徐銀橋
( 中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100 )
燒嘴壓差也被稱為煤漿壓差,具體是指煤漿管線爐頭壓力與氣化爐燃燒室取壓管線壓力之差,它能反映出燒嘴磨損量及煤漿的噴射霧化效果。當(dāng)燒嘴壓差出現(xiàn)大幅降低、頻繁波動(dòng)時(shí),它會(huì)嚴(yán)重影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí),甚至?xí)?dǎo)致后系統(tǒng)大幅度減負(fù)荷,嚴(yán)重影響生產(chǎn)連續(xù)性。
氣化爐在正常運(yùn)行期間,煤漿投放量、氧氣量、氣化爐操作壓力、溫度均沒(méi)有出現(xiàn)明顯變化的情況下,燒嘴壓差出現(xiàn)頻繁、大幅度的波動(dòng)。具體的現(xiàn)象為燒嘴壓差在運(yùn)行趨勢(shì)上呈大幅度波動(dòng),最低時(shí)降至0,后又突然恢復(fù)(恢復(fù)到正常值的情況較少,多為反復(fù)波動(dòng)),如此反復(fù)。并且沒(méi)有規(guī)律性,即使換上新的燒嘴,也經(jīng)常是幾天內(nèi)就再次出現(xiàn)上述情況,大部分情況下,則是待燒嘴使用至半個(gè)運(yùn)行周期時(shí)才出現(xiàn)這種現(xiàn)象(燒嘴運(yùn)行周期為90天)。另外,因燒嘴壓差波動(dòng)嚴(yán)重且無(wú)法自行恢復(fù)的情況而停車的次數(shù)達(dá)到13次,如圖1。
圖1 燒嘴壓差波動(dòng)時(shí)的趨勢(shì)圖
氣化裝置以磨機(jī)制出的煤漿為原料,以空分提供的高純度氧氣為氣化劑,兩者在氣化爐內(nèi)充分燃燒產(chǎn)出粗煤氣。當(dāng)燒嘴壓差降低時(shí),被燒嘴噴頭噴出的煤漿流速就會(huì)降低,同時(shí),外環(huán)氧的噴射角度也隨之改變,導(dǎo)致煤漿的霧化效果差。燒嘴壓差頻繁波動(dòng)會(huì)引起連鎖反應(yīng),煤漿顆粒燃燒不完全,渣中殘?zhí)己可撸褂行獬煞纸档停祭寐氏陆?;燒嘴噴射的?dòng)能低,導(dǎo)致氣化爐燃燒室內(nèi)火焰長(zhǎng)度縮短,火焰距離燒嘴過(guò)近,造成燒嘴大法蘭溫度過(guò)高,且燃燒不完全的灰渣也會(huì)對(duì)拱頂磚直接沖刷,大大縮短了耐火磚的使用壽命;同時(shí),燒嘴壓差低時(shí),發(fā)生回火的概率也大大增加,使燒嘴端面和冷卻水盤(pán)管燒穿的概率增加。
華鶴公司GE水煤漿氣化技術(shù)采用的工藝燒嘴為三流道外混式燒嘴,中心管與外環(huán)隙流道介質(zhì)為高壓氧氣,內(nèi)環(huán)隙介質(zhì)為煤漿。隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),煤漿對(duì)工藝燒嘴內(nèi)流道的磨損日益嚴(yán)重,流道壁厚逐步變薄、環(huán)隙擴(kuò)大、燒嘴霧化效果變差,表現(xiàn)現(xiàn)象為燒嘴壓差逐漸降低,并出現(xiàn)頻繁波動(dòng)。
在頻繁出現(xiàn)因燒嘴壓差問(wèn)題停車的情況后,工藝和保運(yùn)部門(mén)展開(kāi)了專題研究會(huì),對(duì)燒嘴環(huán)隙、噴頭磨損等情況進(jìn)行全面檢查和論證,并未發(fā)現(xiàn)明顯的問(wèn)題。隨后,在2018年11月8日B#氣化爐更換新燒嘴后,僅使用了13天,就再次因燒嘴壓差低導(dǎo)致停車,結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)與氣化爐運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,判斷出并非工藝燒嘴原因造成此次停車,在未更換燒嘴的情況下,B#氣化爐做聯(lián)投處理,投料后燒嘴壓差又趨于穩(wěn)定,這也證明了工藝燒嘴本身的質(zhì)量并不是引起的燒嘴壓差低的直接原因。
華鶴公司的高壓煤漿泵選型為三缸單作用往復(fù)泵,其中煤漿泵的出口緩沖罐是為了彌補(bǔ)缸體往復(fù)沖程產(chǎn)生的出口脈沖壓力波動(dòng),其每次開(kāi)車前需將蓄能器壓力充至高壓煤漿泵正常工況運(yùn)行壓力的80%。每當(dāng)因燒嘴壓差低的原因停車后,安排對(duì)出口緩沖罐進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)入口蓄能器、出口緩沖罐壓力均正常、軟管無(wú)泄漏,證明高壓煤漿泵本體配件不是造成燒嘴壓差低的直接原因。
隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),煤漿沉積也在不斷增加。尤其是高壓煤漿泵進(jìn)口管線的水平段出現(xiàn)煤漿硬沉積的可能性最大。當(dāng)煤漿硬沉積占據(jù)管線內(nèi)部空間達(dá)到一定程度時(shí),會(huì)使煤漿在管道內(nèi)的流動(dòng)受到影響,從而影響高壓煤漿泵的泵送量(見(jiàn)圖2)。
圖2 煤漿管線沉積
在出現(xiàn)燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),最常用的處理方法是現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)水平段煤漿管線進(jìn)行連續(xù)性敲擊,此時(shí),可以起到一定效果。此時(shí),將煤漿泵入口管線上的導(dǎo)淋閥打開(kāi)排漿,發(fā)現(xiàn)煤漿的流動(dòng)性極差,非常不易排出,管線底部的煤漿硬度較高,從而判斷煤漿泵入口管線的沉積現(xiàn)象是間接影響因素。
煤漿中的沉積、結(jié)塊、絮團(tuán)、大顆粒以及鐵片,這些都會(huì)造成高壓煤漿泵單向閥回座時(shí)間長(zhǎng)或卡塞,進(jìn)出口單向閥卡塞嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致單缸不打量,煤漿流量計(jì)會(huì)明顯下降,如不及時(shí)調(diào)節(jié)氧煤比,會(huì)造成爐溫激劇升高設(shè)備損壞。在燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)對(duì)高壓煤漿泵每個(gè)缸測(cè)溫、測(cè)振以及利用聽(tīng)針聽(tīng)缸體有無(wú)異響,并對(duì)單向閥進(jìn)行敲擊,燒嘴壓差有時(shí)會(huì)恢復(fù)正常,但仍避免不了停車。由此證明,大顆粒積累致使單向閥卡塞導(dǎo)致密封不嚴(yán)、產(chǎn)生回流也是引發(fā)燒嘴壓差低的間接原因。
華鶴公司煤漿槽基本參數(shù):內(nèi)部容積402m3,總高度11.7 m,寬6.8m,最上層槳葉高度5.8m,直徑4.2m,下層槳葉高度2m,直徑2.9m,每層槳葉均有3個(gè)葉片,內(nèi)壁有三塊擋板,呈120°均布,其作用為將煤漿的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)改為垂直翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),切向流受到抑制或阻礙,槽內(nèi)產(chǎn)生上下翻動(dòng)的大幅度運(yùn)動(dòng),消除旋渦,同時(shí),改善所施加功率的有效利用率,加強(qiáng)混合效果。但是,從頂部人孔觀察內(nèi)部混合情況,發(fā)現(xiàn)效果并不理想。后期在清理煤漿槽時(shí)發(fā)現(xiàn),煤漿槽內(nèi)壁和底部結(jié)構(gòu)層較多。此前,氣化裝置曾出現(xiàn)過(guò)因煤漿槽內(nèi)壁硬沉積脫落,堵塞高壓煤漿泵入口管線與煤漿槽連接的進(jìn)料柱塞閥造成停車,從而證明煤漿槽攪拌器的攪拌效果不佳也是一個(gè)間接因素。
從上面的5個(gè)問(wèn)題也可以看出,不論是燒嘴系統(tǒng)本身,或者是高壓煤漿泵系統(tǒng),亦或者煤漿槽及煤漿管線,最終指向均是煤漿質(zhì)量問(wèn)題,若要從根本上解決燒嘴壓差波動(dòng)的問(wèn)題,就要緊抓煤漿質(zhì)量問(wèn)題不放。
從2016年開(kāi)始,受到黑龍江煤炭市場(chǎng)價(jià)格的影響,華鶴公司的氣化用煤主要來(lái)自金澤、隆鑫、鑫宏達(dá)等地方小礦。這些煤的共同特點(diǎn)是高灰分、高灰熔點(diǎn)、成漿性差,因燒嘴壓差低而停車的問(wèn)題自此開(kāi)始凸顯。因此,如何保證在現(xiàn)有煤質(zhì)的基礎(chǔ)上提高煤漿質(zhì)量,成為解決燒嘴壓差問(wèn)題的關(guān)鍵所在。
氣化原料煤由煤礦拉入煤儲(chǔ)運(yùn)堆場(chǎng),再送入預(yù)破碎工段進(jìn)行破碎,經(jīng)皮帶輸送至磨煤廠房煤倉(cāng)。原料煤進(jìn)入煤倉(cāng)前的皮帶裝有電磁除鐵器用于除去混入煤中的鐵質(zhì)品,但除鐵效果不理想,曾經(jīng)在磨煤機(jī)下料口發(fā)現(xiàn)過(guò)壓扁的鐵絲和螺母,同時(shí),磨煤機(jī)鋼棒和耐磨鋼襯的損耗也是煤漿管道內(nèi)出現(xiàn)鐵片的重要原因之一。
為此,氣化裝置已對(duì)滾筒篩進(jìn)行了改造,在滾筒篩靠近磨煤機(jī)出口的出漿區(qū)域增加了16塊永磁,用于吸附從煤漿中的鐵屑,每周清理一次,能基本除去煤漿中的鐵屑(見(jiàn)圖3)。
根據(jù)日常對(duì)煤漿樣的檢查發(fā)現(xiàn),在燒嘴壓差波動(dòng)時(shí),時(shí)常能在煤漿中見(jiàn)到大顆粒,用水沖洗后測(cè)量,最大的粒徑為4mm顆粒,磨煤機(jī)滾筒篩的篩孔尺寸為4×20mm,煤漿從磨煤機(jī)溢流口溢出后,做受重力作用豎直下落,而滾筒篩隨磨煤機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)14.45r/min,所以篩孔長(zhǎng)度20mm不能減小。煤漿顆粒多呈不規(guī)則形狀,偶爾有部分片狀的顆?;虍愇镆部赏ㄟ^(guò)滾筒篩,造成大顆粒進(jìn)入煤漿泵,使煤漿泵單向閥卡閥或密封不嚴(yán)。為了解決煤漿中存在大顆粒的問(wèn)題,氣化裝置在不影響煤漿通過(guò)率的情況下,將滾筒篩篩孔尺寸改為2.5×20mm。
圖3 磨煤機(jī)出口煤漿鐵屑清理出的鐵屑
華鶴公司氣化裝置采用的磨煤機(jī)為溢流式棒磨機(jī),筒體規(guī)格φ3600×5800,最大產(chǎn)生能力45t/h(干基),鋼棒推薦填裝量90t,最大裝棒量110t。鋼棒分為三種規(guī)格φ75、φ65、φ50,原始配比為3:4:3(質(zhì)量比)。
在煤漿的制備過(guò)程中,如果粗顆粒較多,那么,煤漿黏度會(huì)下降,流動(dòng)性變好,但由于顆粒較重,顆粒重力就會(huì)超過(guò)粒子間的相互作用力,從而使煤漿的懸浮體系開(kāi)始分層、沉降,最終導(dǎo)致煤漿穩(wěn)定性變差,1個(gè)小時(shí)就會(huì)讓煤漿上下分層。反之,如果煤漿中的細(xì)顆粒較多,那么,粒子間的凝聚力增大,形成更多的粒子凝聚團(tuán),穩(wěn)定性提高了,但煤漿的黏度會(huì)隨平均粒徑的減小而迅速增大,流動(dòng)性變差。因此,適當(dāng)?shù)牧6确植际侵迫「邼舛取⒘鲃?dòng)性好、穩(wěn)定性好的水煤漿的根本保證。磨煤機(jī)在高負(fù)荷運(yùn)行和鋼棒填裝量少的情況下都會(huì)造成煤漿粒度變粗。
之前,氣化裝置磨煤機(jī)鋼棒填裝量已接近最大值110t,過(guò)多的填裝鋼棒造成磨煤機(jī)電機(jī)載荷大、耗電量多;同時(shí),減少了磨煤機(jī)的有效研磨容積,影響磨煤機(jī)鋼棒的提升高度,使鋼棒不易被拋出,研磨力降低,反倒容易產(chǎn)生大顆粒。
磨煤機(jī)筒體內(nèi)部襯板采用耐磨鋼襯,襯板與筒體、端蓋之間設(shè)有耐酸堿橡膠墊,以降低噪音和振動(dòng),襯板螺栓處均設(shè)有密封墊防止?jié)B漏。但隨著磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),部分密封墊螺母會(huì)出現(xiàn)松動(dòng),在多次緊固后出現(xiàn)密封墊失效現(xiàn)象,此時(shí),只能停磨煤機(jī)更換新的密封墊。更換一個(gè)密封墊需要大約半小時(shí)時(shí)間。在此期間,磨煤機(jī)內(nèi)部煤漿缺乏鋼棒的研磨,大部分新進(jìn)的原料煤與水還沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分的研磨、混合,并隨著時(shí)間的推移開(kāi)始在內(nèi)部產(chǎn)生分層。雖然這種現(xiàn)象會(huì)在磨煤機(jī)重新啟動(dòng)后開(kāi)始好轉(zhuǎn),但是,確實(shí)會(huì)有大部分未經(jīng)充分研磨的煤漿被送入煤漿槽,久而久之,就會(huì)造成煤漿槽內(nèi)煤漿質(zhì)量下降。
目前,氣化裝置已經(jīng)對(duì)密封墊材質(zhì)進(jìn)行了優(yōu)化、緊固,螺母由原來(lái)的一顆改為兩顆,并借每年的小修機(jī)會(huì),對(duì)密封墊、螺栓進(jìn)行部分更換。盡可能地減少磨煤機(jī)停車次數(shù)與時(shí)間,只有磨煤機(jī)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,才能保障制得均勻穩(wěn)定的煤漿。此后,煤漿參數(shù)開(kāi)始出現(xiàn)好轉(zhuǎn),詳見(jiàn)表1。
表1 煤漿參數(shù)優(yōu)化
氣化爐維持常規(guī)負(fù)荷時(shí),若要將煤漿大槽內(nèi)的所有煤漿置換完成,需要至少10個(gè)小時(shí)的時(shí)間。為了改善煤漿在大槽內(nèi)的混合情況,使之在停留時(shí)間內(nèi)充分?jǐn)嚢杈鶆颍覀儗⒚簼{大槽液位控制在60%左右,盡量減少煤漿的停留時(shí)間,使煤漿分層和硬化沉積出現(xiàn)的可能性降低。同時(shí),準(zhǔn)備對(duì)煤漿大槽的攪拌器進(jìn)行重點(diǎn)改造,計(jì)劃在主軸可允許的受力范圍內(nèi)增加一層槳葉,并增大葉片直徑,以提高對(duì)煤漿的攪拌效果。
在煤漿泵入口管線的水平段和斜坡段各增加一個(gè)振打器,設(shè)定為每小時(shí)開(kāi)啟一次,單次開(kāi)啟時(shí)間持續(xù)2分鐘,利用振打器的高頻率敲擊,使管線內(nèi)的煤漿掛壁以及沉積情況大大改善;同時(shí),在煤漿大槽底部增加一條排漿管線并引至地溝,定期開(kāi)關(guān)一次,將沉積在煤漿大槽底部的煤漿排出,以減小煤漿槽內(nèi)部沉積和形成垢片的概率;同時(shí),在管道布置、管道尺寸上進(jìn)行重新設(shè)計(jì)與推算,以達(dá)到減小入口管線平直管的長(zhǎng)度和增加入口流速的目的(圖4)。
圖4 煤漿泵入口管線振打器
GE水煤漿技術(shù)工藝燒嘴的穩(wěn)定運(yùn)行與使用是離不開(kāi)設(shè)備與工藝技術(shù)支持的。在摸索前行的同時(shí),我們也在不斷地積累運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。2016~2017年的20余次停車中,我們也逐漸摸到了門(mén)路,雖然還未徹底解決此難題,但我們不斷地優(yōu)化和實(shí)踐改進(jìn)也確實(shí)取得了初步成果,煤漿的制漿質(zhì)量得到了提升,這也極大地降低了因燒嘴壓差低停車的可能性。接下來(lái),華鶴公司會(huì)與業(yè)界同仁一同積極交流相關(guān)經(jīng)驗(yàn),為使氣化技術(shù)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行而共同努力。