT 的工作蒸汽部分冷凝成水,降低了HT 工作蒸汽的熱效率,不利于煙梗的回透、軟化、降解等,最終降低了HT 對(duì)煙梗的潤透效果,從而影響后續(xù)工序煙梗水分的穩(wěn)定性。另外,因?yàn)橐患?jí)HT 冷凝水增多后,混合著煙梗一同進(jìn)入下道工序的皮運(yùn)機(jī),污染輸送帶。如果能解決煙梗表水過多的問題,HT 潤透煙梗的效果就會(huì)提高,后續(xù)工序的水分波動(dòng)就會(huì)減小,加工質(zhì)量就會(huì)得到改善,HT 冷凝水也會(huì)減少,輸送帶的污染減少。廖強(qiáng)等人在利用正交試驗(yàn)對(duì)煙梗預(yù)處理工藝參數(shù)的優(yōu)化研究中間接表明:提高一級(jí)HT 的潤透效果,能及時(shí)解決生產(chǎn)過程中因各生產(chǎn)要素變化而導(dǎo)致的煙梗含水率波動(dòng)問題,從而有效控制梗絲含水率的穩(wěn)定性。王廣超等人對(duì)煙梗預(yù)處理段工藝參數(shù)的優(yōu)化研究中也表明,一級(jí)潤梗后煙梗表水的多少,會(huì)直接影響后續(xù)工序物料的含水率。
圖1 三個(gè)點(diǎn)水分波動(dòng)趨勢(shì)圖
表1
根據(jù)分析得知,只有降低水洗梗工序煙梗的表水,才能從源頭上解決水分波動(dòng)的問題。本研究就如何降低水洗梗表水問題提出三種創(chuàng)新方案。方案一:加大網(wǎng)帶的孔徑,同時(shí)在網(wǎng)帶上方加噴吹裝置分離煙梗表水;方案二:增加網(wǎng)帶的長度,同時(shí)在網(wǎng)帶上方加噴吹裝置分離煙梗表水;方案三:在網(wǎng)帶上方加噴吹裝置分離煙梗表水。各種方案的優(yōu)缺點(diǎn)分析如表1 所示。
經(jīng)過對(duì)三個(gè)方案的分析和對(duì)比,從可行性、經(jīng)濟(jì)性、適用性等方面考慮,最終確定方案三:在網(wǎng)帶上方加裝噴吹裝置分離煙梗表水為最佳方案。
圖2
要實(shí)現(xiàn)降低水洗梗煙梗表水,達(dá)到煙梗后續(xù)處理工藝的水分穩(wěn)定性,關(guān)鍵控制點(diǎn)在于噴吹裝置的設(shè)計(jì)制造、安裝、壓力控制及啟停控制。
經(jīng)過查閱相關(guān)資料,現(xiàn)場(chǎng)的勘查、測(cè)量,以及與零配件加工廠的咨詢和銜接,確定了噴吹裝置的設(shè)計(jì)方案、選材等,最終完成了相關(guān)零配件的設(shè)計(jì)圖和組裝圖,并將圖紙交由外協(xié)單位加工完成噴吹裝置的實(shí)物。
將噴吹裝置安裝在一次回潮后網(wǎng)帶上方,可在網(wǎng)帶長度方向任意調(diào)整位置。
在供氣壓力管道后端安裝手動(dòng)球閥、過濾調(diào)壓閥、通斷電磁閥,將壓縮氣壓力調(diào)制合適壓力后再引入到噴吹裝置的工作。
從節(jié)能方面考慮,當(dāng)煙梗來料時(shí)啟動(dòng)噴吹裝置運(yùn)行,當(dāng)無煙梗來料時(shí),停止噴吹裝置運(yùn)行。通過一次回潮前端電子秤來料檢測(cè)信號(hào),來控制壓縮氣管路上的通斷電磁閥安裝連接的電控工作。
經(jīng)過觀察和檢測(cè)發(fā)現(xiàn),安裝噴吹裝置后,煙梗處理段水分穩(wěn)定性有了明顯好轉(zhuǎn),抽查20 個(gè)批次在三個(gè)點(diǎn)處的水分檢測(cè)值,如圖3 所示。
圖3 加裝噴吹裝置后三個(gè)點(diǎn)水分值的波動(dòng)趨勢(shì)圖
由圖看出,安裝噴吹裝置后梗加生物酶入口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是2.66%、梗絲加料入口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是1.85%、梗絲加料出口水分儀檢測(cè)值的總體波動(dòng)范圍是1.68%,水分儀檢測(cè)結(jié)果較穩(wěn)定,且均優(yōu)于目標(biāo)值。把安裝噴吹裝置前后的各批煙梗表水分趨勢(shì)做對(duì)比,可以得知改進(jìn)后梗處理段水分穩(wěn)定性明顯得到改善。說明此次的方案已經(jīng)達(dá)到了預(yù)期的目的,煙梗處理段的水分波動(dòng)減小,梗處理段的水分更穩(wěn)定,使后續(xù)梗絲的質(zhì)量得到更好的保證。
在安裝噴吹裝置后,噴吹效果和壓縮空氣的壓力密切相關(guān),為了達(dá)到既節(jié)能又可以按要求減少水洗梗后煙梗的表水,每10 個(gè)批次在壓縮空氣的不同壓力和相應(yīng)的噴吹效果做了驗(yàn)證,用梗加生物酶入口水分儀檢測(cè)值的波動(dòng)情況來做具體驗(yàn)證,結(jié)果如圖4 所示。
圖4 不同壓力下的噴吹效果圖
如圖4 所示,當(dāng)壓縮空氣壓力小于2.0bar 時(shí),水分波動(dòng)比較明顯,當(dāng)壓縮空氣壓力大于2.0bar 的時(shí)候,水分波動(dòng)明顯趨于穩(wěn)定,為了節(jié)約能耗,噴吹裝置壓縮空氣壓力確定為2.0bar。
安裝噴吹裝置后梗加生物酶入口含水率、梗絲加料入口含水率、梗絲加料出口含水率穩(wěn)定性明顯得到提升。提高了切梗絲、烘梗絲質(zhì)量,增加了梗絲的整絲率、降低梗絲的造碎,促進(jìn)梗絲加料、加香后內(nèi)在品質(zhì)的改善,為卷煙生產(chǎn)提供了較好的質(zhì)量保證。本次探究活動(dòng)解決了煙梗一次回潮工序煙梗表水過高的問題,從源頭上為煙梗制絲過程的工藝控制提供了較好的技術(shù)保障。